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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
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      西門(mén)子全集成驅動(dòng)系統醫治上汽“心病”
      西門(mén)子的全新理念--全集成驅動(dòng)系統,順勢而生,引領(lǐng)時(shí)代變革,可顯著(zhù)提高生產(chǎn)率,推進(jìn)節能降耗的步伐。上海汽輪機廠(chǎng)沿用40年的轉子動(dòng)平衡試車(chē)系統漸顯“廉頗老矣”,上汽下定決心對其進(jìn)行徹底改造。通過(guò)采用西門(mén)子全集成驅動(dòng)系統,不僅在規定時(shí)間內完成了改造,還大幅降低了能耗,節能率超過(guò)90%。
      關(guān)鍵詞:

         西門(mén)子全集成驅動(dòng)系統醫治上汽“心病”

        西門(mén)子全集成驅動(dòng)系統,這一全球首個(gè)真正針對整個(gè)驅動(dòng)鏈提供的“一站式”解決方案,2011年5月,上海汽輪機廠(chǎng)超速動(dòng)平衡試驗室驅動(dòng)系統技術(shù)改造成功,便實(shí)現了93%的節能效果,幫助工廠(chǎng)實(shí)現節能減排任務(wù)。西門(mén)子全集成驅動(dòng)系統助上汽動(dòng)平衡裝備動(dòng)力能耗成本降低93%

        上海汽輪機廠(chǎng)被譽(yù)為“中國汽輪機搖籃”,成立于1953年,是中國第一家設計與制造汽輪機的企業(yè),以設計、制造火電汽輪機、核電汽輪機和重型燃氣輪機為主。在上個(gè)世紀80年代后,開(kāi)始快速發(fā)展,現在汽輪機產(chǎn)量世界第一,年產(chǎn)量超過(guò)36000萬(wàn)千瓦,銷(xiāo)售額100億人民幣。超速動(dòng)平衡試驗臺每年需要試車(chē)200根左右的轉子,支持600 MW、1000 MW、1200 MW轉子試車(chē),可試車(chē)超超臨界機組,轉子最大重量200噸。

        改造前上海汽輪機廠(chǎng)的試驗平臺是國內自主研發(fā)設計的第一套高速動(dòng)平衡試驗裝置,迄今有近40年歷史。40年來(lái)超速動(dòng)平衡試車(chē)系統一直是上汽廠(chǎng)引以為豪的核心裝備,一度是華東地區唯一能承擔大型轉子動(dòng)平衡試車(chē)的專(zhuān)用裝備,幾十年來(lái)為汽輪機廠(chǎng)也為國家裝備制造業(yè)做出過(guò)重大的貢獻。它由測量系統,真空系統和驅動(dòng)系統三部分組成;其中驅動(dòng)系統用8MW凝汽式汽輪機,由三臺20噸/小時(shí)的蒸汽鍋爐提供蒸汽來(lái)驅動(dòng)汽輪機。每根轉子的試車(chē)的驅動(dòng)能源成本遠遠高于行業(yè)的平均水平。由于系統龐大,成本高企,污染嚴重,漸漸成為拖累企業(yè)發(fā)展的一樁“心病”。

        高速動(dòng)平衡試驗是汽輪機質(zhì)量的保證,是每個(gè)汽輪機轉子必須經(jīng)過(guò)的生產(chǎn)過(guò)程。驅動(dòng)系統是平衡試驗臺的核心,為試驗臺提供動(dòng)力。其穩定運行是關(guān)鍵。驅動(dòng)系統改造是一個(gè)復雜的工程,不僅涉及到供電系統,冷卻水循環(huán)系統,電機,高速齒輪箱等系統,還包括基礎設施的改造;未知因素多。由于技術(shù)風(fēng)險極高,如果沒(méi)有十分把握,不敢貿然行動(dòng),因而長(cháng)期拖延。

