摘要: 該文主要介紹了FSC系統的特點(diǎn)、系統的構成及FSC系統在苯酚丙酮裝置的應用,并以氧化單元氧化反應溫度聯(lián)鎖為例詳細說(shuō)明了聯(lián)鎖停車(chē)的實(shí)現,列舉了自該系統運行以來(lái)出現的兩個(gè)聯(lián)鎖停車(chē)實(shí)例。該系統應用簡(jiǎn)便,運行穩定可靠,性能良好,滿(mǎn)足化工生產(chǎn)裝置的需要。
關(guān)鍵詞:FSC 氧化氧化塔 聯(lián)鎖 設定值
一、前言
苯酚丙酮裝置生產(chǎn)具有高溫、易爆、易燃等特點(diǎn),為了確保裝置安全穩定運行,在生產(chǎn)過(guò)程中,可以通過(guò)采用緊急停車(chē)系統(Emergency Shut Down, ESD)確保在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生異常時(shí)使裝置的生產(chǎn)過(guò)程回到安全狀態(tài)。所謂緊急停車(chē)系統(ESD),是對生產(chǎn)裝置可能發(fā)生的危險或不采取措施將繼續惡化的狀態(tài)進(jìn)行響應和保護,使生產(chǎn)裝置進(jìn)入一個(gè)預定的安全停車(chē)工況,從而使危險降低到最低程度,以保證人員、設備、生產(chǎn)和裝置或工廠(chǎng)周邊社區安全的系統。FSC是Fail Safe Control故障安全控制系統的縮寫(xiě),是美國霍尼韋爾公司推出的ESD系統。該系統符合安全標準DIN V 19250 AK1-6級和IEC61508 SIL1-3級。其主要特點(diǎn)是:采用雙重冗余技術(shù),FSC系統的雙重冗余不同于一般的DCS系統,它的兩個(gè)CP(中央控制器部分)是同時(shí)獨立工作的,只相互監視運行狀態(tài)不進(jìn)行數據交換;在過(guò)程安全時(shí)間間隔內進(jìn)行邏輯回路故障診斷和系統自診斷。作為安全生產(chǎn)的最后一道防線(xiàn),其I/O掃描率較高(一般為幾十毫秒),可靠性安全性更高,主要處理開(kāi)關(guān)量信號,進(jìn)行邏輯運算。系統根據采自生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數,判斷生產(chǎn)過(guò)程的運行狀態(tài),當生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生異?;蚬收蠒r(shí),其以比DCS快幾十倍的速度自動(dòng)進(jìn)行處理,避免事故的發(fā)生或把事故異常造成的損失控制在最小限度。FSC是基于高度自診斷的、微處理器技術(shù)的硬件容錯系統,該系統連續監測其硬件,通過(guò)自診斷程序能診斷出系統內部部件的故障,并消除潛在的隱患,使系統可靠性增強。FSC支持在線(xiàn)監視、程序在線(xiàn)修改。具有安全控制、串行通訊、系統診斷、故障報警、實(shí)時(shí)記錄和歷史記錄查詢(xún)等功能。其高度的自診斷功能確保FSC能在過(guò)程安全時(shí)間內發(fā)揮作用,由于FSC系統具有上述特點(diǎn),2003年苯酚裝置擴建,采用了此系統作為聯(lián)鎖停車(chē)保護系統,自投用以來(lái),FSC系統確保了苯酚丙酮裝置的安全生產(chǎn)。
二、FSC系統構成及工作原理
苯酚裝置FSC系統硬件主要由PC機和FSC機柜組成,核心部分是FSC控制站。PC機提供軟、硬件組態(tài)和SOE事件的實(shí)時(shí)記錄和歷史記錄查詢(xún)等功能;FSC控制站則進(jìn)行安全控制、串行通訊、系統診斷和故障報警等。系統配置如圖1所示。
