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    1. 20240703
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
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      資訊頻道

      從技術(shù)本質(zhì)管窺現場(chǎng)總線(xiàn)在國內電力行業(yè)的發(fā)展
      • 廠(chǎng)商:《自動(dòng)化博覽》
      • 作者:孫長(cháng)生,黃渤,陳小強,曹瑞峰
      • 點(diǎn)擊數:3968     發(fā)布時(shí)間:2013-05-30 13:57:00
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      現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)是實(shí)現數字化電廠(chǎng)的的基礎,對傳統硬接線(xiàn)方案的替代是技術(shù)進(jìn)步的必然。但是,現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的發(fā)展始終伴隨著(zhù)各種爭議,在電力行業(yè)的大規模推廣階段,也遇到了投資成本較高和應用價(jià)值不明顯的問(wèn)題。本文從現場(chǎng)總線(xiàn)的技術(shù)本質(zhì)和技術(shù)替代的本質(zhì)規律出發(fā),通過(guò)對于現場(chǎng)總線(xiàn)發(fā)展過(guò)程以及各種爭議的分析,指出更低的成本和更好的使用價(jià)值,才是在云遮霧擾的市場(chǎng)紛爭中,現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)必須堅持的發(fā)展戰略。
      關(guān)鍵詞:

         活動(dòng)鏈接:2013年控制網(wǎng)行業(yè)專(zhuān)題---節能增效 電力新發(fā)展

        繼DCS后,現場(chǎng)總線(xiàn)系統是自動(dòng)化領(lǐng)域的一重大技術(shù)跨越。這種集成了微機、網(wǎng)絡(luò )、分布控制技術(shù)后建立起一種新的控制結構,將微處理器置于現場(chǎng)設備中,把現場(chǎng)單個(gè)、分散的數字化、智能化設備變成網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn);連接成可以相互溝通信息,將過(guò)去采用點(diǎn)到點(diǎn)式的模擬量信號傳輸或開(kāi)關(guān)量信號的單向并行傳輸,變?yōu)槎帱c(diǎn)一線(xiàn)的雙向串行多節點(diǎn)數字式傳輸的低帶寬底層控制網(wǎng)絡(luò ),為實(shí)現現場(chǎng)設備的信息化提供了可能,是數字化電廠(chǎng)的技術(shù)基礎,正被一步步推上代表未來(lái)電力自動(dòng)化水平的特殊位置。

         新千年最初的10多年時(shí)間里,在電力自動(dòng)化領(lǐng)域,現場(chǎng)總線(xiàn)經(jīng)過(guò)了從概念到產(chǎn)品、從試點(diǎn)到推廣、從小規模試用到大規模應用的發(fā)展歷程。在此過(guò)程中,爭議從未停止,人們一方面驚嘆于現場(chǎng)總線(xiàn)帶給自動(dòng)化系統的全新面貌,另一方面不斷地糾結于現場(chǎng)總線(xiàn)帶來(lái)的新問(wèn)題。作為電力自動(dòng)化領(lǐng)域的從業(yè)者,筆者一直在近距離地觀(guān)察著(zhù)這一有趣的現象,并在思考著(zhù),試圖從技術(shù)發(fā)展的本質(zhì)來(lái)揭示現象背后的規律,找到現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)推動(dòng)電力自動(dòng)化的發(fā)展方向。

        1 東風(fēng)夜放花千樹(shù),10年間現場(chǎng)總線(xiàn)從概念到成功應用

         如果從1999年12月,國際電工委員會(huì )投票通過(guò)IEC61158現場(chǎng)總線(xiàn)標準算起,至今不過(guò)13年的時(shí)間。而國內電力自動(dòng)化領(lǐng)域應用現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù),我們所了解到的大約也始于1999年。這一年,杭州半山發(fā)電廠(chǎng)采用南京科遠自動(dòng)化集團公司的控制系統進(jìn)行了兩臺135MW機組的自動(dòng)化改造。為了縮短項目工期,該項目設計時(shí),應用遠程I/O來(lái)減少電纜施工量,通過(guò)現場(chǎng)通訊總線(xiàn)實(shí)現與DCS的信號傳輸。項目選用的DCS具有Profibus DPV0通訊接口和配套的遠程I/O機架,在每臺單元機組的控制系統中,通過(guò)Profibus從安裝在現場(chǎng)的37只遠程機箱中,接入1417點(diǎn)I/O信號,占整個(gè)系統I/O點(diǎn)數的40%。

