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    1. 20240703
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      基于機器視覺(jué)技術(shù)的易拉罐罐底噴碼檢測系統設計
      • 企業(yè):《自動(dòng)化博覽》     領(lǐng)域:機器視覺(jué)     行業(yè):食品飲料    
      • 點(diǎn)擊數:3965     發(fā)布時(shí)間:2012-08-03 18:05:01
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      本文根據食品飲料行業(yè)易拉罐生產(chǎn)線(xiàn)的工作環(huán)境以及罐底噴碼檢測的檢測要求,研制了基于康耐視機器視覺(jué)的易拉罐罐底噴碼檢測系統,實(shí)現對易拉罐噴碼不合格的產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)檢測與快速剔除。該檢測系統由光源與視覺(jué)處理系統、電氣控制與人機交互系統、次品剔除裝置等組成。當易拉罐通過(guò)成像系統時(shí),金屬接近開(kāi)關(guān)觸發(fā)光源頻閃和工業(yè)智能相機,獲得高速易拉罐罐底圖像,智能相機對其分析處理,由電氣控制系統執行檢測結果,從而達到分揀不良品的目的。通過(guò)實(shí)際項目應用證明:該系統實(shí)時(shí)性好,可靠性高,有效地提高了在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品噴碼質(zhì)量的控制。

         關(guān)鍵詞:機器視覺(jué);噴碼檢測;OCR字符驗證

          隨著(zhù)改革開(kāi)放的不斷深化和人們生活水平的穩健提高,我國食品飲料行業(yè)維持快速增長(cháng)的勢頭,以易拉罐為容器的飲料需求量也不斷地增加,生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)品牌價(jià)值體現,同時(shí)也直接關(guān)系到消費者的切身利益。產(chǎn)品質(zhì)量的控制往往需要對產(chǎn)品信息進(jìn)行檢測、追蹤。噴碼就是目前廠(chǎng)商通常記錄產(chǎn)品信息的重要手段,而在噴碼過(guò)程中難免會(huì )出現諸如字符漏噴或者部分字符漏噴、字符不完整、字符混亂、字符位置不正確、字符的字體不對或者不一致等缺陷[1],因此,需要在線(xiàn)實(shí)時(shí)地對噴碼結果進(jìn)行識別檢測,以便及時(shí)剔除噴碼不合格的不良品,減少?lài)姶a不良對企業(yè)帶來(lái)的損失。為此有必要研究一種檢測速度快、準確率高、魯棒性好的易拉罐罐底噴碼檢測系統,對噴碼的字符有無(wú)等缺陷進(jìn)行可靠地檢驗,基本達到真正的“零缺陷”。與常規的機器視覺(jué)檢測系統相比,金屬制品( 針對易拉罐) 的機器視覺(jué)檢測存在成像較常規透明材料困難[2]。本文應用美國康耐視公司的高速智能相機以及強大的IN-SIGHT視覺(jué)軟件解決易拉罐高速生產(chǎn)線(xiàn)上的噴碼后字符的檢測與識別的難題,達到每小時(shí)識別72000瓶罐底噴碼字符的速度和99.99%的準確率的技術(shù)要求,突破食品飲料行業(yè)易拉罐生產(chǎn)過(guò)程中提高生產(chǎn)速度所面臨的技術(shù)瓶頸,提高產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì),減少消費者的投訴,從而提升企業(yè)的品牌價(jià)值,促進(jìn)業(yè)績(jì)的提升和企業(yè)的發(fā)展。

         1 易拉罐罐底噴碼質(zhì)量缺陷

         在易拉罐飲料生產(chǎn)過(guò)程中,在油墨噴碼機前面往往會(huì )安裝一到兩個(gè)吹水裝置,用于將易拉罐罐底需要噴碼部位的水滴除去干凈,這樣噴碼機噴印的質(zhì)量才得以保障。但若是吹水裝置沒(méi)有調整好或者生產(chǎn)中該裝置被挪位,那很有可能罐底水滴去除不干凈,造成噴碼模糊或者缺碼的情況。第二種情況是噴碼機噴孔被油墨堵塞,噴碼機使用時(shí)間過(guò)長(cháng)或者清理不及時(shí)都會(huì )造成類(lèi)似情況的發(fā)生,若是沒(méi)有及時(shí)發(fā)現,就會(huì )出現漏噴或者缺碼生產(chǎn)事故。還有一種情況是噴碼機的觸發(fā)傳感器或者噴碼機噴頭被挪位,導致字符漏噴或者缺碼、飛碼、噴碼位置不正確的情況。
        

                         
                                                噴碼模糊          上行缺碼

                      
                                                下行缺碼             重要字符缺失 

                      
                                                 部分缺碼1         部分缺碼2
        

          2 系統的設計目標

         根據客戶(hù)對檢測系統的需求分析,確定系統的設計目標如下:

         (1)高速實(shí)時(shí)性

         通常,易拉罐生產(chǎn)線(xiàn)速度已經(jīng)達到72000罐/小時(shí),在易拉罐高速通過(guò)系統時(shí),能實(shí)現視覺(jué)檢測要求。

         (2) 剔除的準確性

          系統采集并處理易拉罐罐底圖像后,輸出執行信號,高速的前提下確保剔除的準確性。

         (3)I/O的擴展性

         提供靈活的I/O 接口功能,方便與各種不同的傳感器或執行部件配合,以滿(mǎn)足現場(chǎng)的測控需求。

         (4)數據統計要求

          實(shí)時(shí)記錄、統計、顯示各種檢測數據,方便客戶(hù)修定參數,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,達到設備維護的工作效率。

