內容摘要:隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展,資源約束的矛盾日益凸顯,建設節約型社會(huì ),進(jìn)行節能降耗技術(shù)改 造,已成為各發(fā)電企業(yè)的積極努力的方向。本文詳細介紹了中電投某電廠(chǎng)引風(fēng)機變頻改造設計與運行情況,并對改造后的經(jīng)濟效益進(jìn)行了分析。運行結果證明在火電 廠(chǎng)輔機中利用高壓變頻技術(shù)具有卓越的技術(shù)性能和顯著(zhù)的經(jīng)濟效益,具有很好的推廣應用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:引風(fēng)機 變頻器 節能降耗 經(jīng)濟效益 推廣價(jià)值
一、概述:
發(fā) 電廠(chǎng)既是電能的生產(chǎn)者,又是電能的用戶(hù)和消費者,我國的發(fā)電能源構成中,火電占70%以上,而一般的火電機組,其廠(chǎng)用電一般占發(fā)電量的4%~7%,拖動(dòng)大 容量風(fēng)機、水泵類(lèi)輔機的高壓廠(chǎng)用電動(dòng)機的耗電量占廠(chǎng)用電的80%左右。由于電力體制改革中廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)、競價(jià)上網(wǎng)等事物的出現,電廠(chǎng)的發(fā)電煤耗、廠(chǎng)用電率已成 為發(fā)電廠(chǎng)考核的重要指標,直接關(guān)系到電廠(chǎng)的經(jīng)濟效益和企業(yè)競爭力。而風(fēng)機、水泵類(lèi)輔機的變速調節所起到的節能效果可顯著(zhù)地降低廠(chǎng)用電和發(fā)電成本,因此選擇 合適的高壓廠(chǎng)用電動(dòng)機調速系統成為電廠(chǎng)節能工作的當務(wù)之急。
二、變頻器調速節能原理
異步電動(dòng)機的轉速n與頻率f、電動(dòng)機轉差率s、電動(dòng)機磁極對數p有以下關(guān)系:
N=60f(1-s)/p
由 以上公式可知,轉速n與頻率f成正比,只要改變頻率f即可改變電動(dòng)機的轉速,同時(shí)電動(dòng)機的輸出功率也會(huì )發(fā)生變化,n與f之間呈線(xiàn)性關(guān)系,當f在 0~50Hz變化時(shí),轉速的調節范圍是非常寬的。當負荷變化而引風(fēng)機轉速降低時(shí),則輸出功率也隨之遞減,而變頻器就能較好的解決這一問(wèn)題,達到節能的目 的。
三、改造方案
2015 年7月托中電投某電廠(chǎng)對1×300MW機組的引風(fēng)機進(jìn)行高壓變頻調速改造,本次改造對機組一臺電動(dòng)機進(jìn)行改造,采用一拖一自動(dòng)隔離方式,引風(fēng)機電動(dòng)機可采 用工、變頻兩種方式運行。經(jīng)過(guò)對比分析,選用深圳英威騰電器股份有限公司生產(chǎn)的GD5000-A3150-06-S系列高壓變頻器,該裝置變頻器整流器件 為二極管,逆變器件為IGBT(如圖1所示),控制方式采用無(wú)速度傳感器矢量控制,運行性能更加優(yōu)越。2015年8月新系統全部投入運行。
圖1 功率單元原理圖
四、系統運行工藝描述
變 頻器的6kV電源經(jīng)變頻裝置輸入刀閘與接觸器后到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)出線(xiàn)刀閘和接觸器送至電動(dòng)機;6kV電源還可經(jīng)旁路接觸器直接起動(dòng)電動(dòng)機。 進(jìn)出線(xiàn)刀閘與接觸器和旁路刀閘與接觸器的作用是:一旦變頻裝置出現故障,即可馬上斷開(kāi)進(jìn)出線(xiàn)刀閘與接觸器,將變頻裝置隔離,手動(dòng)合旁路接觸器,在工頻電源 下起動(dòng)電機運行。旁路柜具備五防閉鎖功能;具備工、變頻方式指示功能;帶電指示功能和帶電閉鎖柜門(mén)功能。
