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    1. ACS880-07C
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      案例頻道

      高壓變頻器在濰鋼集團風(fēng)機的應用
      • 企業(yè):北京合康億盛科技有限公司     行業(yè):石油天然氣     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:1053     發(fā)布時(shí)間:2009-07-01 11:34:53
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        摘 要:本文綜述了高壓變頻器在煉鐵廠(chǎng)部分風(fēng)機上的應用情況,對改造過(guò)程、改造前后的耗電及設備運行情況進(jìn)行了對比后,最終交流變頻調速器,以其適用性強、可靠性高、操作方便、減少噪聲、保護設備等優(yōu)勢,受到用戶(hù)的好評。

        關(guān)鍵字:風(fēng)機、變頻、風(fēng)道、可靠性、減少噪聲、保護設備

      濰鋼煉鐵廠(chǎng)風(fēng)機變頻器運行現場(chǎng)

        一、前言

        濰鋼集團公司煉鐵廠(chǎng)現有4座高爐2條燒結生產(chǎn)線(xiàn),高爐冶煉既連續不間斷作業(yè),同時(shí)又是用電耗能大戶(hù)。隨著(zhù)國家節能減排政策的出臺,企業(yè)節能改造勢在必行。高壓交流變頻調速技術(shù)是上世紀90年代迅速發(fā)展起來(lái)的一種新型電力傳動(dòng)調速技術(shù)。2008年1月我廠(chǎng)采用北京合康億盛公司產(chǎn)的10kV和6kV變頻器用于交流電機的變頻調速,其技術(shù)和性能遠遠勝過(guò)以前采用的調速方式(如串級調速、液力耦合器調速、轉子水阻調速等)。我公司選用的合康高壓變頻器在煉鐵廠(chǎng)4號高爐熱風(fēng)爐1#助燃風(fēng)機、爐前除塵風(fēng)機、原料除塵風(fēng)機、1#2#噴煤收塵風(fēng)機、1#燒結機尾除塵風(fēng)機共6臺設備進(jìn)行第一期節能改造,并在5月份陸續安裝調試完成,穩定運行至今。使我公司成為國產(chǎn)高壓變頻器的品牌基地。

        二、工況簡(jiǎn)述

        我公司4#高爐熱風(fēng)爐是為1300m3高爐配套的內頂燃式熱風(fēng)爐,格子磚為蓄熱載體,以燃燒高爐煤氣為主,燃燒制度為兩燒一送,拱頂的溫度可達到1300℃,煙道溫度在規定的時(shí)間內達到300℃,為高爐送風(fēng)的溫度為1100℃左右。助燃風(fēng)機的作用是抽取大氣中的空氣,引入熱風(fēng)爐中為其助燃。風(fēng)機型號為9-28-14D,全壓40800-12000Pa,電機型號YKK450-4 10kV 400kW ,燒爐需用風(fēng)量10萬(wàn)m3/h 風(fēng)壓:4kPa 換爐時(shí)6kPa,風(fēng)機進(jìn)風(fēng)閥開(kāi)度在30%,改造前通過(guò)調節風(fēng)機進(jìn)風(fēng)閥開(kāi)度和放散閥開(kāi)度滿(mǎn)足工藝要求,在調整過(guò)程中容易產(chǎn)生喘震現象,對設備危害性大,并且風(fēng)機運行噪音大,電機低負載率功率因數低耗能大。

        高爐出鐵時(shí)會(huì )有大量的黃煙,并伴有廢氣和灰塵,4#高爐是1300m3,每天出11爐鐵水,每次大約50分鐘,間隔30分鐘,通過(guò)爐前除塵風(fēng)機引出由布袋除塵進(jìn)行處理。改造前通過(guò)調整液力耦合器轉速控制布袋除塵箱體壓差調整除塵效果,出鐵時(shí)高轉速,不出鐵時(shí)低轉速。為了保護電機設備,進(jìn)風(fēng)閥開(kāi)度50%,設備利用率大大降低。

        為高爐生產(chǎn)所供的原料,進(jìn)爐前需篩分,4#高爐供料系統大小料倉18個(gè),因篩分產(chǎn)生的揚塵點(diǎn)近百個(gè)。原料除塵風(fēng)機的作用是把上料過(guò)程中產(chǎn)生的灰塵集中收集處理。改造前電機電流大溫度高風(fēng)機進(jìn)口閥開(kāi)度只能在50%,限制了除塵效果。

        我廠(chǎng)4#高爐年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上,為節能減排,2008年5月首先對熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機、爐前和原料除塵風(fēng)機所配置的10kV400kW、10kV1120kW、10kV1000kW電機進(jìn)行變頻改造,目前運行情況良好,而且調節簡(jiǎn)單、省時(shí)省力,耗電量比改造前明顯減少。

        三、變頻前后耗電情況對比

        我廠(chǎng)于2008年5月起開(kāi)始將高壓變頻器應用在4號高爐1#助燃風(fēng)機、爐前除塵風(fēng)機、原料除塵風(fēng)機的節能改造,目前高壓變頻運轉穩定,平均節電率達到30%以上,取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。表1是我廠(chǎng)安裝高壓變頻前后數據對比。(注:其它3臺的數據還在檢測中)

