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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
      工業(yè)智能邊緣計算2024年會(huì )
      2024中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)年會(huì )
      2023年工業(yè)安全大會(huì )
      OICT公益講堂
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      案例頻道

      125MW機組風(fēng)機電機中壓變頻節能改造
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):電力     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:3791     發(fā)布時(shí)間:2003-11-07 14:05:00
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        尹正軍,高本科 宋海青

      1 引言
      隨著(zhù)山東電力的高速發(fā)展,電網(wǎng)容量已近兩千萬(wàn)千瓦以上,十里泉發(fā)電廠(chǎng)的125MW 機組主要承擔調峰任務(wù),機組開(kāi)停機比較頻繁,并且滿(mǎn)負荷運行時(shí)間很少,即引風(fēng)機調整風(fēng)量的擋風(fēng)板全開(kāi)的時(shí)間很短(一臺機組的兩臺風(fēng)機運行,在夏季滿(mǎn)負荷時(shí),其擋風(fēng)板也不全部打開(kāi))。且電動(dòng)機均為單速電機,全年平均出力效率(按九九年數據統計),引風(fēng)機電機不及60%,并且,機組調峰頻繁起動(dòng),加劇了對電動(dòng)機的損害。其事故率明顯增大。而采用變頻調速比擋風(fēng)板調整具有較好的節能效果,并能夠減輕機組調峰對電動(dòng)機的損害;對于電力系統即將步入競價(jià)上網(wǎng)的今天,對廠(chǎng)用輔機進(jìn)行變頻調速改造,實(shí)現節能降耗,降低機組的廠(chǎng)用電率,提高電廠(chǎng)競價(jià)上網(wǎng)的能力具有較大的積極作用。
      該廠(chǎng)125機組共有10臺700kW引風(fēng)機,目前有8臺Y4-73-11-28D風(fēng)機已安裝液力偶合器,實(shí)現了機組不同工況下的調速節能改造。由于#1爐甲引風(fēng)機位置空間較小,無(wú)法安裝液力偶合器,唯一的節能途徑就是將電機進(jìn)行變頻調速改造。
      2  變頻調速的控制理論
      交流異步電機的輸出功率為:P=Mz*w,其中,Mz為電動(dòng)機的負載轉矩,w為電動(dòng)機的旋轉角頻率。而風(fēng)機的負載特性為:Mz∝Kw2,所以,P∝Kw3。
      上式表明,對于風(fēng)機一類(lèi)的負載而言,電動(dòng)機的輸出功率正比于電機旋轉角頻率的三次方,其中K為比例系數,對于一定的風(fēng)機而言,它為一常數。因此,電機輸出頻率的控制可以根據鍋爐某一參數(如風(fēng)壓)來(lái)實(shí)現。通過(guò)實(shí)測的鍋爐參數轉換成的控制量,控制變頻器,就可以準確地調節電動(dòng)機的電源頻率,改變電機轉速,以達到節約能源的目的。實(shí)現變頻控制原理如圖1所示:
       

