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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
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      案例頻道

      華能平?jīng)霭l(fā)電公司一次風(fēng)機變頻改造
      • 企業(yè):北京合康億盛科技有限公司     行業(yè):安防     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:1009     發(fā)布時(shí)間:2009-04-02 14:29:19
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        摘  要:為響應國家節能號召,減少不可再生能源的消耗,強化電力企業(yè)節能管理,努力降低能耗是必由之路。本文通過(guò)對一次風(fēng)機四種運行工況下對應的定速和變頻數據進(jìn)行對比,有力地說(shuō)明了變頻裝置的節電效果與推廣價(jià)值。

        關(guān)鍵詞:變頻 節能 一次風(fēng)機

        一、前言

        火力發(fā)電廠(chǎng)既是電能生產(chǎn)企業(yè),也是耗能大戶(hù),要提高發(fā)電廠(chǎng)綜合效益,必須降低廠(chǎng)用電率和發(fā)電煤耗。由于電的能價(jià)比高,在資金有限的情況下,積極引進(jìn)節電項目能創(chuàng )造更大的效益。如大家所知,火力發(fā)電廠(chǎng)輔機出力隨發(fā)電機負荷的大小而變化,一次風(fēng)機作為主要輔機,基本上采用控制風(fēng)機擋板的開(kāi)度來(lái)調節,而作為電動(dòng)機消耗的能量變化則不大,以致于造成很大一部分能量損耗。改為變頻調節后,通過(guò)改變電機轉速控制風(fēng)壓,實(shí)現調整需要,減少節流損失,最終達到節電目的。本文以我公司一次風(fēng)機變頻改造項目為實(shí)例,采用北京合康億盛科技有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,說(shuō)明變頻裝置在電力行業(yè)技術(shù)改造中的廣闊應用前景。



      圖1

        二、改造方案

        機組正常運行工況,兩臺一次風(fēng)機運行。為了節約投資,我們對所有機組兩臺一次風(fēng)機電動(dòng)機進(jìn)行了變頻改造,保留現有的一次風(fēng)機電動(dòng)機和高壓開(kāi)關(guān),分別增加一臺高壓變頻器,考慮6kV開(kāi)關(guān)室位置情況,在一次風(fēng)機附近建設變頻器小間。一次風(fēng)機電動(dòng)機采用變頻控制方式,一次風(fēng)調節擋板仍保留,一次風(fēng)控制邏輯在DCS系統內設計編制,增加一次風(fēng)機變頻控制站,實(shí)現了手、自動(dòng)控制及無(wú)擾切換等功能。

        一次風(fēng)機變頻運行時(shí),調節擋板保持全開(kāi),一次風(fēng)通過(guò)改變一次風(fēng)機電動(dòng)機轉速來(lái)調節;變頻器出現故障時(shí),風(fēng)機跳閘后,手動(dòng)切換至工頻定速運行,調節擋板同時(shí)也自動(dòng)參與一次風(fēng)壓控制。

        風(fēng)機變頻運行向定速切換時(shí),應停運風(fēng)機,手動(dòng)切換一次回路后,按原啟動(dòng)方式投入運行。

        變頻器接入原電氣回路如圖1所示。合康億盛的一次風(fēng)機變頻裝置的手動(dòng)旁路由三把刀閘組成,其中QS2和QS3屬于單刀雙擲刀閘,一個(gè)在合位時(shí),另一個(gè)必定在分位。

        一次風(fēng)機電機進(jìn)行變頻改造后,原先DCS系統對一次風(fēng)系統的控制方式發(fā)生了根本改變,必須對所有設計一次風(fēng)系統的順控、自動(dòng)邏輯和畫(huà)面進(jìn)行全面修改,增加變頻模式下操作、順控啟停、事故聯(lián)鎖、協(xié)調控制等功能。

        三、變頻器主要技術(shù)規范

        1.安裝、投運變頻器裝置后原電機不加任何改動(dòng)可直接應用。

        2.6kV主電源故障時(shí),變頻器在3秒鐘內不停機,一旦主電源重新受電,裝置系統能自動(dòng)恢復正常工作而無(wú)需運行人員的任何干預,以滿(mǎn)足主電源母線(xiàn)切換的需要。

        3.變頻器內部通訊采用光纖連接,以提高通訊速度和抗干擾能力,變頻器內部強弱電信號分開(kāi)布置光電隔離、鐵殼屏蔽,對本體控制系統就地控制柜沒(méi)有諧波影響,柜內設有屏蔽端子和接地設施。變頻裝置冷卻系統可靠,考慮冗余配置。單臺冷卻風(fēng)機故障不影響系統正常運行,并報警遠傳到控制室。每一套冷卻裝置拆裝方便,并不影響變頻裝置的安全可靠運行。

        4.變頻裝置提供電動(dòng)機所需的過(guò)載、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、缺相保護以及進(jìn)線(xiàn)變壓器的保護和變頻器過(guò)載,變頻器過(guò)熱等保護功能。