圖1
PC機選用1臺戴爾計算機作為該裝置的工程師站、SOE(Sequence of Event)站兼作FIX操作站,采用串行口與FSC機柜中的COM卡進(jìn)行通訊。
工程師站運行的NAVIGATER在線(xiàn)邏輯監控軟件主要通過(guò)通訊來(lái)完成FSC系統的硬件、數據庫、控制邏輯等組態(tài)、下裝、在線(xiàn)修改、在線(xiàn)檢測、離線(xiàn)測試及系統維護等功能。在線(xiàn)狀態(tài)監測和輸入輸出強制功能使維護更加方便直觀(guān)。FSC系統的連續自診斷功能使其對自身軟硬件及現場(chǎng)設備做出診斷,以獲得有效信息,確保工廠(chǎng)安全連續生產(chǎn)。同時(shí)將這些診斷信息通過(guò)FSC瀏覽器提供給顯示畫(huà)面。通過(guò)診斷,FSC系統使維護工程師能夠有效迅速地定位并解決故障,減少故障率,降低對工廠(chǎng)產(chǎn)生的危害。NAVIGATER軟件允許用戶(hù)將FSC系統中的控制程序與FSC用戶(hù)工作站中的應用數據庫做比較。這種特性將保證FSC運行程序與FSC用戶(hù)工作站的程序一致。
FSC系統的事件順序記錄功能由PC機上的SOE軟件實(shí)現。FSC系統自身具有事件順序記錄(SER)功能,可以將最近發(fā)生的200個(gè)事件順序記錄到自身的緩存中,而SOE事件記錄軟件通過(guò)與FSC系統的通訊把緩存中的事件記錄讀入計算機并允許用戶(hù)查閱、檢索等。SOE事件記錄軟件通過(guò)對事件發(fā)生的歷史順序進(jìn)行記錄,時(shí)間精度高,事件記錄以FSC程序運行周期為準,分辨率在300Ms左右,完全可以滿(mǎn)足需要。一旦程序開(kāi)始執行,FSC系統檢查所有定義的過(guò)程變量的狀態(tài),一旦任何過(guò)程變量發(fā)生變化,系統的時(shí)間緩沖區就會(huì )記錄下此事件,這些事件對分析聯(lián)鎖停車(chē)事故及為有利,可以快速地分析出引起故障的原因,最大限度地減少停車(chē)事件,提高生產(chǎn)效益。
操作員站安裝的是FIX監控軟件,利用此軟件進(jìn)行聯(lián)鎖流程畫(huà)面繪制、數據庫、報警點(diǎn)等的組態(tài),通過(guò)MODBUS協(xié)議與FSC系統進(jìn)行通訊。作為操作站工藝員可以對流程畫(huà)面進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。
輔操臺在操作室操作站旁是系統的輔操臺,上面安裝著(zhù)一些硬手操開(kāi)關(guān)。開(kāi)關(guān)主要有三類(lèi):停機開(kāi)關(guān)、允許啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、置位開(kāi)關(guān)。
停機開(kāi)關(guān)式是兩位式開(kāi)關(guān),允許開(kāi)關(guān)和置位開(kāi)關(guān)是復合式開(kāi)關(guān),即將開(kāi)關(guān)打到“置位”或“允許啟動(dòng)”的位置后松開(kāi),它會(huì )自動(dòng)彈回。要啟動(dòng)一些帶聯(lián)鎖的設備必須置開(kāi)關(guān)于“開(kāi)”位置,設備開(kāi)啟之后如因工藝條件造成聯(lián)鎖停車(chē),只有當工藝條件具備并將必須置位的開(kāi)關(guān)打到允許設備開(kāi)的位置才能正常開(kāi)車(chē)。
