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    1. 20240703
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      工業(yè)智能邊緣計算2024年會(huì )
      2024
      2024中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)年會(huì )
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      案例頻道

      1500噸/日甘蔗制糖全自動(dòng)化生產(chǎn)及生物質(zhì)發(fā)電自動(dòng)化控制項目

      1 背景

      糖類(lèi)是人體主要營(yíng)養來(lái)源之一,人體的消耗要以糖類(lèi)氧化后產(chǎn)生的熱能來(lái)維持,人體活動(dòng)所需的能量大約有70%是靠糖類(lèi)供給的,食糖不僅是人類(lèi)生活的必需品,同時(shí)也是飲料、糖果、制藥等相關(guān)行業(yè)中不可或缺的原料。我國作為重要的食糖生產(chǎn)國與消費國,糖料種植在農業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位,僅次于糧食、油料、棉花,居第四位。

      在食糖生產(chǎn)方面我國制糖業(yè)目前人力資源消耗極高,但日榨制糖量卻遠遠低于制糖強國,傳統的生產(chǎn)方式消耗大量的人力資源,某糖廠(chǎng)日榨1.4萬(wàn)噸,職工880人,還沒(méi)包括大量的榨季臨時(shí)工。泰國日榨1.5萬(wàn)噸,僅配備210人左右;澳大利亞日榨1.3萬(wàn)噸,職工人數不到100人。由此可見(jiàn),傳統的生產(chǎn)方式人力成本高、人力資源嚴重浪費、自動(dòng)化程度低、不符合現代化生產(chǎn)的要求。隨著(zhù)制糖行業(yè)標準日益提高,生產(chǎn)規模不斷擴大,人工操作已經(jīng)難以達到穩定生產(chǎn)與產(chǎn)品指標,影響產(chǎn)品質(zhì)量,造成資源的嚴重浪費。再加上信息難以整合,極大拖慢生產(chǎn)節奏,對生產(chǎn)管理帶來(lái)嚴重遲滯。因此,建設智能工廠(chǎng)對于制糖行業(yè)來(lái)說(shuō)勢在必行。

      當前,中國制造企業(yè)正在加快智能工廠(chǎng)的建設步伐,南寧糖業(yè)股份有限公司作為目前國內制糖行業(yè)最大的國有控股上市公司,中國輕工業(yè)制糖行業(yè)十強企業(yè),開(kāi)啟了“自動(dòng)化、智能化、數字化”的現代化智慧工廠(chǎng)建設道路。

      甘蔗制糖工序包括壓榨→沉清(也作澄清、清凈)→蒸發(fā)→上浮→煮糖→分蜜→干燥→篩分→包裝,另外生產(chǎn)中產(chǎn)生的蔗渣不僅可作為鍋爐燃料,發(fā)電供汽,為整個(gè)工廠(chǎng)提供動(dòng)力,部分蔗渣還可施肥、造紙等。

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      圖1 蔗糖生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

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      圖2 幾種甘蔗制糖工藝步驟簡(jiǎn)介

      2 項目目標

      此項目是針對南寧糖業(yè)明陽(yáng)糖廠(chǎng)的全自動(dòng)化全信息化改建,改建項目不同于新建項目,實(shí)施難度比較大,現場(chǎng)有大量的獨立控制單元,除了1萬(wàn)多點(diǎn)的物理點(diǎn)外,還要將二十幾臺不同類(lèi)型的單元控制器進(jìn)行通訊整合,實(shí)現中央控制室的總體調度。整體網(wǎng)絡(luò )架構共包含三層:分別是控制網(wǎng)絡(luò )(控制器與I/O站之間的現場(chǎng)總線(xiàn)通訊網(wǎng)絡(luò ))、系統網(wǎng)絡(luò )(人機界面計算機HMI與控制站之間的實(shí)時(shí)數據傳輸的工業(yè)以太網(wǎng))、主控室監控網(wǎng)絡(luò )(主控室服務(wù)器與現場(chǎng)操作站的實(shí)時(shí)數據傳輸的光纖環(huán)網(wǎng)),通過(guò)光纖環(huán)網(wǎng)連接各分控室的操作站,實(shí)現全廠(chǎng)數據的完全整合管理。并配置大屏幕顯示(拼接)屏,可顯示全廠(chǎng)生產(chǎn)關(guān)鍵工序的監控畫(huà)面,掌握全廠(chǎng)的生產(chǎn)動(dòng)態(tài),調度指揮生產(chǎn)。為提高數據傳輸的可靠性,所有網(wǎng)絡(luò )均采用冗余結構。

