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    1. 20240703
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      工業(yè)智能邊緣計算2024年會(huì )
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      案例頻道

      宣鋼六號高爐大修后自控系統綜述
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):冶金    
      • 點(diǎn)擊數:1378     發(fā)布時(shí)間:2010-02-22 13:04:22
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        摘要:本文詳細闡述了Industrial IT自動(dòng)控制系統在宣鋼六號高爐煉鐵生產(chǎn)中的成功應用,著(zhù)重介紹了系統的硬件配置、網(wǎng)絡(luò )通訊及其實(shí)現功能。體現了該系統結構合理、功能完善、性能穩定可靠、控制精度高等特性,從而滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。

        關(guān)鍵字:ABB AC800F 硬件 通訊 控制

        1、 前言

        2008年6月,對宣鋼六號高爐進(jìn)行了大修。之前,自控系統均采用ABB公司Industrial IT F2K系統,為了更好的滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,現采用ABB Industrial IT AC800F DCS 系統。該系統控制穩定、可靠、故障率低,將先進(jìn)控制思想、現代通訊技術(shù)和IT技術(shù)的最新發(fā)展集于一身。實(shí)踐證明,采用AC800F DCS 系統后,很好地實(shí)現了六爐槽下、爐頂、熱風(fēng)的自動(dòng)控制。

        2、 系統介紹

        AC800F系統是ABB公司推出的具有世界領(lǐng)先水平的全能綜合型開(kāi)放系統,融傳統的DCS和優(yōu)點(diǎn)于一體并支持多種國際現場(chǎng)總線(xiàn)標準。即具備 DCS復雜模擬回路調節能力、友好的人機界面(HMI),又具有與高檔PLC指標相當的高速邏輯和順序控制性能。系統既可連接常規I/O,又可連接 RemoteI/O 及Prlfibus、FF、CAN、 Modbus等各種現場(chǎng)總線(xiàn)設備。系統具備高度的靈活性和極好的擴展性,無(wú)論是小型生產(chǎn)裝置的控制,還是超大規模的全廠(chǎng)一體化控制,甚至對于跨廠(chǎng)的管理控制應用,Industrial IT都能應付自如。該系統升級到V6.2及更高版本,系統容量可達到140800個(gè)I/O,今后如果系統需要擴展,可直接在此基礎上增加I/O或現場(chǎng)總線(xiàn)儀表,利于今后發(fā)展。

        系統包括操作級與過(guò)程級,操作級包括傳統控制功能,如操作與監視,歸檔與信息記錄,趨勢與報警,回路與邏輯控制功能等,為便于管理,所有功能都可在相應過(guò)程站中執行。做為過(guò)程級是由一個(gè)或幾個(gè)過(guò)程站組成,每個(gè)過(guò)程站由AC800F和擴展單元I/O組成。過(guò)程站CPU可以配置為冗余也可為不冗余系統,系統具有各種I/O模件與現場(chǎng)各種類(lèi)型過(guò)程信號相連接。系統提供了兩種工業(yè)總線(xiàn),過(guò)程站總線(xiàn)用于Pfofibus DP通信;I/O總線(xiàn)用于現場(chǎng) I/O數據通信,具有較高的安全性和較強數據可靠性。DigiNet s 系統總線(xiàn)用于過(guò)程級和操作級,通信傳輸介質(zhì)可以選擇同軸電纜或光纜。

        該系統配備了多個(gè)過(guò)程站和多臺操作站:工程師站使用工控PC機作為工程師站,系統操作員站運行在工業(yè)PC機上,全中文Digivis軟件包基于MS Windows IT 平臺,其圖形操作接口增強了系統的使用與操作,此外,還可能提高外部設備指標如顯示器、打印機等使系統操作更方便。該控制系統在一臺PC機上完成操作與監控,系統可擴展至100個(gè)操作員站和100個(gè)過(guò)程控制站。

        3、 自控系統硬件結構及網(wǎng)絡(luò )連接

        此次大修,將硬件設備全部更新,在設備自動(dòng)控制和數據采集、通訊上有了提高。自控系統結構及硬件圖如下:

      (系統結構圖)

      (硬件圖)

