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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
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      2024中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)年會(huì )
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      案例頻道

      淺談除氧器壓力自動(dòng)調節系統的改造
      • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):電力    
      • 點(diǎn)擊數:2034     發(fā)布時(shí)間:2004-11-20 14:02:00
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      張  軍,李  楠

          新疆華電昌吉熱電有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為昌吉熱電)除氧器壓力自動(dòng)調節系統因熱工檢測及控制設備特性差等原因,一直未能投入運行,因此全廠(chǎng)自動(dòng)投入水平較低,離貫標要求相差較遠。

      1  自動(dòng)投入應達到的技術(shù)要求

          (1) 按照《熱工自動(dòng)調節系統運行技術(shù)指標及試驗導則》的要求,除氧器壓力調節系統試驗應滿(mǎn)足以下要求:① 正常運行工況下,低壓除氧器壓力應保持在給定值+2kPa范圍內。② 低壓除氧器壓力給定值改變5kPa時(shí),調節系統應在1min內將壓力穩定在新的給定值。

          (2) 昌吉熱電熱工自動(dòng)調節系統投入率應在80%以上。

          熱工自動(dòng)調節系統投入率= (自動(dòng)調節系統投入總數)/(全廠(chǎng)自動(dòng)調節系統總數)*100 %。

          昌吉熱電熱工自動(dòng)調節系統總數為17套,分別為#1、#2、#3爐主汽溫度、給水、主汽壓力、爐膛負壓、送風(fēng)、#1、#2除氧器壓力自動(dòng)調節系統。因三套送風(fēng)及兩套除氧器壓力自動(dòng)調節系統未投入運行,投入率為12/1771%<80%。不能滿(mǎn)足要求。

      2  投入改造

          昌吉熱電#1、#2除氧器壓力自動(dòng)調節系統原使用的調節器為 DDZ-S系列模擬式調節器,因為功能單一,且數字信號無(wú)法傳輸,不能實(shí)時(shí)監測操作器的狀況,不能滿(mǎn)足系統要求。筆者使用了爐側尚未投入自動(dòng)的系統調節器,即川儀生產(chǎn)的KMM可編程序調節器,先內部做了試“改型”。KMM調節器為可編程數字調節器,采用數字技術(shù),以微處理機作為運算、判斷和控制的核心,具有智能化、適應性強、靈活性強、可靠性強的優(yōu)點(diǎn)。它由CPU、ROM、PAM、輸入輸出接口等硬件及系統程序、用戶(hù)程序等軟件組成。KMM調節器具有45個(gè)功能運算模塊,在調節器內部,功能模塊采用軟接線(xiàn),將它們進(jìn)行組和(即組態(tài)),就完成了運算控制功能。僅需改變程序就能實(shí)現系統控制方案的改變。它具有5點(diǎn)數字量輸入和3點(diǎn)數字量輸出,5點(diǎn)模擬量輸入和5點(diǎn)模擬量輸出,在CPU內部進(jìn)行A/D、D/A轉換,充分滿(mǎn)足系統信號量需求。

          在編制程序中,原只接入了一路壓力信號,因為#1、#2除氧器壓力之間互相影響,為解決其耦合現象,故在調節系統軟、硬件中除本除氧器壓力值外,又增加了一路輸入信號,即另一除氧器壓力。在程序中,將兩者乘以一個(gè)比例系數后相加,做為此程序的壓力輸入,效果頓時(shí)改觀(guān)。

          又由于#1、#2除氧器空間壓力接近大氣壓,壓力變送器安裝位置離測點(diǎn)位置處較遠,壓力修正大。因此,在除氧器水位變化的情況下,空間壓力變化不及時(shí),直接影響變送器正壓側的信號隨除氧器空間壓力而變化緩慢,從而不能及時(shí)反映出除氧器空間壓力的瞬時(shí)變化。并且,儀表及自動(dòng)信號共用一臺變送器,危險較為集中。所以,針對這一情況,筆者又在除氧塔處增加了一臺壓力變送器,消除了靜壓影響,自動(dòng)信號與儀表分開(kāi),使得送入調節系統的信號更加真實(shí)、可靠,調節質(zhì)量更好。

          原除氧器壓力調節裝置都為川儀十廠(chǎng)生產(chǎn)的DKJ-4500調節閥,屬于雙座式調節閥,運行中調節閥漏流量大,當調節閥全關(guān)時(shí)除氧器空間壓力仍然上升,執行器動(dòng)作遲緩,抗干擾性差,執行器位置反饋器零點(diǎn)漂移嚴重,調節品質(zhì)不能滿(mǎn)足要求。執行器與調節閥改造后的設備采用川儀十廠(chǎng)同日本橫河先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)合資生產(chǎn)的CV3000型調節閥和ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執行器。

          ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執行器帶有伺服放大器等功能,均與二期設備功能相同。它適用于各類(lèi)工藝過(guò)程自動(dòng)控制系統之中,它接受上位調節儀表的控制信號,輸出直線(xiàn)位移和機械力,操縱各類(lèi)閥門(mén)的開(kāi)度,調節工藝管路中流體介質(zhì)的流量,實(shí)現工藝參數的自動(dòng)控制。

          它是以單片微處理控制器為核心的智能化儀表,與傳統的模擬儀表相比,具有顯著(zhù)的優(yōu)越性:① 兼容4~20mA模擬信號及符合HART通信協(xié)議的數字信號,系統構成靈活、適應性強;② 一體化結構,不需另配伺服放大器;③ 智能定位,精度高、阻尼特性好;④ 具有電制動(dòng)功能,不帶機械制動(dòng)器,無(wú)摩擦磨損,工作壽命長(cháng);⑤ 現場(chǎng)按鍵手動(dòng)操作,并帶調節信號及閥位信號等多參數顯示;⑥ 無(wú)觸點(diǎn)中途限位,確保系統安全;⑦ 具有現場(chǎng)斷線(xiàn)、偏差過(guò)大、電機堵轉、過(guò)熱等多種故障診斷及報警、處理等功能;⑧ 具有正反轉作用識別、閥門(mén)流量特性變換、用戶(hù)設定任意流量特性曲線(xiàn)功能;⑨ 數字濾波,抗干擾能力強,無(wú)觸點(diǎn)位移傳感器,可靠性高。

          安裝后,壓力調節性能明顯提高,但閥位指示不理想,計算得知,輸入阻抗過(guò)大,因執行器本身帶有伺放功能,故將伺服放大器拆除,系統重新布線(xiàn),隨后閥位指示正常。因ZSB6.0-60型智能電動(dòng)執行器接收4~20mA控制信號,故操作器改為DFQ-2103型弱電控制操作器,此操作器操作輸出信號為4~20mADC,允許負載0~600。跟蹤精度為±0.5%FS,提高了系統的可靠性和穩定性。

      3  軟件設計

          (1) 調節器壓力輸入采用兩除氧器壓力各自乘以一個(gè)比例系數后相加,做為此程序的壓力輸入。
          (2) 各通道信號分布情況:在模擬量輸入第一通道,輸入#1除氧器壓力;在模擬量第二通道,輸入#2除氧器壓力;在模擬量第三通道,輸入#1除氧器壓力裝置閥位反饋。
      數字量輸入包括:操作器手/自切換的數字量輸入,及外部連鎖信號。
          (3) 正反作用設置:切換開(kāi)關(guān)置于OFF。即PID調節動(dòng)作為反作用(SP大于PV時(shí),輸出增加)。
          (4) 可變參數的計算:除氧器壓力量程為(0~60)kPa ,調節定值分別是15 kPa和25 kPa,高、低值限幅模塊輸入量P2均設為5%,故程序中可變參數PR1=0.470,可變參數PR2=0.200。
          (5) 運算周期選擇200ms。
          (6) 在能投入的基礎上,提高調節品質(zhì),為可用率達到80%以上,不斷改變比例帶、積分時(shí)間,最后比例帶定值為75.0,積分時(shí)間為0.45。
      按照《熱工自動(dòng)調節系統運行技術(shù)指標及試驗導則》的要求進(jìn)行試驗,經(jīng)多次實(shí)驗,均能滿(mǎn)足要求。

      4  結語(yǔ)

          (1) 提高了該廠(chǎng)熱控水平,自動(dòng)投入率大幅提高。#1、#2除氧器壓力自動(dòng)的投入后,使昌吉熱電自動(dòng)投入率提高到82.3%。并達到技術(shù)監督及貫標要求。

          (2) 采集的除氧器壓力信號均為在除氧塔處新增的壓力變送器信號,避免因靜壓影響帶來(lái)的示值誤差。能夠及時(shí)調節除氧器空間壓力,使#1、#2除氧器遠傳壓力信號更真實(shí),便于運行人員監視、調整。

          (3) 提高了除氧器運行的安全性。

          (4) 減輕了檢修維護量。

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