江西某造紙廠(chǎng)同步造紙生產(chǎn)線(xiàn)三臺壓榨機,四臺大缸機,七臺同步調速原使用一臺調速電機通過(guò)皮帶拖動(dòng)
二、2、變頻同步系統的組成
使用HLP變頻器通過(guò)同步控制對原系統改造,一壓榨和一大缸用11KW電動(dòng)機配置7.5KW的變頻,二、三壓榨和二、三、四缸7.5KW的電機配置7.5KW的變頻。卷紙機11KW電機配置15KW的變頻加制動(dòng)單元和剎車(chē)電阻。
同步器采用上海產(chǎn)KMD08B型8路輸出電機同步控制器,另配置電位器(0——10V)作微調使用。
三、3、調試過(guò)程
(1)單機調試
將同步器8路輸出比例系數設定為1.00,變頻器的扳置為轉速顯示,電位器到0位,調節轉速表,使用轉速表顯示與變頻器轉速顯示一致。
(2)聯(lián)機投料調試
a、控制器的第一單元輸出用來(lái)控制主電機即一壓榨機,故第一單元輸出比例系數應保持在1.00,其余路數比例系數盡量接近1.00,同時(shí)使用電位器置于中間位置狀態(tài),比如比例系數偏差較大,可適當調整皮帶輪。
b、將每一路輸出的輸入源由出廠(chǎng)設定9改為按第一至第八路順序是:9、1、2、3、4、5、6、7,此修改若效果不明顯可全部恢復到原出廠(chǎng)設定9。
c、生產(chǎn)100克紙,主機轉速約為40赫茲,生產(chǎn)200克紙,主機轉速約為35赫茲,因低頻時(shí)有振蕩不夠穩定,設定35赫茲時(shí)相對穩定、經(jīng)濟。
d、調同步時(shí)出現不同步造成斷紙現象,可適當調整單臺變頻器加減速時(shí)間,以延長(cháng)同步同步跟蹤時(shí)間,避免因調速時(shí)出現的振蕩現象,原系統應安裝減速器方向不一致,將減速器轉速方向更改統一。
e、將同步控制器緩啟動(dòng)升至10所需時(shí)間和緩降速10——0V所需時(shí)間出廠(chǎng)設定10秒,修改為5秒。
f、按照變頻器距離與電機的遠近,調整變頻器最大輸出電壓CD001,以5V為一個(gè)調整單位。
四、4、調試確定參數
調整確定參數為:
CD001=380——395 CD003=40 CD012=10 CD013=10 CD032=1(或0) CD033=1
CD034=1 CD035=4(15KW) CD037=0 CD043=4.0 CD051=04
五、5、卷紙機調試
按操作要求制動(dòng)時(shí)間定在2.5秒,使用操作熟練后,送紙機放閘及時(shí),制動(dòng)時(shí)間定為6秒為宜,另避免操作電位器置于0時(shí),變頻器仍有輸出,易出現事故,將停車(chē)頻率提高到1.0,停車(chē)時(shí)必須使用停止按扭以確定變頻器停止輸出。
確定參數:CD012=15 CD013=6 CD042=1.0 CD121=180 CD123=180
CD140=15 CD142=0.1