苯酚FSC系統機柜采用FSC-1002D配置。即冗余的中央控制器、部分冗余,部分單個(gè)的I/O模塊配置方式。結構如下圖2所示:
圖2
CP是模塊化的微處理器系統,是FSC系統的核心部分。每個(gè)CP都由CPU、通訊口(COM)、WATCHDOG 和I/O通信接口等組成。每個(gè)CP上都有一個(gè)VBD和一條V-Bus,用于控制所有I/O模件。一個(gè)VBD可以控制10個(gè)I/Orack,即I/O卡籠。每個(gè)I/O卡籠由HBD控制H-BUS通訊。CP從現場(chǎng)讀入數據,按照邏輯圖中組態(tài)的控制程序執行,并將執行結果傳輸到輸出模塊,并且對FSC硬件做連續的測試,確保系統安全可靠。冗余的CP之間通過(guò)專(zhuān)門(mén)的通訊線(xiàn)路保持同步,并將兩個(gè)CP的輸出結果進(jìn)行內部校驗,以保證邏輯關(guān)系的正確性。當其中一套CP發(fā)生故障時(shí),不會(huì )影響到另一套,自動(dòng)切換到另一套CP,切換過(guò)程實(shí)現零延時(shí)切換,也就不會(huì )影響生產(chǎn)過(guò)程。同時(shí)雙CP結構在對組態(tài)進(jìn)行修改時(shí),分別在一套CP上進(jìn)行,不會(huì )影響裝置的運行。
三、FSC系統的通訊端口設置:
FSC系統具有強大的通訊功能,可以支持冗余CP之間的通訊,FSC與FSC之間的通訊;與組態(tài)維護PC之間的通訊及與TPS系統的通訊等。
每個(gè)CP最多可容納4個(gè)通訊模塊,卡的序號由左向右排放。每塊卡上有兩個(gè)通訊端口,可根據用戶(hù)需要配備RS485,RS422,RS232等不同接口。8條通訊線(xiàn)路,可以單獨運行,也可以通過(guò)通訊線(xiàn)路與具有標準通訊接口的系統/設備通訊。在苯酚裝置FSC系統中,共設置了三塊通訊卡COM1、COM2、COM3,每塊卡上有A、B兩個(gè)通訊口。
1、FSC系統內部通訊
RS-422通訊口通訊卡1(COM1)A通訊口,作為冗余CP間的通訊端口(冗余CP間通訊必須用RS-422通訊口,且為第一塊卡第一個(gè)口)保持冗余CP間同步,并將兩個(gè)CP的輸出結果進(jìn)行內部校驗,以保證邏輯關(guān)系的正確性。
2、FSC系統與PC機之間的通訊
這臺PC機上有上三個(gè)COM口分別對應如下通訊口,進(jìn)而建立了工程師站、FIX站、SOE站與FSC控制柜之間的通訊。
RS-232通訊口通訊卡1(COM1)B通訊口
RS-485通訊口通訊卡2(COM2)A通訊口
RS-232通訊口通訊卡2(COM2)B通訊口
3、與HONEYWELL TPS系統之間的通訊
FSC系統可以通過(guò)通訊卡SMM掛在UCN網(wǎng)上,成為UCN網(wǎng)上的節點(diǎn),也可以RS-233/485通訊方式通過(guò)HPM上的SM卡(串行通訊卡)將數據傳送到TPS系統中。在本系統中通過(guò)10008/2/通訊卡(COM3)利用UCN電纜與霍尼韋爾TPS系統建立起通訊。如圖3所示:
圖3
四、應用
1、氧化塔聯(lián)鎖的實(shí)現
