• <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

    <table id="fficu"></table>

    <sup id="fficu"></sup>
    <output id="fficu"></output>
    1. ABB
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      CAIAC 2025
      2025工業(yè)安全大會(huì )
      OICT公益講堂
      當前位置:首頁(yè) >> 案例 >> 案例首頁(yè)

      案例頻道

      PCC在城市污水處理中的應用
      本文針對城鎮污水處理的特點(diǎn)和控制要求,設計了一個(gè)基于貝加萊PCC和以太網(wǎng)的污水處理監控系統,論述了系統的組成和工作原理。各控制站對數據進(jìn)行處理,并且使用工控機對系統進(jìn)行監控。實(shí)際運行結果證明,該方案控制結果良好,達到了污水處理標準,為城市污水處理監控高效化提供了良好的基礎。

          活動(dòng)鏈接:2013年控制網(wǎng)技術(shù)專(zhuān)題---引領(lǐng)水工業(yè)智能化新時(shí)代 

         摘要:本文針對城鎮污水處理的特點(diǎn)和控制要求,設計了一個(gè)基于貝加萊PCC和以太網(wǎng)的污水處理監控系統,論述了系統的組成和工作原理。各控制站對數據進(jìn)行處理,并且使用工控機對系統進(jìn)行監控。實(shí)際運行結果證明,該方案控制結果良好,達到了污水處理標準,為城市污水處理監控高效化提供了良好的基礎。

          關(guān)詞鍵:可編程計算機控制器;以太網(wǎng);污水處理;監控系統

          引言

          隨著(zhù)計算機和通信技術(shù)的發(fā)展和自動(dòng)化水平的不斷提高,越來(lái)越多的工廠(chǎng)采用分布式控制,集中信息管理的控制模式。對污水處理廠(chǎng)運用集散控制系統模型可以最大限度提高污水處理廠(chǎng)運行可靠性,提高出水水質(zhì),降低能耗和工人勞動(dòng)強度,達到提高經(jīng)濟效益的目的??删幊逃嬎銠C控制器(Programmable Computer Controller,簡(jiǎn)稱(chēng)PCC)以其高可靠性、編程方便、耐惡劣環(huán)境、功能強大等特性已成為工業(yè)控制領(lǐng)域中增長(cháng)速度最迅猛的工業(yè)控制設備,它能很好地解決工業(yè)控制領(lǐng)域普遍關(guān)心的可靠、安全、靈活、方便、經(jīng)濟等問(wèn)題[5]。本文以蘭州某縣的污水處理為例,介紹了基于貝加萊PCC和以太網(wǎng)的污水處理自動(dòng)控制系統的實(shí)現。PCC通過(guò)以太網(wǎng)與現場(chǎng)被控制設備建立通信,從而實(shí)現數據采集和對現場(chǎng)設備的自動(dòng)控制。

          1 污水處理流程

          該污水處理廠(chǎng)日處理污水量為5.0萬(wàn)m3/d,出水標準要求實(shí)現國家《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準,對污水進(jìn)行三個(gè)階段的處理。一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體污染物質(zhì),經(jīng)過(guò)一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態(tài)的有機污染物質(zhì)(BOD,COD物質(zhì)),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準[1]。三級處理,進(jìn)一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營(yíng)養化的可溶性無(wú)機物等。處理工藝采用CASS池工藝生化處理,尾水達標后排入黃河。污泥處理采用機械濃縮脫水處置工藝泥餅外運衛生填埋,污水處理流程如圖1所示。

                          
                                          圖1 污水處理流程圖

         2 系統控制方案

         2.1 系統工藝分析

         在沉淀池單元,利用超聲波液位變送器、提升泵和PCC構成了一個(gè)控制回路。液位變送器將液位變化轉化成信號傳送給PCC,然后PCC根據信號做出相應的反饋給變頻器,通過(guò)PID控制電磁閥來(lái)調整泵電機的頻率和啟停臺數,以此控制沉淀池單元的水量。

