汽車(chē)轉向泵是一種中高檔汽車(chē)的零部件,它由多種零件組成,需要借助不同的設備,按照一定的工序把它們組裝起來(lái)。在整個(gè)過(guò)程中,不僅要完成基本的裝配,還要對過(guò)程中諸如壓力、位移、時(shí)間等參數進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,以滿(mǎn)足工藝所提出的嚴格要求,保證裝配質(zhì)量。汽車(chē)轉向泵自動(dòng)裝配線(xiàn)就是完成上述功能的一組設備,它是由多個(gè)工位組成的一條流水生產(chǎn)線(xiàn),每個(gè)工位分別由1臺可編程控制器控制,以實(shí)現不同的功能。
1 設備及工藝要求
整個(gè)裝配線(xiàn)共有12個(gè)工位,其工藝流程如圖1所示。
圖1 汽車(chē)轉向泵自動(dòng)裝配線(xiàn)工藝流程圖
WS1.1工位用于把滾針軸承壓入端蓋孔內。其工作過(guò)程如下:先把端蓋放在壓臺上,再把滾針軸承放入壓頭槽內,然后同時(shí)撳下雙手按鈕,如果軸承方向正確,則夾具鎖緊,壓機下壓,否則,紅燈閃爍報警,壓機不工作,同時(shí)OP3操作面板上顯示有關(guān)錯誤信息。當壓機下壓時(shí),系統啟動(dòng)CoMoⅡ-S智能測量?jì)x表,對壓力和位移進(jìn)行檢測,如果結果合格,則綠燈亮,壓機退回,夾具松開(kāi),可以將零件轉入下道工序;如果結果不合格,則紅燈亮,按下復位按鈕后,夾具松開(kāi),取出零件,并讓它通過(guò)廢品確認檢測點(diǎn),再放入廢品盒內,延遲數秒鐘以后,方能重復下次循環(huán),每次裝配的結果都能以文本方式即時(shí)在OP3操作面板上顯示出來(lái)。
根據工藝要求,不僅最終壓力應控制在一定的范圍,壓入深度即位移量達到一定值,而且要求過(guò)程中的壓力和位移也應滿(mǎn)足一定的對應關(guān)系,不同的位移,對應的壓力應控制在一定的范圍,否則,加工出的零件不合格。為了能實(shí)時(shí)檢測壓力和位移,得出兩者間的在線(xiàn)關(guān)系曲線(xiàn),并據此對過(guò)程作出評估,采用了Kistler的CoMoⅡ-S智能測量?jì)x表。這種新型監測儀表,內置電荷和電壓放大器,可以同時(shí)采集壓力及位移傳感器兩路模擬輸入信號,自動(dòng)選擇量程和不同的坐標及最佳刻度,得出測量曲線(xiàn),具有閥值、容差帶、方框和終位等多種分析功能,可以根據需要選擇不同的組合對各種過(guò)程進(jìn)行分析和監測,并能方便地與PLC接口。壓機及其它機構的動(dòng)作全部由氣壓驅動(dòng),為使壓力平穩,選用了TOX氣液增力缸作為壓力元件,由電磁閥控制其升降。
2 系統設計
2.1 硬件組成
根據該工位輸入輸出信號的點(diǎn)數及控制要求,選用了性?xún)r(jià)比很高的SIEMENS S7-214 PLC作為控制核心,同時(shí)還擴展了一塊EM223數字量模塊,此外,系統還包括直流電源模塊,雙手操作按鈕控制模塊以及PLC編程用的與PC連接的PC/PPI電纜等,系統硬件結構如圖2所示。
圖2 系統硬件結構圖
為了實(shí)現人機對話(huà)功能,如系統狀態(tài)及變量顯示、參數修改等,還擴展了1臺OP3操作面板,它通過(guò)一根專(zhuān)用電纜與PLC的本機通訊口連接。
2.2 控制軟件設計
控制程序采