年產(chǎn)老式芬蘭餡餅數以千萬(wàn)計,碼垛包裝若是都靠人來(lái)干,可不是一項輕松活;而對于機器人,卻是“小菜一碟”。
芬蘭國土面積居歐洲第五,人口卻只有520萬(wàn)。如果了解該國傳統美食“卡累利阿餡餅”的消耗量,你一定會(huì )驚嘆其國民胃口之大。以圓面餅為皮、米粥為餡,高溫烘焙12~15分鐘出爐,卡累利阿餡餅即大功告成。顧名思義,這種食品起源于卡累利阿,該地區現在分屬芬蘭和俄羅斯。
在距芬蘭赫爾辛基約90英里的瓦爾凱阿科斯基,有一家名為Saarioinen的食品烘焙廠(chǎng),年產(chǎn)卡累利阿餡餅近4000萬(wàn)只。其中僅0.5%出口鄰國瑞典和愛(ài)沙尼亞,其余全部?jì)蠕N(xiāo),芬蘭人對這種美食的酷愛(ài)可見(jiàn)一斑。均攤一下,每個(gè)芬蘭人一年要吃掉9只Saarioinen生產(chǎn)的餡餅,而且該國并非只有這一家烘焙廠(chǎng)。
為確保4 0 0 0 萬(wàn)只餡餅及時(shí)上架,Saarioinen烘焙廠(chǎng)搭建了兩條包裝線(xiàn),總共配備6臺ABB FlexPicker機器人。
該廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)理Mika Mi e t t inen介紹說(shuō):“兩條生產(chǎn)線(xiàn)中的一條專(zhuān)門(mén)用于包裝相對較大的老式餡餅,另一條兼顧餐前小餡餅的包裝。”此外,該廠(chǎng)還生產(chǎn)比薩餅、芬蘭肉餡餅和意式面包。“現在,我們每小時(shí)能包裝10000只大號餅和12000只小號餅。”Miettinen接著(zhù)說(shuō)。這套役齡3年的系統遠遠不止這些產(chǎn)能,Miettinen的得力助手Pekka Pettersson笑著(zhù)補充說(shuō):“理論上,同樣一條包裝線(xiàn)的每小時(shí)最大包裝量為24000個(gè)。”
下一代技術(shù)
Saarioinen烘焙廠(chǎng)所用的可沖洗型 IRB340FlexPicker,為肉類(lèi)、奶制品、即食食品等敞開(kāi)式食品提供了理想的包裝解決方案。該機器人通過(guò)控制器軟件PickMaster與IRC5控制器集成,可實(shí)現每分鐘150余次拾料。
這款PC軟件采用高性能、高可靠的視覺(jué)系統,能精準定位隨機擺放的物體,可在50至200 ms內完成隨機物體360度識別及數據傳輸。作為下一代技術(shù),IRB360 FlexPicker是ABB最新的高精度拾放料機器人解決方案,提供不銹鋼型、緊湊型和標準型三種型號,有1千克和3千克兩種荷重。
自動(dòng)化的效益
Saarioinen烘焙廠(chǎng)自從啟用3臺IRB 340FlexPicker機器人承擔卡累利阿餡餅的拾料包裝任務(wù),已取得了多項效益:
改善工作環(huán)境;
提高生產(chǎn)可靠性;
加強品質(zhì)控制;
降低成本。
整條生產(chǎn)線(xiàn)不斷地在優(yōu)化改進(jìn)餡餅烘焙完畢冷卻約一小時(shí),由傳送帶送入拾料工作站,這時(shí)ABB機器人就該上場(chǎng)了。攝像頭抓拍傳送帶上每只餡餅的圖像,供品質(zhì)控制以及拾料機器人位置識別用。信息傳輸到60米遠的計算機,于納秒之間再反饋到拾料機器人。
前面兩臺機器人進(jìn)行批量碼垛包裝,后面一臺負責“撿漏”,將前面遺留下來(lái)的餡餅一一拾起。機器人用軟模圍住餡餅,在平行傳送帶上輕輕移動(dòng),歸攏成堆:三個(gè)一排,三排一堆。餡餅堆再往前移動(dòng)兩米,包上塑料袋,裝入紙箱,最后運往遍布全國的食品店。
“人工包裝升級到自動(dòng)化包裝的計劃,是我們提出來(lái)的。”Miettinen回顧道,“以前,就算輪班作業(yè),工人一天也要站上5個(gè)小時(shí)不停地堆餡餅,我們不希望員工患上頸、背勞損之類(lèi)的職業(yè)病。“其次,有了機器人加攝像頭,我確信產(chǎn)品質(zhì)量比以前更好了。攝像頭不會(huì )疲勞,不受人為因素干擾。另外,生產(chǎn)成本也降下來(lái)了。”Petersson補充說(shuō):“每個(gè)星期一早上,機器人都會(huì )按時(shí)上崗。”
自動(dòng)化改造項目的前期計劃十分周密
該項目涉及食品生產(chǎn),面臨多項挑戰。首先要達到衛生和溫度標準;其次,Saarioinen烘焙廠(chǎng)產(chǎn)量巨大,不容半點(diǎn)閃失;再次,生產(chǎn)線(xiàn)完全根據該廠(chǎng)的需求定制。“項目進(jìn)展得異常順利。攝像頭方面花了點(diǎn)工夫,還解決了一些拾料工裝的問(wèn)題,但沒(méi)有真正棘手的麻煩。”Pettersson說(shuō)。
負責機器人工作站設計的是Trimaster工程公司,其創(chuàng )始人Leo Johansson也同意這一點(diǎn)。“餡餅的形狀和軟硬度各不相同,這是一個(gè)難題。我們用不同的拾料工裝做了大量試驗,最后還是解決了。有了拾料解決方案,所需要的機器人數量就很容易計算出來(lái)。”他說(shuō)。“操控軟件已經(jīng)升級過(guò)幾次,整條生產(chǎn)線(xiàn)不斷地在優(yōu)化改進(jìn)。”Pettersson補充說(shuō)。
一天生產(chǎn)結束,所有傳送帶和機器人工作站都由人工清洗,即便如此,負擔也不重。拾料工裝可方便地拆下來(lái)清洗,機器人設備都采用密封防護。Miettinen和Pettersson都表示,這兩條生產(chǎn)線(xiàn)的成功投產(chǎn)令他們深受鼓舞,對未來(lái)的自動(dòng)化擴建很有幫助。
“我們許多產(chǎn)品都是獨一無(wú)二的,外形很有特點(diǎn)。我們在這個(gè)項目中積累的拾料經(jīng)驗,一定能推廣到其他烘焙產(chǎn)品。”Miettinen認為。一包9只裝卡累利阿餡餅售價(jià)2.5歐元,即使是金融危機,也阻擋不住芬蘭人對這種傳統美食的饕餮之欲。
摘自《自動(dòng)化博覽》2010年第十一期