         嚴格地來(lái)說(shuō),杭州半山發(fā)電廠(chǎng)的Profibus應用并不是真正意義上的現場(chǎng)總線(xiàn)應用,而只是一種用于工業(yè)現場(chǎng)的具有較高可靠性和實(shí)時(shí)性的串行通訊協(xié)議,當時(shí)的國內市場(chǎng)上還沒(méi)有出現支持現場(chǎng)總線(xiàn)的智能化設備,其傳輸的也只是過(guò)程參數這樣的循環(huán)數據,還不支持診斷參數這樣的非循環(huán)數據。然而,通過(guò)杭州半山發(fā)電廠(chǎng)的探索,現場(chǎng)總線(xiàn)特別是Profibus的可靠性、實(shí)時(shí)性得到了充分的驗證。布置在遠程機箱中的I/O卡件、通訊模件經(jīng)受了現場(chǎng)環(huán)境,特別是溫度和電磁干擾的考驗,為真正意義上的現場(chǎng)總線(xiàn)應用提供了借鑒。

         2004年,在江陰夏港電廠(chǎng),兩臺300MW機組的基建項目中,選用了346只具有現場(chǎng)總線(xiàn)接口的低壓電動(dòng)機保護單元,每個(gè)電動(dòng)機保護單元通過(guò)Profibus DPV1的通訊口與控制器交換數據,不僅傳輸用于操作的循環(huán)數據,還傳輸用于診斷的非循環(huán)數據。在國華寧海閉式循環(huán)水系統中,通過(guò)Profibus連接了電動(dòng)執行機構;在華能玉環(huán)水處理系統中,通過(guò)Profibus連接了變送器、電動(dòng)執行機構和低壓電動(dòng)機保護單元。在這一段時(shí)間,隨著(zhù)支持現場(chǎng)總線(xiàn)的智能化設備的出現和成熟,真正意義的現場(chǎng)總線(xiàn)應用從無(wú)到有,從小到大的逐步發(fā)展起來(lái)。通過(guò)這一系列的實(shí)踐,現場(chǎng)總線(xiàn)可減少現場(chǎng)電纜施工,提供豐富的診斷信息的優(yōu)勢得到了認同。同時(shí)現場(chǎng)總線(xiàn)的網(wǎng)絡(luò )結構及布線(xiàn)方案,支持現場(chǎng)總線(xiàn)的智能設備逐步地發(fā)展起來(lái)。但是現場(chǎng)總線(xiàn)系統總體造價(jià)高,對維護人員的技能要求也較高,給用戶(hù)選擇現場(chǎng)總線(xiàn)方案的余地卻很小,造成了一定的困擾。

         2009年,為了進(jìn)行數字化電廠(chǎng)的試點(diǎn),在華能金陵電廠(chǎng)兩臺1000MW超超臨界機組,進(jìn)行了國內最大規模的現場(chǎng)總線(xiàn)應用。其主機控制系統和輔機控制系統通過(guò)Profibus接入了1500余臺總線(xiàn)設備,包括低壓電動(dòng)機保護單元、總線(xiàn)式電磁閥箱、電動(dòng)門(mén)、調節閥、壓力和差壓變送器等。在這里,現場(chǎng)總線(xiàn)已經(jīng)不再是作為常規控制系統的補充,而是占據了所有儀表控制系統的50%,成為控制系統參數的主要傳輸方式?,F場(chǎng)總線(xiàn)的可靠性得到了充分驗證,能夠滿(mǎn)足當時(shí)最大單機容量機組的控制要求。但是,對于現場(chǎng)總線(xiàn)智能設備提供的診斷信息,缺乏分析管理的方法和工具,沒(méi)有得到有效的利用。這個(gè)問(wèn)題與較高造價(jià)給現場(chǎng)總線(xiàn)的進(jìn)一步推廣造成了不小的障礙。

