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      西門(mén)子802D數控系統在C8011B車(chē)輪車(chē)床數控改造上的應用
      本文是西門(mén)子802D數控系統在C8011B車(chē)輪車(chē)床數控改造上的應用的實(shí)例。



          長(cháng)久以來(lái),鐵路系統在鏇修客貨車(chē)車(chē)輪時(shí),使用的設備絕大部分都是某重型機床廠(chǎng)在八九十年代生產(chǎn)的C8011B車(chē)輪車(chē)床,該車(chē)床有兩個(gè)刀架,每個(gè)刀架帶兩個(gè)坐標軸(X軸和Z軸),采用電子仿型的方法對火車(chē)輪對的輪緣和踏面進(jìn)行加工,踏面形狀如圖1:



      圖1

          由于電子仿型的加工方法精度不高,因此加工出來(lái)的輪緣踏面形狀較差。另外機床的動(dòng)作控制方面采用老式的繼電器電路控制,電路復雜,故障率高,給維修帶來(lái)了一定的困難。隨著(zhù)我國鐵路事業(yè)的發(fā)展,為適應鐵路實(shí)施提速和發(fā)展高速列車(chē)的需要,車(chē)輪輪緣踏面的制造精度和鏇修標準越來(lái)越高,而原有的用仿型方法加工車(chē)輪已經(jīng)遠遠不能滿(mǎn)足精度要求,對該機床實(shí)行數控化改造是滿(mǎn)足這一要求最經(jīng)濟、最有效的方法。近兩年來(lái),各鐵路車(chē)輛段和車(chē)輪廠(chǎng)紛紛對其原有的C8011B車(chē)輪車(chē)床進(jìn)行數控改造,我們在使用西門(mén)子的802系列數控系統對該機床的改造過(guò)程中,先后使用了西門(mén)子的802S、802C、802D數控系統,其中,采用802D數控系統的設備改造方案較具典型性。

          選擇設備的改造方案時(shí),首先需要考慮的是滿(mǎn)足改造要達到的幾個(gè)要求:1、刀架X軸和Z軸的控制由原仿型控制改由數字軸控制。2、將原機床的所有動(dòng)作控制由原繼電器電路控制改為PLC控制。3、切削后的踏面形狀滿(mǎn)足精度要求,同時(shí)操作盡量簡(jiǎn)單。   

          為滿(mǎn)足以上條件,我們選用了西門(mén)子的802D數控系統,該系統是西門(mén)子公司近年來(lái)推出的數字化數控系統,它的車(chē)床版標準配置中帶了一塊PP72/48模板,可以實(shí)現72點(diǎn)輸入和48點(diǎn)輸出的PLC控制,同時(shí)驅動(dòng)模塊為一個(gè)雙軸功率模塊,可以帶兩個(gè)線(xiàn)性軸和一個(gè)主軸,在伺服電機中內置了速度反饋和位移反饋傳感器可以和主機一起形成一個(gè)半閉環(huán)控制系統從而能達到很高的機床精度。而且價(jià)格適中,具有很高的性?xún)r(jià)比,可以很好的滿(mǎn)足設備數控改造的要求。

          由于C8011B車(chē)輪車(chē)床采用兩個(gè)刀架對火車(chē)輪對的左右踏面同時(shí)加工,因此我們采用了兩套802D系統分別控制左右刀架的運動(dòng)。而機床所有動(dòng)作控制則全部由左刀架802D系統的PLC控制單元來(lái)控制。左側802D系統的主要硬件配置為:

          1、PCU主機                        1塊
                                                       
          2、全功能豎直鍵盤(pán)                 1塊

          3、PP72/48模板                    1塊

          4、611UE驅動(dòng)電源5KW               1塊

          5、611UE雙軸閉環(huán)控制單元          1塊

          6、611UE雙軸功率模塊              1塊

          7、1FK6電機3000RPM18NM            2個(gè)

          8、外接2500P/旋轉編碼器           1個(gè)

