摘要:工業(yè)離心機也叫分離機,通過(guò)離心力的作用完成混合物的固體或液體的分離工作。老式的工頻離心機電機的啟動(dòng)電流大、機械振動(dòng)大、啟停時(shí)間長(cháng)、工作效率低。采用變頻器控制離心機可以有效的減少啟動(dòng)時(shí)的沖擊電流,加減速時(shí)間可以根據負載和工藝要求任意設定,提高工作效率。本文介紹了安徽某化工廠(chǎng)采用四方V560系列變頻器對原有的離心機進(jìn)行改造,并取得了良好的效果。
關(guān)鍵詞:離心機,化工,變頻器,V560;
一、工業(yè)離心機工藝介紹
1.1 工業(yè)離心機簡(jiǎn)介
工業(yè)離心機主要通過(guò)離心力作用將固液分離, 一般由進(jìn)料、洗滌、脫水、括刀、卸料等幾個(gè)部分, 其中進(jìn)料、洗滌、括刀、卸料等部分是通過(guò)電磁閥、氣動(dòng)閥控制,離心釜是實(shí)現固液分離的主要部件,由一臺三相交流電機通過(guò)皮帶傳動(dòng)。根據工藝特點(diǎn)在開(kāi)始階段物料主要是固液混合物,剛起動(dòng)時(shí)負載相對較大,當達到一定的轉速時(shí)液體在離心力的作用下由離心外側流出,這樣部分液體先被分離出來(lái),隨著(zhù)電機轉速的進(jìn)一步提高,負載也相應減小。根據工藝要求,一般分為幾個(gè)不同轉速運行以達到分離效果。
1.2工業(yè)離心機工藝要求
1) 實(shí)現離心機進(jìn)料、洗滌、脫水、刮刀四(多)段速度控制,進(jìn)料時(shí)運行速度120r/min,洗滌使運行200r/min,脫水時(shí)運行速度960 r/min,刮刀時(shí)運行速度500 r/min;
2) 為了提高生產(chǎn)效率,起動(dòng)和停車(chē)時(shí)間要短;
3) 電機在停車(chē)過(guò)程中能夠自行減速,不需任何外加阻力。
二、電氣配置方案
2.1傳統工頻方案
安徽某化工廠(chǎng)改造項目的工業(yè)離心機為一臺額定電流45KW,轉速為960 r/min 的6極電機,采用Y—△啟動(dòng)方式,電動(dòng)機通過(guò)傳動(dòng)帶帶動(dòng)回轉體運轉,電動(dòng)機上的帶輪內裝有摩擦式離心離合器,由繼電器和液力耦合器控制調速。
2.2變頻改造方案
離心機為恒轉矩負載,起動(dòng)轉矩和機械慣性較大,變頻器的選型一般放大一檔使用,因此,我們選擇一臺四方V560系列55KW矢量型變頻器。將原電動(dòng)機側摩擦式離心離合器式的帶輪改為直接傳動(dòng)的普通帶輪。采用變頻器的多段速功能,對離心機進(jìn)料、洗滌、脫水、刮刀4個(gè)工作階段的轉速進(jìn)行精確控制。離心機的工作狀態(tài)采用原有的PLC控制系統,為變頻器提供離心機的工作狀態(tài)信號,變頻器的轉速設定在變頻器的多段速功能中設定。
三、工業(yè)離心機變頻系統方案
3.1系統主要配置:
V560-4T0550矢量變頻器、DBKU-4T0900制動(dòng)單元、18KW/8Ω制動(dòng)電阻
電氣圖如下:
上圖中,DI1/CM設置為變頻器啟動(dòng)停止控制端子,當DI1與CM閉合時(shí),則變頻器啟動(dòng),若DI1與CM斷開(kāi)時(shí),變頻器為停止狀態(tài)。
DI2~DI6端子為數字量信號端口,其公共端統一為CM,即與CM閉合導通有效。其中DI2、DI4、DI5端子設置為變頻器多段速控制,分別設置為DI2為進(jìn)料速度、DI3為洗滌速度、DI4為脫水速度、DI5為刮刀速度,DI6設置為故障復位。
