出梅后的第一天,記者從浙江電力局調度中心獲悉,隨著(zhù)連續的晴熱高溫,浙江電網(wǎng)供電負荷達到3200萬(wàn)千瓦,創(chuàng )歷史新高。據了解,今年浙江電網(wǎng)供電形勢比預期嚴峻。
早在2007年,浙江省就下發(fā)了《浙江省執行差別電價(jià)政策企業(yè)認定暫行辦法》,停止了對紡織印染等高耗能企業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)措施,促使高耗能企業(yè)把節能降耗當一件大事來(lái)抓。面對今年的供電形勢,紡織企業(yè)積極采取各種措施,節約用電,降低生產(chǎn)成本。從今年7月1日開(kāi)始,浙江省電價(jià)每度上調3.9分錢(qián)。為此,紡織企業(yè)在節電降耗上各顯神通,不僅降低了生產(chǎn)成本,而且緩解了省內用電緊張的局面。
浙江桐鄉恒盛化纖有限公司每臺加彈機都安裝了智能變頻節電器,可節約電耗支出20%~30%。按當前化纖日產(chǎn)量2700噸計算,企業(yè)每天需用電175萬(wàn)度,安裝變頻節電器后,每年可節約400萬(wàn)元。桐鄉新鳳鳴化纖在車(chē)間外墻窗戶(hù)上安裝了自制的水簾空調,通過(guò)水泵將自然水或井水打到屋頂往下落,利用室外的自然風(fēng)和車(chē)間里風(fēng)機的吸力,將水蒸發(fā)帶來(lái)的冷空氣吹到車(chē)間內,可使車(chē)間溫度降低10攝氏度。嘉興羅馬中望服飾有限公司給每臺縫紉機前都安裝一盞6~8瓦的節能燈,改變了以往密集式、橋架式的照明結構,節電量相當可觀(guān)。浙江宏達經(jīng)編股份有限公司在高、低配電房加裝綜合節電裝置,生產(chǎn)機臺普遍采用交流變頻技術(shù),降低了生產(chǎn)成本。
蕭山榮盛化纖用酯化副產(chǎn)蒸汽帶動(dòng)的兩臺150萬(wàn)大卡冷凍機制冷,一年以運行7000小時(shí)計算,可以節約用電300萬(wàn)度。
浪莎集團從意大利等國進(jìn)口5000多臺先進(jìn)設備,在襪機上安放節能變頻裝置,每年可節省資金800萬(wàn)元。此外,溫州紅黃藍集團、杭州國越紡織有限公司等浙江省內的紡織服裝企業(yè)也紛紛采用新技術(shù)降低能耗,強化節電規章制度。各企業(yè)員工也自覺(jué)加入到節約用電的行列,做到離廠(chǎng)及時(shí)關(guān)燈、離開(kāi)辦公室及時(shí)關(guān)電腦,使企業(yè)的節電降耗工作躍上新臺階。
為鼓勵企業(yè)避開(kāi)用電高峰,浙江經(jīng)貿和電力部門(mén)落實(shí)5級錯避峰預案,在原有峰谷電價(jià)差的基礎上,進(jìn)一步拉開(kāi)峰谷電價(jià)差。多數企業(yè)積極實(shí)行低谷用電,在不影響生產(chǎn)的條件下多用低谷電,安排在晚上10點(diǎn)到次日8點(diǎn)的低谷時(shí)段進(jìn)行生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本。頤佳愛(ài)家居用品公司相關(guān)負責人介紹說(shuō):“峰谷電差價(jià)的拉大,推動(dòng)企業(yè)主動(dòng)落實(shí)‘削峰填谷’舉措。自公司錯峰用電以來(lái),電費成本的降低不容小覷。初步估算,可節約電費支出1/7?!苯B興稽山印染、盛興印染等印染企業(yè)合理使用峰谷電已有很長(cháng)一段時(shí)間了,隨著(zhù)峰谷用電差價(jià)的拉大,企業(yè)成本進(jìn)一步縮減,提升了企業(yè)競爭力。