      圖1  變頻調速控制原理圖

      3  引風(fēng)機變頻改造方案
      3.1  中壓變頻調速可供選擇的三種實(shí)施方案
      3.1.1  Y-△變換
      該種方法是通過(guò)降壓變壓器將6000V的電壓降低到一定的電壓等級,要求異步電動(dòng)機必須采用△連接,在保證輸出功率不變的情況下,該種連接方式雖能滿(mǎn)足電壓和電流的要求,但它對dv/dt和共模電壓的承受能力較差,容易形成環(huán)流,增加電機損耗。由于電廠(chǎng)一般風(fēng)機電機的溫升為115°C左右,絕緣等級為F級,接線(xiàn)方式為Y形,若選用此方案的變頻器,電機定子線(xiàn)圈接線(xiàn)要由Y形改變?yōu)椤?,而線(xiàn)圈截面保持不變,有可能會(huì )由于電流增加而導致電機的溫度急劇上升,以至損壞電機。
      3.1.2  高-低-高變頻調速系統
      此種調速控制方案是將高壓通過(guò)降壓變壓器,使變頻器的輸入電壓降低,這樣可以采用各大
      公司一般的交流變頻器,然后,將變頻器的輸出電壓通過(guò)升壓變頻變壓器將輸出電壓再提高到6kV,以滿(mǎn)足交流電動(dòng)機的電壓要求。但據資料介紹此方案存在著(zhù)以下問(wèn)題:
      (1)  此高-低-高變頻系統需要用兩個(gè)變壓器,從而降低了節能效率,且降壓、升壓變壓器不能互換,升壓變壓器需要特制,以減弱高次諧波的影響。
      (2)  高-低-高調速系統輸出波形畸變較大,高次諧波含量比較高,對電機的絕緣要求很高。
      (3)  高-低-高變頻調速系統中的變頻器整流部分普遍采用可控硅橋式整流電路,相應變頻器的功率因數比較低(0.2~0.92)。由于引風(fēng)機經(jīng)常工作在低轉速狀態(tài),可控硅的導通角較小,使系統的功度因數很小,系統需消耗大量的無(wú)功功率,致使6kV母線(xiàn)電壓下降。為使系統穩定需加裝一套自動(dòng)無(wú)功補償裝置。同時(shí)可控硅整流在送風(fēng)機低速運行時(shí),導通角很小,波形畸變很大,逆變部分大多采用6脈沖或12脈沖,輸出波形失真較大,有大量高次諧波存在(對周?chē)O施造成電磁干擾,并且影響電源電壓電流波形),使之不能維持穩定正弦波,為解決諧波影響,必須加裝諧波濾波器。
      高-低-高變頻調速系統的變頻器整流部分采用可控硅橋式整流,逆變部分采用可控硅橋式逆變,較先進(jìn)的采用IGBT橋式逆變,需要二套控制部分進(jìn)行控制,系統比較復雜,而且可控硅元件存在容易失控的問(wèn)題。
      高-低-高變頻調速系統中的變頻器工作在低電壓狀態(tài),為滿(mǎn)足功率輸出的要求,工作電流會(huì )很大,往往要求變頻器元件進(jìn)行并聯(lián)運行,為此必須進(jìn)行元件配對,加均流措施,檢修要求比較高。
      該系統需要2臺變壓器,變壓器需要裝設相應的保護,成本會(huì )有所上升,由于設備環(huán)節比較多,使用高-低-高變頻系統占地面積比較大,不適合#1爐甲引風(fēng)機的改造。
      3.1.3  直接高壓變頻調速系統
      直接高壓變頻系統(簡(jiǎn)稱(chēng)高-高)是90年代針對高-低-高變頻調速系統缺陷研制成功的新一代變頻調速系統。該系統從根本上解決了高-低-高變頻調速系統存在的問(wèn)題,是一種性能優(yōu)越的變頻調速設備。它的優(yōu)勢在:
      (1)  普遍采用了橋式整流電路,GTO或SGCT管橋式逆變電路。此系統一般使用一臺變壓器與電網(wǎng)隔離,變頻器輸出直接到電機。由于采用了橋式整流電路,在整個(gè)調速過(guò)程中功率因數很高,cosj»0.85,不需要裝設無(wú)功補償裝置;又因為高-高變頻調速系統采用多重化脈寬控制,通過(guò)模塊輸出串聯(lián)迭加消除高次諧波的影響,不需要再裝諧波濾波器。最新型的高-高變頻器更采用直接轉矩控制使調速精度有進(jìn)一步提高。
      (2)  簡(jiǎn)化了主電路和控制電路的結構,變頻器在中間處理器調節器控制下,調整整流及逆變部分的控制量,通過(guò)調節逆變器的脈沖寬度和輸出電壓頻率,既實(shí)現調壓,又實(shí)現調頻,在處理器中集成了新精度的電機理論模型,高速采集變頻器和電機的狀態(tài)參數,進(jìn)行優(yōu)化處理,調節器進(jìn)行無(wú)偏差的前饋控制,使控制誤差降到了最小,從而使裝置的體積小,重量輕,造價(jià)低,可靠性高,占地面積小。
      (3)  改善了系統的動(dòng)態(tài)特性,變頻器中逆變器的輸出頻率和電壓,都在逆變器內控制和調節,因此,調節速度快,調節過(guò)程中頻率和電壓的配合好,系統的動(dòng)態(tài)性能好。
      (4)  高-高變頻調速系統有很好的對負載供電的波形。變頻器的逆變器輸出電壓和電流波形接近正弦波,從而解決了由于以矩形波供電引起的電機發(fā)熱和轉矩降低問(wèn)題,改善了電動(dòng)機的運行性能,高-高變頻系統適用于常規電機和電纜的絕緣要求,現有的引風(fēng)機電機、電纜可以繼續使用。
      (5)  高-高變頻調速系統變頻器工作在高壓狀態(tài),功率模塊均封裝在絕緣板箱使拆裝方便,用戶(hù)可以安全方便的對每個(gè)單元進(jìn)行診斷和查找故障,系統的檢查和調正可以在變頻器運行中進(jìn)行,操作人員可以在線(xiàn)調整參數。
      (6)  采用高精度、高速度和光纖數字通訊控制技術(shù),保證了低壓控制電源部分和高壓電機部分可靠電壓隔離。
      3.2選用方案分析
      上述三種風(fēng)機變頻節能的實(shí)施方案,歸納起來(lái)是要確定變頻器主回路和主控回路是選用“高-低-高”方式,還是選用“高-高”方式。選用“高-低-高”方式工作的變頻器需要增加變壓器、無(wú)功補償器、諧波濾波器,變頻實(shí)現控制復雜,可靠性較低,檢修比較困難,價(jià)格比較低廉。但由于所選用的設備較多,設備占地面積和體積較大,系統的整體節能效果較差,設備的維護費用和故障均會(huì )相應提高,不適合#1爐甲引風(fēng)機的改造。
      美國AB-ROCKWELL POWERFLEX7000中壓變頻器(簡(jiǎn)稱(chēng)7000系列)系采用高-高變頻調速方式,具有90年代先進(jìn)的技術(shù),如光纖數字控制模塊化設計、電腦自動(dòng)監測及故障報警、四象限運行功能、人機接口采用漢化軟件、專(zhuān)利性通風(fēng)設計、占地面積小和維護簡(jiǎn)單等特點(diǎn),是高-低-高變頻調速的更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有較高的科技含量,有極高的可靠性,是變頻調速的發(fā)展方向。

