蘭州石化公司煉油廠(chǎng)依靠科技創(chuàng )新,傾力打造技術(shù)優(yōu)勢,自去年8月開(kāi)始應用余熱鍋爐新型聲波除灰技術(shù)后,到目前為止,共創(chuàng )效2188萬(wàn)元。
蘭州石化煉油廠(chǎng)年300萬(wàn)噸重催CO余熱鍋爐是催化裂化再生煙氣、生產(chǎn)蒸汽的龍頭裝置,由于余熱鍋爐煙道尾部受熱面(省煤段)管束設計過(guò)密,投產(chǎn)后,爐管表面催化劑積灰嚴重,余熱鍋爐熱效率較低,傳熱效果差,威脅著(zhù)裝置主風(fēng)機組汽輪機的正常運行,成為制約裝置整體技術(shù)水平的“瓶頸”問(wèn)題。為了有效解決鍋爐除灰這一技術(shù)難題,煉油廠(chǎng)積極展開(kāi)技術(shù)攻關(guān),對鍋爐除灰技術(shù)進(jìn)行了全面細致的考察,反復對比論證了國內現有的各種除灰技術(shù),最后選用了“HS型高聲強中頻聲波除灰系統”。
該技術(shù)自去年8月份實(shí)施以來(lái),余熱鍋爐各項操作指標得到顯著(zhù)改善和優(yōu)化,排煙溫度由原來(lái)的380攝氏度降到了250攝氏度,單臺每小時(shí)增產(chǎn)次高壓蒸汽約30噸,每小時(shí)多發(fā)電約4800千瓦,不僅使鍋爐長(cháng)期穩定、安全、高效的運行得到了保證,同時(shí)也降低了裝置能耗、物耗,提高了裝置的經(jīng)濟效益。
信息來(lái)源:石油科技網(wǎng)