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    1. 20240703
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
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      基于CC-Link的并條生產(chǎn)系統的研究
      • 企業(yè):CC-Link協(xié)會(huì ) 中國     領(lǐng)域:現場(chǎng)總線(xiàn)    
      • 點(diǎn)擊數:1760     發(fā)布時(shí)間:2016-06-07 11:46:48
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      作者:南通工學(xué)院機械系 徐海黎

       
      一、引   言
      作為紡紗過(guò)程中的一道工序,并條介于精梳和粗紗之間。其主要任務(wù)是:并合、牽伸、混合、成條,將生條進(jìn)一步加工成熟條,以提高棉條質(zhì)量。并條工序是決定棉 紡產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,棉紡并條工序的工藝設備水平狀況對棉紡產(chǎn)品的影響,越來(lái)越引起國內外棉紡專(zhuān)家的重視。
      如圖1所示為ASFA306型并條機的工藝過(guò)程,并條機機后是導條架,下面每側各放6個(gè)或8個(gè)喂入棉條筒1,每側棉條為一組。棉條經(jīng)由導條羅拉2和給棉羅 拉3,進(jìn)入牽伸裝置4,經(jīng)過(guò)牽伸的須條沿前羅拉表面進(jìn)入弧形導管6,聚攏成條后由緊壓羅拉7壓緊成光滑緊密的棉條,再由圈條盤(pán)8有規律的圈放在輸出棉條筒 9內。
      目前,紡織廠(chǎng)的并條車(chē)間都是以人工看管機臺為主,生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化程度很低,而且紡紗車(chē)間具有溫度高、飛絲多、噪聲大等特點(diǎn),這種惡劣的環(huán)境對人的健康很不 利,工作也易疲勞。為了提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,減輕工人的勞動(dòng)強度,我院與海安紡機廠(chǎng)合作研制出
      ASFA-306新型高速并條機,并提出了基于CC-Link總線(xiàn)實(shí)現并條生產(chǎn)車(chē)間設備的聯(lián)網(wǎng),構造并條生產(chǎn)系統以提高生產(chǎn)的自動(dòng)化程度。
                 
                 

       
      二、CC-Link網(wǎng)絡(luò )簡(jiǎn)介
      CC-Link (Control & Communication Link )是一類(lèi)基于PLC系統的現場(chǎng)總線(xiàn),是PLC遠程I/O系統向現 場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的發(fā)展和延伸。CC-Link網(wǎng)絡(luò )在實(shí)時(shí)性、分散控制、與智能機器通信、RAS功能等方面具有最新和最高功能,同時(shí),它可以與各種現場(chǎng)機器制造 廠(chǎng)家的產(chǎn)品相連,為用戶(hù)提供各廠(chǎng)商設備的使用環(huán)境。該網(wǎng)絡(luò )滿(mǎn)足了用戶(hù)對開(kāi)放結構與可靠性的嚴格要求,它具有如下特點(diǎn):
      ◆ CC-Link網(wǎng)絡(luò )可以形成高速度及遠距離的應用組態(tài),使其能適應網(wǎng)絡(luò )的多樣性,

      在速率為156bps 時(shí),通信距離可達1200米加中繼器后,通信距離更遠;
      ◆ 采用普通屏蔽雙絞線(xiàn),大大降低接線(xiàn)成本,抗干擾能力強;
      ◆ 具備自動(dòng)在線(xiàn)恢復功能,待機主控功能,切斷從站功能,確認連接狀態(tài)功能及測試和診斷功能,因此,可以構成具有高可靠性的網(wǎng)絡(luò )。
      ◆在CC-Link系統中可以連接下述三種遠程元件:
      遠程I/O — 僅僅處理開(kāi)關(guān)量的現場(chǎng)元件,例如數字式I/O或氣動(dòng)閥。
      遠程裝置— 能處理開(kāi)關(guān)量和數字量的現場(chǎng)元件,例如模擬量I/O、MELSEC-FX系列PLC。
      智能化遠程 — 具有CPU 并且能與主站和其它站通訊的現場(chǎng)元件,例如個(gè)人電腦。
      基于CC-Link的上述特點(diǎn),我們選定CC-Link作為并條生產(chǎn)系統的現場(chǎng)總線(xiàn)。          
                 