         CASS池單元是整個(gè)處理工藝的核心單元。本系統在傳統CASS池的前端增加了一個(gè)生物選擇區(缺氧運行),采用雙池進(jìn)水,循環(huán)周期采用6小時(shí),CASS池每日按4個(gè)周期運行,時(shí)段分配為:進(jìn)水/曝氣/回流4.0小時(shí);靜止沉淀1.0小時(shí);潷水閑置(排泥) 1.0小時(shí)。

         PCC通過(guò)CASS池中的PH值、氧化還原電位、溶解氧、混合液懸浮固體濃度以及電導率值等參數的變化,做出相應的反饋信號傳送給泵、變頻器和電動(dòng)閥,變頻器通過(guò)PID方式控制鼓風(fēng)機組,保持管內壓力恒定。通過(guò)泵、鼓風(fēng)機的啟停和調整電動(dòng)閥的開(kāi)度來(lái)實(shí)現CASS池污水處理工藝的自動(dòng)控制,使其達到最佳處理狀態(tài)。

          2.2 污水處理控制方案

         根據污水廠(chǎng)的分布情況,共設有三個(gè)PCC現場(chǎng)控制站,分別設置在三個(gè)位置。

         (1)粗格柵及污水提升泵房控制室,實(shí)現對所有現場(chǎng)在線(xiàn)儀表的數據采集,負責粗格柵及污水提升泵房、細格柵及沉砂池、配水井、進(jìn)廠(chǎng)水水質(zhì)的設備控制及數據采集。

          (2)變配電室控制室,負責鼓風(fēng)機房、CASS反應池、接觸池、加氯間、出廠(chǎng)水水質(zhì)的設備控制及數據采集。;

          (3)污泥脫水機房控制室,負責貯泥池、污泥脫水機房、沖洗水池的設備控制及數據采集。

          其中變配電室現場(chǎng)控制站還包括四個(gè)遠程站,分別設置在CASS反應池潷水器附近。在工藝流程各個(gè)環(huán)節中設置了完整的全過(guò)程檢測儀表,如流量、液位、壓力、PH、溶氧儀等檢測儀表,確保對工藝全過(guò)程運行狀態(tài)、水量、水質(zhì)的監控,滿(mǎn)足各環(huán)節的自動(dòng)控制需要[2]。

         自動(dòng)控制系統采用開(kāi)放的分布式控制系統,整個(gè)污水廠(chǎng)自控系統由中央控制室操作員站、現場(chǎng)PCC控制站和現場(chǎng)儀表組成。中央控制室操作員站和現場(chǎng)PCC控制站之間通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)聯(lián)接,數據和參數可以在PCC與中央控制室管理站之間相互傳送[3];PCC控制站和現場(chǎng)儀表之間通過(guò)現場(chǎng)總線(xiàn)和4~20mA進(jìn)行數據傳輸;電機控制中心MCC控制站通過(guò)PCC控制站的輸入輸出模塊和PCC進(jìn)行數據傳輸,系統控制結構圖如圖2所示。

                       
                                       圖2 系統網(wǎng)絡(luò )圖

          在PCC現場(chǎng)控制站上,配置了帶TCP/IP接口的通訊模塊,以便和中央控制站通訊。另外還提供可編程的串口,以便與第三方智能串口設備進(jìn)行通訊。PCC現場(chǎng)控制站將監視和控制污水處理的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程,并通過(guò)通訊網(wǎng)絡(luò )與監控計算機及其它現場(chǎng)控制設備進(jìn)行通訊。中控室能夠觀(guān)察到一些重要的運行狀態(tài)和工藝參數,對現場(chǎng)設備進(jìn)行操作及控制參數的設置和修改??紤]到方便、安全調試和運行以及緊急情況,整個(gè)系統主要機械設備的控制采用就地手動(dòng)控制、自動(dòng)控制、中央控制站遙控的三層控制模式;其它設備采用現場(chǎng)控制、中央控制的兩層控制模式。

         2.3 硬件設計

          上位機硬件系統配置監控計算機為兩臺研華工控機P4,其性能穩定,可靠,性?xún)r(jià)比高。因為該廠(chǎng)以前使用西門(mén)子產(chǎn)品,擁有SIMATIC WINCC 6.0軟件,因此為了減少不必要的成本,采取OPC技術(shù)來(lái)負責PCC和WINCC軟件的數據通訊,主要實(shí)現對污水處理各工藝參數的檢測與控制。

