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      案例頻道

      基于變頻器與PLC的電廠(chǎng)給水節能改造
      • 企業(yè):《自動(dòng)化博覽》     領(lǐng)域:變頻器與軟啟動(dòng)器     行業(yè):市政    
      • 點(diǎn)擊數:3261     發(fā)布時(shí)間:2012-05-09 10:56:08
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      經(jīng)過(guò)多年運行發(fā)現,電廠(chǎng)中給水泵電機容量一般較大,實(shí)際運行時(shí)間長(cháng),且起動(dòng)后一直以工頻狀態(tài)運行,電機均處于滿(mǎn)負荷狀態(tài),其能耗指標直接影響著(zhù)電廠(chǎng)的經(jīng)濟效益。正是在這種情況下,設計一套符合寧波楓林電廠(chǎng)實(shí)際的“二用一備”的運行模式,經(jīng)實(shí)施半年以來(lái),節電率38.75%,取得預期效果。

           活動(dòng)鏈接:2012年控制網(wǎng)技術(shù)專(zhuān)題---變頻器之變

          摘要:經(jīng)過(guò)多年運行發(fā)現,電廠(chǎng)中給水泵電機容量一般較大,實(shí)際運行時(shí)間長(cháng),且起動(dòng)后一直以工頻狀態(tài)運行,電機均處于滿(mǎn)負荷狀態(tài),其能耗指標直接影響著(zhù)電廠(chǎng)的經(jīng)濟效益。正是在這種情況下,設計一套符合寧波楓林電廠(chǎng)實(shí)際的“二用一備”的運行模式,經(jīng)實(shí)施半年以來(lái),節電率38.75%,取得預期效果。

          關(guān)鍵詞:節能改造;變頻器;鍋爐給水

          1 前言

          在發(fā)電廠(chǎng)中給水泵電機容量一般較大,實(shí)際運行時(shí)間長(cháng),且起動(dòng)后一直以工頻狀態(tài)運行,電機均處于滿(mǎn)負荷狀態(tài),因此屬于耗電量較大的電氣設備,它的能耗指標直接影響著(zhù)發(fā)電廠(chǎng)的經(jīng)濟效益,而給水自動(dòng)化控制是整個(gè)自動(dòng)化系統的重要組成部分。

         眾所周知,對于風(fēng)機、水泵類(lèi)平方轉矩負載,可以通過(guò)改變電機轉速來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)對給水流量變化的控制要求,而當其轉速下降時(shí),所消耗的功率也大大下降。因此,節能潛力非常大,既能達到節能降耗的顯著(zhù)效果,又能滿(mǎn)足鍋爐給水恒壓控制的工藝要求,還能降低對系統的沖擊,減少機械的磨損。

         因此,可以認為給水泵引入交流調速能夠實(shí)現較大幅度地降低能耗指標,通過(guò)準確、合理的測量、監控,以負反饋形式實(shí)現控制。它既保留了常規設計的設備操作簡(jiǎn)單、耐用,而又增加了新系統的準確性、先進(jìn)性,系統可操作性強,節能且安全的效果,完全符合了設備改造要求,是較為理想基礎控制模塊。

         本文以寧波楓林綠能有限公司的鍋爐給水泵改造為例進(jìn)行說(shuō)明。

         2 電廠(chǎng)給水泵節能改造控制系統方案

         鍋爐給水電氣控制系統主要是控制給水流量( 如圖1 所示),使其與鍋爐蒸汽量保持動(dòng)態(tài)平衡,維持汽包水位在工藝允許的范圍內,保證鍋爐安全、可靠、經(jīng)濟地運行。
             