氧化工段是苯酚丙酮生產(chǎn)中的一個(gè)很重要的環(huán)節。氧化反應的目的是以一個(gè)合適的速度和最高的效率來(lái)合成CHP(異丙苯),而異丙苯的氧化是典型的鏈式,自催化反應,產(chǎn)品過(guò)氧化氫異丙苯是其引發(fā)劑,它的存在使反應在一定條件下產(chǎn)生加快的趨勢,而過(guò)快的反應會(huì )帶來(lái)安全隱患,其中最大的威脅就是氧化塔的溫度過(guò)高將引起爆炸,因此工藝要求每個(gè)氧化塔都設有四級溫度報警聯(lián)鎖。一級報警提醒操作人員注意。當溫度進(jìn)入二級報警時(shí)聯(lián)鎖系統啟動(dòng),將自動(dòng)關(guān)閉循環(huán)冷卻器旁路調節閥和加熱蒸汽調節閥,使系統有足夠的冷循環(huán)物料進(jìn)入氧化塔以降低氧化塔的溫度,使其回到正常溫度。當溫度進(jìn)入三級報警時(shí),聯(lián)鎖系統將自動(dòng)關(guān)閉進(jìn)料控制閥,停止異丙苯、空氣進(jìn)料;如果溫度繼續上升達到氧化塔四級聯(lián)鎖溫度,氧化塔將自動(dòng)泄壓,同時(shí)將事故激冷水直接注入氧化塔,阻止氧化的繼續進(jìn)行,并使氧化塔的溫度迅速降低到65度以下,從而達到裝置的安全聯(lián)鎖停車(chē)。
氧化單元溫度工藝參數如表3所示:
表1
氧化塔PT- 1 的聯(lián)鎖:TT3105A、TT3106A、TT3107A分別是氧化塔PT-1的上部、中部、下部的三個(gè)溫度,當其中任一溫度超過(guò)106℃時(shí),氧化塔PT-1就產(chǎn)生溫度高報警。
TT3101、TT3102、TT3103是氧化塔PT-1的上部、中部、下部的三個(gè)溫度,TY3104B是一個(gè)高選器,TSHH3104是二級溫度聯(lián)鎖設定值。TV3104是氧化塔PT-1的冷卻器旁路調節閥,故障關(guān)(FC),即聯(lián)鎖時(shí)此閥關(guān)閉;FV3110是氧化塔PT-1循環(huán)至冷卻器調節閥,故障開(kāi)(FO),即聯(lián)鎖時(shí)此閥打開(kāi);XV3110是氧化塔PT-1冷卻器蒸汽切斷閥,故障關(guān)(FC),即聯(lián)鎖時(shí)此閥關(guān)閉。三個(gè)溫度點(diǎn)通過(guò)高選器輸出其中最高的溫度值。正常條件下,三個(gè)溫度都應低于二級溫度聯(lián)鎖設定值110℃,此時(shí),TSHH3104輸出為1。當三個(gè)溫度中有任一個(gè)高于設定值110℃時(shí),通過(guò)高選器輸出后在與設定值比較輸出0,這時(shí)閥開(kāi)始動(dòng)作:TV3104關(guān)閉、FV3110打開(kāi)、XV3110關(guān)閉。切斷蒸汽加熱,達到使溫度降低的目的。二級溫度聯(lián)鎖FLD圖如圖4所示:
圖4
相對于二級溫度聯(lián)鎖,氧化塔的三級溫度聯(lián)鎖相對復雜,且只要有一個(gè)塔的一個(gè)溫度超過(guò)各自的三級溫度聯(lián)鎖設定值,整個(gè)氧化塔就停車(chē)(PT-1、PT-2、PT-3、PT-4都停)。其FLD圖如圖5所示:
圖5
TT3105A、TT3106A、TT3107A分別是氧化塔PT-1的上、中、下三個(gè)溫度,TT3205A、TT3206A、TT3207A分別是氧化塔PT-2上、中、下三個(gè)溫度,每個(gè)溫度點(diǎn)都要與設定值進(jìn)行比較,正常條件下,每個(gè)設定值比較器輸出值都是1,經(jīng)過(guò)與門(mén)(AND)輸出1。FV303是氧化塔PT-3進(jìn)料調節閥,氣開(kāi)閥;LV3400是氧化塔PT-4液位調節閥,氣開(kāi)閥;LV3100是氧化塔PT-1液位調節閥,氣開(kāi)閥;LV3200是氧化塔PT-4液位調節閥,氣開(kāi)閥;XV3102是氧化塔PT-1進(jìn)料切斷閥,氣開(kāi)閥; XV3202是氧化塔PT-2進(jìn)料切斷閥,氣開(kāi)閥; XV3302是氧化塔PT-3進(jìn)料切斷閥,氣開(kāi)閥; XV3402是氧化塔PT-1進(jìn)料切斷閥,氣開(kāi)閥;XV3000是氧化進(jìn)料加熱器蒸汽切斷閥,氣開(kāi)閥。當有任一溫度高于設定值時(shí),經(jīng)過(guò)比較器輸出0,聯(lián)鎖,FV303、LV3400、LV3100、LV3200、XV3102、XV3203、XV3302、XV3402、XV3000關(guān)閉,整個(gè)氧化單元停車(chē)。
