云南解化清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司解化化工分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“解化化工”)前身為駐昆解放軍化肥廠(chǎng),1958年建廠(chǎng),位于云南省開(kāi)遠市,隸屬于云南煤化工集團,擁有全國領(lǐng)先的褐煤加壓氣化尖端技術(shù),是經(jīng)中央軍委批準,解放軍第三步兵預備學(xué)校集體轉業(yè)和部分轉業(yè)官兵籌資建設的云貴高原第一座氮肥企業(yè)。
項目簡(jiǎn)介
甲醇作為應用十分廣泛的化工產(chǎn)品,其合成工藝經(jīng)歷了較長(cháng)時(shí)間的發(fā)展,裝置以褐煤為原料,經(jīng)制氣、變換、凈化、合成后制得粗甲醇,
經(jīng)后序工藝生產(chǎn)精甲醇和二甲醚,其中氫碳比(H/C比)是甲醇合成反應的關(guān)鍵工藝參數,偏離工藝指標將影響甲醇合成的質(zhì)量、收率及能耗。
上游煤氣化爐負荷、催化劑活性等強干擾因素嚴重影響合成氣組分,合成氣經(jīng)變換冷卻工段、低溫甲醇洗工段后進(jìn)入甲醇合成工段,裝置工藝流程長(cháng),調節控制滯后,屬于典型多變量、強耦合、大滯后、強干擾系統,一直以來(lái)氫碳比(H/C比)均由人工進(jìn)行調整,勞動(dòng)強度大,上下游裝置協(xié)調控制困難,存在操作不及時(shí)、調節幅度不匹配、不同班組操作習慣和操作方法顯著(zhù)差異等問(wèn)題,導致氫碳比(H/C比)指標波動(dòng)幅度大,影響甲醇合成的收率和能耗。
項目建設內容
本項目采用和利時(shí)自主研發(fā)的HiaAPC先進(jìn)控制軟件,對解化化工甲醇合成裝置關(guān)鍵工藝參數氫氮比(H/C)進(jìn)行APC優(yōu)化控制,在原有DCS系統基礎上采用模型預測控制、智能控制等先進(jìn)控制策略,通過(guò)建立準確合理的控制模型,實(shí)現氫氮比(H/C比)的自動(dòng)、穩定、精準控制。
應用效果
通過(guò)APC先進(jìn)控制優(yōu)化項目的實(shí)施,在大幅提高裝置自動(dòng)化水平的同時(shí),為用戶(hù)創(chuàng )造了良好的經(jīng)濟效益,最終實(shí)現以下控制效果:
提高了裝置的綜合自動(dòng)化水平,增強了裝置運行的平穩性、安全性和抗干擾能力;
先進(jìn)控制系統的投用率達到98.6%以上,降低了關(guān)鍵工藝參數標準偏差31.5%以上;
大幅降低人員操作強度,操作次數降低500次/天以上;
相同工況下,甲醇合成產(chǎn)品收率提升0.77%以上,節約了生產(chǎn)運行成本,提高了裝置經(jīng)濟效益。
圖/APC優(yōu)化效果圖
用戶(hù)評價(jià)
自項目實(shí)施以來(lái),和利時(shí)先進(jìn)控制項目團隊憑借過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)技術(shù)及良好的服務(wù)態(tài)度贏(yíng)得客戶(hù)肯定,經(jīng)過(guò)多輪測試驗證,APC先進(jìn)控制系統順利投運,現場(chǎng)裝置的自控率及平穩率得到大幅度提升,為解化化工創(chuàng )造良好的經(jīng)濟效益,加速了企業(yè)數字化轉型進(jìn)程。
項目意義
解化化工依托和利時(shí)先進(jìn)控制解決方案,全面提升了運營(yíng)效率,增強了發(fā)展韌性,使得企業(yè)能夠無(wú)懼瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)挑戰,保持定力穩步前行。未來(lái),和利時(shí)將持續創(chuàng )新引領(lǐng),以工業(yè)實(shí)踐和現場(chǎng)應用,與更多工業(yè)企業(yè)深度合作,護航企業(yè)綠色可持續發(fā)展。