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      環(huán)型套筒石灰窯控制系統的設計與應用
      • 企業(yè):《自動(dòng)化博覽》     領(lǐng)域:運動(dòng)控制與伺服系統     行業(yè):化工    
      • 點(diǎn)擊數:5621     發(fā)布時(shí)間:2012-01-05 10:44:10
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          摘要:生產(chǎn)活性石灰的套筒石灰窯在產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、成本等各方面較傳統的豎窯都有較大優(yōu)越性,而其在國內的應用尚不廣泛。本文基于濟南鋼鐵股份有限公司自德國引進(jìn)的套筒石灰窯技術(shù),根據實(shí)際情況對電氣控制系統進(jìn)行了再設計。工程采用西門(mén)子S7-400作為主控制系統,進(jìn)行軟硬件系統設計和多項技術(shù)優(yōu)化處理,在實(shí)際應用中取得了較好的成效。

          關(guān)鍵詞:環(huán)形套筒窯;石灰;控制系統;技術(shù)優(yōu)化

         1 引言

         環(huán)型套筒石灰窯(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“套筒窯”)是德國貝肯巴赫爐窯公司發(fā)明的,此類(lèi)型窯與其他豎窯相比在產(chǎn)品質(zhì)量和單窯單產(chǎn)方面具有很大的優(yōu)越性;與回轉窯相比具有投資少、熱耗低、占地少等優(yōu)點(diǎn)。濟南鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟鋼”)是在國內冶金系統第5個(gè)引進(jìn)套筒窯的廠(chǎng)家。項目采用德國“FERCALX”公司的BECKENBACH環(huán)形套筒石灰窯,以生產(chǎn)高活性度的石灰供煉鋼使用,自動(dòng)控制系統和傳動(dòng)控制系統采用西門(mén)子公司的S7-400可編程控制器和變頻器,整個(gè)系統通過(guò)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò )和工業(yè)以太網(wǎng)連接在一起,完成上料、燃燒、出料、除塵等系統的自動(dòng)控制。

         2 系統工藝及控制要求

         套筒窯的控制主要分為兩部分,一部分為窯體燃燒控制,主要包括:煤氣熱值控制、上(下)燃燒室溫度控制、空燃比控制、內套筒冷卻控制、循環(huán)氣體溫度控制、窯頂壓力控制、入除塵器氣體溫度控制等;另一部分為上、出料控制,主要包括:原料系統控制、上料小車(chē)(卷?yè)P)上(下)行控制、布料器控制、排料控制等。套筒窯的整體工藝流程如圖1所示。

         3 控制系統配置

         3.1 硬件配置

          整個(gè)監控系統主要采用德國西門(mén)子公司的控制設備,分為兩層。下層為控制層,主控制系統采用416-2DP CPU,模塊是S7-400 I/O模塊,液壓站、操作臺、除塵系統采用IM153遠程控制器,卷?yè)P料車(chē)與廢氣風(fēng)機由西門(mén)子變頻器控制,卷?yè)P上料小車(chē)的位置由圖爾克絕對值型編碼器檢測,主控制系統同它們通過(guò)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò )通訊;上層為監控層,主控制系統上插有以太網(wǎng)模塊,通過(guò)專(zhuān)用交換機ESM同監控站組成以太網(wǎng)。硬件配置如圖2所示。
            
                              
                                            圖1 環(huán)形套筒石灰窯工藝流程

          3.2 系統軟件

         控制器采用的系統軟件是STEP7V5.2,監控軟件為WinCCV6.0??刂葡到y提供了豐富的軟件功能,可進(jìn)行多方式編程,能夠通過(guò)在STEP 7中安裝驅動(dòng)程序連接第3方產(chǎn)品,靈活的實(shí)現系統監控、回路控制、數學(xué)運算、報警提示、趨勢曲線(xiàn)、報表打印等功能。系統具有豐富的功能模塊,編程時(shí)可根據工藝過(guò)程控制特點(diǎn),方便地設計控制方案。
        
                          
                                                   圖2 硬件配置圖

         4 關(guān)鍵技術(shù)與主要控制功能的實(shí)現

         4.1 工業(yè)以太網(wǎng)+現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)

         每套控制系統的控制器、遠程控制站通過(guò)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò )連接,控制系統之間及HMI監控站通過(guò)10M/100M高速以太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),完成過(guò)程數據采集、聯(lián)鎖調速信號的通訊等。