         以上三批具有典型意義的現場(chǎng)總線(xiàn)應用,分別間隔五年,應用的單機容量越來(lái)越大,應用的范圍也越來(lái)越廣,應用的總線(xiàn)標準都是Profibus。作為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的全新技術(shù),現場(chǎng)總線(xiàn)在國內電力行業(yè)的應用與國際上沒(méi)有明顯的滯后,基本是同步發(fā)展的。這個(gè)發(fā)展的背后,是中國經(jīng)濟的重工業(yè)化帶來(lái)的對于電力自動(dòng)化新技術(shù)的需求,市場(chǎng)的需求和電力自動(dòng)化專(zhuān)家群體的超前布局成為推動(dòng)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在國內電力行業(yè)應用的強大合力,在10年時(shí)間內,現場(chǎng)總線(xiàn)就從國際標準中的概念發(fā)展為在電力行業(yè)最高水平控制系統上有著(zhù)成功應用的全新技術(shù)。

        2  山重水復疑無(wú)路,現場(chǎng)總線(xiàn)的發(fā)展伴隨著(zhù)不斷的爭議

        與任何一種新技術(shù)的發(fā)展過(guò)程類(lèi)似,現場(chǎng)總線(xiàn)的發(fā)展也總是伴隨著(zhù)質(zhì)疑和爭議。具有代表意義的三個(gè)問(wèn)題是:
      (1)通訊的可靠性較低,現場(chǎng)總線(xiàn)不能用于關(guān)鍵性場(chǎng)合;
      (2)通訊的實(shí)時(shí)性不夠,現場(chǎng)總線(xiàn)不能用于高實(shí)時(shí)性要求的控制功能;
      (3)連接控制系統和現場(chǎng)智能儀表的現場(chǎng)總線(xiàn),都是看不見(jiàn)摸不著(zhù)的通訊信號,維護人員很難掌握和進(jìn)行故障處理。

        從現場(chǎng)總線(xiàn)的技術(shù)本質(zhì)來(lái)看,以上三個(gè)問(wèn)題都是新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應用過(guò)程中出現的波折,而不能認定為是現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)本身的缺陷。

         首先來(lái)談?wù)劕F場(chǎng)總線(xiàn)的可靠性問(wèn)題。在現場(chǎng)總線(xiàn)之前,現場(chǎng)的物理信號通過(guò)傳感器轉換成電信號,通過(guò)硬接線(xiàn)電纜將標準的電信號送到控制系統中的I/O卡件,經(jīng)A/D轉換處理成數字信號,最終進(jìn)入控制系統進(jìn)行運算處理。而在現場(chǎng)總線(xiàn)系統中,將現場(chǎng)的D/A轉換、電纜的傳輸、控制系統的A/D三個(gè)環(huán)節簡(jiǎn)化為現場(chǎng)的智能芯片與控制系統直接的通訊。因此,從原理上來(lái)說(shuō)現場(chǎng)總線(xiàn)的可靠性明顯優(yōu)于傳統的硬接線(xiàn)。而且現場(chǎng)總線(xiàn)可以傳輸多點(diǎn)信號,在進(jìn)行冗余設計時(shí)具有比硬接線(xiàn)更好的性?xún)r(jià)比。同時(shí)現場(chǎng)總線(xiàn)具有的診斷功能,能夠更有效防止信號故障,進(jìn)一步提高整個(gè)控制系統的可靠性。因此,從技術(shù)本質(zhì)上來(lái)看,現場(chǎng)總線(xiàn)具有更高的可靠性。關(guān)于可靠性的質(zhì)疑更多的是由于現場(chǎng)總線(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品的成熟度問(wèn)題,特別是支持現場(chǎng)總線(xiàn)的智能設備多種多樣,由不同的廠(chǎng)家提供,良莠不齊。

