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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
      工業(yè)智能邊緣計算2024年會(huì )
      2024中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)年會(huì )
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      案例頻道

      Lenze 9300系列AC伺服驅動(dòng)系統應用一例
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):網(wǎng)絡(luò )通訊     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:3065     發(fā)布時(shí)間:2004-05-27 14:03:00
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      蔡涵康,周  辰,翟  青

      1  引言

          纖維濾棒成型機是制造卷煙過(guò)濾嘴必不可少的設備之一。它所生產(chǎn)的濾棒經(jīng)切割處理后成為符合要求的香煙過(guò)濾嘴。煙嘴質(zhì)量的好壞直接影響到香煙的口感和對煙氣中有害物質(zhì)的過(guò)濾。近年來(lái),隨著(zhù)卷煙生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是卷煙生產(chǎn)自動(dòng)化水平和生產(chǎn)管理信息化水平的不斷提高,各煙廠(chǎng)對濾棒質(zhì)量和濾棒生產(chǎn)設備的性能提出了更新、更高、更嚴格的要求。

       

      2  技術(shù)改造

       

      2.1 技術(shù)改造方案的提出
          按照工藝要求,制造濾棒的原料-纖維絲束在成型以前必須經(jīng)開(kāi)松輥開(kāi)松,并按照質(zhì)量要求添加增塑劑。機組原型如圖1所示:輥輪A為前張緊輥,輥輪B為后張緊輥。運行時(shí),這組輥輪會(huì )產(chǎn)生相對速度差,從而產(chǎn)生不同的張緊效果。機組借此對輸入絲束進(jìn)行張緊處理,調節它們之間的速比可以生產(chǎn)出不同要求的濾棒。輥輪C為輸出輥,主要用于提供絲束前進(jìn)的動(dòng)力;輥輪D為一組變速箱,用于噴灑增塑劑,調節其速比,可以控制單位長(cháng)度內濾棒內增塑劑的含量。在原先的機組中,這些動(dòng)作由主電機帶動(dòng)齒輪組件來(lái)實(shí)現傳動(dòng),依靠無(wú)級變速箱進(jìn)行調速。這套機械傳動(dòng)存在一定的不足,例如:無(wú)級變速箱存在漏油問(wèn)題,機械傳動(dòng)系統在工作過(guò)程中產(chǎn)生的噪音和震動(dòng)較大,溫度較高,機械傳動(dòng)件長(cháng)期工作易磨損等。


          針對上述問(wèn)題,筆者設計采用伺服系統代替原有機械傳動(dòng)的方案,用伺服電機直接帶動(dòng)輥子和增塑劑噴灑裝置, 變原有的鏈傳動(dòng)和無(wú)級變速箱為伺服電子軸和電子齒輪。

      2.2 技術(shù)改造的硬件部分

          本伺服系統的硬件部分選用德國倫茨(Lenze)公司的9300系列交流伺服系統,包括:

          (1)   五臺伺服電機 一臺電機取代原來(lái)的主電機。三臺電機作為從動(dòng)電機,分別帶動(dòng)兩個(gè)開(kāi)松輥和一個(gè)輸送輥,依靠電子齒輪與主機實(shí)現同步聯(lián)動(dòng)。一臺配備減速機帶動(dòng)增塑劑泵,其轉速與主機有嚴格比例關(guān)系。

       

          (2)   五個(gè)伺服控制器 分別對應控制五臺電機。

       

          (3)   一個(gè)制動(dòng)斬波器 對電壓進(jìn)行斬波處理,實(shí)現電機制動(dòng)控制。

       

          (4)   兩個(gè)制動(dòng)電阻 用于消耗制動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的能量。

       

          (5)   五個(gè)濾波器 用于消除電機輸入電壓的高次諧波,去除電磁干擾,起穩定電壓效果。

       

          (6)   PROFIBUS-DP總線(xiàn)及通訊端口一套 用于伺服控制器和上位PLC間的通訊。

       

          (7)   主電機與從動(dòng)電機的速度同步采用Lenze公司9300交流伺服控制器特有的數頻級聯(lián)控制(如圖2所示),速度比例可通過(guò)比例系數來(lái)調節,簡(jiǎn)單可靠,又不會(huì )增加PLC的編程量。

       

      2.3   技術(shù)改造的軟件部分

          本伺服系統采用Lenze公司的Global Drive Control(GDC)控制軟件,通過(guò)CAN-BUS總線(xiàn),對伺服控制器進(jìn)行讀寫(xiě)操作,并完成各項參數的設定以及功能塊的連接,同時(shí)還可以進(jìn)行現場(chǎng)監控,使操作者隨時(shí)了解電機當前的運轉狀況。