         (5)數據通訊要求

          可通過(guò)Ethernet或串行接口實(shí)現數據的交換,以及遠距離的傳輸。

         3 系統結構設計

          該易拉罐罐底(凹面)噴碼檢測系統主要由光源與視覺(jué)處理系統、電氣控制與人機交互系統、次品剔除裝置等組成。當易拉罐通過(guò)成像系統時(shí),金屬接近開(kāi)關(guān)觸發(fā)光源頻閃和工業(yè)智能相機,獲得高速易拉罐罐底圖像,智能相機對其分析處理,由電氣控制系統執行檢測結果,從而達到分揀不良品的目的。
       
                      
                                         圖2 基于機器視覺(jué)的易拉罐罐底噴碼檢測系統圖  

                                 
                                          圖3 系統工作流程圖

         4 系統主要硬件配置

          (1)光源配置

          因為被檢測物體是鋁質(zhì)易拉罐,罐底為凹面,考慮到金屬材質(zhì)表面的反光與圖像采集的穩定性,所以選用了東莞OPT公司的球積分光源,型號是OPT-RID240,該光源的特點(diǎn)是具有積分效果的半球面內壁,均勻反射從底部360度發(fā)射出的光線(xiàn),使整個(gè)圖像十分均勻。
       
                               
                                         圖4 球積分光源模型圖

         (2)工業(yè)智能相機配置

          由于智能相機已經(jīng)固化了成熟的機器視覺(jué)算法,使用戶(hù)基本無(wú)需編程,就可以實(shí)現諸如有無(wú)判斷、表面缺陷檢查、尺寸測量、OCR 識別、條碼閱讀等功能,極大的提高了系統的開(kāi)發(fā)速度[3]。本文檢測的目標物是易拉罐,在生產(chǎn)線(xiàn)上處于高速運動(dòng)狀態(tài),最高速度達15個(gè)/秒。為了能采集到清晰穩定的圖像,并實(shí)時(shí)完成OCR視覺(jué)處理功能,本系統選取康耐視In-Sight Micro1400智能相機。該相機尺寸技巧,僅30mm*30mm*60mm,能夠以最小體積的視覺(jué)系統,應用于最高速的流水線(xiàn)?;贗n-Sight Explorer的智能圖像處理工具、OCR字符讀取及驗證,以及In-Sight強大的電子表格腳本語(yǔ)言開(kāi)發(fā)圖像處理算法。從而能夠方便地對圖像進(jìn)行字符的訓練,形成字符庫。噴碼識別如圖5所示。

         (3)工業(yè)計算機及PLC 的配置

          綜合考慮系統要求的快速性、穩定性以及性?xún)r(jià)比等因素,系統采用研華觸摸工控電腦1261H。統計輸入輸出點(diǎn)數,以及通訊串口等因素,選取西門(mén)子S7-200PLC,CPU為224。

         5 電子表格算法設計

          采用康耐視技術(shù)視覺(jué)工具,為用戶(hù)開(kāi)發(fā)機器視覺(jué)系統提供了極大的方便。由于軟件已經(jīng)固化了康耐視成熟的機器視覺(jué)算法,使用戶(hù)基本無(wú)需進(jìn)行高級語(yǔ)言編程,只需用電子表格進(jìn)行腳本算法的構建,就可以實(shí)現諸如有無(wú)判斷、OCR 識別的功能,大大提高了系統的開(kāi)發(fā)速度。
        
                    
       
                                                 上行噴碼識別            下行噴碼識別
                         
                                            圖5 噴碼識別示意圖 

          6 結束語(yǔ)

          本文基于易拉罐罐底噴碼檢測系統實(shí)現了高速自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)易拉罐罐底(凹面)噴碼質(zhì)量自動(dòng)化檢測,能根據噴碼的日期和時(shí)間的不斷變化,準確的識別噴碼的缺陷,該系統不僅結構簡(jiǎn)單緊湊、成本低廉、操作簡(jiǎn)便、精確度高,最大的優(yōu)點(diǎn)是高速,相對以往OCR字符識別驗證,速度上有大的提升。其檢測效果遠遠優(yōu)于人工檢測效果,并且無(wú)接觸的檢測保證了在檢測過(guò)程中不引入污染。本檢測系統已成功應用于項目,取得了滿(mǎn)意的運行效果,準確率完全達到了系統的設計目標。隨著(zhù)食品飲料行業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高,人工費用的增長(cháng),該系統具備良好地推廣應用價(jià)值,對打破國外設備壟斷的局面帶來(lái)積極的意義。

         參考文獻:

          [1]彭曉輝.基于HALCON的IC卡噴碼符號識別技術(shù)研究與實(shí)現[D]. 廣東工業(yè)大學(xué),2006.

          [2]賀超英,張輝.基于機器視覺(jué)的罐蓋質(zhì)量檢測系統設計[J].儀表技術(shù)與傳感器,2011,2.

          [3]徐赤,王志平,凌永祥,祝曉春,秦嘉煒.基于智能視覺(jué)系統的飲料瓶缺陷檢測技術(shù)[J].自動(dòng)化與儀器儀表,2011,5.

          唐慧(1982-)男,本科,畢業(yè)于浙江大學(xué),現就職于杭州自動(dòng)化技術(shù)研究院有限公司,主要研究方向為機器視覺(jué)技術(shù)、工業(yè)機器人、自動(dòng)化工業(yè)控制。   

          摘自《自動(dòng)化博覽》2012年第七期

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