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      案例頻道

      德力西礦山提升機專(zhuān)用變頻器在山東紅旗煤礦上的應用
      • 企業(yè):德力西電氣有限公司     行業(yè):網(wǎng)絡(luò )通訊     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:1050     發(fā)布時(shí)間:2009-10-27 02:24:43
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        礦井提升機廣泛用于煤炭、有色金屬、黑色金屬、非金屬、化工等礦山的豎井、斜井的提升系統用作提升礦物和物料及設備等,是礦井系統設備的咽喉,在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,占有非常重要的地位,礦用生產(chǎn)是連續作業(yè)的,即使短時(shí)間的停機維修也會(huì )給生產(chǎn)帶來(lái)很大損失。因此,設備的安全可靠運行就顯的特別重要。目前的電控系統存在著(zhù)很多的不足,礦用提升機的技術(shù)改造要求迫在眉睫。我們德力西(杭州)變頻器有限公司在研制提升機變頻器方面作了相當大的努力,通過(guò)不斷的進(jìn)行技術(shù)革新,成功地開(kāi)發(fā)了德力西礦山提升機專(zhuān)用變頻器,并得到了很好的應用。

        一、現場(chǎng)狀況:

        2008年2月,山東紅旗煤礦提升機改造通過(guò)調研與論證,結合該礦井提升機的現場(chǎng)實(shí)際狀況,決定對提升機實(shí)施變頻調速改造。該煤礦斜井提升機是單卷筒提升機,卷筒直徑 1500mm,減速器減速比24︰1,最高運行速度2.5m/s,鋼絲繩長(cháng)度為450m。采用串電阻分五段速降壓起動(dòng)和調速,頻繁正、反向運轉,電能浪費極大。原系統電機是220KW的6極繞線(xiàn)式電機,在平時(shí)工作電流在320-420A,為保證安全,提升機上行或下行起動(dòng)時(shí),是要加制動(dòng)的,起動(dòng)完成后一瞬間再松開(kāi)制動(dòng)。在這種情況下運行電流有時(shí)候會(huì )超過(guò)電機額定電流,達到將近800A。變頻調速后,提升機上行或下行起動(dòng)時(shí),仍是要加制動(dòng)的,變頻器輸出頻率到2Hz有足夠大的力矩時(shí)再松開(kāi)制動(dòng)。盡管2Hz以下電機處于堵轉狀態(tài),但由于輸出頻率低,輸出電壓也低,電機不會(huì )過(guò)流。

        二、電氣系統改造方案:

        在生產(chǎn)中,裝載的物料有時(shí)可能會(huì )超載,而且剛好在斜坡上啟動(dòng)也是很正常的事情,再考慮加速時(shí)間短,選型時(shí)變頻器容量都考慮加大,我們選用的變頻器為德力西CDI9000-G280kW,這樣有利于電機在過(guò)載時(shí)變頻器有足夠的過(guò)載能力,能量回饋單元選擇德力西CDI-FD系列,制動(dòng)單元為德力西CDI-BR系列。二者總瞬時(shí)制動(dòng)功率超過(guò)450KW。
       
        改造提升機用變頻器是在原提升機電控系統的基礎上,用變頻調速系統替代原工頻調速系統,同時(shí)保留工頻調速系統,使兩套系統互為備用,增加系統運行的可靠性。改造時(shí)需要增加工、變頻轉換功能。系統運行前,將主回路和控制回路各轉換開(kāi)關(guān)切換至相應的變頻或工頻位置。依據提升機控制系統的不同,采用適當的接線(xiàn)方式,就可以實(shí)現靈活的操作方式。對于舊系統改造用變頻器,為了不改變原來(lái)的操作習慣,可以用原來(lái)的操縱系統操作變頻器。操作者通過(guò)主令控制器操縱桿控制電機正轉五擋速度和反轉五段速度,以實(shí)現電機的爬行、加速、減速、恒速運行。   

        提升絞車(chē)在下降過(guò)程中絕大部分時(shí)間都處于發(fā)電狀態(tài),因此必須要有裝置來(lái)處理再生能力。一般有兩種處理方法,一是采用能量回饋的方式,將能量全部回饋到電網(wǎng)當中,這樣節能效果最好,也是最理想狀態(tài)。但是考慮到絞車(chē)在重載下放時(shí)的功率,能量回饋的配置要比較大,可能會(huì )超過(guò)變頻器的額定功率,因此價(jià)格可能會(huì )比較高。二是直接采用能量制動(dòng)單元,直接將再生能量消耗掉,這樣實(shí)現起來(lái)最簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉,但是能量消耗會(huì )多一些。我公司變頻器采用的是同時(shí)接入能量回饋單元和制動(dòng)單元的辦法,能量回饋單元處理正常情況下的能量,當是重載下放時(shí),再生的能量很大,這樣可以讓能量回饋單元和能耗制動(dòng)單元一起工作,這種方法是上述兩種方法的折中,能量消耗不大,畢竟重載下放所占比例不大。價(jià)格上也不會(huì )因為全部是能量回饋單元而價(jià)格很高。

        變頻器采用多段速度設置,FWD、REV設為正反轉,D1、D2、D3設為五段運行頻率6Hz、18Hz、25Hz、35Hz、50Hz,以適應控制系統對提升機不同運轉速度的要求。五擋速度加速和減速段的速度均在變頻器上設置。變頻調速原理圖如下圖所示:


        紅旗煤礦經(jīng)過(guò)一年多的運行,證明改造的效果比較理想,主要表現在:

        1、變頻器的頻率連續調節,分段預置,實(shí)現了啟動(dòng)及換檔時(shí)的軟啟動(dòng)、軟停車(chē),使調速更加方便、可靠,運行更平穩。減輕了對電網(wǎng)的沖擊,避免了大電流對電機的沖擊,同時(shí)也保護了其他的機械設備

        2、使用變頻器后省去原先的接觸器及調速電阻,既節省了維修費用,又減少了停產(chǎn)維修時(shí)間,從而提高了產(chǎn)量。同時(shí)改善了惡劣操作環(huán)境,使工人避免在夏季因調速電阻發(fā)熱造成的高溫條件下工作。

        3、在低速段節能效果十分明顯。紅旗礦井深400多米,通過(guò)用電度表的現場(chǎng)測量,在相同耗電量的情況下,用工頻可拉19勾,而使用變頻可拉25勾,即變頻比工頻多拉6勾。經(jīng)估算節電率約為30%。

        對于提升絞車(chē)的變頻改造,有以下幾點(diǎn)說(shuō)明:

        1、斜井與豎井的區別為,豎井絞車(chē)對變頻器、能量回饋單元、制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻的要求要比斜井更高一些。

        2、對再生能量的處理,有三種方法;一種是直接采用能量回饋單元全部回饋電網(wǎng),這種方法最為理想,但是價(jià)格相對較高。第二種是直接采用制動(dòng)單元加制動(dòng)電阻,直接將能量消耗掉,該方法價(jià)格相對低廉,方法簡(jiǎn)單,但是能量浪費較大。最后一種方法是將二者結合,讓能量回饋單元處理一般情況下的能量,當有重載下放這種產(chǎn)生巨大再生能量時(shí),由能量回饋單元和制動(dòng)單元同時(shí)工作,該方法是上述兩種方法的折中。


       

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