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      案例頻道

      西門(mén)子變頻器在數控銑切機多電動(dòng)機切換控制改造中的應用

        摘要:在BF一3000數控銑切機數控系統更新中,應用SIEMENS變頻器MICROMASTER 440實(shí)現機床的銑軸、鉆軸單獨工作及5個(gè)鉆軸同時(shí)工作的3種工作狀態(tài)的切換控制,并介紹了每種工作狀態(tài)的參數設置和調試方法。

        關(guān)鍵詞:變頻器 改造 調速 多電動(dòng)機控制
        
        數控機床的改造并不是完全否定原有的控制過(guò)程及控制方法,而且在適當的條件下還需要增加某些功能。所以在實(shí)際的改造中,必須充分了解原機床和現在要使用的新系統及元件所能夠實(shí)現的加工功能及特性后,才能逐步完成需要的控制及加工功能。而此次改造中,原機床主軸轉速變頻控制部分的多數元件、線(xiàn)路都已老化,故障率極高,且已不能實(shí)現變速控制,因此要求更新原有主軸變頻控制部分。由于原主軸銑軸及5個(gè)鉆軸變頻電動(dòng)機能夠正常良好的運轉,所以要求使用原有交流變頻電動(dòng)機,以節省開(kāi)支。所以在主軸更新中,需要二者的參數及性能互相匹配,才能實(shí)現機床的原有銑軸和5個(gè)鉆軸的起停及轉速控制。

        由于銑軸電動(dòng)機的最大輸出功率為10 kW,要求能夠單獨工作;而其他5個(gè)鉆軸中的每個(gè)電動(dòng)機最大輸出功率約為4 kW,要求5個(gè)鉆軸能夠同時(shí)起停并能進(jìn)行調速,峰值功率可達到20 kW;另要求每個(gè)鉆軸能夠單獨工作。而且銑軸和5個(gè)鉆軸的電動(dòng)機轉速及頻率范圍相差較大:銑軸電動(dòng)機工作頻率為50~250Hz,轉速2 910~14 870 r/rain;鉆軸電動(dòng)機的工作頻率為150—300 Hz,轉速8 580~17 600 r/min。所以如果要分別采用一個(gè)變頻器各自控制,雖然很容易實(shí)現這兩種工作狀態(tài),但是需要購買(mǎi)6臺變頻器,價(jià)格比較昂貴且控制比較繁瑣而且占用空間較大。如果能夠采用一個(gè)變頻器分別用兩組參數來(lái)控制這6臺電動(dòng)機的起停及轉速的兩種組合工作狀態(tài),在經(jīng)濟性和利用率上更加適合。由于西門(mén)子MICROMASTER 440系列變頻器能夠實(shí)現三組電動(dòng)機驅動(dòng)參數的切換,所以此次主軸部分采用一臺變頻器控制6臺變頻電動(dòng)機實(shí)現兩種加工工藝的控制要求。綜合考慮后確定采用一臺22kW變頻器來(lái)實(shí)現主軸部分銑軸與鉆軸的控制。

        1 MICRoMASTER 440變頻器功能介紹

        MICROMASTER 440是用于控制三相交流電動(dòng)機速度和轉矩的變頻器。該變頻器由微處理器控制,并采用具有現代先進(jìn)技術(shù)水平的絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為功率輸出器件。因此,具有很高的運行可靠性和功能的多樣性。采用脈沖頻率可選的專(zhuān)用脈寬調制技術(shù),可使電動(dòng)機低噪聲運行。擁有全面而完善的保護功能,為變頻器和電動(dòng)機提供了良好的保護??梢酝ㄟ^(guò)設置不同的參數實(shí)現不同的電動(dòng)機控制系統,所以在單獨傳動(dòng)系統和集成自動(dòng)化系統中應用較廣。

        2 控制方案制定及實(shí)現

        為滿(mǎn)足3種加工工藝的控制要求,主軸部分采用一臺22 kW變頻器控制6臺變頻電動(dòng)機實(shí)現主軸部分銑軸與鉆軸的組合控制。根據控制要求必須有以下3種互不影響的獨立工作狀態(tài):

       ?。?)銑軸電動(dòng)機能夠單獨起停并調速運行,此時(shí)要求變頻器在第一組參數的控制下工作:

        工作頻率50~250 Hz

        轉速范圍2 910~14 870 r/min

        輸出功率2~10 kW(電動(dòng)機功率因數0.85)

        輸出電壓90~380 V

        峰值電流18.5 A

       ?。?)5臺鉆軸電動(dòng)機同時(shí)起停并調速運行,此時(shí)要求變頻器在第二組參數的控制下工作:

        工作頻率150—300 Hz

        轉速范圍8 580~17 600 r/min

        輸出功率5×1.9~5×4.04 kW(9.5~20.2 kW)

        輸出電壓190~380 V(電動(dòng)機功率因數0.74)

        峰值電流5×9.5 A(47.5 A)