        3.1工程師站ES

        當把應用軟件CBF安裝在計算機上,這臺計算機就成為工程師站,可用于自動(dòng)過(guò)程級控制的組態(tài),還可以完成操作員級畫(huà)面、記錄與歸檔畫(huà)面的組態(tài),還可進(jìn)行過(guò)程調試。系統編程軟件分為項目生成一個(gè)項目文件,雖然每個(gè)控制器均開(kāi)辟一定空間作為數據變量存儲區,但在系統編程軟件上僅為一個(gè)全局系統變量表,操作員站與過(guò)程站之間的數據交換直接存取。變量的修改與檢查也是系統全局,系統的過(guò)程站與操作員站的組態(tài)為一套軟件。實(shí)現了系統全局數據庫技術(shù),即 “分散存儲,全局管理”。

        3.2過(guò)程控制站PS

        對過(guò)程設備的控制、運算(加、減、乘、除及邏輯運算)、監控、趨勢采集的組態(tài)都在過(guò)程站下面組態(tài)完成,過(guò)程站的硬件設備包括AC800F和各種模件。

        根據工藝要求,整個(gè)控制系統由兩個(gè)過(guò)程站完成,槽下過(guò)程站和熱風(fēng)過(guò)程站。槽下過(guò)程站位于槽下,用于對槽下上料、爐頂上料的自動(dòng)控制,熱風(fēng)爐過(guò)程站,位于熱風(fēng)操作室,用于熱風(fēng)爐和高爐的各種溫度、壓力、流量等儀表信號的采集。兩個(gè)過(guò)程站均采用冗余AC800F控制器?,F場(chǎng)控制器AC800F下掛 S800 I/O模件,之間的通訊采用Profibus DP現場(chǎng)總線(xiàn)協(xié)議。AC800F現場(chǎng)控制器的Profibus模件(FI830)與冗余連接模件 (RLM01) 經(jīng)Profibus DP線(xiàn)連接,再連接到CI840 模件,CI840是標準Profibus-DP/DPV1全冗余通信接口,CI840通過(guò)配套TU847底座實(shí)現冗余連接,保證了數據通訊的可靠性。下圖是AC800F現場(chǎng)控制器與S800 I/O站之間的連接圖。


        3.3操作員站OS

        用于對各工藝過(guò)程及參數進(jìn)行監控,顯示生產(chǎn)流程畫(huà)面,趨勢畫(huà)面,記錄,報警等的組態(tài)。槽下配有2臺工控機作為操作站,用于對槽下上料及爐頂上料的監控。六爐主控室也有兩臺操作站,用于高爐自控系統運行狀態(tài)的監控及上料料單的設定等。在熱風(fēng)操作室,配有1臺工控機作為操作站,對四座熱風(fēng)的狀態(tài)進(jìn)行監控。

        3.4通訊網(wǎng)絡(luò )

        過(guò)程站、操作站、工程師站間的通訊通過(guò)DigiNet S實(shí)現,數據通信采用冗余光纖環(huán)網(wǎng)方式,遵循工業(yè)以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議。在各節點(diǎn)安裝兩個(gè)工業(yè)級光纖交換機,采用冗余方式,每一接點(diǎn)的交換機有故障時(shí),均可自動(dòng)切換。光纖環(huán)網(wǎng)保證任一接點(diǎn)斷電,故障,任一段光纖中斷都不影響整個(gè)系統通訊,實(shí)現了通訊接口完全冗余。

        這樣,系統各節點(diǎn)間的的相互通迅,將過(guò)程站、工程師站、操作站及模件等各硬件設備連接起來(lái)構成一個(gè)分布式控制系統的通迅網(wǎng)絡(luò )。見(jiàn)下圖

        4、 過(guò)程站實(shí)現功能

        4.1槽下過(guò)程站

        4.1.1槽下上料

        槽下過(guò)程站主要控制槽下上料,高爐本體上料及通訊。本次大修,槽下設備也進(jìn)行了相應的改動(dòng)。稱(chēng)斗由原來(lái)的5個(gè)增加為7個(gè),1至4號稱(chēng)斗各有兩個(gè)振動(dòng)篩,對應4個(gè)給枓機,5至7號稱(chēng)斗為一個(gè)振動(dòng)篩,每個(gè)稱(chēng)斗對應2個(gè)給料機。兩個(gè)焦斗,其中1號焦斗新增給料機。另外,參與自動(dòng)控制的設備還有中間斗,皮帶,返礦皮帶,主卷?yè)P,返焦。

