濰坊煙葉復烤廠(chǎng)是國內最早加工煙葉的企業(yè),至今已有八十多年的歷史。隨著(zhù)打葉復烤技術(shù)的推廣和應用,該廠(chǎng)聯(lián)合機械部濟南鑄造鍛壓機械研究所在借鑒和消化吸收Comas和Mactavish技術(shù)的基礎上設計生產(chǎn)了6000kg/h打葉線(xiàn),打葉線(xiàn)控制系統以S7-400 PLC為主控制器,采用了當今先進(jìn)的現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù),通過(guò)PROFIBUS-DP控制全線(xiàn)所有變頻器及分布式I/O,并采用了新穎的觸摸屏和大型模擬屏幕流程圖顯示,使得系統具有較完善的功能,是當時(shí)國內自動(dòng)化程度最高的打葉線(xiàn)之一。
系統構成
打葉線(xiàn)控制系統構筑在PROFIBUS-DP設備級的總線(xiàn)上,其中PLC作為一級主站,變頻器和分布式I/O作為從站,通訊采用主從方式,傳輸介質(zhì)為銅質(zhì)屏蔽雙絞線(xiàn),通訊協(xié)議采用RS485?,F場(chǎng)總線(xiàn)為系統的可靠性和靈活性提供了保證。按照煙草系統的傳統習慣,設置了兩塊3m×1.5m模擬屏,采用了硬質(zhì)發(fā)泡PVC板表面絲網(wǎng)印刷的新技術(shù),將全線(xiàn)設備及電機形象細致地繪出,每個(gè)模擬屏裝有200個(gè)Idec指示燈指示系統及各電機狀態(tài),使操作及維護人員觀(guān)察起來(lái)極為方便。
系統功能
系統軟件是以STEP7編制的, STEP7具備梯形圖,功能塊和語(yǔ)句表三種編程方式,因為整個(gè)系統控制任務(wù)復雜,故選用語(yǔ)句表作為系統編程語(yǔ)言。觸摸屏選用西門(mén)子通訊軟件Protool編寫(xiě), 系統主要具有以下功能:
·變頻器和分布式I/O控制:PLC通過(guò)總線(xiàn)控制變頻器起動(dòng)/停止,分布式I/O的運行,監控其狀態(tài)和三級診斷信息并顯示在觸摸屏上
·手動(dòng)/自動(dòng)控制:可根據具體情況輕松轉換
·恒流控制:為了保證二次潤葉后煙葉水分均勻并且向打葉機均勻送料,系統要求進(jìn)行恒流量控制
·工藝數據管理:系統已初始化工藝參數,因此操作人員可根據實(shí)際所打煙葉的產(chǎn)地和等級選擇相應工作參數組,并將實(shí)際運行優(yōu)化后的參數存入系統
·操作界面:使操作人員方便快捷監控系統的運行,如下圖所示·模擬顯示屏:畫(huà)面與觸摸屏對應,直觀(guān)顯示設備分布及其電機運行狀況
·故障診斷及報警:系統具有較為完善的自我診斷及顯示功能
· 圖形化界面:清晰直觀(guān)
·結構化編程:簡(jiǎn)化了工作量并保證了系統的可靠性,成功完成系統初始化、工藝參數管理和維護功能
·優(yōu)良的可維護性:PROFIBUS-DP總線(xiàn)技術(shù)使系統維護變得非常簡(jiǎn)單,對不同廠(chǎng)家的產(chǎn)品和同一產(chǎn)品的升級具有良好的兼容性,而且系統增添元件時(shí)很方便
結束語(yǔ)
該系統于九八年十一月份投入運行,已于九九年九月一日通過(guò)驗收。系統運行可靠,較傳統控制平均節能約18%,設備無(wú)故障運行時(shí)間比以前有很大提高,降低了設備故障修復時(shí)間,減輕了工人勞動(dòng)強度,取得了良好的經(jīng)濟效益。