1 引言
硝酸銨的膨化大致經(jīng)歷“減壓升溫、高度沸騰、強制析晶、汽化干燥”四個(gè)過(guò)程。我國的爆破器材廠(chǎng)家的生產(chǎn)設備大多采用人工或半自動(dòng)的膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)。過(guò)多的人員參與生產(chǎn),造成人力成本過(guò)高,安全隱患過(guò)高,同時(shí)由于人本身的勞動(dòng)強度,使得產(chǎn)量無(wú)法提高,不能滿(mǎn)足社會(huì )日益增長(cháng)的產(chǎn)品需求。現代經(jīng)濟建設對工業(yè)炸藥的需求日益增長(cháng)和以人為本的社會(huì )觀(guān)念要求必須采用自動(dòng)化的生產(chǎn)設備,做到人機分離,以期達到危險工序無(wú)人工作,在減小人員傷亡幾率的同時(shí)增加產(chǎn)品產(chǎn)量和提高產(chǎn)品性能,這樣就使得生產(chǎn)方式必然從手工、半自動(dòng)發(fā)展到自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程控制,因此結合新疆雪峰民爆公司膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)設計出了膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)控制系統。
2 系統結構與工作過(guò)程
膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制系統硬件部分由計算機和可編程控制器(PLC)組成分布式控制系統,軟件部分采用工控組態(tài)軟件、PLC軟件,在組態(tài)環(huán)境上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),組成了上位計算機監控系統。
生產(chǎn)工藝過(guò)程包括溶化罐、儲液罐、膨化罐。在控制室內的上位計算機系統上,能夠完成對現場(chǎng)的工藝參數和設備狀態(tài)進(jìn)行觀(guān)察和操作。生產(chǎn)工藝為連續化生產(chǎn),即可實(shí)現遠程監控,又可實(shí)現就地控制,通過(guò)參數設置,自動(dòng)控制投料量、濃度、溫度及硝銨膨化真空度,還可以實(shí)現低料位報警。膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制系統由工藝單元、可編程邏輯控制器、工業(yè)控制計算機組成,其流程[1,2,3]如圖1所示。
圖1 膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制系統組成結構圖
工藝控制模塊是系統構成的基礎與關(guān)鍵,每一個(gè)工藝單元都用一個(gè)小點(diǎn)數的可編程控制器(PLC)控制,PLC可以獨立的根據現場(chǎng)的數據對本工藝單元進(jìn)行自動(dòng)控制[4]。通過(guò)RS485串口實(shí)現PLC與監控室計算機的通訊,計算機只對各個(gè)工藝單元運行狀態(tài)的監視、信息處理等操作。正常狀態(tài)下,各工藝單元的控制由PLC完成,計算機只顯示各個(gè)單元的各個(gè)工序運行狀態(tài);現場(chǎng)出現報警和緊急情況時(shí),工作人員可在監控室進(jìn)行消除報警、繼續運行、急停等操作,能夠保證工作人員安全,增強了安全性,并且監控室的工作人員可以通過(guò)監控界面直觀(guān)的判斷是那個(gè)工藝單元出現了故障,從而能快速排除故障,提高生產(chǎn)效率;任何節點(diǎn)的故障都不互相影響,監控室癱瘓時(shí),各單元的PLC都能獨立對工藝單元進(jìn)行控制。任何工藝單元出現故障時(shí),都會(huì )以報警的形式來(lái)提示工作人員具體是那個(gè)工藝單元出現了故障。
3 上位機監控部分設計及PLC控制過(guò)程
上位機監控部分設計采用工控組態(tài)軟件,在組態(tài)環(huán)境上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),組成了上位計算機的監控部分。通過(guò)PLC對溶化罐、儲液罐、膨化罐等工藝進(jìn)行自動(dòng)控制。
3.1 溶化罐的自動(dòng)控制
溶化罐工藝過(guò)程主要完成硝酸銨溶解于水,制成飽和的硝酸銨溶液。硝銨膨化自動(dòng)控制系統溶化罐組態(tài)窗口如圖2所示。
圖2 硝銨膨化自動(dòng)控制系統溶化罐組態(tài)窗口
在硝銨膨化自動(dòng)控制系統溶化罐組態(tài)窗口中包括手動(dòng)控制方式和自動(dòng)控制方式。手動(dòng)控制方式包括主螺旋電機啟動(dòng)與停止、分螺旋電機啟動(dòng)與停止、攪拌電機啟動(dòng)與停止、溶化進(jìn)料閥啟動(dòng)與停止、溶化蒸汽閥啟動(dòng)與停止、溶化進(jìn)水控制閥啟動(dòng)與停止、溶化出料閥啟動(dòng)與停止等手動(dòng)控制按鈕,以供操作人員在操作需要時(shí)進(jìn)行手動(dòng)操作。
