鄭志強
1 項目簡(jiǎn)介自二十世紀九十年代以來(lái),火力發(fā)電廠(chǎng)廣泛采用分散控制系統(DCS),使其成為機組安全、經(jīng)濟運行不可缺少的重要組成部分。但隨著(zhù)單機容量的不斷增大,電廠(chǎng)現代化管理要求的日益迫切和計算機技術(shù)的不斷發(fā)展,火力發(fā)電廠(chǎng)廠(chǎng)級自動(dòng)化系統開(kāi)始在電廠(chǎng)中得到應用。廠(chǎng)級自動(dòng)化系統可分為廠(chǎng)級監控信息系統(SIS)和管理信息系統(MIS)。MIS用于完成電廠(chǎng)內部的日常管理工作,以及與上級部門(mén)的信息交換;SIS則用于廠(chǎng)級生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化,它的下級控制系統包括DCS和輔助車(chē)間自控系統,選擇合理的輔助車(chē)間自控系統既可以減輕DCS的負擔、提高機組的綜合自動(dòng)化水平,又可降低工程造價(jià)。但是,什么樣的輔助車(chē)間自控系統才叫合理,這是當前自控領(lǐng)域急需研究的重點(diǎn)課題之一。
在此形勢下,廣東省電力設計研究院與汕頭經(jīng)濟特區電器儀表成套廠(chǎng)合作,設計開(kāi)發(fā)出本套基于現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的PLC,并將其應用于韶關(guān)電廠(chǎng)#10機組鍋爐除灰除渣系統的控制。
2 工藝系統控制要求
韶關(guān)電廠(chǎng)#10機組鍋爐除灰除渣系統控制對象較多,工藝邏輯控制要求也比較復雜,它包括四個(gè)子系統。
(1) 電除塵器除灰系統
韶關(guān)項目電除塵器為雙通道四電場(chǎng),共有32個(gè)灰斗。每個(gè)灰斗下方設置閘板門(mén)、三通門(mén)、鎖氣器各一個(gè)??刂埔鬄椋寒敾叶坊椅桓呋蛏衔粰C要求程序啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)鎖氣器→開(kāi)三通門(mén)→開(kāi)閘板門(mén);當灰斗灰位低或上位機要求程序停止時(shí),關(guān)閘板門(mén)→關(guān)三通門(mén)→停止鎖氣器。
(2) 爐底除渣和尾部煙道除灰系統
爐底除渣裝置控制順序為:開(kāi)渣斗激流噴嘴→開(kāi)碎渣機→開(kāi)排渣門(mén)→排渣15~30分鐘后關(guān)排渣門(mén)→關(guān)碎渣機→渣斗水位正常后再關(guān)激流噴嘴。
尾部煙道除灰系統的每個(gè)灰斗設有閘板門(mén)和鎖氣器,其控制要求為:當灰斗灰位高或上位機要求程序啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)鎖氣器→開(kāi)閘板門(mén);當灰斗灰位低或上位機要求程序停止時(shí),關(guān)閘板門(mén)→停止鎖氣器。
(3) 灰渣泵系統
此部分控制比較復雜,因灰渣泵共有5臺,灰渣輸送管卻只有3根,因此需要裝設很多閥門(mén)實(shí)施管間切換。本設計以灰渣管的運行方式來(lái)決定灰渣泵的運行狀態(tài)。#1灰渣管上運行#1~3灰渣泵,#2灰渣管上運行#2~4灰渣泵,#3灰渣管上運行#3~5灰渣泵??刂七壿嫗椋焊鶕x定的灰渣管和灰渣泵,先開(kāi)泵前的灰渣閥,到位后啟動(dòng)泵,然后打開(kāi)泵出口的各個(gè)灰渣閥。
(4) 沖洗、沖灰水泵系統
① 軸封水泵,邏輯控制要求為:先開(kāi)泵入口閥門(mén),接著(zhù)啟動(dòng)泵,泵啟動(dòng)后開(kāi)泵出口閥門(mén)。關(guān)的順序與開(kāi)的順序相反。兩臺泵互為備用,工作泵故障或泵出口母管壓力低時(shí),備用泵及相應閥門(mén)自動(dòng)投入。