      圖2  PowerFlex7000中壓變頻器的基本工作原理圖

      7000系列中壓變頻器對高次諧波和dv/dt以及共模電壓有很強的抑制作用,滿(mǎn)足IEEE519及GB/T14549-93標準,能更好的保證電源質(zhì)量。它可驅動(dòng)任何三相鼠籠式異步電動(dòng)機,對于一些舊型號的電機可以直接使用,無(wú)需進(jìn)行改造。并且可以根據用戶(hù)要求配置內部電路,實(shí)現最優(yōu)化控制,提供各種不同的輸入輸出控制量,可以和外圍電路實(shí)現極佳的配合,具有很大的靈活性,適合對老設備進(jìn)行配套改造。因此,選用高-高變頻調速方式較為合適。
      4  POWERFLEX7000系列變頻器工作原理
       

      圖3  引風(fēng)機變頻改造后一次接線(xiàn)圖

      7000系列變頻器的基本原理如圖2所示。6kV高壓電源,通過(guò)18脈沖隔離變壓器,送入變頻器,經(jīng)由18個(gè)可控硅(SCR)組成的整流回路,將進(jìn)線(xiàn)3相6000V交流變換為直流,再經(jīng)直流電抗器到達逆變回路,逆變回路由6組對稱(chēng)門(mén)極轉換晶閘管(SGCT)大功率元件組成,以脈寬調制方式,將幾乎完美的正弦電流電壓波形送給電機,根據負荷、速度給定的大小,來(lái)調整電壓及頻率,實(shí)現節能的目的。變頻器由微處理器(計算機)控制,通過(guò)光纖把控制信號送到高壓元件驅動(dòng)回路。
      5  #1爐甲引風(fēng)機變頻改造的施工方案及調試
      (1)  主接線(xiàn)(圖3)
      (2)  主要組成
      系統由電源斷路器、隔離變壓器、變頻器裝置、輸出接觸器和三相異步電動(dòng)機組成。
      (3)  改造后保護及控制回路
      如圖4所示,虛框內為增加設備,5LJ、4LJ型號為DL-11/10A,其定值為7.5A(二次值,按躲過(guò)隔離變的勵磁涌流計算4Ie)。ZJ外引一對常開(kāi)接點(diǎn)、6kV開(kāi)關(guān)外引一對常開(kāi)輔助接點(diǎn)至變頻器。事故按鈕改接至保護出口繼電器;集控室跳閘按鈕引出一對常閉接點(diǎn)至變頻器。
      (4)  變頻裝置的安裝
      由于#1爐廠(chǎng)房?jì)仍O備較多,老廠(chǎng)改造可利用空間狹小,且環(huán)境較差,為了滿(mǎn)足變頻器運行條件,我們選用青島四海公司提供的型箱式變電站。該箱站為可移動(dòng)式、分體組裝模式,由底座、骨架、裝飾面、上蓋及冷卻系統等部分組成,設計結構合理,占地面積小,可防水、防潮、防塵、防輻射,同時(shí)針對變頻器的通風(fēng)要求設計了獨特的風(fēng)道。隔離變及變頻器柜直接焊接在箱站內的鋼板上,電纜孔已經(jīng)在箱站底板預制,配置起來(lái)非常靈活。
       