氧化塔PT-3、PT-4三級溫度聯(lián)鎖設定值與PT-1、PT-2不同,分別是109℃、107℃。
氧化塔如果達到四級聯(lián)鎖溫度,氧化塔就要注入激冷水,使其溫度迅速降下來(lái)。以氧化塔PT- 1 來(lái)說(shuō),TT3105B、TT3106B、TT3107B分別是氧化塔PT-1的上、中、下三個(gè)溫度點(diǎn),當有任一溫度值超過(guò)四級溫度聯(lián)所設定值116℃時(shí),氧化塔PT-1的塔頂激冷水切斷閥XV3103自動(dòng)打開(kāi),向塔內注入激冷水使其溫度迅速降低確保安全,避免氧化塔發(fā)生惡性事故。
2、氧化塔循環(huán)泵聯(lián)鎖的實(shí)現
以氧化塔循環(huán)泵聯(lián)鎖系統為例(聯(lián)鎖關(guān)系見(jiàn)附圖),當氧化塔循環(huán)流量低時(shí)會(huì )導致循環(huán)泵停泵,反之,當循環(huán)泵停泵時(shí)也會(huì )導致氧化塔循環(huán)流量低,兩個(gè)條件互為因果,互相影響。這樣,當系統聯(lián)鎖發(fā)生時(shí),判斷分析出哪一個(gè)條件是導致聯(lián)鎖產(chǎn)生的原因就是十分重要的。
如:2004年3月3日1點(diǎn)25分,PP-9E泵停止運轉,工藝人員現場(chǎng)啟動(dòng)PP-9F泵,但無(wú)法啟動(dòng),最終導致氧化系統聯(lián)鎖停車(chē)。PP-9E,PP-9F泵聯(lián)鎖停條件如下:
a. FT3310,FT3311A,FT3311B三個(gè)流量中有兩個(gè)低于90m3/h。(當FT3310,FT3311A,FT3311B三個(gè)流量中有兩個(gè)低于90m3/h后10分鐘,氧化停車(chē))
b. XV3301開(kāi)度小于90%(ZSO3301為0)
c. TT3310,TT3311高于116℃
PP-9E,PP-9F泵可以啟動(dòng)條件如下:
a. XV3301開(kāi)度大于90%(ZSO3301為1)
b. 手動(dòng)復位HS-3311
c. 復位30秒內,啟動(dòng)泵,使FT3310,FT3311A,FT3311B三個(gè)流量中至少有兩個(gè)高于90m3/h。(如果在30秒后,FT3310,FT3311A,FT3311B三個(gè)流量中不能有兩個(gè)高于90m3/h,則啟動(dòng)失敗。)
經(jīng)事后分析檢查FSC系統的SOE事件記錄和FIX的報警事件記錄發(fā)現:1點(diǎn)25分FT3110,FT3311A,FT3311B流量分別降至87.94m3/h,71.54m3/h,70.20m3/h,低于FT3310,FT3311A,FT3311B的聯(lián)鎖設定值90m3/h,經(jīng)聯(lián)鎖邏輯延時(shí)20秒后,產(chǎn)生報警FALL-3311信號,同時(shí)送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F聯(lián)鎖停泵。