② 沖洗水泵,邏輯控制要求與軸封水泵基本相同。
③ 沖灰水泵,邏輯控制要求與沖洗水泵相同。
3 控制系統硬件配置說(shuō)明
本系統按2×300MW機組容量設計,采用冗余配置,系統內任一模塊故障,均不會(huì )影響整個(gè)系統的工作。自診斷功能可診斷至模塊級,因此系統具有高度的可靠性??刂葡到y的硬件配置方案見(jiàn)圖1。它由上位機(工業(yè)監控計算機)、雙機熱備Q系列PLC和遠程工作站組成。上位機與Q系列PLC組成工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò ),Q系列PLC與遠程工作站的信息通訊是通過(guò)CC-Link現場(chǎng)總線(xiàn)進(jìn)行雙向傳遞。
圖1 除灰渣控制系統硬件配置圖
3.1 上位機
上位機是人機界面的基本硬件平臺,其性能及品質(zhì)的好壞直接關(guān)系到整個(gè)系統的可靠性。本系統上位機冗余配置2臺臺灣研華610型計算機,CPU主頻PII 300,內存128MB,美國3COM公司的10M以太網(wǎng)卡。CRT為PHILIPS的21寸彩色顯示器,同時(shí)配置一臺HP4L型激光打印機,實(shí)現對整個(gè)系統的監控、報警、報表打印和事故分析。
3.2 雙機熱備的Q系列PLC
這是本控制系統的一個(gè)重要組成部分,負責沖洗沖灰子系統的邏輯和聯(lián)鎖控制、部分模擬量輸入和輸出、通訊總線(xiàn)和CPU的切換等。
(1) 主基板
系統采用的A32RB主基板,是冗余電源雙CPU配置用基板。板上插有下列模塊:
① 電源模塊A61RP,給主基板供電,主基板再為CPU和其它模塊提供5VDC電源。模塊額定電流為8A,輸入電壓為220VAC。
② CPU模塊Q4ARCPU,內置128KB的RAM存儲器。
③ 系統控制模塊AS92R,用于監視:1)CPU的自診斷結果;2)CPU的操作監視器;3)AS92R的自監視器;4)5VDC電源電壓;5)24VDC電源電壓;6)電源模塊故障。當發(fā)現其中任何故障時(shí),AS92R提供信號給總線(xiàn)切換模塊,使之實(shí)施系統切換,并給出相應的系統報警信號。
④ 總線(xiàn)切換模塊A6RAF,負責切換總線(xiàn)。運行狀態(tài)下其面板設置一般為:A站為主控站,B站為熱備狀態(tài)。
(2) 擴展基板
擴展基板采用A68RB型冗余電源基板,通過(guò)AC12B擴展電纜與主基板連接,擴展基板上插有下列模塊:
① 電源模塊A61RP。
② CC-Link通訊模塊AJ61QBT11。
③ 以太網(wǎng)通訊模塊AJ71QE71,支持TCP/IP或UDP/IP協(xié)議,可選擇固定的緩沖器、隨機的緩沖器和PLC服務(wù)三種通訊方式。傳輸速率為10Mbps,傳送的最遠距離為2500m。
④ 模擬量輸入模塊A616AD,可接收-10V~+10V電壓信號或4~20mA電流信號。隔離方式是輸入端子與內部電路之間光電隔離,但通道間不隔離。
⑤ 開(kāi)關(guān)量輸入模塊AX41,可接受32個(gè)信號。輸入回路與內部電路間采用光電隔離,各輸入回路均有LED顯示燈。
⑥ 開(kāi)關(guān)量輸出模塊AY13,可輸出32個(gè)信號。同樣采用光電隔離,輸出點(diǎn)容量2A。
⑦ 溫度輸入模塊A68RD3,可接三線(xiàn)制Pt100測溫傳感器。溫度輸入范圍為-180℃~+600℃,分辨率0.025℃,輸出可用16位或32位二進(jìn)制數表示。
3.3 遠程工作站
遠程工作站是在常規的低壓開(kāi)關(guān)柜上增設智能控制裝置,智能控制裝置與開(kāi)關(guān)柜之間的接口設計和制作是本控制系統研制的重點(diǎn)內容之一。
遠程工作站(共12臺)就地安裝在被控對象附近,擔負著(zhù)各泵、閥門(mén)、鎖氣器等的數據采集、順序控制和聯(lián)鎖保護等功能。
遠程工作站內的智能控制裝置選用FX2N-128MR,它是超小型、多功能的可編程裝置,其主要功能和性能為:
① 數據采集和處理 輸入64點(diǎn),接收無(wú)源觸點(diǎn)信號,查詢(xún)電壓24VDC。輸出64點(diǎn),外接交流負載,工作電壓220VAC。輸入輸出均有狀態(tài)指示燈。
② 順序和邏輯控制 可獨立編程處理各個(gè)I/O信號,程序容量8K,可擴展至16K,指令運算速度0.08μs / 基本指令。
③ 通訊速率 可選300bps~19600bps。
④ 通信協(xié)議 可選RS232C/422/485、CC-Link或按IEC61158現場(chǎng)總線(xiàn)標準。本系統采用冗余CC-Link現場(chǎng)總線(xiàn),通訊模塊為FX2N-32CCL,共2塊,24VDC電源。
⑤ 自診斷 CPU或程序出錯時(shí)由LED燈顯示,可通過(guò)查看特殊數據寄存器來(lái)查詢(xún)錯誤信息。
3.4 以太網(wǎng)
上位機和Q系列PLC的通信采用10Base5標準以太網(wǎng)絡(luò ),總線(xiàn)型拓撲結構。網(wǎng)絡(luò )硬件有50Ω粗同軸電纜,外部收發(fā)器,以太網(wǎng)卡。網(wǎng)絡(luò )有4個(gè)站,包括2臺PC,2臺PLC,各站通過(guò)IP地址區分。
PC1的IP地址:192.0.1.11;
PC2的IP地址:192.0.1.10;
PLC1的IP地址:192.0.1.1(主PLC);
PLC2的IP地址:192.0.1.2(備PLC)。
正常情況下,PC1和PC2均可監控雙機熱備的PLC。如PLC1出現故障,由總線(xiàn)切換模塊將PLC2切換為工作主站。
3.5 CC-Link現場(chǎng)總線(xiàn)
CC-Link網(wǎng)絡(luò )由主站、從站和通信網(wǎng)線(xiàn)構成。主站是Q4ARCPU,從站包括遠程數字量I/O、遠程模擬量I/O、遠程高速計數器等。主、從站需設置站號、傳輸速率、占用站數等。主站與從站的通信由兩塊主/從通訊模塊完成,主站靠站址辨識從站,即每個(gè)從站都有一個(gè)不同的站號,主站發(fā)送的信息,只有相應站號的從站才能響應。
CC-Link技術(shù)規范參見(jiàn)表1。
本系統中,Q系列PLC與遠程工作站GCR(Z)柜間的CC-Link網(wǎng)絡(luò )通訊采用冗余技術(shù):① AJ61QBT11通訊模塊,共6塊,每個(gè)子系統各有2塊,一工作一備用。正常情況時(shí),通訊模塊1采集現場(chǎng)信號,收發(fā)信息,如有故障切換到備用通訊模塊。② FX2N-32CCL通訊模塊的設置與對應的主通訊模塊連接有關(guān)。
冗余總線(xiàn)上對應同一遠程工作站,有2塊開(kāi)關(guān)設置相同的通訊模塊FX2N-32CCL,一工作一備用??偩€(xiàn)上的通訊模塊站號依次為:01,05,09,13,17。模塊的通信速率,按不同子系統的距離遠近,設置成與對應的主通訊模塊的速率相同。
CC-Link網(wǎng)絡(luò )中所有站均要編程初始化,才能使網(wǎng)絡(luò )正常工作。
表1
項目 |
規范 | |
控制規格 |
最大鏈接點(diǎn)數 |
遠程輸入/輸出(RX,RY):2048點(diǎn) 遠程寄存器(RWw):256點(diǎn)(主站-遠程/從站) 遠程寄存器(RWr):256點(diǎn)(遠程/從站-主站) |
每站的鏈接點(diǎn)數 |
遠程輸入/輸出(RX,RY):32點(diǎn)(在一個(gè)從站中為30點(diǎn)) 遠程寄存器(RWw):4點(diǎn)(主站-遠程/從站) 遠程寄存器(RWr):4點(diǎn)(遠站/從站-主站) | |
最大占用的站數 |
4站(最大輸入/輸出點(diǎn)數為128點(diǎn),鏈接寄存器:32點(diǎn)) | |
瞬間傳送 |
最大1024個(gè)字節/站 | |
性能 |
鏈接的掃描時(shí)間(10Mbps) |