系統改造一次回路如圖2所示。為了充分保證系統的可靠性,給變頻器同時(shí)加裝工頻旁路裝置,變頻器異常時(shí),變頻器停止運行,電機可以直接自動(dòng)(工藝要求手動(dòng))切換到工頻運行狀態(tài)下運行,這樣可以保證機組的正常安全運行。
為了實(shí)現變頻器故障的保護,變頻器對6KV開(kāi)關(guān)QF進(jìn)行聯(lián)鎖,一旦變頻器故障,變頻器跳開(kāi)QF。當工頻旁路時(shí),變頻器始終允許QF合閘,撤消對QF的跳閘信號,使電機能正常通過(guò)QF合閘工頻啟動(dòng)。
變 頻調速系統由用戶(hù)開(kāi)關(guān)、自動(dòng)旁路柜、GD5000系列高壓變頻器、高壓電機組成。旁路柜是由三個(gè)真空高壓接觸器KM1、KM2、KM3和高壓隔離開(kāi)關(guān) QS1、QS2組成。正常運行時(shí)QS1、QS2全部閉合,只有在檢修時(shí)斷開(kāi)。電機以變頻方式運行時(shí), KM1、KM2閉合,QS3斷開(kāi);電機以工頻方式運 行時(shí),KM3閉合, KM1、KM2斷開(kāi)。變頻與工頻之間切換自動(dòng)/手動(dòng)完成。旁路柜嚴格按照“五防”聯(lián)鎖要求設計,變頻輸出開(kāi)關(guān)KM2和工頻開(kāi)關(guān)KM3 互鎖,完全能夠保證變頻調速系統安全運行。
由于在整個(gè)變頻調速系統中前級用戶(hù)開(kāi)關(guān)柜具有過(guò)載保護裝置,因而手動(dòng)旁路柜不會(huì )對電機進(jìn)行過(guò)載保護。同時(shí)用戶(hù)開(kāi)關(guān)柜必須按照8-10倍額定電流設置速斷保護值,確保躲過(guò)激磁涌流。
圖2 改造后的一次回路圖
五、調試過(guò)程中出現的問(wèn)題及改善措施:
(1)在調試過(guò)程中發(fā)現當轉速指令信號丟失后變頻器沒(méi)有維持電動(dòng)機原有的轉速現象,針對該問(wèn)題調整了變頻器的控制部分,問(wèn)題得到了有效的解決。
(2)將控制變頻器的變壓器的溫度報警上傳至DCS界面,有效的實(shí)現了變壓器的超溫監視。
(3)為解決變頻器小間在夏季溫度過(guò)高問(wèn)題,中電投某電廠(chǎng)引風(fēng)機變頻器小間冷卻系統設計上采用了風(fēng)道室外循環(huán)冷卻方式(如圖3所示),此設計大大降低了空調的使用率,目前變頻裝置不需空調冷卻運行,即可滿(mǎn)足變頻裝置運行要求,從而更加提高變頻裝置使用的節能效果。
(4)為保證在部分功率單元損壞的情況下,變頻器仍可正常運行,設置了功率單元一級功能旁路,當變頻器的一組功率單元發(fā)生故障的情況下仍能正常運行。
六、節能改造后的經(jīng)濟效益分析
為了便于分析變頻改造后的節能情況,選取在1號機組分別帶150MW、300MW負荷的兩種種不同工況下對引風(fēng)機工頻和變頻兩種運行方式下的參數情況進(jìn)行了對比。
節能效果參見(jiàn)表1,從表1可以看出,當機組負荷分別為150MW、300 MW時(shí),引風(fēng)機變頻運行比工頻運行每小時(shí)分別節電256kW·h、535kW·h。變頻改造后,節電效果顯著(zhù)。
表1 節能效果對比?
七、結束語(yǔ)
引風(fēng)機經(jīng)過(guò)變頻改造以后,節能效果非常明顯,而且啟動(dòng)頻率低,轉速低,電流小且平穩。實(shí)現了軟啟動(dòng),避免了以前用工頻啟動(dòng)時(shí)的大電流大轉矩對電機、電纜、開(kāi)關(guān)及機械設備的沖擊。不僅延長(cháng)了電機等設備的壽命,也減輕了軸承的磨損,提高了安全供電的可靠性。
作者簡(jiǎn)介:深圳市英威騰電氣股份有限公司 技術(shù)支持工程師 王建祥
參考文獻:
【1】 深圳市英威騰電氣股份有限公司 《GD5000系列高壓變頻器產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》
【2】 黃威、 黃禹 《變頻器的節能與改造》化學(xué)工業(yè)出版社 2011-03出版