        稱(chēng)斗:稱(chēng)斗對應的給料機均為變頻控制。根據料單輸入的礦種、礦重,進(jìn)行篩料,同時(shí),根據流量、零點(diǎn)進(jìn)行計算,并做出補償。

        焦斗:也是根據料單的重量及選擇情況,進(jìn)行篩料。

        皮帶:根據中間斗、翻板情況,自動(dòng)啟皮帶低速,5秒后高速運行。

        中間斗:稱(chēng)斗放料,經(jīng)主皮帶將入爐物料送至中間斗,再經(jīng)主卷?yè)P入爐。

        主卷?yè)P:根據裝料方法,判定焦、礦,開(kāi)焦或中間斗料門(mén),通過(guò)變頻控制啟動(dòng)主卷?yè)P,運行過(guò)程中,根據時(shí)間進(jìn)行了高、中、低速的選擇。為保證主卷?yè)P正常運行,兩個(gè)變頻器一用一備。

        返礦皮帶:當稱(chēng)斗空需要篩料或有振動(dòng)篩工作時(shí),啟動(dòng)返礦皮帶。

        返焦:東、西兩返焦投自動(dòng)。并根據現場(chǎng)實(shí)際需要,在啟動(dòng)焦篩后,有啟一車(chē)或兩車(chē)的選擇。

        軟水的控制:對膨脹罐充壓閥、溢流閥進(jìn)行控制,還可放散閥還可調節。同時(shí),對膨脹罐液位,壓力進(jìn)行監控。

        槽下自控關(guān)鍵部分有料單的分解,處方的運行,篩料時(shí)變頻的控制以及主卷?yè)P、焦炭的自動(dòng)控制。

        在料單的分解、運行中及處方的運行中,大量運用了順序功能塊圖SFC和功能塊圖FBD,對料單進(jìn)行初始設定并對所送料單的裝序進(jìn)行判斷,對裝法中的焦、礦位置、個(gè)數進(jìn)行判定,為篩料、放料工作打下基礎。在畫(huà)面中,還增加了“程控”、“批加”、“批減”“處方加一”等按鈕,使手、自動(dòng)之間有正常的切換、校正。

        各稱(chēng)斗的篩料用變頻器控制。每個(gè)稱(chēng)斗對應兩個(gè)料倉,為保證篩料的準確,對稱(chēng)斗的兩個(gè)料倉分開(kāi)控制,分別用線(xiàn)性化塊根據重量進(jìn)行輸出控制,同時(shí),還增加了操作工可自行調整的流量設定,為進(jìn)行最準確的篩料打下了基礎。

        槽下主卷?yè)P的運行極為關(guān)鍵。為保證下常運行,在程序上進(jìn)行加工,增加了報警畫(huà)面。在控制中,除用信號進(jìn)行判定外,還用時(shí)間控制作為條件,起到了雙重保護的作用。

        在焦炭的控制中,還實(shí)現了焦斗自動(dòng)補償,在篩料過(guò)程中都會(huì )和上次進(jìn)行比較,將多篩或少篩部分以誤差的形式計算到下次篩料中,以達到“多篩減掉,少篩補齊”的效果。清焦誤差,雖然說(shuō),計算出焦炭誤差最終可以實(shí)現焦的自動(dòng)補償,但是,如果誤差值太大或太小,會(huì )影響到停篩值的計算,從而影響篩料的準確性。所以,在一定 的時(shí)候還得對誤差進(jìn)行清零。在槽下操作畫(huà)面中,有一清焦誤差按鈕,下方有1#和2#焦斗的誤差值,點(diǎn)擊按鈕,即可清零。

        4.1.2高爐本體上料

        高爐爐頂采用串罐式無(wú)料鐘爐頂設備。

        爐頂工藝流程分兩部分,一部分是爐料從受料斗到料罐,另一部分是由料罐到高爐。爐料從受料斗到料罐,滿(mǎn)足放料條件后,開(kāi)放散閥,放散閥開(kāi)后延時(shí)6秒,開(kāi)上密、開(kāi)截料閥、關(guān)放散依次進(jìn)行,將受料斗中的爐料放入料罐。等受料斗的爐料全部進(jìn)入料罐,受料斗是否為空,可由兩個(gè)條件來(lái)辨定,一是截料閥開(kāi)到極限位延時(shí)20秒,一是受料斗的重量,如果重量小于1.0t ,就為空。放空之后,關(guān)截料閥,關(guān)上密閥。此時(shí)第一部分流程結束,第二部分開(kāi)始。從料罐到高爐,也是滿(mǎn)足相應的放料條件后,提探尺,探尺提到零位后,開(kāi)下密閥,轉回轉,開(kāi)料流。此時(shí)爐料開(kāi)如進(jìn)入高爐,料罐空放后,大開(kāi)料流關(guān)均壓閥,料流大開(kāi)一下,關(guān)料流,關(guān)下密,?;剞D,回轉停,完成爐頂放料的一個(gè)循環(huán)。