      三、系統硬件結構設計
      1.系統配置
      并條工序通常分為頭道并條和二道并條,其中1#、3#、5#并條機完成頭道并條,2#、4#、6#并條機完成二道并條,八節并條機的生產(chǎn)車(chē)間的布局如圖2所示。
      對應每臺并條機有閥島控制的操作機進(jìn)行換空筒和推滿(mǎn)筒操作。1#、2#傳送帶用以傳送備用空筒,由變頻器控制其啟停等操作。3#傳送帶用以傳送加工完到下一道工序的滿(mǎn)筒,因其一直在動(dòng)作,故直接由主站擴展的輸出模塊通過(guò)接觸器來(lái)控制。
      并條生產(chǎn)系統的組成為:1個(gè)主通信控制站,8節FX2N 系列PLC控制的并條機作為遠程裝置站,4個(gè)用于傳感器信號輸入的遠程I/O模塊,1個(gè)用于故障 指示的遠程I/O模塊,8個(gè)控制操作機完成換筒操作的閥島,1個(gè)人機界面,1臺變頻器以及1臺個(gè)人電腦,所有這些模塊都掛在CC-Link總線(xiàn)上。系統連 線(xiàn)框圖如圖3所示。
                  

                


      配置如下:
      主通信控制站:A1SJHCPU+A1SJ61BT11,設為0#站;
      遠程裝置站:FX2N PLC+ FX2N-32CCL,占用2個(gè)站;
      遠程I/O模塊:AJ65SBTB1-32D,占用1個(gè)站;AJ65SBTB1-32T,占用1個(gè)站;
      FESTO公司CPA閥島,占用1個(gè)站;
      人機界面:A985GOT+A8GT-J61BT15,占用1個(gè)站;
      個(gè)人電腦:個(gè)人電腦+A80BDE-J61BT,占用4個(gè)站;

       變頻器:FR-A500+FR-A5NC,占用1個(gè)站。

       

      2.系統功能

      1#遠程I/O模塊AJ65SBTB1-32D作為10#,20#操作機(推空筒用)上光電傳感器以及1#,2#操作機(由閥島控制)的每個(gè)氣缸上位置傳 感器信號的輸入(8臺并條機共需4個(gè)遠程輸入模塊和8個(gè)閥島)。當2#并條機(由FX2N PLC控制)的喂入棉條筒出現空筒時(shí),由人工將1#并條機的輸 出棉條筒搬運來(lái)替換空筒,并將空筒搬到2#傳送帶(由變頻器控制)上任意位置處。20#操作機上光電傳感器檢測到前方?jīng)]有空筒時(shí),則以一定頻率啟動(dòng)變頻 器,帶動(dòng)2#傳送帶運轉,使空筒到位;否則,傳送帶停止。遠程I/O模塊AJ65SBTB1-32T接有11盞指示燈,作為1-8#操作機和1-3#傳送 帶的現場(chǎng)故障顯示。人機界面放置于車(chē)間現場(chǎng),可以隨時(shí)監視整個(gè)車(chē)間的運行情況,當發(fā)生故障時(shí),分別有相應的指示燈加以顯示,并且可以控制整個(gè)系統的啟停。 同時(shí),可在人機界面上設定變頻器的啟動(dòng)頻率和加速時(shí)間,并可以對其運行頻率和輸出電壓進(jìn)行監視。個(gè)人電腦放置于車(chē)間控制室內,通過(guò)CC-Link接口板 A80BDE-J61BT13連入系統,作為系統中的一個(gè)智能站,對車(chē)間的生產(chǎn)產(chǎn)量及并條機上各種故障進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統計,統計結果以報表(包括日報表、 月報表和故障報表)形式輸出。

       