          9、連接電纜和PROFIBUS數據總線(xiàn)若干

          左右兩側系統的硬件配置相同,使用一個(gè)SIMODRIVE611UE雙軸控制模塊來(lái)控制兩個(gè)伺服電機分別驅動(dòng)X(jué)軸刀架和Z軸刀架。右側系統的PLC單元只處理系統本身的PLC指令。而MCP(機床控制面板)則和機床動(dòng)作按鈕面板集成在一起自制。

          在硬件配置中,我們選用了一個(gè)標準配置之外的外接旋轉編碼器,選用原因如下:

          因為數控改造的條件所限,雖然我們將原X軸和Z軸的絲桿換成了滾珠絲桿,但中間的傳動(dòng)機構仍為舊的傳動(dòng)機構,在伺服電機帶動(dòng)X(jué)軸和Z軸滑臺的傳動(dòng)過(guò)程中,X軸和Z軸的傳動(dòng)結構如圖2所示:



      圖2

          由上圖可見(jiàn),對于X軸來(lái)說(shuō),由于齒輪傳動(dòng)級數不多,傳動(dòng)間隙不大,因此可以采用標準配置使用伺服電機內置的速度反饋和位移反饋,此時(shí)X軸的滑臺運動(dòng)精度也能滿(mǎn)足要求。而對于Z軸來(lái)說(shuō),傳動(dòng)級數多,而且還有兩級錐齒輪傳動(dòng),因此傳動(dòng)間隙大大增加,如果我們仍采用伺服電機端的位移反饋的話(huà),那么Z軸的滑臺運動(dòng)精度就得不到保障。解決的方法雖然有很多,比如更換齒輪傳動(dòng)或是在Z軸導軌上加裝光柵尺等等,但因條件所限和價(jià)格等原因都不是很好的解決辦法。對于這特殊情況,為了解決這一問(wèn)題,最終我們考慮采用了在Z軸滾珠絲桿端連接一外接旋轉編碼器的辦法,連接方法如圖3。



      圖3 

          此時(shí)Z軸的位移反饋信號直接檢測的是Z軸滾珠絲桿端的位移信號,而電機和滾珠絲桿間齒輪傳動(dòng)的傳動(dòng)間隙都被包含在了閉環(huán)鏈中,因此Z軸滑臺的運動(dòng)精度得到了很大提高,滿(mǎn)足了精度要求。

          但是在802D系統的驅動(dòng)配置中,線(xiàn)形軸的控制接口里并沒(méi)有象802S或802C系統一樣有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的編碼器接口,它只有兩個(gè)接收電機反饋信號的X412和X411接口。此時(shí)Z軸的外接編碼器的信號該如何連接呢?在611UE雙軸閉環(huán)控制單元上,我們看到有一個(gè)X472接口,此接口是用來(lái)接收主軸的編碼器信號的,而在我們的數控改造中并沒(méi)有用到主軸控制,因此通過(guò)修改系統內部參數后我們就可以使用這個(gè)接口來(lái)接受Z軸的外接編碼器反饋信號了。將外接編碼器的連接電纜如圖3連接后,我們只需要修改802D系統內部的系統數據和雙軸功率模塊中的驅動(dòng)數據,將Z軸的伺服電機內置的位移反饋信號屏蔽而采用外接編碼器的反饋信號就可以了。

          這種在滾珠絲桿端安裝外接編碼器的方法安裝方便,增加的成本不多但使用效果很好,因此性?xún)r(jià)比極高。需要注意的只是在安裝調試過(guò)程中要仔細的設置相關(guān)的機床數據。

          對于原機床的繼電器控制電路的改造,雖然機床動(dòng)作并不是很多,但是控制較復雜,動(dòng)作之間的安全互鎖較多,因此在原電柜中的電路顯得十分復雜,而全部換成了由802D系統的PLC單元控制之后,外部控制電路得到了極大的簡(jiǎn)化。802D系統標準配置中的PP72/48模板能夠提供72位的輸入點(diǎn)和48位的輸出點(diǎn),輸入輸出點(diǎn)足夠機床使用,不用象其它的一些數控系統那樣要額外增加I/O輸入輸出點(diǎn)模塊。