          其次,我們再來(lái)談?wù)劕F場(chǎng)總線(xiàn)的實(shí)時(shí)性問(wèn)題。在電力自動(dòng)化過(guò)程控制領(lǐng)域,按照控制要求,實(shí)時(shí)性分為兩種:一是一般過(guò)程信號的采集和控制,要求采樣周期和控制周期在200ms~500ms以上,涵蓋95%以上的控制要求。二是快速過(guò)程信號的采集和控制,要求采樣周期和控制周期在50ms左右,主要包括FSSS、ETS和DEH等特殊控制回路。目前現場(chǎng)總線(xiàn)主要用于一般過(guò)程信號的采集和控制,對于快速過(guò)程信號的采用和控制還是在使用傳統的硬接線(xiàn)方案。從串行通訊的實(shí)時(shí)性能來(lái)分析,對于小于64個(gè)字節的報文,以500K的波特率,傳輸時(shí)間在2ms以?xún)?。對于最高波特?2M的Profibus現場(chǎng)總線(xiàn),要滿(mǎn)足50ms的控制周期要求,就協(xié)議本身并不存在任何困難。但是,必須從控制器通訊主站、現場(chǎng)智能設備的通訊從站,以及整個(gè)通訊鏈路中進(jìn)行整體設計,才能穩定可靠地滿(mǎn)足快速過(guò)程的實(shí)時(shí)性需要。

         最后,我們來(lái)談現場(chǎng)總線(xiàn)維護的問(wèn)題。從技術(shù)本質(zhì)上來(lái)說(shuō),現場(chǎng)總線(xiàn)標準和4~20mA電氣信號標準,都用來(lái)規范控制系統與現場(chǎng)儀表的信號交換方式。4~20mA電氣信號屬于電工技術(shù)知識,而現場(chǎng)總線(xiàn)標準要求更多的是通訊和軟件的知識范疇,對維護人員提出了更高的要求。但現場(chǎng)總線(xiàn)系統中提供了界面友好的調試工具,在建立總線(xiàn)通訊的情況下,能夠大大提高對于現場(chǎng)儀表的調試效率。因此,現場(chǎng)總線(xiàn)對維護人員提出更高的要求,這不是技術(shù)缺陷,而是新技術(shù)發(fā)展對人員知識提出的更新要求。由于現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在電力行業(yè)沒(méi)有得到推廣,使得絕大多數電廠(chǎng)設備和系統維護人員對現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)缺乏基本的認知,又因為電力行業(yè)內已有的現場(chǎng)總線(xiàn)多數是在電廠(chǎng)輔助車(chē)間使用,更大程度上只是一種新技術(shù)的試驗,或純粹是大型基建中所謂的亮點(diǎn)而已,根本上沒(méi)有得到管理層的重視,相關(guān)技術(shù)人員也就缺乏足夠的熱情去掌握其必要的維護技術(shù)。

         由此看來(lái),從技術(shù)本質(zhì)上來(lái)說(shuō),可靠性、實(shí)時(shí)性、難于維護的爭議,都不應是現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)發(fā)展的阻礙(目前現場(chǎng)總線(xiàn)在電力行業(yè)的應用案例已經(jīng)證明了這一點(diǎn))。那么阻礙現場(chǎng)總線(xiàn)推廣應用的障礙究竟在哪里?這是筆者一直在思考的問(wèn)題。

         3 眾里尋他千百度,影響現場(chǎng)總線(xiàn)推廣應用的障礙

         為說(shuō)明上面提出的問(wèn)題。我們還是從技術(shù)的本質(zhì)出發(fā)來(lái)進(jìn)行分析,任何一種新技術(shù)的發(fā)展和對舊技術(shù)的替代都必須建立在兩個(gè)前提之下,第一是更低的成本,第二是更高的性能。那么:

