GDS(有毒有害氣體檢測系統)包括可燃氣體報警器和硫化氫報警器等,是保障人身安全的安全設備,在工廠(chǎng)里起著(zhù)舉足輕重的作用。目前多采用二次表-報警器進(jìn)行報警顯示。
某罐區有可燃氣體報警器10臺,硫化氫(H2S)報警器10臺,由于導線(xiàn)距離長(cháng),且采用的是24芯電纜,在線(xiàn)間形成電容性積累電荷,造成信號干擾,使報警器的二次表因受干擾頻繁產(chǎn)生錯報,無(wú)法正常使用。
由于罐區覆蓋面積大,所以信號導線(xiàn)多且雜,而且與220V儀表供電線(xiàn)敷設在同一槽線(xiàn)盒。其中距離較遠的幾十臺報警器的二次表因而受干擾產(chǎn)生錯報,具體有兩種表現形式:一是頻繁產(chǎn)生誤報,即一次表指示不超標,但二次表出現高報;二是聯(lián)報,即一臺一次表測得高報信號,卻引起多臺二次表顯示高報,干擾了正常的生產(chǎn)。
可燃氣體報警器的信號線(xiàn)不是屏蔽導線(xiàn),且沒(méi)有為它單獨敷設槽線(xiàn)盒,是導致問(wèn)題的根本原因。由于現場(chǎng)不能準確判定干擾源,全部更換導線(xiàn)工程量大,投資高。如下圖所示:

圖1 報警器干擾系統結構示意圖
但是,全部更換導線(xiàn)浪費大,工程量大,且罐區現場(chǎng)動(dòng)火危險性高。因此需要摸索一套工程量小的修補方案來(lái)解決問(wèn)題,保護前期投資。
1、改造方案選擇
方案一:全部更換受干擾的信號線(xiàn)。重新布槽線(xiàn)盒,更換多線(xiàn)電纜為三芯電纜,每塊一次表單獨一根電纜。
方案二:離現場(chǎng)150米處有一間消防泵房,將20臺表的信號線(xiàn)引到泵房,在泵房?jì)劝惭b一臺PAC,轉換為數字信號集中傳送到主操作室,泵房到主操作室只需要拉一根光纜,形成現場(chǎng)數字通訊系統。
費用概算如下表:

評估:因為光纜不怕電磁干擾,所以不受線(xiàn)間干擾影響也能解決問(wèn)題。但泵房環(huán)境對PAC提出嚴格安裝條件:出于安全考慮,必須要將數采控制器和卡件置于隔爆箱內。但密封的隔爆箱散熱性能差,夏季高溫可能會(huì )超出PAC的工作溫度范圍。
方案三:以上兩種改造方案都需要更換電纜,所使用的信號都必須經(jīng)過(guò)二次表轉換,且顯示為接點(diǎn)信號,不易觀(guān)察具體報警值,很不直觀(guān)。
因此,更換一次表為能輸出4~20mA電流信號的模擬表,20臺共花費14萬(wàn)元。同時(shí),不用二次表顯示,模擬信號直接通過(guò)原24芯電纜進(jìn)入主操作室,接入PAC中,用工控機作為上位機顯示數據。由于電流信號抗干擾性比接信號強,再加上數采控制器的濾波抗干擾特性,應該能解決信號干擾問(wèn)題。

評估:此方案避免更換電纜的巨大工作量,而且從質(zhì)的方面升級了系統,大大提高了測量的可靠性和自動(dòng)化水平。但投資較大。
方案四:更換一次表為能輸出4~20mA電流信號的三線(xiàn)制模擬表,仍用原24芯電纜。由于每臺一次表由四線(xiàn)改為三線(xiàn),則可將空余出來(lái)的一根電纜線(xiàn)作為屏蔽線(xiàn)進(jìn)行接地處理,讓其不要產(chǎn)生多余的電荷從而造成干擾。
另外,在主操作室加裝1臺20A直流穩壓電源來(lái)給一次表供電,增大了供電功率,進(jìn)一步提高了穩定性。
費用概算如下表:
評估:此實(shí)施方案不用二次表作為顯示設備,節省費用20X0.4萬(wàn)=8萬(wàn)元。
2、方案驗證
綜合分析認為,方案四最佳。這套方案不但完全利用了現有的電纜線(xiàn),還把信號的質(zhì)量全面提高了,更重要的是這個(gè)方案是節省錢(qián)的(8-4.2=3.8萬(wàn)元)。但其有效性需要實(shí)驗證明。
如果方案四不理想,那方案三同樣也不適用。
如果方案四失敗,考慮驗證方案二,但要解決PAC的防爆問(wèn)題,用隔爆箱則帶來(lái)散熱問(wèn)題。
其它三種方案都無(wú)法解決問(wèn)題時(shí),就只有按方案一實(shí)施改造。
2.1、方案四系統配置
PAC的硬件選用研華公司的PAC控制器ADAM-5550KW,模擬量采集比較多,此系統在我廠(chǎng)已有多套應用,以其運行穩定成為我們的首選產(chǎn)品。也因為這臺控制器的處理能力比較強,為將來(lái)罐區所有的儀表(包括油位、溫度、流量等計量值)改造也做好了系統容量的準備。
由于監控需要人機界面(HMI)軟件選用開(kāi)物2000,這是一套國產(chǎn)軟件,在石化行業(yè)有較多應用,在我廠(chǎng)也有多套在用,它有專(zhuān)門(mén)針對ADAM-5550KW控制器開(kāi)發(fā)的驅動(dòng)程序。因為研華公司的ADAM-5550KW控制器運行的是WinCE操作系統,所以這次系統改造中我們暫時(shí)還是采用一臺研華工控機來(lái)運行開(kāi)物2000的組態(tài)軟件。待以后有時(shí)間時(shí)再將組態(tài)軟件移植到控制器中運行,直接接顯示器就可以了。這樣能省掉一臺工控機的費用。
1、PAC簡(jiǎn)介
PAC (Programmable Automation lController,可編程自動(dòng)化控制器) ,是由ARC咨詢(xún)集團的高級研究員Craig Resnick提出的,定義如下:
· 具有多重領(lǐng)域的功能,支持在單一平臺里包含邏輯、運動(dòng)、驅動(dòng)和過(guò)程控制等至少兩種以上的功能。
· 單一開(kāi)發(fā)平臺上整合多規程的軟件功能如HMI及軟邏輯, 使用通用標簽和單一的數據庫來(lái)訪(fǎng)問(wèn)所有的參數和功能。
· 軟件工具所設計出的處理流程能跨越多臺機器和過(guò)程控制處?單元, 實(shí)現包含運動(dòng)控制及過(guò)程控制的處?程序。
· 開(kāi)放式、模塊化構架,能涵蓋工業(yè)應用中從工廠(chǎng)的機器設備到過(guò)程控制的操作單元的需求。
· 采用公認的網(wǎng)絡(luò )接口標準及語(yǔ)言,允許?同供貨商之設備能在網(wǎng)絡(luò )上交換資料。
使用軟邏輯PAC控制器的優(yōu)點(diǎn):
1、強大的PC-BASED 功能:
· 大容量的存儲能力
· 眾多方便、靈活的通訊端口
· 強大的浮點(diǎn)、數學(xué)運算能力
· 復雜的控制算法(模糊控制)
· 強大的軟件功能,方便增加功能庫
· 內嵌的低成本以太網(wǎng)
2、編程軟件:
· 多任務(wù)架構
· 國際通用編程標準IEC61131-3,
· 同時(shí)支持五種語(yǔ)言編程:梯形圖、功能塊、ST、IL、SFC等,
· 編程快速上手,無(wú)擾切換
PAC軟邏輯控制器—ADAM-5550KW