       ?。?)5臺鉆軸電動(dòng)機單獨起停并調速運行,此時(shí)要求變頻器在第三組參數的控制下工作:

        工作頻率150~300 Hz

        轉速范圍8 580~17 600 r/min

        輸出功率1.9~4.04 kW

        輸出電壓190~380 V(電動(dòng)機功率因數0.74)

        峰值電流9.5 A

        以上3種工作狀態(tài)在同一時(shí)刻只允許有一種運行,互不干擾,這樣才能保證變頻器的正常運行。這就要求要從外界通過(guò)變頻器的數字量輸入介入來(lái)控制兩種驅動(dòng)圖1兩種不同參數的電動(dòng)機切換電動(dòng)機參數的切換。在變頻器的運行或準備狀態(tài)階段利用一個(gè)或多個(gè)外部信號同時(shí)改變參數組,從而達到一臺變頻器控制兩臺及多臺電動(dòng)機,如圖1所示。

        為滿(mǎn)足這樣的控制要求,必須要求變頻器有這樣的控制功能,而西門(mén)子變頻器MICROMASTER 440卻可以利用變址參數來(lái)完成該功能,而且控制方便。在這種情況下,就功能而論,參數應組合形成命令組/數據組并加變址。在使用變址時(shí),幾個(gè)不同的電動(dòng)機相關(guān)設定可以存儲在每組參數中,可以用轉換數據組來(lái)激活(如在數據組間的切換)。

        可應用到CDS命令數據組和DDS傳動(dòng)數據組。每個(gè)數據組有3種獨立設定。這些設定可用特定參數的變址來(lái)確定:

        CDS1. CDS3

        DDS1.DDS3

        用于控制傳動(dòng)系統和輸入給定值的參數(連接器和開(kāi)關(guān)量連接器輸入)分配給命令數據組(CDS)??刂泼詈徒o定值的信號源用BICO技術(shù)互連。傳動(dòng)數據組用BICO參數P0820和P0821來(lái)切換。激活的傳動(dòng)數據組顯示在參數r0051中。傳動(dòng)數據組可在“準備”狀態(tài)下切換,此項切換約需50 ms。如圖2所示。

        3 變頻器的調試及運行

        3.I 電動(dòng)機基本參數調試

        由于變頻器的出廠(chǎng)默認設定電動(dòng)機參數值與現實(shí)中所使用的電動(dòng)機參數不匹配,沒(méi)有合適的參數設定。所以必須針對于原電動(dòng)機銘牌進(jìn)行電動(dòng)機的參數設定,包括電動(dòng)機數據辨識程序的V/f控制的快速調試的執行,都需要通過(guò)BOP操作面板來(lái)進(jìn)行。在快速調試開(kāi)始前,必須修改的數據包括:輸入電源頻率、輸入銘牌數據、命令/給定值源、最?。畲箢l率或斜坡上升/斜坡下降時(shí)間、閉環(huán)控制方式、電動(dòng)機數據辨識等。具體調試步驟如下(以銑軸電動(dòng)機為例,將它的參數輸入到in000中,完成第一組DDS輸入):

       ?。?)將訪(fǎng)問(wèn)級設置為專(zhuān)家級;PO003=3

       ?。?)參數過(guò)濾設置為所有參數;PO004=0

       ?。?)調試參數過(guò)濾設置為快速調試;P0010=1

       ?。?)輸入電源頻率設置為50 Hz;POLO0=0

       ?。?)變頻器應用設置為恒定轉矩;P0205=0

       ?。?)電動(dòng)機類(lèi)型設置為異步電動(dòng)機;P0300=1

       ?。?)電動(dòng)機額定電壓設置為380 V;P0304:380

       ?。?)電動(dòng)機額定電流設置為18.5 A;P0305=18.5

       ?。?)電動(dòng)機額定功率設置為10 kW;P0307=10

       ?。?0)電動(dòng)機額定功率因數設置為0.85;P0308=0.85

       ?。?1)電動(dòng)機額定頻率設置為250 Hz;P0310=250

       ?。?2)電動(dòng)機額定轉速設置為14 870 r/min;P0311= 14 870

       ?。?3)電動(dòng)機冷卻設置為自冷式;P0335=0

       ?。?4)電動(dòng)機過(guò)載系數設置為150%;P0640=150

       ?。?5)選擇命令源設置為端子;P0700=2

       ?。?6)選擇頻率給定值設置為模擬輸入;PIO00=2

       ?。?7)最小頻率;P1080=50
        
       ?。?8)最大頻率;P1082=250

       ?。?9)控制方式設置為線(xiàn)性V/f(電壓/頻率)關(guān)系;P1300=0

       ?。?0)選擇電動(dòng)機數據辨識為用參數變更;P1910=1

        此時(shí)會(huì )出現報警A0541(電動(dòng)機數據辨識激活)產(chǎn)生,并用下一個(gè)電動(dòng)機啟動(dòng)命令來(lái)測量。

