活動(dòng)鏈接:2012年控制網(wǎng)技術(shù)專(zhuān)題---控制系統新時(shí)代
摘要:本文闡述了一種新穎、先進(jìn)的采用永磁同步伺服電機驅動(dòng)的劍桿織機控制系統的設計思路與方法??刂破鞑捎肁RM和CPLD的架構,處理器采用基于Cortex-M3內核的STM32芯片,硬件電路采用光藕隔離設計,主控板與各子模塊之間采用CAN通訊,使得整個(gè)系統處理速度快、可靠性高、可擴展性強。該控制器與伺服系統及永磁同步伺服電機相結合,顯著(zhù)提高了控制精度,使得布匹品質(zhì)大大提升。經(jīng)實(shí)驗證明,整個(gè)系統具有低能耗、易控制、故障率低等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:劍桿織機;控制系統;伺服系統;永磁同步電機;ARM;CPLD;CAN
1 引言
長(cháng)期以來(lái),我國紡織機械行業(yè)原始創(chuàng )新能力薄弱,導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,國產(chǎn)高端紡機所占比例很小。劍桿織機作為一種被廣泛采用的成熟可靠的機種,其高端市場(chǎng)長(cháng)期被歐洲和日本品牌占有,如意大利奔達、比利時(shí)必佳樂(lè )、日本的豐田和津田駒等。加之當前對節能降耗的需求高漲,永磁同步電機表現出良好的節能特性,因此開(kāi)發(fā)一款采用永磁同步伺服系統取代機械卷取和送經(jīng)以及異步電機驅動(dòng)的電控產(chǎn)品,不僅將極大促進(jìn)紡織裝備的技術(shù)提升與創(chuàng )新,也在一定程度上響應了國家節能減排的政策。
2 織機工作原理
劍桿織機主要由開(kāi)口機構、引緯機構、打緯機構、送經(jīng)機構和卷取機構組成。這些機構的運動(dòng)構成了劍桿織機的五大動(dòng)作:開(kāi)口、引緯、打緯、送經(jīng)和卷取,這五大運動(dòng)都是以織機主軸轉動(dòng)一圈的時(shí)間為一個(gè)運動(dòng)周期,經(jīng)紗和緯紗在該周期內完成一次交織從而形成織物??棛C織造原理如圖1所示。
圖1 織機動(dòng)作時(shí)序圖
3 控制系統總體功能設計
劍桿織機控制系統實(shí)現織機的整體運動(dòng)控制,包括主控制器、主軸伺服驅動(dòng)系統、電子卷送伺服系統、機外卷系統、選緯系統、探緯系統、多臂控制系統、人機界面系統、操作臺系統、斷經(jīng)檢測系統、油壓檢測系統。系統總體功能框圖如圖2所示。
1>主控制器是整個(gè)系統的核心,通過(guò)CAN通訊和I/O信號控制和協(xié)調各子系統的動(dòng)作,從而組成一個(gè)有機體,實(shí)現織機的高效運轉;
2>主軸伺服驅動(dòng)系統負責控制織機的主要機構動(dòng)作,驅動(dòng)打緯、多臂和引緯機構的運動(dòng);
3>電子卷送伺服系統控制織機的卷取和送經(jīng)機構,取代了傳統機械式傳動(dòng)結構;
4> 機外卷系統實(shí)現對已織造完成的織物的張力卷取控制;
5>選緯系統負責對選緯指的控制,實(shí)現緯紗的選擇;
6>探緯系統負責檢測緯紗是否正常,異常狀態(tài)下及時(shí)報警停機;
7>多臂控制系統實(shí)現對織機開(kāi)口機構的控制,最多可控制24片綜框;
8> 人機界面系統實(shí)現人機交互,方便操作人員進(jìn)行參數設定和查看;
9> 操作臺系統實(shí)現人工對織機操控,負責控制織機不同階段的動(dòng)作,主要由擋車(chē)工使用;
10> 斷經(jīng)檢測系統負責檢測經(jīng)紗是否斷紗,異常狀態(tài)下及時(shí)報警停機。
圖2 控制系統總體功能框
4 控制系統的硬件設計
4.1 處理器選型設計
本次設計對于處理器的選型主要考慮以下幾個(gè)應用特性:
1>通過(guò)矢量運算實(shí)現對永磁同步電機的精確控制;
2>各個(gè)控制模塊之間的通訊要求;
3>高可靠性和控制成本的要求。
系統采用基于32位ARM Cortex-M3內核的STM32F103VBT6作為主控芯片,它擁有強大的計算能力,可實(shí)現矢量算法,具備專(zhuān)門(mén)用于電機控制的高級定時(shí)器、高速A/D和較低的CPU占用率,片內資源非常豐富,例如RTC、GPIO、DMA控制器、USART接口、I2C接口、SPI接口和CAN總線(xiàn)接口,還包括20KBSRAM,128KB Flash以及一個(gè)USB2.0的全速外圍設備等。采用ALTERA公司的CPLD EPM240T100實(shí)現系統內部各種控制算法與時(shí)序邏輯控制,硬件電路為光藕隔離電路,使得整個(gè)系統處理速度快、可靠性高、可擴展性強,完全滿(mǎn)足高速織機系統快速響應性的要求?;赟TM32的控制系統方案如圖3所示。