        表1淮鋼集團煉鐵廠(chǎng)安裝高壓變頻前后數據對比


        四、可靠性

        經(jīng)過(guò)對4號高爐爐前除塵原系統進(jìn)行分析,對原系統的風(fēng)壓、風(fēng)量控制由原來(lái)的液力耦合器調節改為變頻器調節,由變頻器對電機本身進(jìn)行調速,最后達到工況要求值。液力耦合器本身能耗達10%左右,而且需要油泵及冷卻水來(lái)輔助運行,故障率較高,維護成本高,特別是在夏季因耦合器產(chǎn)生熱量較大,需加入四組冷油器,用循環(huán)水強降溫,水消耗量大,資源浪費嚴重。原料除塵系統沒(méi)有液力耦合器,只有進(jìn)風(fēng)閥。直接由變頻器對電機本身進(jìn)行調速。變頻器設備接入用戶(hù)側高壓開(kāi)關(guān)和擬改造電機之間,變頻器控制分為遠程和就地操作。為了充分保證系統的可靠性,變頻器同時(shí)加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時(shí)將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為手動(dòng)切換。電機、高壓斷路保留了用戶(hù)原有設備。我們保留了原操作系統,變頻器故障時(shí),電機手動(dòng)切換到工頻運行后,操作工按照改造前的操作達到工況要求。變頻器及其工頻旁路開(kāi)關(guān)由變頻器整體配套提供。改造后操作簡(jiǎn)單,避免了因操作失誤引發(fā)的事故。進(jìn)風(fēng)閥全開(kāi),減少風(fēng)道的振動(dòng),通過(guò)變頻調速后啟動(dòng)制動(dòng)平穩,沒(méi)有大電流的波動(dòng),不對設備產(chǎn)生沖擊,延長(cháng)使用壽命,降低了故障率。

      爐前出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機現場(chǎng)

        針對4高爐助燃風(fēng)機特殊工藝要求:3座熱風(fēng)爐兩燒一送,約2小時(shí)換爐一次,換爐操作時(shí)間約10分鐘,這期間需要頻繁開(kāi)關(guān)多個(gè)閥門(mén),重要的是控制好風(fēng)壓、風(fēng)量。所以改造過(guò)程中現場(chǎng)操作箱除保留緊急停機按鈕和必要的信號指示外,其余頻率給定、電流顯示、故障指示接入上位機通過(guò)PLC控制,提高了可靠性。進(jìn)風(fēng)閥全開(kāi),控制電機轉速滿(mǎn)足工藝要求,喘震現象完全消除,噪音降低改善了周?chē)h(huán)境。

      4號高爐助燃風(fēng)機現場(chǎng)

        五、改造過(guò)程簡(jiǎn)述

        為了鋪設電纜方便,根據我廠(chǎng)現場(chǎng)環(huán)境的實(shí)際情況,我們把助燃風(fēng)機變頻柜安置在4#高爐10kV開(kāi)關(guān)站,在原料和出鐵場(chǎng)除塵高配室附近新建一變頻器專(zhuān)用房來(lái)安放出鐵場(chǎng)除塵變頻柜和原料除塵變頻柜。機旁操作箱就安置在電機平臺下面,非常方便。為減小安裝成本,動(dòng)力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線(xiàn)由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設一根動(dòng)力電纜,由于變頻器房與高壓室間隔一段距離,從變頻器到電機電纜需作一中間接頭。其余控制聯(lián)鎖信號電纜新放,這樣施工過(guò)程獨立,減少對接時(shí)間,工作量不大。

      原料除塵風(fēng)機現場(chǎng)

        由于現場(chǎng)灰塵較大,而變頻器為強迫風(fēng)冷,設備內空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風(fēng)設計上,設計了大面積專(zhuān)用進(jìn)風(fēng)窗。通風(fēng)窗采用專(zhuān)用過(guò)濾棉濾網(wǎng),這樣使進(jìn)入變頻器室內的空氣經(jīng)過(guò)通風(fēng)窗濾灰,進(jìn)入變頻器室內的灰塵大大減少。由于使用的變頻器功率較大,為保證足夠的通風(fēng)冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風(fēng)罩,與各自的出風(fēng)口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風(fēng)要求,即使在夏季高溫季節也不需開(kāi)空調進(jìn)行降溫。

      專(zhuān)門(mén)制作的風(fēng)道

        六、變頻改造總結

        根據我廠(chǎng)對部分風(fēng)機的高壓變頻器的安裝及使用情況,總結變頻器改造有以下優(yōu)點(diǎn)。

        1、安裝簡(jiǎn)單,即將原高壓開(kāi)關(guān)柜與電動(dòng)機之間插入安裝變頻器,對原有接線(xiàn)改動(dòng)不大。

        2、操作使用方便,變頻器操作只有簡(jiǎn)單的開(kāi)機、停機和頻率調整。

        3、能進(jìn)行無(wú)級調速,調速范圍廣,且調速精度高,適用性強。

        4、保護功能完善,故障率低,排風(fēng)機啟動(dòng)平穩,啟動(dòng)電流小,可靠性高。

        5、電動(dòng)機不需長(cháng)期高速運行,工作電流大幅度下降,解決了電機溫升高的問(wèn)題,節電效果顯著(zhù)。

        6、由于變頻器取代了液耦調速,消除了機械及液壓高故障率的缺陷,設備維護費用降低。

        7、電動(dòng)機運行振動(dòng)及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。

        交流變頻調速器,以適用性強、可靠性高、操作使用方便等性能,受到用戶(hù)的歡迎。它應用在調速、節電、軟啟動(dòng)方面,對企業(yè)有很大的實(shí)用價(jià)值。合康公司高壓變頻器對我廠(chǎng)部分風(fēng)機電機進(jìn)行了成功的改造,節能效果明顯,提高了整個(gè)系統的工藝性能,得到車(chē)間的好評,我們二期、三期的高壓變頻器改造正在計劃中。

       

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