一、概況
在我國的制糖行業(yè)中,變頻器已廣泛地應用在風(fēng)機、水泵等變轉矩負載,取得了顯著(zhù)的節能效果。壓榨機作為糖廠(chǎng)重要的生產(chǎn)設備,一直采用傳統的控制方式定速運行。其實(shí),從生產(chǎn)工藝和節能兩方面來(lái)分析,對壓榨機進(jìn)行技術(shù)改造不但行之有效而且能大幅度提高企業(yè)效益。
二、生產(chǎn)工藝分析
眾所周知,壓榨機抽出率是影響糖份總收的主要因素之一。若壓榨機抽出率提高1%,則總收回率提高0.88%~0.92%。影響抽出率的因素主要有以下幾方面原因:
1.蔗糖中的纖維分受壓后離開(kāi)榨機出口時(shí)又膨脹,此時(shí)被壓榨的纖維隨著(zhù)自身的膨脹在出口處會(huì )吸去已榨出的一部分蔗汁,同時(shí)受到機效能的影響,甘蔗中的糖份不可能全部榨出,這就形成了蔗渣中的糖份損失。
2.蔗料的破碎度及形態(tài)是保證首座榨機抽出的前提。甘蔗破碎度好,蔗汁易于壓出,滲效果提高。
3.降低蔗渣水分是提高抽出的保證。
4.保證從撕解機輸送過(guò)來(lái)的蔗層厚度均勻對提高抽出率非常重要。如果蔗層過(guò)厚,壓榨不徹底,使蔗渣造成浪費;如果蔗層過(guò)薄,壓不干蔗層,蔗渣水分過(guò)高,影響抽出率。
5. 在榨季后期,由于榨輥的磨損越來(lái)越嚴重,導致榨輥的間隙擴大,使抽出率下降。
綜上所述,由于壓榨機轉速不可調,從撕解機輸送過(guò)來(lái)的蔗層有大約10%的時(shí)間厚度會(huì )達不到要求,這樣會(huì )使蔗汁的平均抽出率低于95.4%。抽出率越低說(shuō)明蔗汁流失越大,從而導致產(chǎn)量變低。如果能對壓榨機進(jìn)行轉速調節,當蔗層后度不夠時(shí)通過(guò)降低壓榨機電動(dòng)機轉速使蔗層達到正常厚度后再進(jìn)行壓榨,這樣壓榨會(huì )比較充分,平均抽出率將可提高0.2%以上,同時(shí)由于轉速降低,電流下降從而達到節能省電的目的。普傳變頻器正是解決此調速問(wèn)題的最佳裝置。
三、 改造前工況
在廣西某糖廠(chǎng)改造實(shí)例:有5臺壓榨機,技術(shù)參數如下:
序號 額定功率 額定電流 額定轉速 減速比
1 320KW 565A 976rpm 1:28.5/1:4
2 280KW 503A 980rpm 1:30/1:4.17
3 250KW 451A 980rpm 1:31.5/1:4.17
4 250KW 451A 980rpm 1:31.5/1:4.17
5 320KW 565A 976rpm 1:28.5/1:4
日榨量2700噸計算,榨季為5個(gè)月(11月-次年4月),總榨量為40萬(wàn)噸蔗;甘蔗糖份在13.6%~16%之間,取平均值14.5%;抽出率在95.5%~96.2%之間,取平均值95.8%;煮收按86%計算。經(jīng)過(guò)實(shí)測每榨1噸甘蔗耗電30度左右。電機方式為頻敏電阻啟動(dòng)。
四、 改造方案
壓榨機整改造系統由原電控柜、變頻柜和新電控柜組成。其中原電控柜為工頻啟動(dòng)柜,變頻柜采用普傳科技PI7000 250G3- 320M3變頻器,該柜與新增電控柜組成新系統。在控制面板上設有系統選擇開(kāi)關(guān)、工變頻選擇開(kāi)關(guān)、變頻送電按鈕、電氣啟動(dòng)按鈕和電流設定按鈕。
1. 壓榨機自調整改造系統設有:原系統操作、調整、新系統工頻啟動(dòng)、新系統變頻啟動(dòng)、新系統自動(dòng)控制。
2. 手動(dòng)控制:分別為每臺電機安裝一臺變頻柜和一個(gè)變頻轉換柜。變頻柜的容量比電機容量放大一級,保證系統的安全可靠性。當變頻柜出現故障或異?,F象時(shí)可通過(guò)變頻柜將系統切換到原來(lái)的啟動(dòng)柜,使壓榨機能正常連續生產(chǎn)。變頻轉換柜內還裝有交流電抗器,可有效抑制諧波對電網(wǎng)的影響,同時(shí)保護變頻器不受電網(wǎng)浪涌電壓的沖擊。
3. 恒電流全自動(dòng)控制:根據對生產(chǎn)工藝的分析,為了提高抽出率,保證蔗層的厚度是非常重要的,也就是說(shuō)要使電機的電流的波動(dòng)范圍越小越好。在上述受動(dòng)系統的基礎上增加霍爾傳感器檢測電機的實(shí)際電流,作為變頻器的反饋信號,變頻器根據反饋信號控制電機轉速。如果蔗層過(guò)厚,電機的電流變大,變頻器將把電機的轉速提高,使蔗層盡快被壓榨;如果蔗層過(guò)薄,電機的電流變小,變頻器將把電機的轉速降低,以便盡可能將蔗層壓榨徹底。這樣使電機電流始終在小范圍內波動(dòng),從而保證蔗層厚度均勻,有助于提高抽出率。
4. 核子秤信號反饋全自動(dòng)控制:蔗層經(jīng)過(guò)核子秤計量后由輸送帶送往壓榨機進(jìn)行壓榨。核子秤輸出0~5V信號給調速器,調速器根據這個(gè)信號調節輸送帶的速度,保證蔗量的均勻。在上述受動(dòng)控制系統的基礎上將核子秤的信號反饋給變頻器,變頻器將蔗量的多少調節壓榨機的轉速,核子秤的信號大,表明蔗層厚,變頻器將電機的轉速升高;核子秤的信號小,表明蔗層薄,變頻器將把電機的轉速降低,從而保證蔗層厚度均勻,有助于提高抽出率。
五、 改造后的效益分析
1. 抽出率提高:理論測算,平均抽出率可提高0.2%以上,現場(chǎng)實(shí)測抽出率提高0.18%。按年榨40萬(wàn)噸甘蔗,糖份14.5%,煮收86%計算:每個(gè)榨季多產(chǎn)糖40萬(wàn)噸*14.5%*0.18%*86%=89.9噸 ,按2700元/噸糖計:89.9噸*2700元/噸=24.2萬(wàn)元 。即產(chǎn)量提高,使企業(yè)每個(gè)榨季多創(chuàng )收24.2萬(wàn)元。
2. 節電:5臺榨汁機裝機總容量為1420KW,實(shí)際測算,改造后每榨1噸甘蔗耗電減少2度,按年榨40萬(wàn)噸蔗計算:每年節電:40萬(wàn)噸*2度/噸=80萬(wàn)度 按0.52元/度計算:80萬(wàn)度*0.52元/度=41.6萬(wàn)元。
3. 投資回報期短:整套系統預算70萬(wàn)左右, 24.2萬(wàn)+41.6萬(wàn)=65.1萬(wàn)元,可見(jiàn)整個(gè)變頻改造系統的投資在一個(gè)多榨季即可回收。