圍繞科技創(chuàng )效,3月20日,河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠(chǎng)“轉爐滑板擋渣”實(shí)現與“下渣檢測”系統自動(dòng)連鎖控制。該技術(shù)投用,使該廠(chǎng)轉爐出鋼擋渣成功率由之前的85%提高到100%,并有效減少多種原料使用量,噸鋼可降成本1.16元;同時(shí)出鋼回磷量較之前降低60%以上,進(jìn)一步提升了產(chǎn)品質(zhì)量。
據悉,轉爐冶煉鋼水完畢,在出鋼時(shí)為減少鋼渣進(jìn)入鋼包,必須采取擋渣操作。傳統的擋渣操作是操作工憑經(jīng)驗手動(dòng)控制,容易出現擋渣失敗、大量鋼渣進(jìn)入鋼包現象,使生產(chǎn)成本增高,同時(shí)影響產(chǎn)品質(zhì)量。為攻克此項難題,邯寶煉鋼廠(chǎng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員加強攻關(guān),制定出了采用“自動(dòng)下渣檢測”取代操作工目視判斷鋼水下渣時(shí)間點(diǎn)、采用“滑板擋渣”技術(shù)取代擋渣車(chē)投放擋渣鏢的擋渣操作,同時(shí)通過(guò)自行設計的計算機程序,使“自動(dòng)下渣檢測”系統與“滑板擋渣”技術(shù)連鎖,從而實(shí)現自動(dòng)“檢測-擋渣”操作。
自動(dòng)“檢測-擋渣”技術(shù)的順利投用,使該廠(chǎng)擋渣成功率由原來(lái)的85%提高到100%,并大大減少鋼包中鋼渣量,明顯提高錳、鋁、鋁鎂鈣等合金吸收率,有效降低了合金料成本。此外,還可減少精煉電耗,降低備品備件費用,保障安全穩定生產(chǎn)。