10分鐘后,1點(diǎn)35分氧化聯(lián)鎖停車(chē)。1點(diǎn)44分,送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F恢復,判斷是因為工藝人員手動(dòng)復位HS-3311。30秒后, 由于FT3310,FT3311A,FT3311B的流量并未恢復,送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F再次聯(lián)鎖停泵。1點(diǎn)45分,SPP-9E,SPP-9F再次恢復,判斷是因為工藝人員再次手動(dòng)復位HS-3311。30秒后, FT3310,FT3311A,FT3311B的流量仍未恢復,送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F再次聯(lián)鎖停泵。1點(diǎn)47分,SPP-9E,SPP-9F再次復位,26秒后,FT3110,FT3311A,FT3311B流量分別提升至278.71m3/h,289.97m3/h,295.50m3/h,報警信號FALL-3311恢復正常。此后,系統恢復正常。在此期間,ZSO3301,TT3310,TT3311信號均無(wú)異常變化的記錄。
由以上記錄分析, 1 點(diǎn)25分FT3110,FT3311A,FT3311B流量下降低于聯(lián)鎖值90m3/h,因而送往電氣的停泵信號SPP-9E,SPP-9F聯(lián)鎖,導致工藝人員現場(chǎng)無(wú)法啟動(dòng)PP-9F泵。雖然工藝人員后來(lái)兩次手動(dòng)復位啟動(dòng)泵,但由于FT3110,FT3311A,FT3311B流量都未能及時(shí)達到聯(lián)鎖要求,使啟動(dòng)失敗,直到第三次復位啟動(dòng)才成功。因此,此次聯(lián)鎖發(fā)生原因是由于FT3110,FT3311A,FT3311B流量低于聯(lián)鎖值造成的,因為FT3110,FT3311A,FT3311B測量的是同一點(diǎn)的流量,且為三選二邏輯,并且由于后來(lái)FT3110,FT3311A,FT3311B流量又都能夠恢復正常值,故可以認為現場(chǎng)測量?jì)x表沒(méi)有故障,1點(diǎn)25分循環(huán)流量下降的原因是由于工藝條件不具備造成的。
通過(guò)這一事例可見(jiàn),通過(guò)對SOE事件記錄等歷史記錄的分析對于判斷這種有互鎖關(guān)系的邏輯事件發(fā)生的原因是極有幫助。
此外, SOE事件記錄軟件記錄的是開(kāi)關(guān)量輸入輸出點(diǎn)的變化,利用NAVIGATER軟件的在線(xiàn)邏輯實(shí)時(shí)監控功能和FIX軟件歷史數據可以完成對一些中間變量和模擬量的變化的監控分析。
3、苯酚裝置I-3聯(lián)鎖事故過(guò)程
7月26日23時(shí)55分,苯酚裝置氧化溫度超高觸發(fā)I-3聯(lián)鎖;造成聯(lián)鎖的事故過(guò)程和事故分析如下:
事故過(guò)程
2007年7月26日23時(shí)55分,苯酚裝置I-3聯(lián)鎖被觸發(fā),造成氧化、提濃和分解工段停車(chē);經(jīng)儀表值班人員檢查SOE記錄和聯(lián)鎖邏輯,發(fā)現氧化三塔TT3307A氧化塔底下部溫度超過(guò)109度三級聯(lián)鎖值造成系統I-3聯(lián)鎖觸發(fā)。
處理經(jīng)過(guò)及分析
