(湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)陳世桐
(廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州 510600)黃衛劍
陳世桐(1975-)男,廣東湛江人,熱工自動(dòng)化工程師,熱工技術(shù)監督專(zhuān)責,主要從事火電廠(chǎng)自動(dòng)控制系統自動(dòng)投運、調節品質(zhì)的提高系統安全性能的研究和技術(shù)監督工作。
摘要:本文詳細介紹了某廠(chǎng)4臺300MW中儲式燃煤機組在“兩個(gè)實(shí)施細則”實(shí)施過(guò)程中影響一次調頻品質(zhì)的4個(gè)主要因素,提出了改善一次調頻品質(zhì)的9項措施。措施實(shí)施后,某廠(chǎng)一次調頻被考核的電量每月由原來(lái)最高的1200MWh降到現在的0MWh,為電廠(chǎng)爭取了最大的一次調頻利益,證明了本文提高一次調頻品質(zhì)措施的有效性和實(shí)用性,值得應用推廣。
關(guān)鍵詞:兩個(gè)細則;中儲式制粉系統;機組; 一次調頻;控制策略
Abstract: This article introduced in detail in some factory 4×300MW units storage pulverizing system coal-burning unit influence primary frequency modulation quality 4 primary factors which in the implementation process exposes in “two regulations”, proposed improves primary frequency modulation quality 9 measures. After measure implementation, a some power plant primary frequency modulation the electric quantity which inspects from highest 1200 MWh is fallen originally every month to present's 0 MWh, has striven for a biggest primary frequency modulation benefit for the power plant,had proven this article enhances Primary frequency modulation quality measure the validity and the usability, is worth applying the promotion.
Key words: Two regulations; Storage pulverizing system; Unit; Primary frequency modulation; Control policy
1 前言
為了保證發(fā)電機組的供電質(zhì)量,南方電監會(huì )發(fā)布了《南方區域發(fā)電廠(chǎng)并網(wǎng)運行管理實(shí)施細則》和《南方區域并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)輔助服務(wù)管理實(shí)施細則》(南方電監市場(chǎng)[2009]264號)兩個(gè)文件,簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)細則”。其中對一次調頻的負荷調節合格率的考核標準進(jìn)行了嚴格的規定。兩個(gè)實(shí)施細則公布后于2009年10月開(kāi)始對并網(wǎng)發(fā)電機組開(kāi)始正式考核。“兩個(gè)細則”的運行證明:湛江電廠(chǎng)機組原有的協(xié)調控制系統的調節品質(zhì)雖然很好,但與“兩個(gè)細則”中規定的一次調頻的調節指標相比尚有較大的差距。為了提高一次調頻的合格率,減少調度部門(mén)因一次調頻質(zhì)量問(wèn)題對該廠(chǎng)的考核,爭取最大的利益,根據已有的一次調頻整改經(jīng)驗[1,2] ,結該廠(chǎng)對一次調頻合格率偏低的原因進(jìn)行了深入分析,進(jìn)行了有效的整改。
