冶金行業(yè)是國內能源消耗比較大的行業(yè),一直是能源減耗的重點(diǎn)關(guān)注,那么冶金行業(yè)又是怎樣利用自動(dòng)化產(chǎn)品實(shí)行節能減排,能源管理呢?
能效分析
在寶鋼股份不銹鋼事業(yè)部煉鐵廠(chǎng)750立方米高爐處,有一個(gè)出鐵口。鐵口出鐵時(shí)產(chǎn)生煙塵量大,鐵口封堵進(jìn)入鐵水冶煉階段時(shí),由于爐前清理作業(yè)需要,吸塵點(diǎn)閥門(mén)仍舊需打開(kāi),以降低作業(yè)點(diǎn)溫度并捕集產(chǎn)生的煙塵。
除塵風(fēng)機設計總風(fēng)量為72萬(wàn)立方米/小時(shí),壓力5500帕,配套電機功率1600千瓦,高壓電機為工頻直接啟動(dòng),以工頻恒速24小時(shí)連續運行。電機與風(fēng)機之間裝有液力耦合器,手動(dòng)調節。高爐平均三個(gè)月?lián)Q溝休風(fēng)一次,一個(gè)半月熱修補一次,設備負荷率總計98%,即年運行時(shí)間約為358天。
按照現有出鐵制度,在每個(gè)正常出鐵周期內,除塵風(fēng)機約有25%~30%的時(shí)間可以調整至低負荷運行,而實(shí)際運行時(shí)風(fēng)機風(fēng)門(mén)接近全開(kāi),始終處于高負荷運行狀態(tài),風(fēng)機能力存在浪費現象。
現役除塵風(fēng)機電機采用液力耦合器進(jìn)行控制,屬于機械控制方式。采用液偶調速方式,電動(dòng)機的效率低,損耗大,尤其低速運行時(shí),效率極低;調速范圍小,一般情況下,有效調速范圍在30%~97%之間,高速段減小了設備的出力能力,低速段影響節能效益的發(fā)揮;調節精度低、線(xiàn)性度差,響應慢,手動(dòng)控制時(shí),操作不便,節能效益不能充分實(shí)現。
鑒于出鐵場(chǎng)的實(shí)際工況,電機運行負荷波動(dòng)變化較大,此種情況宜采用高壓變頻調速技術(shù)對除塵系統進(jìn)行改造。
系統節能改造方案
除塵系統應根據出鐵制度對風(fēng)機負荷進(jìn)行相應調整,與實(shí)際工藝需求相匹配,才能保證除塵系統穩定高效運行,并得到最佳的節電效果。按750立方米高爐出鐵制度,在一個(gè)標準出鐵周期內,鐵口出鐵時(shí)間約85分鐘,出鐵結束進(jìn)入冶煉階段,至下一鐵口開(kāi)口約需35分鐘。即正常生產(chǎn)時(shí),在一個(gè)標準周期內,只有三分之二的時(shí)間需要風(fēng)機高負荷運行,剩下的三分之一的時(shí)間風(fēng)機進(jìn)入低負荷階段。
考慮到出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機對生產(chǎn)的重要性,且系統24小時(shí)不間斷運行,因此對設備可靠性要求較高,宜采用智能高壓變頻器對煉鐵廠(chǎng)750立方米高爐出鐵場(chǎng)1600千瓦除塵風(fēng)機進(jìn)行變頻節能改造。由于只有一臺風(fēng)機,因此對電機進(jìn)行一拖一變頻改造,帶手動(dòng)旁路功能。在變頻器發(fā)生故障時(shí),能手動(dòng)切換到原來(lái)的工頻運轉方式,保證電機繼續運行,同時(shí),為保證現有風(fēng)機在變頻改造后的穩定運行,將在改造前對風(fēng)機本體進(jìn)行無(wú)損探傷以保證改造后系統的穩定運行。
節能效果
根據風(fēng)機高速運行時(shí),實(shí)際轉速和電流值分別為920轉/分鐘和129安測算,風(fēng)機改造前電機實(shí)際平均輸入功率為1152千瓦。工頻運行條件下,除塵風(fēng)機電機軸功率為1019千瓦。
若使用變頻調速,除塵風(fēng)機在出鐵時(shí)以920轉/分鐘運行,冶煉時(shí)以640轉/分鐘運行,則在變頻改造后,電機消耗功率為:高速時(shí)為1132千瓦,低速時(shí)為405千瓦。即在一個(gè)周期內,電機平均消耗動(dòng)率為920千瓦,按每年350天煉鐵年節約電費110萬(wàn)元。
除了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益,變頻系統在降低設備維護成本、延長(cháng)設備使用壽命、簡(jiǎn)化操作等方面也有著(zhù)諸多優(yōu)勢。據計算,本次改造,三年即可收回投資成本。