坐落于奧地利Bad Isch的Salinen公司有著(zhù)悠久的鹽礦開(kāi)采和生產(chǎn)歷史。在Bad Ischl.附近的Altaussee,Hallstatt和Sondenfeld等地,該公司從鹽類(lèi)沉積中提取極其重要的礦石。來(lái)自于 “Haselgebirge”(Hazel 山脈)的地下鹽類(lèi)沉積通過(guò)使用泉水得到溶解。這個(gè)完全自動(dòng)化的過(guò)程被稱(chēng)為溶液采礦,并在全世界得到廣泛應用。會(huì )不斷地產(chǎn)生一種飽和度高達33%的鹽水,該鹽水被收集并通過(guò)管道運往Ebensee的Salinen工廠(chǎng)。

這些天然鹽水流進(jìn)一個(gè)容量為8,000立方米的穩壓罐,盡管在流動(dòng)過(guò)程中會(huì )有短期的漲落,此容量巨大的穩壓罐還是可進(jìn)行連續加工的。經(jīng)過(guò)第二步的過(guò)濾過(guò)程,鹽水到達一個(gè)純凈的鹽水箱內,再用泵抽至蒸發(fā)區。用三個(gè)蒸發(fā)器對其進(jìn)行熱壓加工,在Ebensee進(jìn)行第一步大型工業(yè)操作。在高于120度的高溫下,水分從鹽水中蒸發(fā),鹽以0.2至0.9立方毫米的體積大小結晶。在Ebensee每日可產(chǎn)出2,400噸鹽,大約等于每秒產(chǎn)出27公斤。在蒸發(fā)程序結束后,用離心機和帶烘干系統除去額外的濕氣。根據它的最后用途,對鹽進(jìn)行加工和立即包裝或暫時(shí)放置在共同可容納200, 000噸鹽的兩個(gè)儲存室內。
自從在1997年實(shí)行私有化后,Salinen公司已成功處于增長(cháng)趨勢,并把戰略中心放在了新的市場(chǎng)和和革新上。除了增加礦井和加工工廠(chǎng)規模外,還需要改善操作控制系統的質(zhì)量和密度。于是,他們選擇了B&R。

計劃方案
計劃方案小組首次評估是在2001年,并制定了新系統所應符合的要求。他們確定下列所描述的特征/標準最好地體現了出發(fā)點(diǎn):
兩個(gè)不同的老式控制系統(礦井/工廠(chǎng))。
工廠(chǎng)控制系統和一些處理設備的支持/維修合同期滿(mǎn)。
采礦作業(yè)和加工廠(chǎng)之間的連接帶寬(256 kBit)有限。
因為來(lái)自于不同公司的控制和處理設備,而引起的相關(guān)復雜且昂貴的工程、保修和維修費用。
根據該初始情況,計劃方案小組認為新系統應該滿(mǎn)足清單上所羅列的要求:
對所有位置實(shí)施廣闊、統一(遠程)控制系統
對來(lái)自于Ebensee和其他采礦作業(yè)的所有生產(chǎn)數據設立中央數據庫
確保使用穩固部件和冗余構件時(shí)的高度可達性
即使通訊中斷,也要確保礦井中的安全操作
統一的標準操作和統一的部件操作(比如電動(dòng)機),以減少時(shí)間和培訓及維修等費用
在系統中斷之后,系統能自動(dòng)恢復
分布式、可升級體系結構
方案選擇
市場(chǎng)調查把所有的潛在方案都考慮了在內,所考慮的選項包括用現在的廠(chǎng)商升級時(shí)下的系統,或是代之于控制系統、Soft PLC或SCADA方案。來(lái)自于著(zhù)名廠(chǎng)商的六件SCADA產(chǎn)品,四個(gè)控制系統和一個(gè)Soft PLC方案,構成了最初的方案。
評估
在完成多方面的評價(jià)、測試和觀(guān)點(diǎn)精練過(guò)程后,計劃方案小組對所提方案作出下列評估:
礦井控制系統升級:該選擇被否定,因為時(shí)下的控制系統不能擴展至操縱所有位置。除此以外,缺少可量測性和公開(kāi)性,不利于該方案。
Ebensee控制系統升級 :因為維修合同期滿(mǎn),所以控制系統必須得到取代。除此以外,缺少可量測性和公開(kāi)性,不利于該方案。
Soft PLC 方案:該方案不能滿(mǎn)足礦井中地下操作所需的可達性要求。
SCADA方案:事實(shí)上,要克服很大不便才能獲得中央數據儲存庫,再加上缺少實(shí)現統一工程的可能性,因此該方案也被計劃方案小組否定。一項長(cháng)達 15多年的成本核算表明,盡管硬件和軟件的最初費用低于他們被用于一個(gè)控制系統所需的費用,經(jīng)測定,SCADA系統的長(cháng)期費用會(huì )更高,其中一個(gè)原因就是昂貴的許可模型不利于過(guò)大的系統。
控制系統方案:控制系統的優(yōu)勢在于中央數據儲存庫、統一的工程和可量測性??刂葡到y的TCO(所有權的總費用)-在15多年的時(shí)間里-低于同等的SCADA方案費用。
最后決定
在權衡了各個(gè)方案的技術(shù)和經(jīng)濟方面之后,Salinen公司決定使用貝加萊公司的APROL控制系統和自動(dòng)化技術(shù)。
Salinen AG公司的信息技術(shù)組組長(cháng)Andreas Feichtinger負責計劃方案的準備工作。他強調說(shuō)“我們選擇該方案不僅是因為他能滿(mǎn)足我們的技術(shù)和經(jīng)濟需求,而且因為B&R是一個(gè)理想的合作伙伴,即使是在該計劃方案的最初階段,也為我們提供了高品質(zhì)支持。他們不僅為我們提供了測試系統,還負責全面培訓。這使我們很容易的熟悉并評定系統。” Salinen公司的MSR組長(cháng)Siegfried Haslauer指出贊成該控制系統的另一個(gè)決定因素是:“B&R能向一個(gè)可影響控制器的數據庫提供較高或較低的CPU性能。這種統一管理允許我們在任何位置都能靈活配置維修和服務(wù)組。”
“貝加萊的方案使我們深信關(guān)于系統靈活性和冗余構件等情況,” Andreas Feichtinger補充說(shuō)道。“和我們對其他系統的評估情況相反,系統中斷不會(huì )導致數據庫間隔,不需要更多的人力來(lái)重裝系統或使數據保持同步。”
負責實(shí)施該方案的工廠(chǎng)經(jīng)理助理Stefan Winkelbauer也深信該新系統的優(yōu)勢。“在現階段的升級結束前不久,新系統不僅實(shí)現了它的遠大目標,而且通過(guò)增加可溯性和透明性帶來(lái)了最大范圍內更進(jìn)一步的過(guò)程最佳化。”

Salinen Austria AG in numbers:
2005年收入: 7200萬(wàn)歐元
市場(chǎng)結構:奧地利 85%, 歐洲 11%,其他國家 4%
員工數量:341
2005年鹽生產(chǎn)量: 752,000噸
日產(chǎn)量:2,400噸
存儲量:200,000噸