3.9ms(遠程輸入/輸出2048點(diǎn)) 6.7ms(遠程輸入/輸出2048點(diǎn),遠程寄存器512點(diǎn)) |
通信規范 |
通信速度 |
10M/5M/2.5M/625K/156Kbps |
通信方式 |
廣播投票方式 | |
同步系統 |
幀同步系統 | |
代碼 |
NRZI | |
傳送通道 |
總線(xiàn)系統(遵照EIA RS485標準) | |
傳送格式 |
根據HDLC | |
出錯的控制系統 |
CRC(X16+X12+X5+1) | |
可連接的模塊數 |
(1H a)+(2H b)+(3H c)+(4H d)≤64站 a:占用1站的模塊數,b:占用2站的模塊數,c:占用3站的模塊數,d:占用4站的模塊數 16H A+54H B+88H C≤2304 A:遠程I/O站模塊數 最多64個(gè)模塊 B:遠程設備站模塊數 最多42個(gè)模塊 C:從站/智能設備站模塊數 多26個(gè)模塊 | |
RAS功能 |
自動(dòng)復線(xiàn)功能、從站切斷功能、檢查數據連接狀態(tài)、離線(xiàn)測試(硬件測試、環(huán)路測試、參數校驗測試)、后備主站 |
4 軟件開(kāi)發(fā)
4.1 PLC軟件編制
本系統PLC控制部分采用三菱公司的GPPW編程軟件,它提供指令表、梯形圖和順序功能圖三種編程方法。
指令表是最原始的編程方式,它是將控制指令按順序逐個(gè)排列,生成文本程序文件,因其編制方法落后,本項目沒(méi)有用來(lái)直接編程,只是在程序檢查時(shí)偶爾用之。梯形圖編程是當前工業(yè)上應用最為廣泛的PLC編程方法,其最大的特點(diǎn)是類(lèi)似工業(yè)控制電氣圖的繼電器邏輯,容易被習慣于看電氣圖的工程技術(shù)人員看懂,本系統的PLC控制編程正是使用這一編程方法。順序功能圖則將控制過(guò)程分成多個(gè)步序和傳送,一步序代表一個(gè)具體操作或功能子程序,一個(gè)傳送代表從一個(gè)執行步序過(guò)渡到另一個(gè)執行步序的傳送條件,此種編程方式比較適應于查找故障點(diǎn)。
本系統編程的基本流程是:根據已經(jīng)確定的工藝系統控制要求→畫(huà)出流程圖→標注各信息流之間的關(guān)系→安排輸入、輸出的配置→對輸入、輸出進(jìn)行地址編號→畫(huà)出信號端子和現場(chǎng)信號聯(lián)絡(luò )圖表??刂瞥绦虻脑O計采用的是所謂的邏輯設計法,即根據生產(chǎn)過(guò)程中各檢測元件(如行程開(kāi)關(guān),力矩開(kāi)關(guān)等)狀態(tài)的不同組合和變化,確定所應滿(mǎn)足的中間環(huán)節,再按各執行元件的工作要求,用觸點(diǎn)的串并聯(lián)組合在電路上實(shí)現邏輯表達式,最終形成程序文件。
4.2 上位軟件編制
本系統2臺上位監控機的監控軟件選用了當今市場(chǎng)上較為流行的美國Intellution公司的iFIX,它與PLC的數據交換如下述:
4.2.1 數據流向及過(guò)程數據庫
iFIX實(shí)施監控所需的數據和相關(guān)信息取自于下層的PLC,PLC可供iFIX讀取的數據源包含數據塊變量、I/O地址、對象屬性、歷史數據、畫(huà)面屬性、VBA事件、全局變量和表達式。iFIX數據庫與數據源的連接是通過(guò)I/O Driver來(lái)實(shí)現的(I/O Driver不從屬于iFIX,需要另外安裝),iFIX讀取內部數據庫的數據并將數據傳送到應用程序的過(guò)程,則由驅動(dòng)器映象表(DIT)和掃描、報警、控制程序(SAC)完成,無(wú)需操作干預。數據流向為:
Process→PLC→I/O Driver→DIT→SAC→PDB→View
