易新梅
0 引言
玻璃生產(chǎn)企業(yè)中,每日所需的原料通常以百?lài)嵱嬎?,其稱(chēng)量要求準確度高,輸送和混合的任務(wù)非常重,且連續性強,勞動(dòng)強度大,非常適合采用自動(dòng)配料系統進(jìn)行“自動(dòng)稱(chēng)量-自動(dòng)混合-自動(dòng)輸送”作業(yè)。近年來(lái),國產(chǎn)電子秤自動(dòng)配料系統已逐漸應用于醫藥、化工、建材等各行業(yè)的生產(chǎn)制造中,下文介紹的是西門(mén)子S7-200/S7-300型PLC(可編程序邏輯控制器)在玻璃自動(dòng)配料系統中的應用。
1 配料工藝介紹
玻璃原料分好多種,主要成分是硅砂,另外還包括起各種輔助作用的原料,如起助熔作用的純堿,起澄清作用的芒硝,還有白云石、石灰石、鉀長(cháng)石等等,這些原料經(jīng)破碎篩分后提升至原料倉等待配料。
配料時(shí)先根據配方以及原料的成分、含水量等折算,計算出準確的稱(chēng)量數量,然后經(jīng)電子秤稱(chēng)量后進(jìn)混合機加水混合,再與一定比例的碎玻璃相搭配,最后由提升機和皮帶輸送機等提升、輸送并分布到熔化工段窯頭料倉待用。
考慮到成本和稱(chēng)量精度,我們公司在稱(chēng)量硅砂、碎玻璃等用量大的原料時(shí)各用一臺大量程的電子稱(chēng),而在稱(chēng)量其他小料時(shí)采用的是多種原料共用一臺小量程的電子秤,亦即加量法。 如下圖所示:
2 系統硬件部分
我們公司原是中山市玻璃建材集團公司下設的子公司,后因轉制、搬遷并增資擴建 而成,所以在進(jìn)行系統硬件設備選型的時(shí)候,我們還要考慮與原有的比利時(shí)配料系統的備品備件的通用性等問(wèn)題。
在仔細分析了國內的設備狀況,調研了國產(chǎn)化后的稱(chēng)量傳感器、顯示控制器、可調速振動(dòng)喂料機等價(jià)格、性能及可靠性以后,我們揚長(cháng)避短,在多年應用、摸索和維修比利時(shí)配料系統的良好基礎上,恰當地為我們國產(chǎn)化的自動(dòng)化稱(chēng)量系統進(jìn)行設備選型。我們選用了常州產(chǎn)的TS型稱(chēng)重傳感器與帶 PROFIBUS 總線(xiàn)的PANTHER稱(chēng)重顯示儀作稱(chēng)量及顯示部分;選用了DMA型仿托立多振動(dòng)給料機及所配套的可調速可控硅控制器來(lái)控制加料及排料;選用DELL計算機做上位機來(lái)完成數據處理和人機對話(huà)等。核心工藝流程控制部分,我們選用了西門(mén)子S7-200/S7-300型PLC(可編程序控制器),組成了以一個(gè)S7-300作主站,三個(gè)S7-200作從站的綜合控制系統來(lái)完成本系統的控制信號采集及邏輯控制,這樣系統柜間接線(xiàn)非常簡(jiǎn)潔,控制關(guān)系一目了然,運行可靠,維護方便。
附控制系統圖:
3 系統軟件部分
軟件部分鑒于原比利時(shí)系統是英文操作界面,且受源文件和密碼狗等多方面的版權限制,我們棄之不用,代之以用VB編寫(xiě)的全中文界面的主畫(huà)面和操作員登陸、管理員登陸、原料成分輸入及配方計算、報警查詢(xún)、數據查詢(xún)、系統設定、設備監控、修改密碼以及自診斷等畫(huà)面。
核心工藝流程控制部分我們使用西門(mén)子PLC專(zhuān)配的SIMATIC MANAGER編程軟件編寫(xiě),用梯形圖邏輯控制語(yǔ)言來(lái)實(shí)現系統的全自動(dòng),半自動(dòng)和手動(dòng)功能,而且無(wú)論在何種方式下,都含有一種強制功能,用以立即啟動(dòng)或停止某種操作來(lái)應付一些突發(fā)事件的發(fā)生,使系統具有更強的應變能力。
下面是信號地址及數據類(lèi)型分配表:
接下來(lái)是部分梯形圖程序:
4 結語(yǔ)
這樣,系統就具備了和比利時(shí)稱(chēng)量系統一樣的配方預設及原料成分自動(dòng)換算,自動(dòng) 稱(chēng)量,自動(dòng)加料排料,自動(dòng)加水混合,自動(dòng)傳送及布料等多方面的功能,且成本投入非常低廉,性?xún)r(jià)比非常高。
[參考文獻]
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