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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
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      案例頻道

      PLC應用一例
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:PLC /PAC/PCC/RTU    
      • 點(diǎn)擊數:1662     發(fā)布時(shí)間:2004-11-19 09:33:00
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      謝志玲 花茂全 牟建宏 李文波

       

      1    概述

       

          在石油加工工業(yè)中,大型旋轉機組是裝置設備的重要組成部分,如催化裂化裝置的主風(fēng)機、氣壓機組、煙氣輪機及汽輪機組等。這些機組功率大,運行條件苛刻,控制系統復雜,是化工生產(chǎn)中的關(guān)鍵設備。因此,對這些設備在突發(fā)事故中的保護是至關(guān)重要的?,F在各大石油化工企業(yè)普遍采用的是專(zhuān)用ESD緊急停車(chē)系統,系統結構復雜,成本高(上百萬(wàn)元)。針對上述情況,沈陽(yáng)石蠟化工有限公司80×104 t/a 重油催化裂化氣壓機組的聯(lián)鎖-自保系統采用了PLC 進(jìn)行系統構建,其在隨后的生產(chǎn)過(guò)程中表現穩定,動(dòng)作可靠,多次在事故狀態(tài)下對機組及生產(chǎn)裝置實(shí)行了自我保護,杜絕了惡性事故的擴大和蔓延,取得了顯著(zhù)的效果。

       

      2     工藝設備及主要聯(lián)鎖參數

       

          在催化裂化裝置中,從沉降器出來(lái)的油氣經(jīng)分餾塔分餾后得到粗汽油、柴油和富氣,富氣從分餾塔頂出來(lái)經(jīng)氣壓機壓縮后送到穩定塔,與粗汽油在穩定塔內充分互溶,得到穩定汽油。在這部分流程中,氣壓機是最關(guān)鍵的設備,它的運行是否平穩直接影響著(zhù)整個(gè)流程。如果氣壓機受到損壞,會(huì )對單位的經(jīng)濟效益產(chǎn)生極大的影響。因此,對氣壓機組的保護是至關(guān)重要的。該廠(chǎng)80×104 t/a重油催化裂化氣壓機組采用的是電機-氣壓機-汽輪機三機組,在裝置開(kāi)工時(shí)采用汽輪機啟動(dòng)機組,達到額定轉速(6000轉)后開(kāi)啟電動(dòng)機,采用雙動(dòng)力三機組的形式,主要是為了增加機組運行的可靠性。機組的主要聯(lián)鎖參數包括氣壓機軸位移超標停車(chē)、汽輪機軸位移超標停車(chē)、潤滑油壓力低停車(chē)、密封油壓力低停車(chē)、汽輪機入口蒸汽流量低停車(chē)、汽輪機背壓低停車(chē)、機組轉速超標停車(chē)、手動(dòng)緊急停車(chē)、供電跳閘停車(chē)等,這些量都是開(kāi)關(guān)量輸入,其中任意一項或多項出現,都要求PLC能迅速切斷汽輪機入口蒸汽速關(guān)閥和電機電源,同時(shí)關(guān)閉氣壓機入口閥,打開(kāi)放火炬閥,以保證氣壓機及裝置的安全。

       

      3    方案的確定

       

          自保-聯(lián)鎖系統是指將影響裝置安全和設備安全的重要參數,如溫度、壓力、流量、溫度等引入ESD(緊急停車(chē)系統)系統,由ESD監測,并以顯著(zhù)的聲光形式進(jìn)行報警,達到聯(lián)鎖條件時(shí)自動(dòng)實(shí)行聯(lián)鎖保護,保障設備和裝置的安全,并打印出故障原因及時(shí)間,以利于事故分析。隨著(zhù)微電子技術(shù)的發(fā)展,PLC產(chǎn)品在功能和性能指標上都得到了極大地豐富和完善,并以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉受到用戶(hù)的歡迎。因此,從滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)需求出發(fā),考慮到安全性、可靠性、經(jīng)濟性、可擴展性等因素,采用了OMRON公司生產(chǎn)的CPM2AH -60CDR-APLC,并選用了OMRON公司的CX-Programmer軟件。

       

      4    系統構成

       

      4.1   硬件構成(如圖1所示)

      1 硬件構成圖

          其中CPM2AH自帶I/O接口,可以接36點(diǎn)輸入,24點(diǎn)輸出,輸出形式是繼電器,并且通過(guò)RS232C串口與PC1通訊。PC1位于氣壓機控制室內,使用的是Windows2000操作系統,通過(guò)CX-Programmer軟件與PLC通訊,實(shí)現組態(tài)、監控及事故記錄功能。由于我廠(chǎng)采用分散控制、集中管理,因此要求在主控室也可以直接看到氣壓機的自保聯(lián)鎖狀態(tài)。因此,利用微軟的Windows2000的終端服務(wù)功能,在主控室設置了PC2,將氣壓機控制室內的PC1作為終端服務(wù)端,主控室內的PC2作為終端客戶(hù)端,兩臺PC機因為距離較遠,采取光纖以太網(wǎng)連接,在主控室內的PC2上,可通過(guò)終端服務(wù)功能運行位于氣壓機控制室內PC1上的CX-Programmer軟件,對PLC進(jìn)行監控及各種操作。輸入、輸出定義見(jiàn)下表:

      1  輸入、輸出定義

      4.2    軟件設計

          根據工藝要求,自保聯(lián)鎖的邏輯圖如下:

      2  自保聯(lián)鎖邏輯圖

          其中,潤滑油壓力及密封油壓力低停車(chē)采取三取二邏輯,汽輪機入口蒸汽流量及汽輪機背壓采取二取二邏輯,以減少由于現場(chǎng)儀表失靈造成的自保誤動(dòng)情況。為滿(mǎn)足不同的工況需要,特別設置了手動(dòng)緊急停車(chē)按鈕,放在操作臺的隱蔽位置,供工藝人員使用。每一項自保條件動(dòng)作,PC機都會(huì )按時(shí)間順序記錄下來(lái),供事后分析。PLC系統的軟件設計是依據上述邏輯關(guān)系,以梯形圖方式編寫(xiě)后寫(xiě)入PLC中。在PC機中,可實(shí)現在線(xiàn)組態(tài)、監控,對輸入、輸出點(diǎn)可以強制狀態(tài),以滿(mǎn)足調試、維護需要。

       

      5   結語(yǔ)

       

          本系統投入生產(chǎn)后,運行良好,可靠性高,而且程序簡(jiǎn)潔,維護方便,保證了裝置的長(cháng)周期運行,為工廠(chǎng)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益,將在今后的生產(chǎn)實(shí)踐中,逐步考慮采用雙PLC或三PLC冗余的方案,以達到更高的可靠性。

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