      3  信號控制流程

          本系統依靠PROFIBUS-DP總線(xiàn)完成伺服控制器之間以及伺服控制器與上位PLC之間的通訊。PLC與伺服控制器之間通過(guò)參數通道和過(guò)程通道相互傳遞數據信息。參數通道的特點(diǎn)是可以傳送64位的長(cháng)數據,但其傳送速度比較低,一般在10ms級;而過(guò)程通道傳送速度比較快,其速度一般在1ms級,但是只能傳輸16位的數據。

       

          (1) 主電機的信號流程如圖3所示,由于主電機的車(chē)速信號需要經(jīng)常改變,對其傳輸速度有要求,所以該信號由PLC過(guò)程通道給出。

       

          該信號由DP總線(xiàn)傳入控制器后,經(jīng)過(guò)一個(gè)可定義的斜坡環(huán)節,如果輸入速度信號不變,則該函數不起作用;一旦速度信號發(fā)生改變,則原速度信號按照這個(gè)斜坡爬升或下降到給定轉速,本系統主電機的上下坡時(shí)間由PLC給出。由于時(shí)間信號比較大,而且是直接寫(xiě)到控制器的內部參數中,所以該信號通過(guò)參數通道傳送。

       

          如果機組在運行中發(fā)生故障,PLC收到故障信號,通過(guò)過(guò)程通道發(fā)送急停命令,要求伺服電機緊急停車(chē)。由于發(fā)生了故障,為了避免損失要求機組能夠以最快的速度停車(chē),PLC原來(lái)給出的下坡時(shí)間可能過(guò)大,所以控制器將選擇較小的下坡時(shí)間來(lái)停車(chē)。當急停信號給出的同時(shí),速度信號將通過(guò)選通輸入另一個(gè)斜坡(選通信號也由PLC給出),這個(gè)斜坡的下降時(shí)間是事先設定的0.5秒,專(zhuān)門(mén)用于停車(chē)。

       

          速度信號經(jīng)過(guò)斜坡函數后,經(jīng)過(guò)反相、上升、限幅等環(huán)節的處理后,得到比較穩定準確的信號,然后該信號進(jìn)入速度控制環(huán)節。為了得到較好的調速效果,本伺服系統采用旋轉變壓器的反饋方式進(jìn)行速度控制。旋轉變壓器信號反饋至控制器后,經(jīng)過(guò)增益等處理后,轉變?yōu)檗D速信號,這時(shí)該信號描述的是當前實(shí)際轉速。筆者將它與給定速度信號形成負反饋進(jìn)行比較,產(chǎn)生的差值經(jīng)過(guò)處理形成加速度信號傳送到下個(gè)環(huán)節。如果兩者之間差值為零,則說(shuō)明當前轉速與給定值相同,于是電機輸出轉矩等于當前負載力矩,速度保持不變。如果兩者產(chǎn)生正差值,則說(shuō)明實(shí)際轉速小于給定轉速,控制器將差值轉換為加速度信號,使電機產(chǎn)生正向大于負載力矩的轉矩,使電機逐漸加速,同時(shí)繼續比較給定值和實(shí)際值之間的差值,直到兩者相等(兩者差值為負,情況相同)。

       

          然后,將信號值送到PWM環(huán)節中,由控制器調節施加在電機上的電壓頻率值來(lái)達到調速的目的。同時(shí)讀取旋轉變壓器的信號,經(jīng)過(guò)轉換后通過(guò)過(guò)程通道傳回給PLC。

              (2) 從動(dòng)電機的信號流程如圖3所示,主電機的給定速度信號通過(guò)Lenze的雙絞式屏蔽電纜(數頻線(xiàn))差分傳送到從動(dòng)電機的控制器中。該電纜傳送數據有如下特點(diǎn):9D型插座,輸出頻率0500kHz,每路電流負載最大20mA,具有極性相反的5V雙路信號及零位信號。

       

              隨后該信號進(jìn)入一個(gè)比例計算環(huán)節,在該環(huán)節中,伺服控制器把該信號乘以速比因子,得出從動(dòng)電機的轉速。從動(dòng)電機的轉速也需要經(jīng)常調節,所以筆者依靠調節該比例因子來(lái)改變轉速。該比例因子的分母為事先設定的10 000,而分子由上位PLC利用過(guò)程通道給出。

       

              根據伺服控制器的功能,電機控制過(guò)程中可以選擇不同的控制環(huán)節來(lái)達到不同的工藝要求,如:速度控制環(huán),相位控制環(huán),轉矩控制環(huán)等。通常伺服系統中都會(huì )應用到速度控制環(huán),該環(huán)節就是前面提到的利用速度的實(shí)際值與給定值做比較,得出的差值做反饋補償。如圖4所示,圖中1為給定轉速信號,2為使用速度控制的實(shí)際轉速信號,這種控制能夠使實(shí)際速度較穩定的在給定值附近漂移,由于這類(lèi)波動(dòng)是非常微小的,所以認為速度控制環(huán)節能夠使電機達到給定轉速。