L1、L2、L3為三相輸入,U、V、W為變頻器三相輸出。
TA/TB/TC為變頻器繼電器輸出端子,其中TA/TB為常閉端口,TA/TC為常開(kāi)端口。根據實(shí)際電氣設計及其控制需要,客戶(hù)可以極其方便的選擇常閉或者常開(kāi)端口為報警輸出。
P+、P-為變頻器外接制動(dòng)單元端口,制動(dòng)單元中POW端子接變頻器的24V電源,ENA 端子接變頻器CM接地端;P+、PB為外接制動(dòng)電阻端口。
3.2調試參數:
四、調試注意事項
1. 離心機的啟動(dòng)轉矩較大,啟動(dòng)比較困難。因此變頻器的啟動(dòng)轉矩要盡可能的高,若在加速中出現過(guò)流、過(guò)載報警,應適當延長(cháng)變頻器的加速時(shí)間。
2. 離心機的機械慣性較大,在減速過(guò)程中電機處于發(fā)電狀態(tài),因此,系統中必須加裝制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻。若運行中出現減速過(guò)流、過(guò)壓報警或制動(dòng)電阻發(fā)熱嚴重,可適當放大制動(dòng)電阻功率和延長(cháng)停車(chē)減速時(shí)間。
五、改造后的效果
工頻系統長(cháng)期使用存在的缺點(diǎn):
起動(dòng)電流大:電機Y—△起動(dòng)電流為額定電流的2~3倍,大電流頻繁起動(dòng)極易造成電機溫度升高、絕緣老化快從而損壞電機;
機械振動(dòng)大:?jiǎn)?dòng)和停止機械振動(dòng)大,維護、維修成本高;
啟、停時(shí)間長(cháng):離心機機械慣性較大,摩擦力小,傳統的摩擦塊剎車(chē),停車(chē)時(shí)間達200S;啟動(dòng)時(shí)需緩慢加速,每次起動(dòng)需要180s,啟動(dòng)和停車(chē)時(shí)間長(cháng),工作效率低。
變頻系統的優(yōu)勢:
實(shí)現電機軟啟動(dòng),變頻器從0HZ開(kāi)始啟動(dòng),電流只有全壓?jiǎn)?dòng)的三分之一,有效減少了對電網(wǎng)的沖擊;
啟動(dòng)平滑,消除機械的沖擊,保護機械設備延長(cháng)設備使用壽命;
有效縮短了起動(dòng)和停車(chē)的時(shí)間,啟動(dòng)時(shí)間100S,停車(chē)時(shí)間100S,提高了生產(chǎn)效率;
變頻器多段速功能,對離心機進(jìn)料、洗滌、脫水、刮刀4個(gè)工作階段的轉速進(jìn)行精確控制,省去了工頻系統中液力耦合器等部件;
系統采用變頻調速可以有效達到節能降耗,提高使用效率。
六、結束語(yǔ)
本文介紹了四方V560矢量型變頻器應用在工業(yè)離心機的系統方案,通過(guò)變頻調速,可以根據不同工藝要求選擇多段速運行,變頻控制實(shí)現電機的軟啟動(dòng)可以有效減少對電網(wǎng)的沖擊,強勁的啟動(dòng)力矩和直流制動(dòng)、能耗制動(dòng)等功能,有效縮短了離心機啟動(dòng)和停車(chē)時(shí)間。該方案在現場(chǎng)取得了非常好的使用效果。
參考文獻:
1、《V560系列高性能矢量變頻器說(shuō)明書(shū)》 深圳市四方電氣技術(shù)有限公司
2、李方圓. 變頻器行業(yè)應用實(shí)踐,2006(1)