       ?。?1)快速調試結束;P3900=1

        此時(shí)面板上會(huì )出現顯示“busy”,表示控制數據(閉環(huán)控制)正在計算然后復制,和參數一起從RAM送人ROM。在快速調速完成以后,再顯示P3900。在此以后,由于P1910尚未儲存,所以不允許傳動(dòng)變頻器斷電。

       ?。?2)快速調試結束,啟動(dòng)電動(dòng)機數據辨識用外部指令啟動(dòng)電動(dòng)機數據辨識程序(工廠(chǎng)設定DIN1)。此時(shí)電流流過(guò)電動(dòng)機,轉子自己定位。如電動(dòng)機數據辨識已完成,則數據從RAM復制到ROM,面板上再次顯示“busy”。當完成后,面板顯示的報警A0541(電動(dòng)機數據辨識激活)自動(dòng)消失,再顯示P3900。

       ?。?3)結束快速調速/傳動(dòng)設定。在以上的調試中,因為這6臺電動(dòng)機為進(jìn)口電動(dòng)機,型號比較老,而且沒(méi)有明確的額定轉速、額定電壓及額定頻率,只是給定了范圍,所以在輸入電動(dòng)機銘牌上的數據時(shí)針對于變頻器的出廠(chǎng)默認設置的控制方式(采用的是線(xiàn)性電壓/頻率V/f關(guān)系),得出它是向下調速,應按照最大數據輸入。在電動(dòng)機數據輸入完后,可以根據外部定義的端子來(lái)啟動(dòng)和調速。

        在5臺鉆軸電動(dòng)機總的參數輸人時(shí),只須將它的電動(dòng)機參數輸入到in001中,即可完成第二組DDS輸入。依次類(lèi)推,在單個(gè)鉆軸電動(dòng)機參數輸入時(shí),只須將它的電動(dòng)機參數輸入到in002中,即可完成第三組DDS輸入。

        3.2 驅動(dòng)參數的切換設置

        在三組參數輸入完后,需要進(jìn)行驅動(dòng)參數的切換設置。帶3種獨立狀態(tài)的電動(dòng)機組合相當于是帶3臺不同電動(dòng)機。所以,可以按照3臺電動(dòng)機來(lái)配置切換設置。具體參數設置,調試步驟如下:

       ?。?)對銑軸電動(dòng)機驅動(dòng)參數與5個(gè)鉆軸電動(dòng)機的總參數的切換調試,首先,將I‘0820與DDS源連接起來(lái),要求用變頻器的數字量輸入4,來(lái)實(shí)現DDS1到DDS2驅動(dòng)控制參數的切換。然后通過(guò)rO051參數可以監控,檢查是否切換到DDS2參數上。實(shí)際激活的傳動(dòng)數據組(DDS)顯示在參數r0051中。

       ?。?)對5個(gè)鉆軸電動(dòng)機的總參數與單個(gè)鉆軸電動(dòng)機參數的切換調試,首先,將P0821與DDS源連接起來(lái),要求用變頻器的數字量輸入5作為外界的切換輸入信號,來(lái)控制DDS2到DDS3參數的切換。將DIN5:P0706[0]設置為99,將P0821設置為722.4。然后同樣可以通過(guò)r0051參數可以監控,檢查是否切換到DDS3參數上。

       ?。?)可以通過(guò)r0055.5和r0054.4的位狀態(tài)來(lái)檢查所在的驅動(dòng)參數組狀態(tài)。具體的狀態(tài)如圖3所示。


        在控制指令的切換方面,同樣采用多組態(tài)的控制方法,但由于變頻器的外部模擬量輸入控制端子只有2個(gè),所以單臺鉆軸的控制只能與5臺鉆軸的控制公用1個(gè)模擬量控制端子來(lái)實(shí)現控制,具體控制方法必須結合機床的PLC控制程序,使模擬量控制電位器來(lái)回切換來(lái)實(shí)現。

        4 結語(yǔ)

        此次改造中,由于機床加工工藝控制要求的特殊性,主軸部分的電動(dòng)機不僅要實(shí)現高轉速變速控制,而且要實(shí)現多臺不同功率電動(dòng)機混合多狀態(tài)的控制要求,在工作中較為少見(jiàn)。機床主軸轉速變頻控制部分由西門(mén)子MICROMASTER 440變頻器作調速器后,在實(shí)施的控制方法上更加簡(jiǎn)單方便,控制功能上更加完善,變頻器的利用率得到了很大的提高。為我們以后在多臺電動(dòng)機多工作狀態(tài)控制問(wèn)題的解決,提供了新的控制思路,從而可以方便快捷地實(shí)現更多的控制功能。

        參考文獻

        1 吳國經(jīng).數控機床故障診斷與維修.北京:電子工業(yè)出版社,2004.

        2 沈兵.數控機床與數控系統的維修技術(shù)實(shí)例.北京:機械工業(yè)出版社,2003.

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