若采用自動(dòng)控制方式,控制溶化罐的PLC將按照編寫(xiě)的程序完成溶化罐工藝內的主螺旋電機的啟動(dòng)與停止,分螺旋電機的啟動(dòng)與停止,攪拌電機的啟動(dòng)與停止,溶化進(jìn)料閥的啟動(dòng)與停止,溶化蒸汽閥的啟動(dòng)與停止,溶化進(jìn)水控制閥的啟動(dòng)與停止,溶化出料閥的啟動(dòng)與停止等工序操作。同時(shí)PLC能完成對溫度上下限的監控,對通信狀態(tài)的監控,通過(guò)“報警指示燈”與“通信狀態(tài)指示燈” 顯示在組態(tài)窗口中,從而反饋給工作人員。PLC還能完成對加水重量、加硝銨重量的控制,并能計算出每天溶化硝銨的罐數。
該溶化罐組態(tài)窗口能實(shí)時(shí)顯示溶化罐內溶液的重量,溶化罐內的溫度,以及攪拌電機的攪拌時(shí)間。組態(tài)窗口還能顯示出溫度隨時(shí)間的變化曲線(xiàn),并能生成組態(tài)結果數據庫,記錄溫度數據,以便工作人員的觀(guān)察分析。
3.2 儲液罐的自動(dòng)控制
儲液罐工藝過(guò)程主要完成存儲硝酸銨溶液,利用輸入的水蒸氣控制硝酸銨溶液的溫度,并向膨化罐輸送硝酸銨溶液。硝銨膨化自動(dòng)控制系統儲液罐組態(tài)窗口如圖3所示。
圖3 硝銨膨化自動(dòng)控制系統儲液罐組態(tài)窗口
在硝銨膨化自動(dòng)控制系統儲液罐組態(tài)窗口中包括手動(dòng)控制方式和自動(dòng)控制方式。手動(dòng)控制方式包括攪拌電機啟動(dòng)與停止、儲液蒸汽控制閥啟動(dòng)與停止等手動(dòng)控制按鈕,以供操作人員在操作需要時(shí)進(jìn)行手動(dòng)操作。
若采用自動(dòng)控制方式,控制儲液罐的PLC按照編寫(xiě)的程序完成儲液罐內的攪拌電機的啟動(dòng)與停止,以防止硝酸銨沉淀,有助于硝酸銨的溶解;當溫度達到下限時(shí)打開(kāi)儲液蒸汽閥,達到溫度上限時(shí)關(guān)閉儲液蒸汽閥。同時(shí)PLC能完成對溫度上下限的監控,對通信狀態(tài)的監控,通過(guò)“報警指示燈”與“通信狀態(tài)指示燈” 顯示在該組態(tài)窗口中,從而反饋給工作人員。該儲液罐組態(tài)窗口能顯示實(shí)時(shí)溶化罐內的溫度。還能顯示出溫度隨時(shí)間的變化曲線(xiàn),并能生成組態(tài)結果數據庫,記錄溫度數據以便工作人員的觀(guān)察分析。
3.3 膨化化罐的自動(dòng)控制
膨化罐工藝過(guò)程是在膨化劑作用下,一定溫度,一定濃度的飽和硝酸銨溶液在一定的真空度條件下,減壓蒸發(fā)強制析晶。硝銨膨化自動(dòng)控制系統膨化罐組態(tài)窗口如圖4所示。
圖4 硝銨膨化自動(dòng)控制系統膨化罐組態(tài)窗口
在硝銨膨化自動(dòng)控制系統膨化罐組態(tài)窗口中包括手動(dòng)控制方式和自動(dòng)控制方式。手動(dòng)控制方式包括膨化罐真空泵啟動(dòng)與停止、膨化罐真空控制閥啟動(dòng)與停止、儲液罐進(jìn)料閥啟動(dòng)與停止、膨化刮板電機啟動(dòng)與停止等手動(dòng)控制按鈕,以供操作人員在操作需要時(shí)進(jìn)行手動(dòng)操作。
若采用自動(dòng)控制方式,控制膨化罐的PLC按照編寫(xiě)的程序完成儲液罐進(jìn)料→膨化罐真空控制閥打開(kāi)→膨化罐真空泵啟動(dòng)→膨化罐真空控制閥關(guān)閉→膨化罐真空泵停止→膨化刮板電機啟動(dòng)→膨化刮板電機停止。同時(shí)PLC還完成了對溫度上下限的監控,對通信狀態(tài)的監控,通過(guò)“報警指示燈”與“通信狀態(tài)指示燈” 顯示在該組態(tài)窗口中,從而反饋給工作人員。該膨化罐組態(tài)窗口能實(shí)時(shí)顯示膨化罐內真空度、膨化罐內的溫度、吸料時(shí)間、膨化時(shí)間。還能顯示出溫度隨時(shí)間的變化的溫度曲線(xiàn),以及真空度隨時(shí)間變化的真空度曲線(xiàn),并能生成組態(tài)結果數據庫,記錄溫度數據和真空度數據,以便工作人員的觀(guān)察分析。
4 結束語(yǔ)
膨化硝銨生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制系統的控制效果符合工藝要求,完成了上位計算機的集中監控,人機界面效果好,降低了勞動(dòng)強度,極大提高了生產(chǎn)效率。通過(guò)在新疆雪峰民爆器材有限責任公司硝銨膨化自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)的實(shí)際應用證明,系統功能全面,工作穩定可靠,具有很好的應用前景。
參 考 文 獻
[1]熊偉利,徐保國.分布式控制系統中智能儀表串行通信的實(shí)現[J].化工自動(dòng)化及儀表,2003,30(1):52~54.
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[4]李耀剛,王天杰.利用串口通訊的分布式控制系統[J].機電工程技術(shù),2004,33(5):65