        5.變頻裝置動(dòng)力電源和控制電源分開(kāi)供電,動(dòng)力電源為變頻調速系統內部供電,控制電源獨立于動(dòng)力電源系統??刂齐娫垂收蠒r(shí),變頻器不能立即停機,能保持運行半小時(shí)以上,以便維護人員處理電源故障。變頻器自備UPS,可維持30min。變頻器可在輸出不帶電機的情況下進(jìn)行空載調試,也可在使用380VAC進(jìn)行空載調試。

        6.當6kV母線(xiàn)上電動(dòng)機成組啟動(dòng)時(shí),對變頻器運行無(wú)影響。系統的共模電壓由進(jìn)線(xiàn)變壓器承擔,不大于20kV,電動(dòng)機不承受共模電壓。變頻器瞬時(shí)失電后,如果超過(guò)5個(gè)周波,變頻器自動(dòng)使輸出功率為零,使電容上的容量輸出時(shí)間較長(cháng)。待輸入電壓恢復正常后,重新提升輸出頻率到給定值,此過(guò)程由加減時(shí)間控制,不應有初始化時(shí)間。如果失電時(shí)間超過(guò)3秒,則變頻器保護停機,需要系統復位后才能重新啟動(dòng)。

        四、經(jīng)濟效益分析

       ?。ㄒ唬┲苯咏?jīng)濟效益

        我公司共4臺300MW機組,每臺機組有2臺一次風(fēng)機電機。一次風(fēng)機采用上海鼓風(fēng)機廠(chǎng)生產(chǎn)的1788B/1224型單吸離心式風(fēng)機,單臺風(fēng)量82.2M3/S,其配套電動(dòng)機采用上海電機廠(chǎng)生產(chǎn)的YKK500-4型電機,額定電壓6KV,額定電流175.4A,額定功率1600KW,轉速1484rpm。

        為了摸準2#機組一次風(fēng)機改造前后效益,在2008年7月中旬進(jìn)行了3#機組一次風(fēng)機改造后效率試驗。試驗參數主要有一次風(fēng)機電流、一次風(fēng)壓力。試驗時(shí),一次風(fēng)機調整門(mén)全開(kāi),隨著(zhù)機組負荷變化,一次風(fēng)機通過(guò)轉速調整一次風(fēng)壓力。本次試驗共有四個(gè)工況,機組負荷分別為:180MW、200MW、250MW、300MW。

        從試驗中一次風(fēng)機運行功率參數來(lái)看,在一次風(fēng)機改造前,機組負荷越小,一次風(fēng)系統節流損失越大;改造后,系統阻力損失大幅下降,相應的功率也就節省下來(lái)了,所以在低負荷時(shí)節電效果明顯。

        參照2007年1-12月份負荷變化工況,統計規律為1、2、3、11、12月份為電力系統高峰時(shí)段,4、5、6、7、8、9、10月份為電力系統低谷時(shí)段,并且機組調峰比較頻繁。如果按全年運行7000小時(shí)計算,合計可節電4383984kWh,按照0.207元/kWh價(jià)格計算,合計約節省90萬(wàn)元,三到四年可收回全部投資。詳細計算見(jiàn)下表:

       ?。ǘ╅g接經(jīng)濟效益

        1.改造前一次風(fēng)機工頻啟動(dòng)時(shí),電動(dòng)機承受8-10倍的沖擊電流,而采用變頻啟動(dòng)后,電動(dòng)機由于軟啟動(dòng),啟動(dòng)電流小,啟動(dòng)過(guò)程平穩,對電網(wǎng)和電機沒(méi)有沖擊,對風(fēng)機也不產(chǎn)生大的啟動(dòng)轉矩沖擊,可延長(cháng)設備使用壽命,降低維修費用,減少維修改造量。

        2.采用變頻運行后,由于電機軸功率下降,一次風(fēng)機轉速降低,減輕了機械振動(dòng)和噪聲,可延長(cháng)設備使用壽命,改善了勞動(dòng)環(huán)境。

        3.變頻器保護功能齊全,質(zhì)量可靠,可提高控制可靠性。

        4.采用變頻運行后,一次風(fēng)穩定可靠,提高了一次風(fēng)系統運行穩定性。

        五、結論

        一次風(fēng)機變頻器投入運行后,運行良好,調節平穩,運行電流明顯下降,調節范圍寬泛,具有明顯的節電效能,達到了預期的收益。

        改造前后試驗數據表明一次風(fēng)機采用變頻調速的運行效率明顯比定速運行采用調節閥調節時(shí)高,尤其是機組低負荷運行時(shí)。

        一次風(fēng)機電動(dòng)機采用變頻器調速,調速范圍大,電動(dòng)機轉速穩定,動(dòng)態(tài)響應性能好,調節性能平穩,有利于一次風(fēng)系統運行穩定可靠,改善了機組調節品質(zhì)。

        采用變頻技術(shù)降低電耗效果明顯,符合國家節能政策,達到了節約能源,降低廠(chǎng)用電的目的,值得進(jìn)一步推廣應用。

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