         下位機系統采用三臺貝加萊X20高性能X20CP1485控制器,自帶以太網(wǎng),和RS232或CAN通訊接口,其處理頻率達到Celeron 400MHz,達到400US任務(wù)執行時(shí)間。通過(guò)編制控制程序,對現場(chǎng)控制站I/O模塊進(jìn)行數據采集和分析、運算并相應輸出結果。自帶以太網(wǎng)接口實(shí)現與監控中心數據通訊,采用容易擴展X20 I/O單元,采集遠程設備數據信號。結構緊湊,功能齊全,性?xún)r(jià)比高,安裝方便[4]。

         根據上述控制內容和工藝要求,控制系統要完成對系統參數的檢測、控制、報警和自動(dòng)生成報表等功能。因為本監控系統采集和控制點(diǎn)數非常多,為了實(shí)現系統正常、穩定、安全、高效的運行,系統以工業(yè)以太網(wǎng)鏈接為主干網(wǎng);局部采用RS 485主從式鏈路的局域網(wǎng)形式。上位機通過(guò)100M Ethernet,采用TCP/IP協(xié)議與上位機進(jìn)行信息傳輸。 通過(guò)上位機與主控單元實(shí)現對工業(yè)現場(chǎng)的實(shí)時(shí)監視和控制,實(shí)踐表明,系統由很好的運行結果。

          2.4 軟件設計

         貝加萊的PCC控制器采用分時(shí)多任務(wù)操作系統,可將控制要求分成多個(gè)任務(wù)并且在一個(gè)掃描周期內同時(shí)執行。系統軟件使用Automaton Studio,它支持標準的C、Basic、梯形圖、指令表、順序結構圖等6種標準的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言,提供了強大的數據運算和處理能力。同時(shí)編程環(huán)境中包含豐富的函數庫及功能塊,大大減輕了開(kāi)發(fā)人員的工作量。本系統使用高級語(yǔ)言C進(jìn)行編程,其運算時(shí)間快,而且容易實(shí)現模塊化編程。加上PCC的分時(shí)多任務(wù)系統,可以使控制更加快速和精確,以達到更好的控制目標。

         Automation Studio對所有自動(dòng)化系統完成集成和配置任務(wù)并且能準確地識別硬件組件,提供直觀(guān)精確的診斷功能,遠程診斷功能、開(kāi)放式接口。它的硬件和軟件都是模塊化的,可以根據控制需要組合成污水處理的專(zhuān)用控制系統,并具有靈活自由的聯(lián)網(wǎng)和擴展能力。所有的模塊(包括液位控制模塊、溫度控制模塊等智能模塊)通過(guò)一個(gè)系統總線(xiàn)進(jìn)行連接通訊,中間沒(méi)有接口,并且還具有分時(shí)多任務(wù)操作系統,可以設定程序循環(huán)周期。例如該系統就針對不同的控制要求采用了三種不同的循環(huán)時(shí)間,這樣系統控制就可以分時(shí)實(shí)現各自的控制目標,使CPU的利用率達到最高。

         Automation Studio是確保透明性的研發(fā)過(guò)程和機器高效運行的安全性保障。系統的程序流程如圖3所示。
        
                        
                                             圖3 系統程序流程圖

         3 控制系統上位機設計 

          為了減少成本,上位機軟件采用使用已有的西門(mén)子公司的WinCC V6.0版本。WinCC專(zhuān)門(mén)為過(guò)程控制和現場(chǎng)監控開(kāi)發(fā)的監控系統軟件。在組態(tài)時(shí)充分利用其強大的上下位全集成功能,節約了開(kāi)發(fā)時(shí)間并增強了系統的透明訪(fǎng)問(wèn)度。

         WinCC V6.0可以通過(guò)OPC技術(shù)與貝加萊PCC進(jìn)行通訊。首先要設置好貝加萊OPC服務(wù)器相應的配置,接著(zhù)在WinCC的變量管理器中添加OPC驅動(dòng)程序,選擇好變量類(lèi)型,然后就可以將已經(jīng)存在的OPC變量添加到WinCC中[6]。這樣WinCC同時(shí)可以直接集成三個(gè)PCC站上的所有I/O點(diǎn)和程序中的變量,省去了程序上大量的數據交換,減輕了調度PCC的負荷。