          在數控加工程序的編制上,802D采用的是數控系統通用的G代碼編程。程序簡(jiǎn)潔,在本機床的程序編制上,由于加工出的踏面形狀的精度要求較高,而且對操作的簡(jiǎn)單性用戶(hù)也提出了很高的要求,因此在程序的編制中我們特別考慮了這一點(diǎn)。如圖1所示,由于加工輪對時(shí)操作者使用的是直徑測量,而一般情況下我們在車(chē)床的切削加工編程時(shí)在X軸方向上的進(jìn)刀是采用相對坐標的方式或是設定機床工件坐標,采取零點(diǎn)偏移的方法進(jìn)行加工,但是在這一機床中并不適用。為了簡(jiǎn)化操作,我們采用了西門(mén)子系統中的R參數來(lái)設定切削量,在程序中對相應的R參數編程之后,操作者在加工時(shí)只需在R參數中輸入要加工的輪對直徑值,那么程序會(huì )自動(dòng)換算出切削量并進(jìn)行切削,極大的方便了操作。

          另外由于輪對左右輪徑加工后的尺寸要求較嚴,加工后的左右輪徑差不能大于0.5mm。因此我們在R參數中設置了一個(gè)初始的對刀參數來(lái)調整切削基準。在刀桿長(cháng)度或數控系統的參考點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)可以十分快捷方便的修改基準,使得輸入的直徑值和實(shí)際切削出的輪對直徑值保持完全一致。

          還有一點(diǎn)是在切削輪對時(shí),對于其他數控系統,Z軸方向通常操作者在內側面對刀后需要將Z軸的當前坐標值輸入參數中,而802D數控系統中的可讀取當前坐標值的功能可以使操作工不用輸入數據,我們只需在加工程序中添加“R0=$AA-IM[Z]”后,系統就可以把當前的Z軸坐標值直接讀入到R參數的R0中,這樣操作者在操作時(shí)就只需要輸入每對輪對要加工的輪徑值就可以直接加工了,十分簡(jiǎn)單方便。

          在一臺設備的數控改造過(guò)程中,電磁干擾現象一直是一個(gè)在安裝調試現場(chǎng)中經(jīng)常困擾調試人員的很大問(wèn)題,由于使用舊設備的車(chē)間和場(chǎng)地一般來(lái)說(shuō)工作環(huán)境比較惡劣,強干擾源多,而且電網(wǎng)的電壓波動(dòng)較大,零線(xiàn)、地線(xiàn)質(zhì)量不是很高,因此在調試過(guò)程中經(jīng)常碰到干擾現象。為了消除干擾,設計和調試人員不得不付出額外的很多精力。例如我們曾在一臺使用其它系統進(jìn)行數控改造的車(chē)輪車(chē)床中遇到以下情況:平時(shí)數控系統都工作正常,但每天總有一兩次數控系統在工作中突然急停,屏幕顯示報警為X軸編碼器硬件故障,重新上電后機床又恢復正常,對此我們開(kāi)始懷疑是位移編碼器損壞或是線(xiàn)路接觸不良,但查了很長(cháng)時(shí)間,采取了很多措施都未能消除這一現象的產(chǎn)生,最終的檢查結果確定是系統受到了車(chē)間電壓瞬間波動(dòng)的干擾,后來(lái)不得不在設備電源進(jìn)線(xiàn)端加裝了一個(gè)穩壓變壓器,并單獨安裝了一條質(zhì)量很好的地線(xiàn)。雖然最終解決了問(wèn)題,但是浪費了很多的時(shí)間和精力。采用了西門(mén)子的802D系統之后,由于該系統采取了當前十分流行的使用Profibus數據總線(xiàn)將各個(gè)功能模塊相連的通訊方式,因此不但結構簡(jiǎn)單,而且抗干擾性大大增加,減少了數控設備因電磁干擾而產(chǎn)生各種不明故障現象的可能性。

          在我們對鐵路系統多個(gè)單位的C8011B車(chē)輪車(chē)床用西門(mén)子的802D數控系統進(jìn)行了數控改造后,改造后的機床性能可靠、加工精度高、操作簡(jiǎn)單、維護方便,因此得到了用戶(hù)的廣泛認可和高度評價(jià)。

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