        受料斗:接受從絞車(chē)送來(lái)的料,下口有一個(gè)截料閥。截料閥、上密、放散閥都在關(guān)位置,受料斗料不夠:絞車(chē)即可往上送料。料夠后,通過(guò)截料閥、上密實(shí)現向料罐裝料。

        料罐:貯存爐料,可容納一批礦或一批焦。在料罐上口安有上密封閥,可在料倉漏料入爐時(shí),密封住爐內煤氣。料倉下口有下密閥。料罐空,受料斗料夠:打開(kāi)放散,打開(kāi)上密封閥,打開(kāi)截料閥,關(guān)放散,料入料罐。受料斗料空后,上密封閥和截料閥關(guān)閉,料倉均壓。當探尺發(fā)出裝料入爐的信號時(shí),打開(kāi)下密封閥,同時(shí)給溜槽信號,使其由停機位置起動(dòng)旋轉。

        探尺:探測爐內料面深度。當料面達到設定值,提探尺,允許料罐向爐內放料。

        溜槽(傾動(dòng)):它的傳動(dòng)機構,包括行星減速機和氣密箱兩部份,傳動(dòng)系統要使溜槽能完成繞高爐中心線(xiàn)的旋轉運動(dòng)和在垂直平面內改變溜槽傾角運動(dòng)。溜槽的傾角驅動(dòng)是由一臺交流伺服控制器完成的。為了對溜槽泊位置進(jìn)行準確定位,設置有絕對角度編碼器。在溜槽傾角的兩個(gè)極限位置設有兩個(gè)位置傳感器(接近開(kāi)關(guān))作為安全自鎖和報警裝置。

        料流:是通過(guò)閥門(mén)角度(γ)的改變,調節向高爐布料的料流速度,用于和傾動(dòng)傾角(α)和旋轉(β)同步配合,達到符合要求的每層布料。

        回轉:通過(guò)變頻電機控制溜槽的旋轉速度,以達到工藝要求的溜槽在每一環(huán)上的圈數。

        高爐本體的自動(dòng)控制中,關(guān)鍵部分有:

        頂壓的調節

        在生產(chǎn)過(guò)程中,頂壓的調節優(yōu)為重要,因為它影響爐況,直接影響到產(chǎn)量、焦比等。自動(dòng)控制中,對調壓閥組閥門(mén)的關(guān)閉程度來(lái)調控爐頂的壓力。通過(guò)頂壓的設定值SP與進(jìn)程值PV比較,進(jìn)行PID調節。為滿(mǎn)足生產(chǎn),還對SP值進(jìn)行了加工,根據料罐料種的不同,以及料罐放料前后都做了調整。同時(shí),根椐東、西頂壓的實(shí)際值給出PV值,增強了調節的準確性。

        料流、傾動(dòng)、回轉的控制

        料流、傾動(dòng)、回轉的控制,均采用編碼器,以實(shí)現反饋角度的計數。為增強找角的準確性,可修改程序中的基數和變比。其中,在料流的反饋中,還將焦、礦分開(kāi)。運行過(guò)程中,如果對設定的角度找角有偏差時(shí),可在線(xiàn)性化塊中調整輸出。

        爐頂電磁閥備用和現用之間可進(jìn)行切換,探尺的控制中,可單尺作業(yè),也可雙尺。為方便操作,在畫(huà)面上增加按鈕,進(jìn)行選擇。

        回轉不轉報警輸出

        受料斗空及料罐空的信號監控

        4.2熱風(fēng)過(guò)程站

        熱風(fēng)過(guò)程站主要實(shí)現熱風(fēng)爐自動(dòng)控制,主要包括四個(gè)熱風(fēng)爐的換爐與各調節閥的閥位開(kāi)關(guān)顯示以及其它閥的開(kāi)關(guān)和各閥極限位、各點(diǎn)溫度、壓力、流量等值的顯示。同時(shí),還對高爐頂壓進(jìn)行調節,以及高爐本體各儀表信號的采集,監控。