         操作員站的兩臺工控機作為冗余服務(wù)器,支持TCP/IP網(wǎng)絡(luò )協(xié)議。在組態(tài)服務(wù)器時(shí),系統會(huì )要求將兩臺服務(wù)器中的一臺定為缺省主機,另一臺為冗余伙伴服務(wù)。在缺省主機上創(chuàng )建工程項目,并對該項目進(jìn)行組態(tài),建立與各PCC連接的驅動(dòng)程序,在各個(gè)驅動(dòng)程序下建立驅動(dòng)連接以及過(guò)程變量,歸檔變量記錄和報警記錄,創(chuàng )建過(guò)程畫(huà)面等[7]。

         在監控畫(huà)面中,可以實(shí)現自動(dòng)控制調節中的手動(dòng)/自動(dòng)切換、給定值輸入、參數輸入等功能,使操作人員操作管理很方便。利用此軟件可以完成監視器顯示所需的現場(chǎng)設備監控畫(huà)面。如系統狀態(tài)圖、硬件報警、工藝報警、模擬量趨勢、對比趨勢、操作日志、報表輸出等??芍庇^(guān)、動(dòng)態(tài)地顯示出現場(chǎng)各部位重要參數的變化。以系統監控總畫(huà)面和進(jìn)水泵畫(huà)面為例,如圖4和5所示。
        
                         
                                      圖4 監控系統人機界面

                       
                         
                                     圖5 監控系統進(jìn)水泵界面

         4 結束語(yǔ) 

         本污水監控系統集PCC技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)、數據庫管理于一體,采用分散控制、集中管理、綜合監控的模式,準確掌握了污水處理各項工藝指標,快速監控設備運行狀態(tài),降低了現場(chǎng)操作人員及生產(chǎn)管理者的勞動(dòng)強度,大大提高了污水在線(xiàn)監測的自動(dòng)化程度。在采用技術(shù)和軟硬件選型上,通過(guò)合理的方案配置使污水處理監測系統達到最佳的性能價(jià)格比。

         參考文獻

      [1] 柏景方.污水處理技術(shù)[M].哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2006.
      [2] 鄭興燦. 城市污水處理技術(shù)決策與典型案例[M].中國建筑工業(yè)出版社,2007.
      [3] 商建鋒,馬承先.PCC在水電站計算機監控系統中的應用[J].電氣應用, 2008,27(24):71-73.
      [4] 曹麗婷,田景文,黃桂林.PLC和組態(tài)軟件在污水處理遠程監控系統中的應用[J].機床與液壓,2008,7(3):202—205.
      [5] 齊蓉,肖維榮.可編程計算機控制器技術(shù)[M].電子工業(yè)出版社,2005,11.
      [6] 趙紅忠, 秦小州. SBR污水處理工藝及自動(dòng)化控制[J].電氣自動(dòng)化,2003,25(2):31-34
      [7] 王加倫. PCC控制技術(shù)在煉油廠(chǎng)污水處理裝置上的應用[J].石油化工高等學(xué)校學(xué)報,2005,3(1):66-69.

        第一作者簡(jiǎn)介:鄭卓,女, 1968 年12 月出生, 工學(xué)碩士,2009年畢業(yè)于蘭州理工大學(xué)電信學(xué)院,現任甘肅聯(lián)合大學(xué)理工學(xué)院講師,主要研究方向為現場(chǎng)總線(xiàn)。

      熱點(diǎn)新聞

      推薦產(chǎn)品

      x
      • 在線(xiàn)反饋
      1.我有以下需求:



      2.詳細的需求:
      姓名:
      單位:
      電話(huà):
      郵件:
      欧美精品欧美人与动人物牲交_日韩乱码人妻无码中文_国产私拍大尺度在线视频_亚洲男人综合久久综合天

    2. <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

      <table id="fficu"></table>

      <sup id="fficu"></sup>
      <output id="fficu"></output>