iFIX的過(guò)程數據庫由塊和鏈組成。塊是由iFIX提供的執行一定功能的指令集合,鏈是連接各個(gè)功能塊的邏輯關(guān)系,塊與鏈的合理搭配即形成所謂的邏輯塊鏈,一系列邏輯塊鏈連接在一起便生成一個(gè)控制或監視回路。塊分兩類(lèi):① 基本塊 (Primary blocks) 邏輯塊鏈的起點(diǎn),一般用于處理數據庫的輸入或輸出,如AI、AO、DI、DO等塊;② 二級塊 (Secondary block) 從前繼塊獲取數據并執行某種類(lèi)型動(dòng)作或計算,如計算塊CA。
例如:在灰渣泵房控制中,#1泵處于運行狀態(tài),#2泵被選為備用泵,當#1泵跳閘,#2泵自動(dòng)啟動(dòng)時(shí),其控制策略需要設置以下邏輯塊鏈:
#1泵跳閘信號處理塊DI→跳閘/自起動(dòng)控制計算塊CA→輸出#2泵啟動(dòng)信號處理塊DO
4.2.2 報警處理
iFIX提供了一套功能完善的報警生成程序,它可通過(guò)設定報警區及報警區路徑,將某一參數值超過(guò)預先設定值的基本塊的報警狀態(tài)傳送至相應的報警匯總表或報警顯示窗口。
在本項目的報警包括壓力、溫度、物位、電流、設備故障等。
4.2.3 數據安全設置
為了保護數據庫不受未授權的寫(xiě)操作,iFIX提供了安全保護區,它可以將數據庫內的數據塊按安全級別分類(lèi)存儲。不同操作權限的人員只能對相應級別數據區寫(xiě)操作。本系統的上位機設置三個(gè)權限:① 操作員:只能在WorkSpace運行狀態(tài)下操作;② 工程師:能進(jìn)入WorkSpace組態(tài)模式編輯文件;③ 系統管理員:享受本系統的最高權限。
對數據安全的設置稱(chēng)為安全組態(tài),這些工作在安全組態(tài)程序中進(jìn)行,包括:① 允許/禁止安全系統;② 生成和編輯用戶(hù)及組帳號;③ 建立啟動(dòng)時(shí)的自動(dòng)登錄;④ 定義用戶(hù)使用程序功能的權限;⑤ 定義用戶(hù)名和口令;⑥ 定義安全區名。
5 調試
所有的PLC控制程序和上位機操作畫(huà)面編制完成后,系統曾在制造廠(chǎng)進(jìn)行模擬調試,方法是用小型開(kāi)關(guān)模擬遠程工作站的輸入,將遠程工作站的輸出接至顯示燈泡,短接所需輸入(即開(kāi)關(guān)合上),觀(guān)察程序的輸出是否響應(即是燈泡亮否)以判斷程序的正確性。調試時(shí)對所有被控對象的單操和程序控制分別進(jìn)行試驗。
裝置在韶關(guān)電廠(chǎng)安裝完成后又進(jìn)行一次現場(chǎng)調試,期間曾根據現場(chǎng)條件的變化作過(guò)程序修改。
6 投運
經(jīng)過(guò)近一年的設計、組態(tài)、編程和調試,系統于2000年7月裝配完畢,同月交付韶關(guān)電廠(chǎng)工地施工,2000年9月,由廣東省電力設計研究院、廣東省試驗研究所、廣東省工程監理公司、汕特儀表成套廠(chǎng)及韶關(guān)電廠(chǎng)等單位組成驗收小組,對本控制系統進(jìn)行了驗收,隨后投入運行。從移交生產(chǎn)至今,控制系統運行正常,使用起來(lái)方便、可靠,維護工作極為簡(jiǎn)單,降低了運行和維護人員的勞動(dòng)強度。這套控制系統投運至今已穩定運行一年多,電廠(chǎng)反映有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢:
通過(guò)CRT畫(huà)面直接控制現場(chǎng)設備,操作方便且直觀(guān)。
一些主要設備的正常啟停與事故切換可由程序自動(dòng)控制,無(wú)須人工逐步操作,體現高度自動(dòng)化。
灰斗排灰由智能遠程工作站根據灰斗灰位自成閉環(huán)控制,令控制周期縮短,減輕操作員負擔。
監控系統具備過(guò)程數據的實(shí)時(shí)更新和存儲,查看、打印運行報表方便及時(shí)。
采用現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)節省了大量控制電纜,也令系統的安裝、檢修和維護更加方便。