        加之每年只有3月至5月這個(gè)期間,上海汽輪機廠(chǎng)的大部分轉子在加工途中,測試任務(wù)少,能否在這個(gè)期間內完成動(dòng)力系統的升級改造,是上汽動(dòng)平衡選擇方案的關(guān)鍵因素。

        企業(yè)當時(shí)面臨兩難選擇:改造超速動(dòng)平衡試驗室的動(dòng)力驅動(dòng)裝置,一旦驅動(dòng)裝置不穩定,或者工期拖延有可能影響企業(yè)的全年生產(chǎn)任務(wù),影響經(jīng)濟效益。不改造,能源成本過(guò)高,同時(shí)影響企業(yè)十二五的節能減排指標的完成。蒸汽鍋爐還存在污染嚴重,噪音擾民等嚴重影響企業(yè)社會(huì )聲譽(yù)的問(wèn)題。

        當西門(mén)子把《動(dòng)平衡測試平臺驅動(dòng)系統改造方案》提交到上海汽輪機廠(chǎng)領(lǐng)導面前,上汽廠(chǎng)終于下定了改造的決心。該解決方案中大型傳動(dòng)系統選擇了2臺5MW SINAMICS GM150變頻調速裝置和2臺4MW H-Compact PLUS高壓電機。齒輪箱選擇了1臺9MW 1:2.5具有調節裝置的定制弗蘭德齒輪箱。還有3臺定制的高性能絕緣聯(lián)軸器,1臺定制的輔助齒輪箱。自動(dòng)控制系統使用了SIMATIC S7-300 PLC和WinCC系統。整個(gè)方案全部采用西門(mén)子產(chǎn)品,使用通用的軟件,標準的服務(wù),設計、運行在統一的環(huán)境,完美支持整個(gè)產(chǎn)品生命周期管理,特別是對設計和運行階段的完善支持。不必為不同系統的接口不匹配做額外的工作,從而簡(jiǎn)化參數設置、調試和診斷操作,最終大大縮短組態(tài)時(shí)間,完全可以保障驅動(dòng)升級在規定時(shí)間內完成。

        因此上海汽輪機廠(chǎng)做出了現在看來(lái)非常正確,而當初意味著(zhù)必須承受很大壓力的兩條決定,一是甘冒風(fēng)險,采用當今最先進(jìn)的高壓交流變頻調速技術(shù);二是由于國內沒(méi)有可以參考的項目,所以改造技術(shù)整體解決方案只能依靠企業(yè)與西門(mén)子協(xié)作解決,這需要對西門(mén)子解決方案擁有十二分的信心。

        在工程的實(shí)施過(guò)程,上汽動(dòng)平衡更加體會(huì )到了西門(mén)子方案的優(yōu)越性,由于所有方案都是西門(mén)子一家提供的,在實(shí)施過(guò)程中,出現的所有技術(shù)問(wèn)題,西門(mén)子挺身而出,毫不推托,解決問(wèn)題效率高。避免了以前多家企業(yè)參與的方案中,各家企業(yè)推卸責任的問(wèn)題,大大提高了安裝,調試的速度。

        橫向驅動(dòng)總成,能效提高

        超速動(dòng)平衡試驗室要求驅動(dòng)系統在低轉速下有較大的啟動(dòng)扭矩,可快速啟動(dòng),制動(dòng)。在通過(guò)轉子臨界轉速時(shí)具有高扭矩功能,能使轉子快速經(jīng)過(guò)其臨界轉速。驅動(dòng)與增速齒輪箱聯(lián)接,將轉速升速到轉子試驗要求轉速。