      按生產(chǎn)工序設置5個(gè)DCS分控室,甘蔗預處理壓榨分控室(控制站*3)、澄清蒸發(fā)分控室(控制站*3)、成糖分蜜干燥分控室(控制站*4)、熱電站鍋爐汽機控制室(控制站*5),該控制室通過(guò)通訊的方式連接2個(gè)PLC控制室,分別是壓榨翻板機除雜系統分控室、熱電中水/污水系統分控室。分控室主要作用是就近布置系統控制站、I/O柜、現場(chǎng)檢測、執行單元配電等,以減少工程電纜的長(cháng)度。分控室布置操作站,提供本地監控。通過(guò)布置光纖網(wǎng)絡(luò ),將分控室操作站集中到中央調度控制室,實(shí)現全廠(chǎng)集中生產(chǎn)操作管理。

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      圖3 整體網(wǎng)絡(luò )架構

      3 項目實(shí)施與應用

      項目采用優(yōu)穩公司自主研發(fā)的UW600DCS控制系統,對南寧糖業(yè)明陽(yáng)糖廠(chǎng)進(jìn)行全廠(chǎng)自動(dòng)化改造,成功設計并實(shí)現了:壓榨車(chē)間自動(dòng)喂蔗系統,國內首套DCS自動(dòng)化煮糖系統,并針對動(dòng)力車(chē)間多種開(kāi)關(guān)型調節閥自主設計伺服控制算法,成功解決了此種閥門(mén)開(kāi)度不穩定、無(wú)法進(jìn)行自動(dòng)調節的問(wèn)題。另外,對現場(chǎng)16臺分蜜機采用Profibus、ModBus等工業(yè)總線(xiàn)通訊進(jìn)行集中控制,成功實(shí)現了分密系統的集中化生產(chǎn)管理。此自動(dòng)化生產(chǎn)控制系統能夠很好的滿(mǎn)足制糖業(yè)各工段的生產(chǎn)需求,實(shí)現生產(chǎn)管理的自動(dòng)化、信息化、智能化。

      (1)壓榨提汁

      壓榨提汁生產(chǎn)線(xiàn)按逆物料啟動(dòng)、順物料停車(chē)來(lái)運作。即啟動(dòng)時(shí),為了避免設備同時(shí)啟動(dòng)而造成負載的陡增,同時(shí)也為了防止蔗料在生產(chǎn)線(xiàn)上的堵塞,采用先啟動(dòng)后級設備,延時(shí)后再啟動(dòng)前一級的設備的逆向延時(shí)啟動(dòng)方式;停機時(shí),為了使在生產(chǎn)線(xiàn)上殘余的物料能完成其剩余的工藝流程,采用先停止前一級設備,延時(shí)后再停止后一級設備的順向延時(shí)停機方式。另外當設備有故障發(fā)生時(shí),控制系統能及時(shí)報警并能顯示出故障,同時(shí)使輸送機1和輸送機2能立即互鎖停機,以免造成嚴重事故。

      壓榨車(chē)間是蔗糖生產(chǎn)的第一步,其大型設備多,要求高響應高精度的同時(shí),必須保證操作安全及產(chǎn)品質(zhì)量。壓榨系統主要可分為進(jìn)蔗系統與泵浦系統,進(jìn)蔗系統主要包括:一、二級帶轉速控制、提升機轉速控制、榨機轉速控制以及耙齒機轉速聯(lián)鎖控制;泵浦系統主要包括:稀汁桶液位控制、滲透水流量控制以及混合汁流量控制。具體描述如下:

      一級帶轉速控制:一級帶相當于入蔗量的預處理控制,此時(shí)帶速采用串級PID進(jìn)行自動(dòng)控制,主調節為二級帶料位,其料位值可進(jìn)行設定,副調為一級帶料位,協(xié)同主調及時(shí)準確調整一級帶轉速,使二級帶料位槽不空槽不漲槽,這樣才能保證二級帶的均衡進(jìn)蔗。

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      圖4 壓榨一線(xiàn)泵浦界面

      二級帶轉速控制:主要根據核子稱(chēng)傳至DCS的實(shí)時(shí)榨量調整二級帶轉速的大小,保證其進(jìn)入榨機的“纖維量”恒定,從而保證榨機的負荷穩定。

      榨機轉速控制:通過(guò)五級料位開(kāi)關(guān)控制,設定好基準轉速后,若一級料位開(kāi)關(guān)動(dòng)作則增加設定轉速1,二級料位開(kāi)關(guān)動(dòng)作則增加設定轉速2,三級料位開(kāi)關(guān)動(dòng)作則增加設定轉速3,四級料位開(kāi)關(guān)動(dòng)作則增加設定轉速4,五級料位開(kāi)關(guān)動(dòng)作則增加設定轉速5,同時(shí),相近兩個(gè)料位開(kāi)關(guān)進(jìn)行互鎖。即用每座高位槽的料位點(diǎn)信號指示本座壓榨機調速,保證高位槽料位的穩定高度,從而使通過(guò)各壓榨機的蔗層厚度均勻,人轆壓力均勻、達到高榨、高抽出、低負荷的目的。

      耙齒機轉速聯(lián)鎖聯(lián)鎖控制:整條生產(chǎn)線(xiàn)只降速度不停機,以保證能夠及時(shí)順利開(kāi)機,穩定生產(chǎn)。各榨機停止對應的耙齒機也停止,另外,一線(xiàn)6#榨機轉速降至額定轉速10%時(shí),5#耙齒機轉速(歸0);鍋爐1#皮帶停止時(shí),5#耙齒機轉速歸0;并按5#耙——4#耙——3#耙——2#耙——1#耙——提升機——二級帶——一級帶的順序,停止滑差電機的輸出轉速(調速器歸0)。

      稀汁桶液位控制:采用智能PID調節器,在均衡壓榨的同時(shí),對各個(gè)稀汁桶設定合理的液位值,使各個(gè)榨機對應的稀汁桶液位做到不空不溢,這樣才能保證混合汁液位的穩定。

      滲透水控制:首先,進(jìn)入滲透水箱的冷熱水管各有一個(gè)開(kāi)關(guān)閥傳至DCS,通過(guò)控制這兩個(gè)閥門(mén)來(lái)調節滲透水箱的溫度及液位;然后,通過(guò)調節滲透水泵的出口調節閥,來(lái)調節進(jìn)入榨機的滲透水流量。

      混合汁流量控制:混合汁的調節首先需要保證其流量的穩定性,而混合汁箱則可以看成壓榨車(chē)間至制煉車(chē)間的一個(gè)“緩沖器”,在保證流量的同時(shí),也不允許其抽空或者溢出,本項目中采用智能化數學(xué)建模與PID結合進(jìn)行控制,在液位與流量中引入榨量變化,榨量增加則混合汁流量也進(jìn)行緩慢增加,同樣榨量減小其也逐漸減小,這樣自動(dòng)調節去制煉車(chē)間的混合汁流量,保證制煉車(chē)間原料正常。

      (2)沉清上浮

      壓榨出來(lái)的蔗汁還含有很多雜質(zhì),沉清工段通過(guò)去除非糖分以提高糖汁的純度,并降低其粘度和色值,為煮糖結晶提供優(yōu)質(zhì)的原料糖漿。

      沉清上浮工藝作為貫穿制糖過(guò)程的關(guān)鍵操作,直接影響著(zhù)糖的質(zhì)量和產(chǎn)量,而時(shí)間、溫度、pH值則是沉清工段的重要指標。而此次沉清的主要控制難點(diǎn)在于對糖汁一次加熱和二次加熱溫度的控制,也就是對中和反應的控制。