· CPU AMDGeode GX533(GX2)
· I/O 能力8槽
· LED 指示燈電源、CPU 和通訊
· 內存128 MB DDR SDRAM,帶 512KB電池備份
· 1xCompactFlash 卡(內部)
· 操作系統Windows CE 5.0
· 實(shí)時(shí)時(shí)鐘有
· 看門(mén)狗定時(shí)器有
· 通訊協(xié)議Modbus/RTU 和 Modbus/TCP
· 最多節點(diǎn)數32
· 媒體帶RJ-45接口的2X 以太網(wǎng)接口
· 傳輸速率10M/100M bps (10/100 Base-T)

現場(chǎng)信號直接連接到AI卡ADAM-5017的端子上,用ADAM-5550KW采集到信號值并進(jìn)行處理后,將數據放入MODBUS存儲區;采用MODBUS TCP協(xié)議傳至工控機,再由開(kāi)物2000軟件完成圖形顯示。
對ADAM-5550KW編程采用KW-Multiprog開(kāi)發(fā)工具進(jìn)行PLC程序的編寫(xiě),硬件配置簡(jiǎn)單明了,如下所示:


圖2 改造后的報警器系統結構示意圖
2.2、方案四應用效果
這套方案通過(guò)采用研華PAC將現場(chǎng)一次表轉換為數字信號集中傳送到主操作室,構成數字抗干擾優(yōu)勢代替二次表完成報警功能。方案投用后,原有的強噪信號被有效抑制,干擾幅度不超過(guò)0.3%,完全削除了誤報現象,增強了系統的可靠性。而且計算機系統比二次表的優(yōu)勢是,數據顯示直觀(guān)精確,并有歷史記錄功能,受到工藝操作人員的普遍歡迎。
工控機作為顯示設備,可以接收更多的數據,為將來(lái)的儀表擴建提供了寬裕的硬件平臺。
工控機的數字量可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )將可燃氣和硫化氫含量值上傳到實(shí)時(shí)數據庫中。
由此,我們認為方案4,完全滿(mǎn)足了我們的要求,是最佳方案。所以就不再驗證其它方案了。至此,我們圓滿(mǎn)地解決了問(wèn)題。
3、小結
通過(guò)運行最新的高科技含量的計算機和控制設備,只用了少量的投資,就將原有的30萬(wàn)元的設備盤(pán)活了,并從本質(zhì)上提高了應用效果。而且把改造所需的工程量減到最低。
此項目的成功實(shí)施,得到以下經(jīng)驗:
1、對于儀表專(zhuān)業(yè)常遇到的線(xiàn)間干擾的故障處理,提供了新的解決方式,即改用PAC來(lái)轉換信號,排除干擾。PAC(包括本項目所使用的研華公司的ADAM-5550KW)在信號采集過(guò)程中的濾噪功能相當有效,對解決現場(chǎng)干擾提供了避免浪費的修正手段。
2、計算機顯示技術(shù)替代二次表顯示是科技進(jìn)步的必然趨勢。工業(yè)控制用的計算機可靠性極高,不但處理能力強大,顯示形式靈活直觀(guān),并且提供對外的實(shí)時(shí)數據接口。這使控制水平有了質(zhì)的飛躍。
3、本項目中搭建起來(lái)的PAC硬軟件系統是一個(gè)容量很大的平臺,可滿(mǎn)足將來(lái)罐區所有的儀表(包括油位、溫度、流量等計量值)改造的需要。為罐區自動(dòng)化水平的提升作了準備。