        驅動(dòng)系統中,電機是動(dòng)力源,提供驅動(dòng)力;通過(guò)增速齒輪箱提高轉速;增速齒輪箱的輸出與中間軸連接,中間軸裝置作為大氣環(huán)境與真空環(huán)境的過(guò)渡裝置,將扭矩傳遞給試驗轉子,并帶動(dòng)轉子高速旋轉,起到軸向連接的作用;同時(shí)具有調節軸向位移的功能(可軸向±40mm移動(dòng)),便于與試驗轉子的聯(lián)接,起到調節作用;配有盤(pán)車(chē)電機,具有盤(pán)車(chē)功能;配有軸向止推軸承,可承受試驗轉子的軸向推力;設有動(dòng)密封裝置,減少由大氣側泄露到真空艙內的空氣量等。
      該方案全部采用西門(mén)子的整體驅動(dòng)系統,包括電機、齒輪箱、聯(lián)軸器等連接到驅動(dòng)總線(xiàn)的所有產(chǎn)品。機械傳動(dòng)部分,設計統一、接口通用、標準一致,因而功能集成簡(jiǎn)單,機械標準一致,采用通用性產(chǎn)品,即可達到機械傳動(dòng)效率最優(yōu),能源效率高,節能效果更好。

        上汽動(dòng)平衡動(dòng)力系統改進(jìn)后,每根轉子的平均驅動(dòng)能源成本大幅下降,節約成本達93%。以每年試車(chē)180根轉子,每年為企業(yè)節約資金1000萬(wàn)元。使用西門(mén)子驅動(dòng)方案后,在節能技術(shù)方面,達到了國際領(lǐng)先水平。

        縱向數據總線(xiàn),性能提升

        超速動(dòng)平衡驅動(dòng)系統在升速、穩速、反向制動(dòng)等一系列技術(shù)性能方面,要求轉速平穩,控制精準。在3000轉/分鐘時(shí),誤差不超過(guò)2轉,誤差率小于千分之一。并可穩速升至最高轉速4350轉/分鐘。

        經(jīng)過(guò)調研,目前動(dòng)平衡驅動(dòng)系統中,直流調速電機是主流,但直流調速系統存在兩個(gè)很大的弱點(diǎn),一是系統龐大復雜,傳動(dòng)鏈長(cháng);二是系統的故障率高、維修成本高。而最先進(jìn)的高壓交流變頻技術(shù),裝置體積小,效率高,還可以更容易地實(shí)現各種功能復雜但在結構上簡(jiǎn)單控制方案。同時(shí)可轉速自調整,抗干擾能力強等優(yōu)點(diǎn)。但交流電機國內外沒(méi)有可參考案例,技術(shù)風(fēng)險高。

        西門(mén)子方案工程組態(tài),驅動(dòng)總成,PLC控制器等全部基于西門(mén)子的全集成自動(dòng)化TIA,系統基于統一的協(xié)議,通用性好,沒(méi)有接口不匹配的風(fēng)險,信息可以方便的在驅動(dòng)總成和控制器之間傳輸。高壓交流變頻調速技術(shù)要求控制效果精益求精,使用整體性驅動(dòng)系統,可以使用簡(jiǎn)單的控制方案,輕松地利用PLC控制器實(shí)現復雜的功能。

        在動(dòng)力系統改造過(guò)程中,項目組充分體會(huì )到了該方案的優(yōu)點(diǎn)。在系統調試階段,在3600轉/分鐘,4320轉/分鐘等關(guān)鍵轉速點(diǎn)上,系統出現了劇烈的震動(dòng)現象。西門(mén)子方案具有變量跟蹤、系統診斷功能,對系統驅動(dòng)總成和控制器所有狀態(tài)進(jìn)行直觀(guān)的診斷??梢圆挥镁幊?,顯示基本信息和實(shí)時(shí)信息,大大提高調試效率。在遇到問(wèn)題后,借助工具,僅花幾天時(shí)間,便找到問(wèn)題原因,排除了困難,有效保證了系統的性能。

        采用雙電機串軸方案,可以在測試小轉子的時(shí)候使用任意一臺電機,另一臺電機無(wú)需啟動(dòng),提高了驅動(dòng)系統的效率;更重要的是當一套變頻器或是電機故障時(shí),即使測試大轉子,也可以通過(guò)臨時(shí)調低某些參數繼續保障整個(gè)系統的正常運行。從而大大提高了系統的可靠性。這些切換功能在調試中均一一試驗,客戶(hù)操作員只需要在屏幕上簡(jiǎn)單操作即可完成各種測試模式的轉換。