                        
                                               圖1   工藝簡(jiǎn)圖

          本系統所涉及一次主設備主要是五臺給水泵和三臺變頻器(如圖2所示),在日常工作中一般采用“二用一備”的運行模式,所謂“二用”是指二臺給水泵以變頻方式在鍋爐日常運行過(guò)程中提供穩定的給水量。而“一備”是第三臺給水泵也以變頻“明備”在線(xiàn)方式,當系統上水需求量超過(guò)“二用”給水泵所能提供的最大流量時(shí)即兩臺變頻器輸出頻率均升至50Hz時(shí),“一備”以自動(dòng)或手動(dòng)的方式并入系統提供足夠大的給水流量,滿(mǎn)足鍋爐的安全、可靠運行,而當系統上水量需求量下降時(shí),又可以按需退出運行,恢復“一備”狀態(tài)。而剩余的二臺給水泵則以工頻“暗備”方式待用,可以在變頻系統故障下,替代故障設備恢復設備供水,保證系統安全運行。
        
                          
                                                圖2 電氣簡(jiǎn)圖

          該電廠(chǎng)給水改造的方案為“二用一備”的運行模式,也就是說(shuō):二臺給水泵以變頻方式在鍋爐日常運行過(guò)程中提供穩定的給水量,第三臺給水泵也以變頻“明備”在線(xiàn)方式,當系統上水需求量超過(guò)“二用”給水泵所能提供的最大流量時(shí)即兩臺變頻器輸出頻率均升至50Hz時(shí),“一備”以自動(dòng)或手動(dòng)的方式并入系統提供足夠大的給水流量,滿(mǎn)足鍋爐的安全、可靠運行,而當系統上水量需求量下降時(shí),又可以按需退出運行,恢復“一備”狀態(tài)。而剩余的二臺給水泵則以工頻“暗備”方式待用,可以在變頻系統故障下,替代故障設備恢復設備供水,保證系統安全運行。

          3 電廠(chǎng)鍋爐給水的典型工藝控制模式

         根據該電廠(chǎng)整個(gè)系統所涉主設備分布情況,以及在實(shí)際應用過(guò)程中運行要求,主要采用了兩個(gè)典型工藝控制模式:

          (1)以各臺給水泵及其附屬設施組成壓力控制塊,即#1~#5給水泵M13~M53、出口閥門(mén)M12~M52及相應的控制元器件組成壓力控制的基本單元(如圖3所示)。
        
                       
                                                 圖3 壓力控制塊
                      

                                             圖4 流量控制塊

          (2)以給水調節閥J14~J34及其附屬設施為主的控制單元組成流量控制塊(如圖4所示)。

          由此形成了二個(gè)不同的給水模式,即單元制給水和母管制給水方式。

         4 改造效果

          本次改造是由給水泵、變頻器、可編程控制器、各類(lèi)遠傳壓力流量傳感器、電動(dòng)閥門(mén)、電動(dòng)執行機構等相關(guān)電氣控制部件組成的電氣控制系統,是一套具有變頻調速、全自動(dòng)閉環(huán)控制功能的機電一體化控制系統,可以保證鍋爐給水系統安全、準確、可靠、穩定地運行。

          目前,該系統建造完成并投入運行,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運行后相對于一般常規的設計具有以下幾個(gè)特點(diǎn):

         4.1 節能效益高

          由于采用了高效變頻驅動(dòng),因此具有很高的節能空間,其節能效益主要來(lái)自于兩個(gè)方面:(1)由流體力學(xué)可知,電機功率與轉速的立方成正比,如果水泵的效率一定,當要求調節流量下降時(shí),轉速可成比例下降,而此時(shí)軸輸出功率成立方關(guān)系下降,即水泵電機的耗電功率與轉速近擬成立方比的關(guān)系下降,此為節能的第一部分。(2)使用變頻調速后,由于變頻器內部濾波電容的作用,功率因數接近于1,從而大大減少了無(wú)功損耗,工作電流比電機額定電流值要低許多,降低了消耗的有功功率。

          經(jīng)過(guò)實(shí)測系統改造前鍋爐給水噸水耗電能5.567度,改造后噸耗電能3.410度,單位節電率達38.75%。

          如果按日均鍋爐上水1500噸計算,則:

          日均節電(度)=1500*(5.567-3.41)=3235.5度;