2 設備概況
該廠(chǎng)安裝有4臺由東方電氣集團公司生產(chǎn)的300MW亞臨界機組。
鍋爐型號:DG1025/18.2-II(3)亞臨界壓力、中間再熱、自然循環(huán)單爐膛、全懸吊露天布置、平衡通風(fēng),中間儲倉式燃煤汽包爐。
汽輪機型號:N300-16.7/537/537-3(合缸)。采用噴嘴配汽,高壓部分有4個(gè)調節閥,順閥順序為1—2—3—4。中壓部分有2個(gè)調節閥。
DCS系統為北京貝利SYSMPHONY控制系統,CCS設用CCBF、CCTF方式。
3 影響一次調頻品質(zhì)的主要因素
3.1 測量變送環(huán)節精度低
網(wǎng)頻信號測量變送器精度低(0.5級)、靈敏度不高,不能快速準確地反映電網(wǎng)頻率的實(shí)時(shí)微小。送至調度系統的功率信號精度低(0.5級)、量程過(guò)大(0~520MW)、經(jīng)過(guò)DCS運算后存在例外報告死區,機組負荷變化量返回調度考核系統不及時(shí)。
3.2 汽機閥門(mén)流量特性線(xiàn)性度差
汽機閥門(mén)流量特性曲線(xiàn)線(xiàn)性度差,DEH調門(mén)總指令在某段區間大幅度增減時(shí)機組負荷都沒(méi)有變化,而在某段區間只要DEH調門(mén)總指令有微小變化,機組負荷就大幅變化。造成一次調頻動(dòng)作時(shí),在某段區間內機組負荷沒(méi)動(dòng)作,而某段區間內機組負荷大幅波動(dòng)。
3.3 給粉機經(jīng)常下粉不暢
鍋爐主控采用傳統的PID調節器,采用給粉機轉速代表鍋爐總燃料量。在給粉機下粉不暢或煤質(zhì)變化時(shí),鍋爐燃燒工況極不穩定,主汽壓力、主汽溫、再熱汽溫等參數波動(dòng)大,在一次調頻動(dòng)作時(shí)機組負荷調整量不能滿(mǎn)足要求甚至出現反調,有時(shí)甚至不得不退出CCS。
3.4 協(xié)調控制系統中偏差保護定值整定過(guò)小
快速滿(mǎn)足電網(wǎng)負荷要求與保持機組主汽壓力、主汽溫等參數穩定是兩個(gè)矛盾對立面。為保持機組主汽壓力、主汽溫等參數穩定運行而采取犧牲快速響應負荷的策略,在運行方式中優(yōu)先采用滑壓運行方式、CCTF運行方式。在CCS邏輯中設計了被調量偏差大一定值時(shí)的負荷閉鎖邏輯、退出機組CCS邏輯、壓力拉回回路邏輯、DEH/CCS側一次調頻只能一側投入的互為閉鎖邏輯等控制策略。
4 提高一次調頻品質(zhì)的措施
4.1 提高測量變送環(huán)節精度
由于DEH系統轉速信號精度及靈敏度高。因此采用DEH系統轉速信號除以60作為電網(wǎng)網(wǎng)頻信號,如圖1所示。返回至調度系統的功率信號采用量程為0~350MW,精度等級為0.1級的變送器,且返回至調度系統的信號不能經(jīng)過(guò)任何DCS運算回路及例外報告,如圖2所示。
4.2 測試并重新整定DEH閥門(mén)流量特性關(guān)系
汽機調門(mén)是一次調頻動(dòng)作的最終執行環(huán)節,良好的閥門(mén)控制指令與負荷線(xiàn)性對應關(guān)系是一次調頻高質(zhì)量動(dòng)作的基礎[2]。因此,需要對汽機閥門(mén)流量特性參數進(jìn)行實(shí)際測試及重新整定,使其DEH負荷指令與實(shí)際流量有良好的線(xiàn)性關(guān)系。圖3為某機組原閥門(mén)流量特性與調整前后的負荷指令——閥門(mén)流量特性曲線(xiàn)對比圖,其中,黃線(xiàn)為理想特性,藍線(xiàn)為原特性,紫線(xiàn)為調整后的閥門(mén)流量特性。從圖中看出,原來(lái)的DEH閥門(mén)流量特性存在2個(gè)明顯的拐點(diǎn),DEH調門(mén)在這些區域時(shí),負荷經(jīng)常有突變的現象;調整后的閥門(mén)流量特性曲線(xiàn)基本與理想流量特性重合,在各個(gè)負荷段,負荷變化具有良好的線(xiàn)性度。