圖3 基于STM32的控制系統方案
4.2 主控板設計
主控板的所有外部I/O接口均采用光藕隔離設計,以增強系統的抗干擾性和可靠性。外部I/O電平為 24V,輸入與輸出均為高有效。存儲采用不小于8KB容量的EEPROM或Flash。采用USB接口,可方便地實(shí)現數據拷貝與傳遞。多個(gè)CAN總線(xiàn)接口,能滿(mǎn)足與多個(gè)子系統之間的通訊需求。所有接口插頭均采用防呆設計。此外主控板還定義了主軸編碼器接口、卷取送經(jīng)伺服控制接口、機外卷伺服控制接口、機外卷主編碼器信號接口,這些接口均可兼容電平信號和差分信號。
主控板采用CAN圖2 控制系統總體功能框圖總線(xiàn)與主軸伺服系統、電子卷取送經(jīng)系統、機外卷系統以及顯示面板通訊,從而實(shí)現主軸伺服和電子卷送伺服的驅動(dòng)控制。主控板具備增量式編碼器信號的輸入輸出接口,脈沖速率在51.2KHz以上,主軸伺服系統通過(guò)該接口獲取織機主軸編碼器信號,從而帶動(dòng)五大運動(dòng)在一個(gè)周期內實(shí)現循環(huán)動(dòng)作。
4.3 系統電源設計
系統電源設計輸入AC380V三相五線(xiàn),通過(guò)保護開(kāi)關(guān)分別供給主軸伺服系統(AC380V)、電子卷送伺服系統(AC220V)、機外卷系統(AC220V)、油泵電機(AC380V)、吸風(fēng)電機(AC380V)、尋緯電機(AC380V)和主控板開(kāi)關(guān)電源(AC220V)。主控制器具備下電檢測功能,控制器在下電時(shí)會(huì )先得到下電信號,之后停機并保存數據。
4.4 總體硬件設計輸出
經(jīng)過(guò)一系列模塊化設計之后,我們將電箱、系統電源、控制器主控板、人機界面等硬件模塊組合起來(lái),就得到了如圖4所示的總體硬件設計框圖。
圖4 總體硬件設計框圖
5 控制系統的軟件設計
5.1 控制器軟件設計
根據操作臺按鈕信號和外圍故障保護信號,控制系統將運行在不同狀態(tài),并通過(guò)I/O信號協(xié)調外部各子系統,以保持與主軸伺服電機運轉的實(shí)時(shí)響應。外部I/O信號包括啟動(dòng)/停止、正/反向尋緯、正/反向慢速、慢速/高速四個(gè)輸出信號。系統狀態(tài)分為停機狀態(tài)、慢速狀態(tài)、尋緯狀態(tài)、啟動(dòng)運行狀態(tài)。系統狀態(tài)圖如圖5所示。
圖5 系統狀態(tài)圖
采用量子狀態(tài)機進(jìn)行事件管理,將織機控制器軟件實(shí)現的功能分為8個(gè)活動(dòng)對象,按在狀態(tài)機中的優(yōu)先級分為:花形、控制器、MODBUS、CAN接收、錯誤、按鍵、CAN通訊發(fā)送數據、EEPROM和相應的中斷,各活動(dòng)對象之間通過(guò)消息進(jìn)行通訊,由控制器主邏輯程序負責總體的協(xié)調與控制。
5.2 人機界面軟件設計
人機界面能方便操作員設置和查看各個(gè)子系統的參數,觸摸按鈕輸入,故障界面可單獨顯示,能對歷史故障和當前故障列表查詢(xún)。HMI界面劃分操作等級,針對不同級別的人員開(kāi)放不同的使用權限,安全性高、保密性強,能有效降低人為對系統的誤操作,操作等級劃分如下:
1>擋車(chē)工:可查看普通參數、運行參數、生產(chǎn)管理參數等;
2>機修工:可查看普通參數、運行參數、生產(chǎn)管理參數等??稍O置運行參數、管理參數、設備參數等;
3>設計人員:可設置內部參數、監控內部狀態(tài)、可恢復出廠(chǎng)設置等。
6 結束語(yǔ)
基于A(yíng)RM和CPLD的架構,采用Cortex-M3內核的STM32芯片,硬件電路采用光藕隔離設計,主控板與各子模塊之間采用CAN通訊,軟件采用量子狀態(tài)機進(jìn)行事件管理,使得織機控制系統的可擴展性、維護性和容錯性明顯提升。卷取、送經(jīng)、主軸傳動(dòng)均采用伺服系統,顯著(zhù)提高了控制精度,使得布匹品質(zhì)大大提升;同時(shí)還克服了傳統機械傳動(dòng)結構的缺點(diǎn),使得安裝維護方便、節能效果明顯。目前裝有該控制系統的劍桿織機達到550rpm以上的轉速。
參考文獻
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[2]應騰云.基于多處理器的劍桿織機控制系統[D].浙江:浙江大學(xué),2010.
黃碩存(1985-)
男,江西人,工程碩士研究生,現就職于上海御能動(dòng)力科技有限公司,研究方向為工業(yè)自動(dòng)化。
摘自《自動(dòng)化博覽》2012年第二期