        西門(mén)子驅動(dòng)上汽進(jìn)入新境界

        自從西門(mén)子正式進(jìn)場(chǎng)的第一天起,分分秒秒都在與時(shí)間賽跑。由于準備充分,加上各路人馬每天12個(gè)小時(shí)以上的立體交錯作業(yè),動(dòng)平衡改造進(jìn)展創(chuàng )造了速度上的奇跡,一個(gè)個(gè)紀錄在大家的合力拼搏下誕生。拆除原有汽輪機驅動(dòng)系統龐大的裝備,僅用兩天時(shí)間;將兩臺4000千瓦高壓電機、精密齒輪箱、變頻控制系統等大型設備安裝就位,只花一星期;全部完成所有設備的基礎改造、澆筑、固定和調整,僅用一個(gè)月時(shí)間;油系統管路、水系統管路、電路、信號系統排管布線(xiàn)全部穿插進(jìn)行,沒(méi)有耽擱一天時(shí)間,現場(chǎng)安裝工作節奏之快,效率之高,令人贊嘆!

        因為全套系統使用單一的供應商,可以避免出現故障后供應商“扯皮”現象,提升服務(wù)水平,有效提高故障解決速度。依托于西門(mén)子全集成環(huán)境,降低了服務(wù)門(mén)檻,有效提升服務(wù)水平。

        就此,上海汽輪機廠(chǎng)2011年3月-5月利用西門(mén)子方案,快速實(shí)現了超速動(dòng)平衡試驗室驅動(dòng)系統的升級改造。通過(guò)了200轉/分的升速、穩速和反向制動(dòng)等一系列技術(shù)性能考驗,轉速平穩,控制精準等技術(shù)考驗,達到國際領(lǐng)先的技術(shù)水平。轉速3000轉/分鐘時(shí),控制誤差從±10轉降低到±1轉,達到誤差低于千分之一,實(shí)現了超高的控制精度,同時(shí)提高了調速穩定性,避免了燃氣輪機轉子裂紋的產(chǎn)生。上汽總動(dòng)力師李斌先生說(shuō):“這是我們上汽廠(chǎng)自主設計建設的國內首臺大容量,高水平交流變頻驅動(dòng)超速動(dòng)平衡試驗裝備,技術(shù)裝備性能達到國際先進(jìn)水平,得益于西門(mén)子先進(jìn)可靠的驅動(dòng)技術(shù)。”

        系統改造前,每根轉子測試前的啟動(dòng)時(shí)間便要2天,而現在整根轉子的全部測試僅需0.5天即可完成。同時(shí)升速、制動(dòng)速度大大提高,85噸轉子制動(dòng)時(shí)間由原來(lái)的2.5小時(shí)降低到0.5小時(shí),轉速提升到3000轉/分鐘所花費的時(shí)間從40分鐘降低到僅需10分鐘,并且實(shí)現轉速連續可調,率先達到了轉子測試完全定制,參數隨時(shí)輸入的國內首創(chuàng )測試水準,大大提高了生產(chǎn)效率。

        改造為上汽廠(chǎng)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟效益,每個(gè)轉子的試車(chē)成本顯著(zhù)大幅降低。改造完成后,關(guān)閉蒸汽鍋爐以及冷卻水系統,節約20余個(gè)勞動(dòng)力,經(jīng)濟效益可觀(guān)。上汽李總坦言:“改造之后能耗降低了93%,每年可節約成本1000余萬(wàn)元。”

        西門(mén)子的全集成驅動(dòng)系統,使上海汽輪機廠(chǎng)獲得的不僅僅只是驅動(dòng)產(chǎn)品,而是一個(gè)真正涵蓋整個(gè)驅動(dòng)鏈的“一站式”解決方案,能夠提供實(shí)實(shí)在在的價(jià)值增值,助力上汽躍升進(jìn)入了節能工廠(chǎng)的新境界。
       

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