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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
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      案例頻道

      A-B中壓變頻器在柳鋼燒結廠(chǎng)的應用
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):冶金     領(lǐng)域:機器人    
      • 點(diǎn)擊數:2463     發(fā)布時(shí)間:2003-11-06 11:37:00
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       羅偉俊,鄧  廣,葉曉顏,韓必豪

      主抽風(fēng)機是燒結生產(chǎn)的主要設備之一,其風(fēng)壓、風(fēng)量的變化,對燒結生產(chǎn)的影響很大,而其電耗一般又占整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)的1/3左右。因此,合理的控制主風(fēng)機的運行狀態(tài),對提高燒結生產(chǎn)效率以及大量降低電耗,有十分重要的意義。
      1  燒結主風(fēng)機改變頻調速的重要性
      我國鋼鐵企業(yè)的燒結廠(chǎng)都廣泛存在著(zhù)生產(chǎn)原料及工況變化的情況,而為適應生產(chǎn),目前只有改變主抽風(fēng)機的風(fēng)門(mén)開(kāi)度來(lái)滿(mǎn)足燒結生產(chǎn)過(guò)程的需要,這在過(guò)去幾乎成了一種統一的模式。然而,這種方法存在著(zhù)很多弊?。孩?根本無(wú)法隨時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤工藝進(jìn)行風(fēng)量調節以滿(mǎn)足最佳工況要求;② 據我們考察有些燒結廠(chǎng)的主抽風(fēng)機,一般風(fēng)門(mén)開(kāi)度都在40%~60%之間,電能的損失和浪費可想而知;③ 這些大風(fēng)機起動(dòng)困難,起動(dòng)過(guò)程故障率高,對電網(wǎng)影響大。為克服這些弊端,我們首先想到利用變頻調速技術(shù)。
      根據我們廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)驗,燒結生產(chǎn)過(guò)程中,對風(fēng)量的要求有一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過(guò)程,各項技術(shù)經(jīng)濟指標越先進(jìn)對平衡的要求就越高。因此,我們盟發(fā)了對主抽風(fēng)機進(jìn)行變頻調速改造的設想,利用現代化跟蹤手段,實(shí)現配料大小循環(huán),三機聯(lián)調,把點(diǎn)火溫度及主燒結負壓一同送入大閉環(huán)控制。這些設想的實(shí)現,最重要而且最困難的就是主抽風(fēng)機的調速問(wèn)題,隨著(zhù)高新技術(shù)的迅猛發(fā)展,用中壓變頻器來(lái)實(shí)現上述連續、精確地調節,條件已經(jīng)成熟了。
      實(shí)現主風(fēng)機變頻控制,就能合理、隨時(shí)、動(dòng)態(tài)地調節風(fēng)的負壓和流量,使風(fēng)量和風(fēng)壓相對恒定,為均質(zhì)燒結生產(chǎn)提供了有利的條件。反之,沒(méi)有良好的調節方法,靠人工進(jìn)行調節,根本無(wú)法合理應用,這樣就有可能出現大量生料,成品率和工序能耗等指標都難以達到良好指標。主風(fēng)機采用變頻調速后,原來(lái)打不開(kāi)的風(fēng)門(mén)打開(kāi)了,原來(lái)風(fēng)門(mén)控制的風(fēng)量變成由轉速來(lái)控制,從輸出功率P與風(fēng)機轉速關(guān)系P=kW3(K-風(fēng)機常數;W-電動(dòng)機旋轉角頻率)可知,隨時(shí)著(zhù)風(fēng)門(mén)的打開(kāi),風(fēng)量減少變成了轉速的下降,所以,P成轉速立方倍下降,克服了以前調節風(fēng)門(mén)功率損耗大的問(wèn)題。另外電機起動(dòng)由原來(lái)全壓或降壓?jiǎn)?dòng),變成變頻啟動(dòng)后,起動(dòng)性能大大改善,所以,大電機啟動(dòng)困難、沖擊大、易損傷等問(wèn)題便迎刃而解了,效益體現在多方面。
      2  燒結大風(fēng)機上變頻調速的可行性
      目前,許多小功率的風(fēng)機改變頻調速,效益已得到證實(shí),但在國內,尚無(wú)燒結主抽風(fēng)機上變頻調速的先例,燒結風(fēng)機能否上變頻調速呢?現在,大型異步電動(dòng)機變頻調速也已屢見(jiàn)不鮮,而大型同步機上變頻調速在國內還無(wú)先例,同步電機上變頻調速究竟如何?同軸主油泵在實(shí)現風(fēng)機調速后,如何補充油量?等等這些問(wèn)題,都是上變頻前要解決的問(wèn)題。
      (1)  為了證實(shí)燒結風(fēng)機上變頻的可行性,我們在燒結杯試驗中進(jìn)行了變頻調速試驗,得到了令人滿(mǎn)意的數據。     