        4.2.1熱風(fēng)爐控制

        每座熱風(fēng)爐的狀態(tài)包括閉爐、燃燒、送風(fēng)三種,在畫(huà)面中每種狀態(tài)都用不同的顏色加以表示,每座熱風(fēng)爐上的各個(gè)閥的開(kāi)關(guān)極限位也有不同的顏色顯示出來(lái),而在開(kāi)關(guān)轉換的過(guò)程中,其過(guò)程狀態(tài)則用另一種顏色表示。同時(shí)在畫(huà)面中各種儀表數據也都用數字值顯示出來(lái)。這種很直觀(guān)的顯示方式很能說(shuō)明當前的爐況,給操作工觀(guān)察及操作帶來(lái)極大的方便。

        在組畫(huà)面中各調節閥的設定值以及過(guò)程值閥位反饋值等都可以顯示出來(lái),而且它的過(guò)程值也可以通過(guò)設定來(lái)重新改變差值,使調節閥根據差值來(lái)自動(dòng)的開(kāi)或者關(guān)。

        熱風(fēng)爐在高爐煉鐵中起著(zhù)非常重要的作用,而熱風(fēng)爐的關(guān)鍵就在于它在燒爐、送風(fēng)等過(guò)程中的操作是否正確合理,這就關(guān)系到它的煤氣流量、空氣流量、燒嘴溫度、頂壓等控制是否達到要求,其中調節閥主要就是用來(lái)控制這些流量、溫度、壓力等的變化,所以它控制的成功與否直接與高爐的情況在著(zhù)必聯(lián)系。在控制中,主要有對煤氣壓力、風(fēng)溫的調節,各熱風(fēng)爐助燃風(fēng)流量、煤氣流量、燒嘴溫度的調節,有自動(dòng)、手動(dòng)方式,滿(mǎn)足了工藝要求。同時(shí),還對煤所流量和冷風(fēng)流量進(jìn)行了當前累計和月累計。

        六號高爐中的四座熱風(fēng)爐的煤氣流量、空氣流量、頂壓、燒嘴溫度等模擬量均由PID調節閥來(lái)調節,調節閥的自動(dòng)實(shí)現是這些參數運行穩定的保障。

        調節閥的自動(dòng)控制原理是:由調節儀表給進(jìn)來(lái)的4――20MA模擬輸入信號接入過(guò)程站的模擬輸入(DAI05)模件,經(jīng)AD轉換后與計算機內的調節閥閥位信號進(jìn)行比較,根據差值輸出相應的開(kāi)關(guān)信號用于驅動(dòng)伺服電機正反向轉動(dòng),經(jīng)機械減速變換后驅動(dòng)閥門(mén),輸出4――20MA模擬信號供系統顯示跟蹤控制,控制原理圖如下:

        實(shí)踐證明,基本上達到了要求,充分發(fā)揮出了方便、準確的調節作用。從而使熱風(fēng)爐在高爐供熱風(fēng)的過(guò)程當中更加穩定、精確,為保證高爐的順行提供了有力的保障。

        4.2.1本體信號監控

        來(lái)自本體的熱電偶信號,先進(jìn)行過(guò)程站,所用為T(mén)RUCK BL67系列產(chǎn)品,熱電偶信號直接進(jìn)入工BL67模擬量模件2AI-TC, 再通過(guò)PROFIBUS-DP與AC800F進(jìn)行通訊,BL67模擬量模件可自由插拔,無(wú)需斷開(kāi)現場(chǎng)接線(xiàn),易于維護。

        5、 結束語(yǔ)

        目前,該系統運行正常。DCS系統為實(shí)現穩產(chǎn)提供了有效的控制手段,同時(shí)提供了充足的數據依據,該系統提高了勞動(dòng)生產(chǎn)力,提高了經(jīng)濟效益,保證了高爐生產(chǎn)。產(chǎn)實(shí)踐證明,能夠可靠、穩定、精確、高效地運行,且界面友好、保護功能完備、故障診斷功能強,便于系統維護,獲得了良好的社會(huì )、經(jīng)濟效益。

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