      由于蔗汁蒸發(fā)受高溫影響,將會(huì )導致其消耗時(shí)間過(guò)長(cháng),進(jìn)而使蔗汁的pH值受到時(shí)間影響降低,糖汁偏酸,加快轉化速度,令溫度升高,最后導致時(shí)間進(jìn)一步延長(cháng),降低收回率。為避免這種現象的發(fā)生,我們通過(guò)優(yōu)穩特有的智能PID對一次加熱、二次加熱汁汽閥進(jìn)行控制,精確控制加熱溫度在100℃左右,使現場(chǎng)實(shí)現了自動(dòng)化控溫生產(chǎn),既減少了人為干擾,又實(shí)現了溫度的精確控制,保證了生產(chǎn)質(zhì)量。

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      圖5 沉清控制界面

      本次上浮工段通過(guò)最小二乘法進(jìn)行數學(xué)建模,精確控制絮凝劑以及磷酸加入量、打泡流量和糖漿流量,與設定值誤差達到2.5%以?xún)?。從而更好的控制工藝參數,使氣泡與絮凝劑充分混合,進(jìn)入上浮器后更好的捕捉色素物質(zhì)與膠體顆粒,迅速浮升與清汁分離。為獲得低色值、低粘度、低濁度和低含硫的良好糖漿打下了基礎。

      (3)五效蒸發(fā)

      蒸發(fā)系統是制糖生產(chǎn)過(guò)程中的心臟,需將清凈后的低錘度稀糖汁通過(guò)蒸發(fā),除去大量水份,濃縮成較高錘度65°BX左右的糖漿,供結晶煮糖。

      本項目用六個(gè)蒸發(fā)罐來(lái)實(shí)現五效蒸發(fā),總會(huì )有一個(gè)蒸發(fā)罐處于備用狀態(tài)。四效汁汽會(huì )從四號蒸發(fā)罐或五號蒸發(fā)罐出來(lái),然后經(jīng)過(guò)熱水平衡箱至上浮器,經(jīng)過(guò)浮清處理后再進(jìn)入五號或六號蒸發(fā)罐,也就是最終的五效汁汽從五號或六號蒸發(fā)罐出來(lái),然后經(jīng)過(guò)濃縮罐至沉清糖漿箱,得到清糖漿以用于煮糖。

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      圖6 蒸發(fā)DCS界面

      由于蒸發(fā)系統的六個(gè)蒸發(fā)罐是連在一起的,上級蒸發(fā)罐的汁汽直接進(jìn)入下級蒸發(fā)罐,所以各個(gè)蒸發(fā)罐的液位也是相互影響的。我們主要控制各個(gè)蒸發(fā)罐聯(lián)通管道上的調節閥,通過(guò)調節各個(gè)蒸發(fā)罐的進(jìn)汁汽量來(lái)調節其液位的高低。在此之前,首先需做到穩定初始加熱蒸汽壓力,這樣才能在大環(huán)境穩定的前提下對各個(gè)蒸發(fā)罐的液位進(jìn)行自動(dòng)調整。同時(shí)還需注意各個(gè)蒸發(fā)罐的壓力,由于蒸發(fā)系統采用的是真空差壓式蒸發(fā),靠微差壓來(lái)進(jìn)行汁汽的有效流轉,一效蒸發(fā)壓力約在0.25MPa左右,逐級遞減,所以對各個(gè)蒸發(fā)罐的真空度控制尤為重要。

      我們通過(guò)智能化串級PID控制原理,主調節參數為各蒸發(fā)罐壓力,副調節為反應較為靈敏的蒸發(fā)罐液位,實(shí)時(shí)監測,實(shí)時(shí)響應。在保證各蒸發(fā)罐真空度的前提下,將各蒸發(fā)罐的液位維持在量程的三分之一左右,確保為下級煮糖提供優(yōu)質(zhì)的糖漿。另外,控制用汽量與五效真空罐的溫度,通過(guò)不同的壓力對應的不同飽和蒸汽溫度,對溫度設定值進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤與調整。這樣在保證蒸汽用量處于最佳狀態(tài)的同時(shí),使用汽效率最大化,將糖分回收率增加,并降低能耗。