          年均節電(度)=330*3235.5=1067715度。

          4.2 主設備完好率提高,生產(chǎn)成本降低,使用壽命增加

          電動(dòng)機實(shí)現了真正的軟啟動(dòng)、軟停運。變頻器提供給電機的峰值電流和峰值時(shí)間大為減少,可消除對負載的沖擊、減少對電機絕緣的損傷,延長(cháng)了電動(dòng)機、水泵的使用壽命,同時(shí)變頻器設置的共振點(diǎn)跳轉頻率,避免了水泵處于共振點(diǎn)運行的可能性,使水泵工作平穩、軸承磨損減少、啟動(dòng)平滑、消除了機械的沖擊力,提高了設備的使用壽命,此為主設備完好率提高、生產(chǎn)成本降低、使用壽命增加原因之一。

          變頻器其自身完善的保護功能,相對于一般電氣保護,保護功能更多、更靈敏,特別是過(guò)載、過(guò)流及短路保護等,其動(dòng)作值準確、動(dòng)作時(shí)間短,大大加強了對電氣設備特別是對電機、電纜的保護,此為主設備完好率提高、生產(chǎn)成本降低、使用壽命增加原因之二。

          低負荷下,轉速主動(dòng)降低,減少了機械部分的磨損和振動(dòng),延長(cháng)了設備大修周期,可節省大量的檢修人力和物力,同時(shí)變頻調節實(shí)現了閥門(mén)全開(kāi),減少了閥門(mén)節流損失。此為主設備完好率提高、生產(chǎn)成本降低、使用壽命增加原因之三。

          4.3 一鍵化操作、控制界面友好、可控性好

          由于系統采用DCS給合PLC技術(shù),有效地提高系統運算速度,以負反饋閉環(huán)形式優(yōu)化控制過(guò)程,使控制更加準確可靠,并最大程度地減少人為干擾,以觸摸屏實(shí)時(shí)監控設備運行參數及狀態(tài),運行過(guò)程透明,直觀(guān),可控性好。

          4.4 群控聯(lián)鎖

         系統對所有在線(xiàn)單機均能以群控聯(lián)鎖方式工作,在全自動(dòng)、半自動(dòng)狀態(tài)下,實(shí)現給水母管低水壓自起動(dòng)、自動(dòng)并列平穩運行。并能對各種極限條件予以確認、報警,并按程序要求自主處理。

          4.5 后備保護完善

          系統所有單機均能實(shí)現工/變頻聯(lián)鎖、故障報警、自動(dòng)切換、失壓自起動(dòng)、失電恒速保護、輸出頻率超高、過(guò)低保護等一系列運行過(guò)程中各極限狀態(tài)下的后備保護。

          4.6 系統的傳承性、一致性好

          系統的升級改造均建立在保持常規設計所應具有的優(yōu)點(diǎn)基礎上,給合了小型化、高速化、精確化、模塊化特點(diǎn)進(jìn)行了優(yōu)化。因此系統具有常規操作系統的優(yōu)點(diǎn)及相關(guān)保護功能:如系統相應的過(guò)載、失電、欠壓、過(guò)流、在線(xiàn)/非在線(xiàn)互鎖等功能。

          4.7 無(wú)縫對接

          系統能夠與上位集控中心實(shí)現無(wú)縫對接,將給水電氣系統納入整個(gè)鍋爐控制范疇,并將各類(lèi)運行參數實(shí)時(shí)上傳至集控畫(huà)面,輕松實(shí)現遠程啟停,參數顯示/調整,故障報警處理,復歸等。

          本系統在設計和運行過(guò)程中,充分體現了閉環(huán)控制理論的先進(jìn)性、變頻調速的節能性,并理論與實(shí)際充分給合,不但免去了許多繁瑣分步操作,降低了故障隱患,而且使系統始終處于節能狀態(tài)運行,延長(cháng)了設備的使用壽命,減少了維修工作量和維修成本,更好地適應了生產(chǎn)的需要。

          摘自《自動(dòng)化博覽》2012年第四期 

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