圖3 某機組DEH閥門(mén)流量特性調整前后的對比圖
4.3 控制策略環(huán)節改進(jìn)
利用DEB控制策略,取消鍋爐主控主汽壓力PID調節器以及給粉機轉速作為總燃料量的邏輯,有效解決給粉機下粉不暢、煤質(zhì)變化等引起鍋爐燃燒不穩定的問(wèn)題。
根據DEB原理:
其中: Ps —主汽壓力設定值;
pT—主蒸汽壓力;
P1 —汽機調節級壓力;
dp —汽包壓力。
采用
代表鍋爐指令,如圖4所示。采用
代表鍋爐總燃料量,如圖5所示,燃料量反饋信號與給粉機轉速無(wú)關(guān),有效地克服了給粉機下粉不均和煤種變化的一次調頻的影響。
圖4 DEB指令邏輯框圖
圖5 鍋爐總燃料量邏輯圖
4.4 完善壓力拉回回路
適當將壓力拉回的定值放寬,允許機組主汽壓力在合理的范圍內波動(dòng),以弱化壓力拉回的作用,提高機組對一次調頻中負荷要求的響應速度。壓力拉回的定值放寬前后的函數如圖6、圖7所示。
圖6 壓力拉回的定值放寬前函數
圖7 壓力拉回的定值放寬后函數
4.5 完善CCS閉鎖回路
為防止被調量在機組負荷變化時(shí)波動(dòng)大,協(xié)調控制系統設計有負荷閉鎖增減功能。在被調量與設定值偏差大或者調節器的輸出能力達到設定的上下限值時(shí),就閉鎖負荷指令的增減。為了加快對一次調頻指令的響應速度與精度,應對負荷閉鎖邏輯進(jìn)行精簡(jiǎn),只保留主汽壓力、給水回路的觸發(fā)條件,并把觸發(fā)定值適當放寬,如給水偏差定值由±50mm放寬為±70mm,主汽壓力偏差定值由±0.45MPa放寬為±0.6MPa。
4.6 適當提高小頻差范圍內一次調頻負荷動(dòng)作量
在一般情況下,電網(wǎng)網(wǎng)頻都不會(huì )超出±4r/min。為克服負荷控制系統在這個(gè)小頻差范圍內慣性、死區等,適當提高一次調頻起調時(shí)的初負荷及小頻差時(shí)負荷調整量,如圖8所示。
圖8 提高一次調頻起調時(shí)的初負荷及小頻差時(shí)負荷調整量
4.7 增加一次調頻對機組負荷的閉鎖
在一次調頻動(dòng)作時(shí)閉鎖AGC指令增減,防止機組負荷反調,如圖9所示。
圖9 一次調頻動(dòng)作時(shí)閉鎖AGC指令原理圖
4.8 采用DEH/CCS聯(lián)合一次調頻
取消DEH投入一次調頻后自動(dòng)退出CCS的邏輯,保證DEH/CCS側的一次調頻回路能夠同時(shí)投入。
4.9 增加主汽壓力對一次調頻量的修正
增加主汽壓力校正回路,克服機組偏離額定壓力運行時(shí)對負荷調整量影響[3] ,如圖10。
圖10 主汽壓力校正回路原理圖
4.10 采用CCBF協(xié)調方式
盡量采用CCBF方式運行[4],投入一次調頻時(shí),閉鎖投入機跟隨的協(xié)調控制方式(CCTF)。
5 結束語(yǔ)
(1) 湛江電廠(chǎng)四臺機組一次調頻功能在落實(shí)以上措施后,一次調頻動(dòng)作方向、一次調頻積分電量已全部滿(mǎn)足了南方電監局“兩個(gè)細則”的要求,目前已取得了全廠(chǎng)一次調頻0考核的成績(jì),為該廠(chǎng)爭取了最大的利益。這些實(shí)踐經(jīng)驗為同類(lèi)型機組及控制系統一次調頻系統改進(jìn)提供了非常有價(jià)值的借鑒。
(2) 建議各發(fā)電機組在考慮“兩個(gè)細則”的一次調頻獎懲條件時(shí)要根據機組自身的現狀,制定一個(gè)兼顧機組的安全性和經(jīng)濟性的綜合改進(jìn)方案。
參考文獻:
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摘自《自動(dòng)化博覽》2010年第十一期