      (4)煮糖與結晶

      在煮糖過(guò)程中,真空度、蒸汽壓力、入料濃度和溫度這四個(gè)技術(shù)條件,自始至終都是相互影響,相互聯(lián)系的。在整個(gè)煮煉過(guò)程中,需要穩定控制好真空度、蒸汽壓力、入料濃度與溫度,使水分蒸發(fā)與蔗糖沉積的速率平衡。

      在本項目中,間歇煮糖主要針對甲糖糕的煮制,實(shí)現了國內第一套DCS控制的自動(dòng)化煮糖系統。其控制流程主要分為入種階段與煮糖階段。入種階段為煮糖做準備,針對現場(chǎng)設備進(jìn)行自動(dòng)化順序控制,為煮糖階段做準備。煮糖階段為自動(dòng)控制的核心階段,優(yōu)穩系統針對糖廠(chǎng)煮糖工藝過(guò)程進(jìn)行合理建模,將其主要分為:一階煮水階段、甲洗階段、二階煮水階段、濃縮放糖、結束洗罐等步驟。

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      圖7 甲糖煮糖DCS操作界面

      其中一階煮水與甲洗階段可根據工況選擇是否投入。煮糖的整個(gè)過(guò)程主要根據所設定的15段煮糖曲線(xiàn)法來(lái)進(jìn)行自動(dòng)煮糖,自動(dòng)調節閥根據煮糖曲線(xiàn)對煮糖罐的液位與錘度進(jìn)行自動(dòng)追蹤與調節,對入料調節閥及熱水調節閥進(jìn)行自動(dòng)控制,使錘度與現場(chǎng)液位按預先設置好的經(jīng)驗曲線(xiàn)運行,系統在安裝調試好以后無(wú)須人工操作和干預,人為因素對系統影響幾乎為零,此外操作人員還可以通過(guò)人工設置參數來(lái)優(yōu)化調整曲線(xiàn),例如第一階段煮水與第二階段煮水,均可根據現場(chǎng)情況調節相應參數,使系統達到最好的自動(dòng)化煮糖效果。

      自動(dòng)放糖時(shí),控制系統對攪拌電流與垂度進(jìn)行雙判斷,有任意條件達到即可放糖,從而達到精確、順利放糖的目的。

      (5)助晶分蜜

      煮糖的過(guò)程中,助晶過(guò)程是糖糕中晶體繼續長(cháng)大的過(guò)程。在煮糖的后期,各種糖糕均有濃度高、粘度大、對流緩慢的特點(diǎn)。這種糖糕不宜在結晶罐中繼續煮制。但母液中仍含有大量糖分,若不使其盡量結晶出來(lái),會(huì )增加糖分損失。

      助晶階段主要控制助晶時(shí)間,一般甲糖為2~4小時(shí),乙糖為4~6小時(shí),丙糖24小時(shí)左右。另外控制母液濃度,通過(guò)適量加水來(lái)控制糖膏濃度,控制結晶體長(cháng)大所需要的過(guò)飽和度,有利于分蜜的順利進(jìn)行。

      助晶后的各種糖膏仍然是晶體和糖蜜的混合物,必須經(jīng)過(guò)分蜜才能將其中的晶體分離出來(lái)。由于糖膏的性質(zhì)不同,其對分蜜操作與設備的要求也各不相同。甲、乙、丙糖膏的的晶液比、純度、流動(dòng)性等依次減小,而含蜜量、粘度等則依次增大,因而分蜜也逐漸困難。

      本項目中將現場(chǎng)所有分蜜采用DP、ModBus通訊方式傳至DCS,在國內首次實(shí)現了遠程監控、操作分蜜機的目的,更加有利于分蜜工段的調整與改進(jìn)。