      圖4  改造后保護及控制回路圖

      (5)  變頻器的調試
      ①  靜態(tài)調試
      靜態(tài)調試項目包括裝置外觀(guān)檢查、插件檢查及調整、SCR和SGCT檢查測試、驅動(dòng)電路檢查測試,弱電上電試驗、裝置絕緣檢查及耐壓試驗、電源斷路器、隔離變、電機檢查,高壓上電、聯(lián)鎖傳動(dòng)試驗,變頻器參數整定等。變頻器參數參見(jiàn)表1。

      表1

       

      ②  空載試驗
      解除風(fēng)機靠背輪,變頻器帶電機空載運行。在就地、集控室控制變頻器啟動(dòng)電機,同時(shí)試驗儀器記錄電機啟動(dòng)電流、電壓波形。電機啟動(dòng)時(shí),零速上升,沖擊較小,轉速上升平穩,電壓波形平滑,6kV母線(xiàn)電壓無(wú)降壓。在就地、集控室調整轉速升降正常。
      ③  帶負荷試驗
      帶風(fēng)機運行。由運行人員在集控室控制變頻器輸出頻率,改變風(fēng)機轉速,調節風(fēng)量,檢查
      控制、保護、信號功能良好,測試最低頻率6Hz,最大頻率50Hz。測試啟動(dòng)時(shí)間最長(cháng)20秒,最高轉速745r/min。
      6  改造后的運行情況及效益分析
      (1)  經(jīng)濟效益
      #1爐引風(fēng)機變頻器2001年7月25日投運后,一直運行正常,其產(chǎn)生的諧波對廠(chǎng)用電系統正常運行無(wú)影響,儀表、保護特性無(wú)明顯變化。
      改造后,根據現場(chǎng)運行資料,對2000年和2001年9\10兩個(gè)月十里泉發(fā)電廠(chǎng)#1爐引風(fēng)機的耗電情況進(jìn)行了對比分析,參見(jiàn)表2(兩年的9\10月份都是單引風(fēng)機運行,具有可比性)。

      表2

          2000年#1機組全年發(fā)電量:584777700kWh
      根據兩個(gè)月的統計表,以2000年#1機組全年發(fā)電量為基數,可計算出一年的節電量約為:
      584777700×(1.04%-0.9%+1.04%-0.92%)÷2=
      760211( kWh)
      2001年7月25日正式投運至11月15日共正常運行112天,按0.35元/ kWh計算,節支:
      760211×112÷365×0.35=81644(元)
      由于#1爐乙吸已加裝了液力耦合器,其具有一定的節能效果,運行資料證明其節能約為8%,因此,節電量應為760211+584777700×1.04%×8%=
      1246746(kWh),年節約費用43.6萬(wàn)元。
      (2)  延長(cháng)電動(dòng)機壽命
      一般電機啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流為額定電流的6~8倍,電機繞組承受的沖擊轉距很大,嚴重影響電機的機械壽命(該廠(chǎng)7臺機組每年燒毀高壓電機2~3臺,修復直接費用幾十萬(wàn)元),變頻調速可以實(shí)現輕啟動(dòng),電機從零轉速緩慢升到起始轉速,然后通過(guò)變頻器輸出頻率的變化來(lái)改變電機轉速,避免了啟動(dòng)時(shí)對電機的機械沖擊,延長(cháng)電機使用壽命。
      (3)  減少對設備的磨損
      由于空氣中含有粉塵,對高速轉動(dòng)中的風(fēng)機及檔板磨損很大,按以往檢修記錄。每年檢修及維護費用需十幾萬(wàn)元,改變頻調速后,電機轉速一般比較低,負荷75MW以下兩臺風(fēng)機運行,檔板全開(kāi),甲吸轉速在400轉以下,磨損大大減小,延長(cháng)了使用年限,降低了檢修費用,通過(guò)改變頻調速,每年可以節約設備磨損及設備檢修費用10萬(wàn)元。
      (4)  提高了機組的自動(dòng)化水平
      變頻調速裝置配有計算機接口,可以很方便的與工業(yè)標準通訊系統、能源管理系統和其它系統聯(lián)接,極大的提高了機組的自動(dòng)控制水平。
      (5)  減輕操作人員的勞動(dòng)強度
      機組負荷發(fā)生變化,改變引風(fēng)機擋板來(lái)調節風(fēng)量,控制比較困難,而變頻調速可以直接通過(guò)增減頻率來(lái)調整,操作非常簡(jiǎn)單、靈活。
      高-高中壓變頻調速裝置調速范圍大、效率高,占地面積小,節能效果顯著(zhù),適合老廠(chǎng)鍋爐風(fēng)機節能改造。AB-POWERFLEX7000中壓變頻器性能優(yōu)良,使用型箱式變電站安裝簡(jiǎn)單、施工量小,調試簡(jiǎn)便、維護量少。

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