      表1

      從表1試驗數據看,情況與主抽風(fēng)機非常類(lèi)似,未裝變頻前,風(fēng)門(mén)開(kāi)度從0~70°以上,風(fēng)量基本不變,風(fēng)壓從32~200變化,整個(gè)試驗過(guò)程,電流保持3.4A不變;裝變頻器后,風(fēng)門(mén)全開(kāi),600mm料層時(shí),測得風(fēng)量98~200時(shí),風(fēng)壓32~194,電流0.6~2.6A,電機轉速1106~2900轉/分,節電效果十分明顯。2001年1月6日,在ROCKWELL自動(dòng)化和廣西南寧怡得發(fā)展公司柳州分公司(柳州市怡得安豪科技發(fā)展有限公司)的協(xié)助下,我們正式將A-B中壓變頻器用在2000kW同步電機上,進(jìn)一步驗證了燒結主風(fēng)機上變頻的實(shí)際效果,在正常生產(chǎn)情況下,風(fēng)壓下降了近4kPa,功率節約了近600kW,對生產(chǎn)工藝和節電產(chǎn)生了重要作用。
      試驗和實(shí)踐均能充分證明,燒結主風(fēng)機上變頻調速是完全可行,而且是非常成功的。
      (2)  大型同步電動(dòng)機上變頻是否可行?通過(guò)我們的實(shí)踐,也得到了充分的肯定。同步機上變頻后,摒棄了原來(lái)的異步起動(dòng)的方法,由A-B中壓變頻系統配套,采用同步啟動(dòng)方法,隨著(zhù)電機轉矩和轉速的變化,自動(dòng)調節運行參數直至達到最佳調速要求,整個(gè)過(guò)程十分平穩,甚至在電網(wǎng)上毫無(wú)沖擊的感覺(jué)。AB中壓變頻器可做到同步機定轉子電流及功率因數等各參數最佳匹配,從而使運行效果達到最佳水平。
      (3)  由于我們主抽風(fēng)機系統潤滑在起動(dòng)前由副油泵負責,起動(dòng)完畢后,是由同步機同軸的主油泵供油的這樣,在風(fēng)機變頻調速后,主油泵可能運行在低速狀態(tài)。所以,供油系統就必須考慮油量的補充問(wèn)題,怡得公司在完成這個(gè)工作時(shí),采用了付油泵變頻PID調節方式,用較少的投資,保證了主風(fēng)機低速時(shí),潤滑系統的正常供油。這也為主風(fēng)機變頻調速的實(shí)施起到了重要的保證作用。
      (4)  風(fēng)機電機冷卻:由于同步電機的冷卻是自循環(huán)風(fēng)冷,當電機轉速下降時(shí),冷卻效果也會(huì )下降,但由于風(fēng)機的特性所至,低速時(shí)電機負載成立方倍下降,所以發(fā)熱量也大大減少,實(shí)踐證明,電機低速運轉時(shí),溫升不但不上升,反而下降了。
      3  方案選擇
      大功率、高電壓的變頻器在國內使用尚不普遍,因此,要進(jìn)行這樣大的投資,必須要認真的選擇合理的方案。高壓變頻器,目前從主電路的結構型式可分為交-直-交和交-交兩種,交-交型變頻器由于控制方式?jīng)Q定了其輸出頻率只能達到1/3-1/2原頻率,故不能滿(mǎn)足我們的要求,而交-直-交型變頻器不受電源頻率的限制,頻率調節范圍寬,且元件少,利用率等能滿(mǎn)足我們的需要。交-直-交變頻器由于直流部分不同,又可分為電壓型和電流型,電壓型變頻器的輸出電壓為方波,當負載出現短路時(shí)或在變頻器運行時(shí)投入負載,都易出現過(guò)電流,動(dòng)態(tài)響應較慢,有較大的諧波分量;電流型變頻器由于電流控制性好,可限制逆變裝置換流失敗或負載短路所起的過(guò)電流,其運行可靠性高,當負載為電動(dòng)機時(shí),電壓近似正弦波,還能實(shí)現發(fā)電和制動(dòng),把機械能變?yōu)殡娔芑仞侂娋W(wǎng),線(xiàn)路結構簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應快。通過(guò)分析比較,我們選擇了美國A-B公司生產(chǎn)的1557型電流型中壓變頻器,它能保證電網(wǎng)電壓在5.9~6.8kV范圍變化時(shí)正常工作,電流諧波畸變率≤3%、Cosψ≥0.98、η≥97%,變頻器能與包括qut140CPU53414大型PLC接口實(shí)現燒結工藝閉環(huán)控制。
      4  實(shí)際運行特點(diǎn)
      ①  A-B公司的電流型1557中壓變頻器,運用于燒結主風(fēng)機調速系統,調速范圍大,運行平衡,具有良好的控制精度。
      ②  同步起動(dòng)電流小、沒(méi)有任何電氣與機械的沖擊。
      ③  勵磁電流自動(dòng)跟蹤負載與轉速變化,系統運行點(diǎn)優(yōu)化。
      ④  通訊能力強,易于上網(wǎng)控制。
      ⑤  系統調試方便,運行可靠,電機噪音低,發(fā)熱量降低30%以上。
      ⑥  節電效果十分明顯。
      5  運行效果分析
      (1)  從主風(fēng)機變頻器投入后的情況看,用變頻與接工頻運行情況大不一樣。上變頻之前,電機轉速為1500轉/分,風(fēng)門(mén)不能開(kāi)完,否則電機將過(guò)載。一般正常生產(chǎn)時(shí),風(fēng)門(mén)開(kāi)度在80%~90%之間,因此相當部分電能消耗在風(fēng)門(mén)上,2000kW電機經(jīng)常運行在滿(mǎn)載狀態(tài),同時(shí)由于我們的網(wǎng)路電壓偏高(一般在6.3~6.7kV),所以,電機工作磁通接近飽和區,激磁損失增加,工作電流上升。按運行記錄計算,電機原來(lái)消耗功率1865.8kW,變頻器投入后,電機只需運行在42Hz就能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,變頻輸出電壓為4350V,電流174A,轉速1260轉/分,功率消耗1179.9。生產(chǎn)典型參數見(jiàn)表2:

      表2

      電機在正常運行情況下,年節電:685.9kW×24h×360天×0.904=5357263kWh(0.904為其它因素系數),電費按0.46元/度,可節支246萬(wàn)元/年。

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