      (6)鍋爐汽機鍋爐部分主要功能有:汽包水位調節系統,過(guò)熱汽溫調節系統,給水閥前母管壓力給水泵調節系統。

      汽機部分主要功能有:減溫減壓器溫度調節系統,除氧水箱水位調節系統。

      本項目DCS系統主要運用智能PID控制算法,并對過(guò)程量PV值進(jìn)行二選一處理,以保證控制的精確性。另外,汽包水位調節系統采用單沖量與三沖量相結合的方式,當鍋爐負荷大于30%時(shí),自動(dòng)切換至三沖量調節控制。除氧器方面可進(jìn)行控溫或控壓的選擇,以更好的適應各種現場(chǎng)情況。另外各主要聯(lián)鎖保護,如對空排汽、緊急放水,鍋爐主燃料跳閘系統(MFT),汽機ETS系統,實(shí)現鍋爐的安全生產(chǎn)。

      在燃燒控制方面,由于蔗渣含水過(guò)高、顆粒度偏大、熱值偏低,造成鍋爐煙氣量增加,Nox排放增加,排煙溫度偏高,增加鍋爐的排煙損失,影響鍋爐熱效率。因此配有烘干噴燃系統,具體控制方式如下:

      系統設備有刮板機——喂料器-烘干機——破碎機——送料風(fēng)機,使用過(guò)程中下級設備如突然跳停,上級所有設備緊急停機。另設有堵料聯(lián)鎖判斷,判斷堵料后退出刮板機。調節控制:(1)喂料系統可根據鍋爐蒸汽負荷及壓力來(lái),通過(guò)調整喂料機的轉速來(lái)調整鍋爐喂料量;(2)喂料系統烘干機溫度,根據設定的溫度值調節熱風(fēng)風(fēng)門(mén),以滿(mǎn)足烘干要求。

      本項目不僅實(shí)現了汽包水位、減溫水、除氧水、喂料器、鍋爐點(diǎn)火等自動(dòng)控制,且優(yōu)化完善了緊急放空放水、緊急設備停機、皮帶之間聯(lián)鎖停機、打包分組及自動(dòng)排污等控制方式。另外,鍋爐、打包進(jìn)行集中控制,減少車(chē)間兩個(gè)工序因獨立操作信息不通暢,有利于鍋爐燃燒均衡和安全生產(chǎn)。同時(shí),為了提高車(chē)間設備信息化和自動(dòng)化控制水平,通過(guò)升級/改造設備,使基礎設備的可靠性、穩定性有所提高,為自動(dòng)控制提供良好的基礎平臺。

      4 實(shí)施效果

      (1)設置17個(gè)控制室,相互獨立又緊密聯(lián)系,在任一控制室均能實(shí)現全場(chǎng)監控,信息共享,又能通過(guò)權限分配機制,明確操作權限??刂普痉倍?,站間通訊量大,由于以前大多是人為手動(dòng)操作,因此各個(gè)崗位交雜繁多。為使現場(chǎng)人員能夠盡快的適應DCS操作,并能夠及時(shí)的處理現場(chǎng)問(wèn)題,本項目共設計了17個(gè)控制室,共計38臺電腦,系統網(wǎng)絡(luò )錯綜復雜,各個(gè)站點(diǎn)間的控制測點(diǎn)依靠系統的強大通訊帶載能力,不依靠硬接線(xiàn)相連,互相引用,遍布全廠(chǎng)各個(gè)角落。且操作權限分至各個(gè)工段,每臺電腦均可查看全廠(chǎng)各個(gè)車(chē)間的生產(chǎn)情況,但僅能對本崗位所負責的設備進(jìn)行操作,在加強管理的同時(shí),也促進(jìn)了生產(chǎn)。

      (2)強大的通訊能力,整合了廠(chǎng)內原有的所有獨立單元控制設備,建立全局數據庫,實(shí)現全自動(dòng)控制的同時(shí),為上層的信息化建設打下基礎。第三方通訊設備多,通訊量大,通訊方式多樣,UW600系列控制系統具有內外部通訊強大的功能。為了給現場(chǎng)操作人員帶來(lái)更多方便,也為了節省項目資金,加快項目進(jìn)度,本項目與第三方通訊多達20余個(gè),且大多為第三方PLC控制系統,包括:歐姆龍、西門(mén)子200、西門(mén)子300、西門(mén)子1200等,總通訊點(diǎn)數達到2000多個(gè),而經(jīng)過(guò)這一個(gè)榨季的考驗,充分體現出了UW600系統的穩定與可靠。