       五、系統的應用軟件設計
       系統軟件設計大致包括以下四個(gè)方面:
        1.用三菱公司提供的SW5D5-GPPW-E 軟件包進(jìn)行主站與各分站之間通信程序設計。
        1) 網(wǎng)絡(luò )初始化部分
        對整個(gè)CC-Link 現場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行統一規劃,確定各單元的器件類(lèi)型、網(wǎng)絡(luò )單元數,各單元所占的站數、以及各站特性,步驟為:參數設置— 刷新— 用緩沖 區內參數進(jìn)行數據鏈接— 寫(xiě)參數到E2PROM— 刷新— 用E2PROM內參數進(jìn)行數據鏈接。
        2) 順控程序部分
      當各模塊數據鏈接正常時(shí),即調用相應模塊的處理子程序。本系統中共連入25個(gè)模塊,分別調用這25個(gè)子程序即可。
      2. 用三菱公司提供的SWOPC-FXGP/WIN-C 軟件包在FX PLC上進(jìn)行控制程序和通信程序設計。
      3.用三菱公司提供的SW4D5-GOTR-PACKE 軟件包進(jìn)行GOT 畫(huà)面設計,對車(chē)間運行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。共設計5幅畫(huà)面,分別為主畫(huà)面、1#傳送帶運行畫(huà)面、2#傳送帶運行畫(huà)面、故障顯示畫(huà)面、故障履歷畫(huà)面。

      ?4.在個(gè)人電腦上用Visual Basic 6.0開(kāi)發(fā)應用程序“并條車(chē)間生產(chǎn)管理系統”,利用添加的模塊mmscl32(mdfunc.bas)— 即CC-Link接口板中所帶有的CC-Link通信字庫函數,可以在用戶(hù)程序中對元件進(jìn)行讀/寫(xiě),隨時(shí)了解車(chē)間的生產(chǎn)運行情況,打印各種生產(chǎn)報表。

       

      六、系統特點(diǎn)
      該系統主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):
      1.采用日本三菱公司的原裝A系列可編程控制器(PLC)組成計算機控制系統,實(shí)現模塊化靈活組態(tài)。產(chǎn)品按照工業(yè)標準設計,具有高抗干擾性及高可靠性。
      2.閥島采用的是FESTO公司的原裝產(chǎn)品,其型號為CPA14。這類(lèi)閥島采用的模塊式結構可根據用戶(hù)的需要擴充線(xiàn)圈,最大可擴展到22個(gè)。并且電磁閥信 號和輸入輸出信號在閥島內的接線(xiàn),已由FESTO制作完成,只需加上一個(gè)CC-Link通信模塊即可掛入總線(xiàn)。
      3.系統采用現場(chǎng)總線(xiàn)結構及CC-Link通信協(xié)議,實(shí)現數字化通訊,功能齊全,人機界面友好,圖示化操作,全中文界面,軟件可根據用戶(hù)要求編制和修改。
      4.將個(gè)人電腦作為一個(gè)智能站掛入總線(xiàn),使得通信速度和距離都得到提高。并且可以實(shí)時(shí)監控車(chē)間運行情況,得到產(chǎn)量信息,打印生產(chǎn)報表。
      5.實(shí)現兩級報警:當發(fā)生故障時(shí),車(chē)間現場(chǎng)的工人根據發(fā)出的聲光報警得知故障源,并且在每臺并條機上也有小型人機界面顯示本臺機上的具體故障;另外,總線(xiàn)上的人機界面A985GT也能給出整個(gè)車(chē)間內相應的故障源和提示信息。 
       6.生產(chǎn)過(guò)程半自動(dòng)控制。由于并條機上的某些故障還必須由人工來(lái)排除,如機后斷條,集束器堵棉等,所以目前車(chē)間還不能實(shí)現全自動(dòng)化。但由于采用了總線(xiàn)結構,整個(gè)車(chē)間只須1-2個(gè)工人即可,減少了人員配置。
      7.由于采用氣動(dòng)換筒裝置,換筒故障率降低,加上總線(xiàn)結構,使得系統協(xié)調性良好。

       

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