從DCS流程畫(huà)面上看該點(diǎn)溫度顯示為-2.8度。其它溫度點(diǎn)包括一點(diǎn)兩取的溫度點(diǎn)TT3307B均在94度左右。去現場(chǎng)對溫度TT3307A/B一點(diǎn)兩取的熱電偶(T型)進(jìn)行端子檢查,無(wú)松動(dòng)和進(jìn)水生銹的情況。并且對其雙只熱電偶進(jìn)行毫伏值測量,均為2.82mv,對應溫度值為94度左右。拆除信號線(xiàn),在信號線(xiàn)上加載4~20mA電流信號,室內FSC及DCS上溫度顯示均在0~150度間對應變化?,F懷疑溫度變送器存在問(wèn)題。拆除溫度變送器,從車(chē)間庫房取得一個(gè)新的溫度變送器,進(jìn)行調校,并且安裝。溫度指示正常其值為94.41度。對下線(xiàn)的溫變進(jìn)行檢查,在溫變上加載一只熱電偶并用275進(jìn)行通訊,275通訊顯示無(wú)任何故障。串進(jìn)電流表,其電流值指示也正常。在DCS的歷史局勢畫(huà)面上看,在26日23點(diǎn)58分有一個(gè)向上的跳變的過(guò)程,其峰值將近103度左右,已經(jīng)達到報警值,但歷史局勢沒(méi)有記錄到觸發(fā)聯(lián)鎖值109度的溫度值,(在瞬間DCS沒(méi)有采集到這個(gè)峰值)隨即下落到-2.8度。直到更換一個(gè)新溫變之后溫度值恢復正常。對原TT3307A溫變經(jīng)過(guò)三天的試驗測試觀(guān)察,捕捉到一個(gè)突然向上的峰值。所以本次事故的主要原因,終于塵埃落定。解除了FSC系統存在隱患的顧慮。
五、應用體會(huì )
1、SOE軟件要打開(kāi),SOE事件記錄要定期導出,也可以在SOE中設置每個(gè)星期自動(dòng)導出,如果不導出,事件過(guò)多就會(huì )淹沒(méi)以前的事件不便于查詢(xún)。
2、若出現聯(lián)鎖停車(chē)事故,SOE記錄所有引起FSC系統參數的改變,可以通過(guò)SOE事件記錄、FIX操作站參數歷史趨勢結合FSC聯(lián)鎖邏輯圖很容易分析出引起系統停車(chē)的原因,根次采取相應措施處理故障以及避免類(lèi)似情況的發(fā)生。
3、在FSC系統運行期間盡量不要把CP中強制鎖打到強制擋,如果需要進(jìn)行強制要及時(shí)解除如沒(méi)有及時(shí)解除在機柜門(mén)在做好標識,以免有人誤操作把強制鎖打到不強制位置而解除了強制,這將有可能造成聯(lián)鎖停車(chē)事故。
4、每日巡檢要進(jìn)行自診斷以便及時(shí)發(fā)現存在的隱患。
六、總結
FSC系統自使用以來(lái),大大提高了聯(lián)鎖安全系統的可靠性,通過(guò)各種在線(xiàn)通訊軟件的使用,對生產(chǎn)裝置中的聯(lián)鎖量信息進(jìn)行實(shí)時(shí)采集和記錄,在PC機上顯示,實(shí)現了把過(guò)程控制與信息管理有機的結合起來(lái),有利于工藝人員對整個(gè)生產(chǎn)流程的控制操作,方便了儀表維修人員對聯(lián)鎖故障的分析處理,提高了對聯(lián)鎖故障處理的效率。從而可以及時(shí)解決出現的問(wèn)題,降低安全設備的安裝成本,減少為符合安全標準的所需成本,提供更具生產(chǎn)效率的工具,改進(jìn)工廠(chǎng)的生產(chǎn)效率。整套安全管理方案可大大降低故障率,減少或避免非故障停車(chē),增加生產(chǎn)線(xiàn)的運作時(shí)間。幫助工廠(chǎng)實(shí)現安全管理,降低安全維護費用,提高工廠(chǎng)的生產(chǎn)效率及利潤。
參考文獻:
1、FSC手冊 2、聯(lián)鎖邏輯圖 3、苯酚丙酮崗位操作法