關(guān)鍵詞 :特寬幅織機 退繞過(guò)程數學(xué)模型 自整定 信號自適應 變增益 多模態(tài)控制
1.引 言
?。?) 應用行業(yè)
產(chǎn)業(yè)用織物包括機織土工布、工業(yè)用呢和工業(yè)用網(wǎng)。這類(lèi)織機具有特寬幅、超重型的特點(diǎn),一般幅寬在4至18米之間,最寬可達30米。國外只有少數幾家公司能夠生產(chǎn)特寬幅織機。因此,研究特寬幅織機控制系統具有重要意義。研制的控制系統也適用于通用織機。
?。?)使用的產(chǎn)品
特寬幅織機控制系統如圖1所示。使用歐姆龍公司中大型——CS1系列PLC,包括PA209R(電源單元)、CS1H-CPU65H(CPU單元)、CP114(凸輪定位器單元)、CT041(高速計數器單元)、AD081-V1(模擬量輸入單元)、DA08V(模擬量輸出
單元)、ID231(DC輸入單元)、OD231(晶體管輸出單元)、OC211(繼電器輸出單元)、INT01(中斷輸入單元)、ENT21(Ethernet單元)、CPU底板以及擴展底板等。
2.應用的主要工藝點(diǎn)及要解決的主要問(wèn)題
特寬幅織機控制系統框圖如圖1所示。系統由送經(jīng)伺服控制系統、 卷取控制系統、送經(jīng)與卷取同步控制系統、織機啟動(dòng)/制動(dòng)控制系統、測長(cháng)及定長(cháng)控制系統、液壓投梭控制系統、引緯控制系統、單動(dòng)多臂機構控制系統及自動(dòng)潤滑系統等組成。主要工藝點(diǎn)是特寬幅織機五大運動(dòng)的協(xié)調運行和最佳匹配??棛C在織造過(guò)程中,對張力(包括經(jīng)紗張力、織物張力、緯紗張力等)、速度(包括送經(jīng)速度、卷取速度、提綜速度、打梭棒打梭速度、引緯速度等)和各執行機構開(kāi)始動(dòng)作與結束動(dòng)作的時(shí)間配合等要求很?chē)栏?,若控制不當或彼此之間配合不好,將會(huì )影響產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,甚至會(huì )發(fā)生嚴重的生產(chǎn)事故,影響人身安全。
要解決的主要問(wèn)題是實(shí)現各個(gè)部分在動(dòng)態(tài)過(guò)程中的高精度協(xié)調運行,保證經(jīng)紗張力、緯紗張力及織物張力符合工藝規定的數值。

3.應用方案簡(jiǎn)介
織機的控制系統包括10個(gè)控制子系統:
(1) 送經(jīng)控制系統;
(2) 卷取控制系統;
(3) 送經(jīng)與卷取同步控制系統;
(4) 織機的啟動(dòng)控制系統(包括正常啟動(dòng)、點(diǎn)動(dòng)、投一梭、前心、后心、上軸);
(5) 織機的制動(dòng)控制系統(包括正常關(guān)車(chē)、斷經(jīng)自停、斷緯自停、滿(mǎn)匹停車(chē)、護經(jīng)檢測自停、緊急制動(dòng));
(6)測長(cháng)及定長(cháng)控制系統;
(7)液壓投梭控制系統;
(8) 引緯控制系統;
(9) 單動(dòng)多臂機構計算機控制系統;
(10)自動(dòng)潤滑系統。
計算機控制系統由IPC610H型工控機、CS1型可編程控制器(PLC)、SR93型智能調節器及觸摸屏等組成??棛C的運動(dòng)控制、順序控制和邏輯控制任務(wù)由CS1型可編程控制器來(lái)完成;溫度和壓力控制任務(wù)由SR93型智能調節器來(lái)完成。采用PWS6800C-P型觸摸屏,用于工藝參數設定、變量數值顯示、織機的開(kāi)車(chē)、停車(chē)以及報警等。
4.應用方案詳細介紹
4.1 送經(jīng)伺服控制系統(電子送經(jīng):ELO)
?。?) 送經(jīng)伺服控制系統組成
送經(jīng)伺服控制系統由經(jīng)軸、減速器1、伺服電機1、伺服驅動(dòng)器1、導輥、后梁、經(jīng)紗張力檢測、編碼器、可編程控制器、工控機以及觸摸屏等組成。其作用是:織機每引一緯,經(jīng)軸送出定量的經(jīng)紗,并給經(jīng)紗以一定的張力,以滿(mǎn)足開(kāi)清梭口、打緊緯紗的要求,獲得一定緊度和結構的織物。
?。?) 經(jīng)軸退繞過(guò)程數學(xué)模型
為了有效地對經(jīng)軸退繞過(guò)程進(jìn)行控制,首先要建立退繞過(guò)程的數學(xué)模型。
經(jīng)軸上經(jīng)紗的轉動(dòng)慣量Jb為:

轉矩平衡方程式為:

以上,式(1)~(13)描述了經(jīng)軸退繞過(guò)程的動(dòng)力學(xué)特征,為非線(xiàn)性、時(shí)變數學(xué)模型。
?。?) 經(jīng)軸退繞伺服控制系統
針對退繞過(guò)程的數學(xué)模型來(lái)設計退繞伺服控制系統??刂撇呗园ń?jīng)紗張力閉環(huán)控制、變增益(增益調度)、變積分時(shí)間常數控制、信號自適應控制和多模態(tài)控制。
張力閉環(huán)控制
根據式(10)、式(11)和式(13),經(jīng)軸半徑r1在退繞過(guò)程中是逐漸減小的,如果經(jīng)軸角速度不變,則線(xiàn)速度V1也逐漸減小,導致每織一緯的送經(jīng)量逐漸減少,造成經(jīng)紗張力F逐漸增大,這是不允許的。為了使經(jīng)紗張力穩定在設定值上,首先實(shí)現基礎控制即張力閉環(huán)控制。
變增益、變積分時(shí)間常數控制
根據誤差的大小自動(dòng)改變增益值和積分時(shí)間常數,達到響應快、抑制超調和無(wú)穩態(tài)誤差的目的,這就是智能控制的思路。由PLC實(shí)現變增益、變時(shí)間常數控制。為實(shí)現這種控制,在控制程序中應用BCMP(68)指令,將誤差劃分為16級,即16個(gè)范圍,當誤差落在某個(gè)范圍內時(shí),相應的位變?yōu)镺N,則調出相應的增益值和積分時(shí)間常數。共有16個(gè)增益和16個(gè)積分時(shí)間常數可供自動(dòng)調用,根據誤差大小自動(dòng)改變控制器的參數,從而穩定了經(jīng)紗張力。
信號自適應控制
根據經(jīng)軸的實(shí)際半徑,即每當經(jīng)軸退繞一層紗線(xiàn),控制器就自動(dòng)地改變控制輸出,通過(guò)傳動(dòng)鏈使送經(jīng)量保持在設定值上,這就是信號自適應控制。經(jīng)軸半徑信息由式(10)求得,退繞層數n1由編碼器PG1的脈沖數經(jīng)計算得到。在張力閉環(huán)控制的基礎上,采用變增益、變積分時(shí)間常數和信號自適應控制,有效地減輕了張力閉環(huán)控制的負擔,改善了系統的動(dòng)態(tài)性能,穩定了經(jīng)紗張力。
4.2 卷取伺服控制系統(電子卷取:ETU)
卷取伺服控制系統由工控機、PLC、觸摸屏、伺服驅動(dòng)器2、伺服電機2、減速機2卷取輥、導輥、胸梁、張力傳感器2以及編碼器等組成,其任務(wù)是與主機旋轉保持同步,變緯密自適應,卷取輥應提供足夠的握持力,保證穩定地傳送織物。
4.3 送經(jīng)與卷取同步控制
送經(jīng)與卷取同步控制裝置的作用是在織機運轉過(guò)程中,保持最精確的緯密和恒定的經(jīng)紗張力,也就是保證送經(jīng)與卷取完全同步,并且與織機的主傳動(dòng)系統同步。
PLC讀取經(jīng)紗張力傳感器信號、送經(jīng)量編碼器PG2信號、織物緯密傳感器信號、織物張力傳感器信號、主軸編碼器PG3信號和卷取量編碼器PG4信號,根據式(13),協(xié)調送經(jīng)、開(kāi)口和卷取伺服系統,保證經(jīng)紗張力恒定和緯密精確,并防止停車(chē)檔產(chǎn)生。
4.4 伺服系統的自整定
(1) 常規自動(dòng)增益整定(nominal gain auto-tuning)
按照預設定(內部設定)的模式使電機加速和減速,可從所需轉矩計算負載的慣量,然后根據慣量自動(dòng)地決定適當的增益。
(2) 實(shí)時(shí)自動(dòng)增益整定(real time gain auto-tuning)
在實(shí)際運行期間,實(shí)時(shí)地計算當時(shí)的負載慣量,自動(dòng)地確定適當的增益,并根據負載的起伏及時(shí)地整定增益。在整定前要選擇機械剛性。還要根據負載情況選擇實(shí)時(shí)自動(dòng)整定模式,分為負載慣量幾乎不變化、負載慣量變化小和負載慣量變化快三種。實(shí)踐證明,增益自整定顯著(zhù)地改善了伺服驅動(dòng)器、伺服電機以及機械裝置之間的匹配性能,縮短了系統的調試時(shí)間。
5.應用方案取得的效果
本項目已完成,特寬幅織機已投入生產(chǎn)運行,用戶(hù)取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
6.應用方案的示范性
本文介紹的特寬幅織機控制系統的分析、設計及調整方法也適用于普通織機。
參考文獻
[1] 歐姆龍(中國)有限公司.可編程控制器CS1系列編程手冊.上海:OMRON
[2] 歐姆龍(中國)有限公司.CS/CJ系列可編程控制器指令參考手冊. 上海:OMRON
[3] Panasonic. 交流伺服電機驅動(dòng)器MINAS A系列使用說(shuō)明書(shū).Japan:Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd,2002
作者簡(jiǎn)介
楊公源 教授 現任天津工業(yè)大學(xué)計算機技術(shù)與自動(dòng)化學(xué)院智能控制研究室主任 曾任日本東京都立大學(xué)客座研究員,主要從事自動(dòng)化和機電一體化的教學(xué)、科研、實(shí)驗等工作。