       

          考慮到工藝要求,筆者發(fā)現僅僅使用速度控制環(huán)節是不能達到精確同步的。雖然速度環(huán)節能夠使電機按給定值旋轉,但是將速度信號經(jīng)過(guò)積分后,發(fā)現電機轉過(guò)的相位與給定值的差隨時(shí)間逐漸增大。這樣會(huì )導致開(kāi)松輥走過(guò)的位移逐漸大于機組位移,生產(chǎn)出開(kāi)松程度不均勻的濾棒。于是筆者考慮在使用速度環(huán)的同時(shí),加入相位控制環(huán)節,將實(shí)際相位與給定值比較后得出差值來(lái)反饋。

       

          然后將信號值送到PWM環(huán)節中,由伺服控制器調節施加在電機上的電壓值來(lái)達到調速的目的。同時(shí)讀取旋轉變壓器的信號,經(jīng)過(guò)轉換后通過(guò)過(guò)程通道傳回給PLC。同時(shí)使用了速度控制和相位控制后,電機的速度和位移能夠時(shí)刻跟隨給定值,由此可以達到工藝要求。

       

      4  剔除量的計算

       

          盤(pán)紙是指生產(chǎn)濾棒的原材料之一的紙帶。它是以盤(pán)卷的形式安裝到機組相應進(jìn)料口,由于紙帶被卷成盤(pán)裝,所以被稱(chēng)之為盤(pán)紙或紙圈。

       

          接紙是指在濾棒的生產(chǎn)過(guò)程中,要對兩卷的盤(pán)紙進(jìn)行相互之間的拼接。當一卷使用中的盤(pán)紙直徑縮小到250mm時(shí),機組會(huì )提示人員安裝新紙圈并將原紙圈旋轉到拼接位置。當舊紙圈再次縮小到拼接直徑時(shí),加速系統開(kāi)始繞轉新紙圈,使其達到與設定速度一樣的速度。當新、舊紙圈繞轉速度相同時(shí),接紙部件動(dòng)作,將新紙圈拼接到舊紙圈上。

       

          按照工藝要求,新舊紙帶交接處的濾棒為不合格濾棒,應該于剔除口剔除,為了確保剔除成功,機組將與拼接處前后剔除6支濾棒,而從拼接口前3支處到剔除口有一定的位移(現定為31支),為了提高計算精度,本次設計依靠Lenze伺服系統內部的運算功能直接計算剔除的位移和剔除量。

       

          其具體算法如圖5所示,PHI1功能塊是一個(gè)可定義的積分器,將輸入端IN的速度信號積分后轉化為位移信號輸出,RESET1則輸出端清零,當PLC接收到接紙信號,通過(guò)過(guò)程通道發(fā)送位控信號1RESET處,于是輸出端開(kāi)始計算位移。而PHICMP1將實(shí)際位移和預設位移(就是剔除口到拼接口前3支位移)做比較,當輸入值大于設定值,則輸出1FLIP模塊CLK口。再由FLIP1PLC,PLC接收此信號后開(kāi)始剔除動(dòng)作。而另外設定一路相同的流程,將實(shí)際位移和預設位移(就是剔除位移加剔除口到拼接口前3支位移)比較,當前者大于后者,送1FLIPCLR,再由FLIP0PLC,PLC接收此信號后結束剔除動(dòng)作。

       

      5  機組運轉

       

          在完成了所有裝配工作后,進(jìn)行了機組空車(chē)試運轉。在去除原來(lái)繁雜的機械部件后,車(chē)面變得簡(jiǎn)潔寬敞、運轉過(guò)程中噪音和震動(dòng)大大降低、機組的平穩性有了大大的改善、電機能夠嚴格按照工藝要求運轉。在調速過(guò)程中,伺服電機能夠很快的響應上位信號做出相應動(dòng)作,較硬的機械特性和平滑柔順的變速大大提高了機組的性能。在收到故障停車(chē)信號后,電機在帶負載情況下能夠按要求短時(shí)間停車(chē),不僅很大程度減少了原材料的浪費,而且大大提高了安全性。接紙拼接后的剔除位移計算相當精準,能夠確保廢濾棒被剔除。

       

      6  結語(yǔ)

       

          從調試結果看,本次設計是比較成功的。伺服系統的應用保留了原先機組的優(yōu)點(diǎn),改進(jìn)了其不足之處,提高了機組的性能。本次改進(jìn)后的機組不僅可以作為新產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng),也為以后的同類(lèi)機組升級改造打下了基礎,提供參考。

       

          本機組上還有些電機和機械動(dòng)作直接依靠PLC控制,希望不久的將來(lái)能夠將此類(lèi)部件納入伺服系統的控制中,使整個(gè)機組達到高度同步運轉,以便更好的提高機組性能。

       

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