      (3)通過(guò)編寫(xiě)DCS算法解決老舊閥門(mén)不可用問(wèn)題。由于現場(chǎng)老舊開(kāi)關(guān)閥太多,閥門(mén)定位器調節不可靠,遂通過(guò)編寫(xiě)DCS內部算法跳過(guò)閥門(mén)定位器直接對部分開(kāi)關(guān)閥進(jìn)行控制。解決了包括鍋爐減溫水、糖漿流量、上浮打泡等閥門(mén)的自動(dòng)控制,不但節約了成本,更方便了現場(chǎng)人員的使用。

      (4)液位可控、精準放糖:由于現場(chǎng)設備老舊,錘度計、液位計不準確,在甲糖自動(dòng)控制算法中,無(wú)法按照傳感器液位進(jìn)行煮糖,也無(wú)法按照傳感器錘度放糖。在現場(chǎng)施工人員、明陽(yáng)煮糖師傅的配合下,通過(guò)將液位傳感器與實(shí)際液位校對的方法,重新在DCS端進(jìn)行液位校準,實(shí)現了自動(dòng)煮糖中的液位可控;另外,在放糖時(shí)候采用電流放糖法,成功實(shí)現了最后的準確放糖。

      (5)取消電鈴聯(lián)系,DCS命令傳達速度更快、更穩定。以往各個(gè)崗位之間發(fā)生緊急事故時(shí),需要通過(guò)電鈴進(jìn)行聯(lián)系,不僅反應慢,而且會(huì )由于電路老化等原因造成聯(lián)系失敗?,F在全廠(chǎng)改造完畢后,以UW600控制系統為基礎,各個(gè)車(chē)間可通過(guò)DCS系統互相發(fā)送,開(kāi)榨、停榨、減榨、增榨等指令,不僅加快了反應速度,而且通過(guò)DCS系統發(fā)出指令也更加穩定。

      (6)DCS聯(lián)鎖代替現場(chǎng)硬聯(lián)鎖,更加可靠。由于現場(chǎng)以前所用硬聯(lián)鎖電路時(shí)間過(guò)長(cháng),接觸器觸點(diǎn)及電路老化嚴重,現場(chǎng)設備出現問(wèn)題時(shí)往往聯(lián)鎖未能起作用?,F將所有關(guān)鍵聯(lián)鎖都用DCS投入,DCS系統強大的運算能力及可靠性,使現場(chǎng)出現生產(chǎn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)停機,避免造成更大的生產(chǎn)事故。

      綜上所述,DCS系統在此次改造過(guò)程中,既解決了許多老舊設備的控制問(wèn)題,又方便了現場(chǎng)人員的操作。同時(shí),也使得人工控制不了的設備在DCS端得到了穩定控制,建立實(shí)施全局完整實(shí)時(shí)數據庫系統,實(shí)現與主要生產(chǎn)裝置、設施的控制系統(DCS、PLC等)集成,工廠(chǎng)生產(chǎn)信息實(shí)現共享,生產(chǎn)信息實(shí)現可視化,達到優(yōu)化生產(chǎn),節約能源的目的,最終也贏(yíng)得了現場(chǎng)的認可。

      5 效益分析

      該項目成功助力南寧糖業(yè)股份有限公司“三化”項目順利投產(chǎn),投入運行后效益顯著(zhù)提升,其中,壓榨抽出率完成97.27%,較上一榨季提升0.19%;廢蜜產(chǎn)率降低0.09%;廢蜜重力純度減低1.38%;三項指標優(yōu)化共增加產(chǎn)糖1362噸,用工總量減少385人,減少人員得到合理安置;共產(chǎn)生經(jīng)濟效益3255.8萬(wàn)元。

      摘自《自動(dòng)化博覽》2020年4月刊

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