          4.2 人機接口共享化

          采用的操作系統具有系統開(kāi)放、通用性強、開(kāi)放性好等特點(diǎn),利用100MHz工業(yè)以太網(wǎng)將系統的各種硬件設備(PLC、監控站)連接起來(lái),完成各種數據的交換任務(wù)。多個(gè)HMI上位機可同時(shí)監控同一個(gè)工藝子系統,實(shí)現了系統共享、資源共享、信息共享。

          4.3 優(yōu)化自動(dòng)上料控制

         原設計中上料小車(chē)的標準載重為2.5噸,單斗上料時(shí)間為204s(上料系統的單斗運行時(shí)間圖,如圖3所示)。如此若產(chǎn)量達到每日500噸則需上料500/0.575/2.5/6=58批,經(jīng)計算得24小時(shí)內上料系統在單批料之間的停運時(shí)間為:(86400-73022)/58=230(s)。在如此短的時(shí)間內,幾乎無(wú)法完成對上料系統的各個(gè)設備的維護和日常點(diǎn)檢、潤滑以保證設備的正常、穩定運行。如果想超產(chǎn),設備的運行時(shí)間就更長(cháng),則單批料之間的停運時(shí)間就更短。
       
                         
                                 圖3 上料系統的單斗運行時(shí)間圖表

         在圖3中:A-料車(chē)裝料時(shí)間;B-料車(chē)上行時(shí)間;

          C-窯頂裝料閘門(mén)開(kāi)到位時(shí)間;D-料車(chē)窯頂放料時(shí)間;

         E-料車(chē)下行時(shí)間;F-窯頂裝料閘門(mén)關(guān)到位時(shí)間;

         G-布料器旋轉到相應放料位置及回1#位時(shí)間;

         H-料鐘開(kāi)并放料時(shí)間;I-料鐘關(guān)閉時(shí)間;J-秤量斗裝料時(shí)間。

         綜述可知,要增加每批料之間的停頓時(shí)間,需進(jìn)行兩項調整:一是合理的調整上料系統各設備的運行,減少單斗上料時(shí)間;二是在上料卷?yè)P機機械強度和電機允許的情況下增加單斗重量。而讀圖5可知,減少單斗上料時(shí)間就要適當的減少A、B、D、E等四個(gè)工作時(shí)段。
               
                            
                                      圖4 卷?yè)P料車(chē)上(下)行運行速度曲線(xiàn)

         為A段時(shí)間,調整了液壓缸的動(dòng)作速度,使之能以最快的速度開(kāi)到位來(lái)減少下料時(shí)間,由此將原狀態(tài)的12秒減少到了8秒;為減少D段時(shí)間,經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗確定了料車(chē)到達窯頂的接近開(kāi)關(guān)的位置,增大了倒料傾角,使之能以最快的速度倒料完畢后返回,由此將原狀態(tài)的12秒減少到了7秒;減少上料時(shí)間的重點(diǎn)是調整B、E段時(shí)間,盡量使上料小車(chē)的運行達到最優(yōu)控制。
                 
                                   
                                 圖5 調整后的卷?yè)P料車(chē)上(下)行運行速度曲線(xiàn)

          由圖4可知小車(chē)在上、下行加速階段的運行曲線(xiàn)設計不合理,用時(shí)過(guò)長(cháng),在上、下行減速階段出于安全上的考慮低速運行時(shí)間也較長(cháng)。料車(chē)滿(mǎn)料上行時(shí)間設定為3秒(電流為143A)。由于窯頂有0.8米左右的彎道,當料車(chē)在彎道上運行時(shí)速度不能過(guò)快,因此根據料車(chē)通過(guò)彎道的時(shí)間將下行時(shí)的加速時(shí)間初步確定為2秒,檢測到的電流為100A。調整后料車(chē)為窯內加料1斗,單程可減少時(shí)間8秒,雙程可減少時(shí)間16秒。其新運行曲線(xiàn)如圖5所示。為保證料車(chē)的安全運行,在優(yōu)化后的控制程序中設定了3個(gè)聯(lián)鎖點(diǎn)以確保料車(chē)在窯頂和窯底安全停車(chē),分別為:窯頂/底的上/下限位;PROFIBUS網(wǎng)絡(luò )上編碼器的數值;經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗得出的料車(chē)上/下行的時(shí)間。

          完成以上調整后,石灰窯單斗運行時(shí)間可減少24秒。如圖6所示,加料一批共6斗,可節約時(shí)間24×6=144秒,使每一批料的間隔時(shí)間為230+144=374秒,約合6.2分鐘,完全可解決對單個(gè)上料設備的日常檢查和加油潤滑,也為系統的超產(chǎn)創(chuàng )造了條件。圖6中:G-布料器旋轉到相應放料位置的最長(cháng)時(shí)間。
           