         第一,應用現場(chǎng)總線(xiàn)后的成本更低嗎?從目前來(lái)看,采用了現場(chǎng)總線(xiàn)系統之后,儀控系統的造價(jià)明顯提高。

         第二,成本的提高能夠獲得更高的性能嗎?從目前的應用案例來(lái)看,現場(chǎng)總線(xiàn)提供了大量的診斷數據,但是缺乏分析管理的方法和工具,還沒(méi)有能夠提升電力行業(yè)的運行經(jīng)濟指標產(chǎn)生正面的影響。

         那么在這種情況,僅僅依賴(lài)電力自動(dòng)化專(zhuān)家群體的超前布局,現場(chǎng)總線(xiàn)只能夠獲得少量試點(diǎn)應用,但是缺少大規模推廣的市場(chǎng)動(dòng)力。

         在這一點(diǎn)上,與現場(chǎng)總線(xiàn)在石化行業(yè)的推廣應用形成了明顯的差距。根據筆者的理解,電力行業(yè)和石化行業(yè)都是大規模的流程工業(yè),被控對象復雜而龐大,物理分散聯(lián)系緊密。而相對來(lái)說(shuō),石化行業(yè)的物理分散度更大,而電力行業(yè)的設備更為集中,因此現場(chǎng)總線(xiàn)節省電纜及其施工費用的優(yōu)點(diǎn),在電力行業(yè)就顯得不太突出。石化行業(yè)還有防爆的要求,如果采用傳統硬接線(xiàn),其控制系統的I/O接口上要配置大量的安全柵,安全柵的成本與整個(gè)控制系統的成本相當。如果采用本安型的現場(chǎng)總線(xiàn),節省I/O接口及相應的安全柵,對于石化行業(yè)的控制系統而言,將會(huì )節省大量的成本。因此,我們認為,正是總體成本上的劣勢,影響了現場(chǎng)總線(xiàn)在電力行業(yè)的推廣。

        另外,同樣是防爆的原因,在運行過(guò)程中,石化行業(yè)不允許到現場(chǎng)打開(kāi)防爆箱,進(jìn)行現場(chǎng)設備的維護,而是必須通過(guò)遠程的通訊接口對現場(chǎng)設備進(jìn)行調試?,F場(chǎng)總線(xiàn)的特點(diǎn)恰恰契合了石化行業(yè)的這一內在需求,成為現場(chǎng)總線(xiàn)在石化行業(yè)推廣應用的一個(gè)原因。而同樣的功能特點(diǎn),在電力行業(yè)反而成為維護人員不太適應的一個(gè)障礙。

         還有,現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的主要優(yōu)勢在于提供現場(chǎng)設備的診斷信息,為電廠(chǎng)的設備狀態(tài)檢修、故障診斷提供數據。但實(shí)際上,由于故障診斷、設備狀態(tài)檢修在國內電力行業(yè)發(fā)展停滯不前,致使現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)提供的大量設備狀態(tài)信息數據失去了現實(shí)意義,已經(jīng)采用現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的電廠(chǎng)對這些診斷信息也沒(méi)有進(jìn)一步的挖掘利用。這就使得本應大放光彩的現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在電力行業(yè)的使用總是“雷聲大,雨點(diǎn)小”。

         4 柳暗花明又一村,堅守本質(zhì)迎接現場(chǎng)總線(xiàn)的時(shí)代

         因此,我們認為,從技術(shù)本質(zhì)上來(lái)說(shuō),任何一種新技術(shù)的推廣,其最強大的推動(dòng)力只能是來(lái)自于市場(chǎng)的內在需求,那就是: 相近的性能,更低的成本; 相近的成本,更高的性能; 性?xún)r(jià)比最優(yōu)。

         根據這樣的需求,現場(chǎng)總線(xiàn)要想加快在電力行業(yè)推廣應用的步伐,以下是兩大努力方向:

         第一是降低用戶(hù)的綜合成本。目前成本較高的原因,主要來(lái)自于兩個(gè)方面。一是支持現場(chǎng)總線(xiàn)的智能設備價(jià)格過(guò)高,二是現場(chǎng)總線(xiàn)通訊設備價(jià)格過(guò)高。我們不應該認為現場(chǎng)總線(xiàn)設備的高價(jià)是完全合理的現象。從產(chǎn)品制造的角度來(lái)看,采用了現場(chǎng)總線(xiàn)反而會(huì )減少現場(chǎng)智能設備的硬件成本,而現場(chǎng)總線(xiàn)通訊設備的成本與普通卡件的成本并沒(méi)有本質(zhì)的差別,現場(chǎng)總線(xiàn)的芯片成本并不會(huì )高于工業(yè)以太網(wǎng)的芯片。去除新技術(shù)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成本,現場(chǎng)總線(xiàn)相關(guān)設備之所以?xún)r(jià)格過(guò)高,更多的是一種市場(chǎng)壟斷行為。只有更多有實(shí)力的國內廠(chǎng)家參與到現場(chǎng)總線(xiàn)領(lǐng)域,達到和國外競爭對手相近的產(chǎn)品性能,只有打破現場(chǎng)總線(xiàn)之間不能互操作的人為技術(shù)壁壘,甚至用工業(yè)以太網(wǎng)來(lái)統一現場(chǎng)總線(xiàn),才有可能打破這個(gè)壟斷,向市場(chǎng)提供價(jià)格合理的現場(chǎng)總線(xiàn)產(chǎn)品。

         第二是實(shí)現對于設備診斷數據的分析和管理,提升設備管理的效率,為節能降耗、降低電力行業(yè)的整體運營(yíng)成本提供實(shí)實(shí)在在的價(jià)值。這更多是資產(chǎn)管理的功能,而不是現場(chǎng)總線(xiàn)系統的功能?,F場(chǎng)總線(xiàn)能夠為資產(chǎn)管理提供大量的設備診斷數據,從而提升資產(chǎn)管理的效率。在這個(gè)方面,現場(chǎng)總線(xiàn)領(lǐng)域已經(jīng)出現了FDT標準(Field Device Tool),這是一個(gè)獨立于各個(gè)設備制造商和現場(chǎng)總線(xiàn)協(xié)議的,將智能現場(chǎng)設備集成到過(guò)程自動(dòng)化系統的開(kāi)發(fā)標準。FDT能夠以標準的方法將大量設備診斷數據送到資產(chǎn)管理系統中,從而發(fā)揮出現場(chǎng)總線(xiàn)的數據優(yōu)勢,使得現場(chǎng)總場(chǎng)真正成為數字化電廠(chǎng)的基礎。

         5 結束語(yǔ)

         堅持技術(shù)的本質(zhì)規律,用創(chuàng )新技術(shù)向用戶(hù)提供更好更便宜的產(chǎn)品,是市場(chǎng)競爭的王道,也同樣是推動(dòng)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在電力行業(yè)發(fā)展的最強大動(dòng)力。我們相信,有中國經(jīng)濟的持續發(fā)展,有專(zhuān)家群體的超前布局,電力自動(dòng)化將會(huì )迎來(lái)現場(chǎng)總線(xiàn)的全新時(shí)代。

        參考文獻:

      [1] 侯子良.推廣應用現場(chǎng)總線(xiàn)系統全面實(shí)現火電廠(chǎng)數字化[J].中國電力,2004,3.
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      [5] 西門(mén)子.現場(chǎng)總線(xiàn)設備兼容性測試報告[R].2008.6.

        作者簡(jiǎn)介

      孫長(cháng)生(1954-),男,安徽桐城人,高級工程師,從事火電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化系統應用研究和科技項目開(kāi)發(fā)工作。
      曹瑞峰(1975-),男,南京人,高級工程師,從事發(fā)電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化控制系統的開(kāi)發(fā)和項目管理工作。
       

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