                            
                                 圖6 調整后的上料系統的單斗運行時(shí)間圖表

          4.4 旋轉布料器優(yōu)化控制

         套筒窯使用旋轉布料器,避免爐料偏落而造成布料不均。料車(chē)上料,通過(guò)旋轉布料器均勻的將爐料投入六個(gè)受料位內,開(kāi)料鐘完成一次卸料這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為一個(gè)完整的布料周期。

         傳統的控制方式,固定為從旋轉布料器的1#號位受料,每次上料旋轉布料器從1#位受料后依次轉動(dòng)至空料位卸料,然后順時(shí)針轉回1#位再次受料,如圖7所示。此方式布料周期長(cháng),且受料點(diǎn)均為1#位,也容易造成布料器的損壞,尤其是布料器的液壓系統大部分功率都用在截流閥的控制上,極易產(chǎn)生故障影響生產(chǎn)。優(yōu)化后的控制方式不再確定受料位置,遵循就近受料、就近卸料原則,使得旋轉布料器的每次轉動(dòng)均為有效轉動(dòng),不存在空轉現象,大大減少了液壓系統的壓力并能均衡石子對布料器的沖擊磨損,提高旋轉布料器的使用壽命。由于消除了空載與重載運行同時(shí)存在的現象,速度調節容易,杜絕了布料器卡阻現象。

          控制程序流程如下(設i為卸料時(shí)間,j為轉動(dòng)角度):

          Begin:

          For i=1 To 6

          J=(i-1)X60

          Next

          I=1

         Goto Begin:

          設旋轉布料器載料轉動(dòng)時(shí)間為m,空轉時(shí)間為n(3秒),則傳統控制方式下一個(gè)布料周期經(jīng)歷的時(shí)間為:

         T1=Σim+(5-i)n,(i=1,2,3,4,5)=15m+15n

         優(yōu)化后時(shí)間為:

         T2=Σim,(i=1,2,3,4,5)=15m

         比較可知,技術(shù)優(yōu)化后完成一個(gè)布料周期共可節省時(shí)間15n(共計45秒)。

          4.5 窯內負壓的自動(dòng)控制

         套筒窯系統對于每個(gè)燃燒室的負壓控制具有嚴格的要求,手動(dòng)調節難度很大。因此對高溫引風(fēng)機采用變頻控制,根據單室負壓的變化自動(dòng)進(jìn)行調節,主要功能為:(1)自動(dòng)判斷單室負壓的大小是否在-100±20以?xún)?,?)自動(dòng)判斷高溫廢氣風(fēng)機轉速的增減,(3)確定采樣計算周期,減少震蕩、(4)根據高溫廢氣風(fēng)機電流限定電機最高轉速,確保電機安全運行。

         5 結語(yǔ)

          由于實(shí)現了對監控設備的自動(dòng)控制、自動(dòng)聯(lián)鎖保護控制和自動(dòng)調速運行等技術(shù)處理,使整個(gè)系統運行穩定可靠,操作工人勞動(dòng)強度低。運行短時(shí)間內達產(chǎn)達效,所生產(chǎn)的石灰質(zhì)量較好,平均日產(chǎn)達到550噸以上,活性度平均達到350ml以上;同時(shí),CO2含量低于1.5%,灼堿低于6%,具有較強的環(huán)保意義。在國內同類(lèi)爐窯控制系統中達到了領(lǐng)先水平。

          參考文獻:


          [1] 武中華,趙長(cháng)安,谷志剛.西門(mén)子PLC在環(huán)形套筒石灰窯控制系統中的應用[J].科技信息,2010(14).

          [2] 廖志鋒.基于PLC的石灰豎窯自動(dòng)控制系統[J].冶金叢刊,2008(4).

          [3] 王華強.石灰窯生產(chǎn)過(guò)程控制系統[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2006(2).

          [4] 鄭寧,肖師榮.石灰窯計算機控制系統[J].福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2002(3).劉曉陽(yáng)(1980-)男,山東濟南人,現任濟南職業(yè)學(xué)院電子工程系講師,工學(xué)碩士,維修電工技師。主要研究方向為信號與信息處理和自動(dòng)化儀表。

         酆 烽(1979-)

         男,山東濟南人,現任濟南鋼鐵股份有限公司發(fā)電管控中心工程師。主要研究方向為冶金自動(dòng)控制系統和自動(dòng)化儀表。

         穆 寧(1980-)

         女,山東濟南人,現任濟南職業(yè)學(xué)院財經(jīng)系助教。主要研究方向為成本核算。  

         摘自《自動(dòng)化博覽》2011年第十二期 

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