一、前言:
乙烯廠(chǎng)裂解裝置急冷油具有粘稠、含雜質(zhì),常溫冷凝的特性,因此對急冷油的測量是各地乙烯廠(chǎng)的難題之一。原來(lái)流量?jì)x表設計采用的是4臺雙法蘭差壓式流量計測量相關(guān)的幾股流量,為了防止急冷油冷凝堵塞導壓管,一般在導壓管入口加入洗油稀釋急冷油,導壓管加保溫防護,正常時(shí)沖洗油壓力大于急冷油,但是實(shí)際使用中經(jīng)常因為工藝波動(dòng)使急冷油倒灌、冷凝、沉積,嚴重的急冷油凝結在沖洗油的管線(xiàn)里,無(wú)法疏通,不能正常使用;每臺表需要經(jīng)常打開(kāi)排污閥排放,現場(chǎng)油污嚴重污染環(huán)境,影響生產(chǎn),并且熱油排放時(shí)也不安全,如何解決這個(gè)難題是我們重要任務(wù)。
二、方案研究:
圍繞著(zhù)裂解急冷油具有粘稠、含雜質(zhì),常溫冷凝、堵塞導壓管等的特性分析,首先想到使用不需要排污、抗粘稠的幾種非差壓式儀表的可行性;
1、如果采用質(zhì)量流量計,效果肯定好;但是儀表價(jià)格昂貴,而且從法蘭取壓方式改成質(zhì)量流量計,需要改造工藝管線(xiàn),質(zhì)量流量計一般要求安裝支撐架,但是實(shí)際現場(chǎng)管線(xiàn)密集而懸空,空間有限,施工難度大,施工周期長(cháng),通常裂解裝置很少長(cháng)期停工檢修,所以即使不考慮價(jià)格問(wèn)題,幾個(gè)月內根本沒(méi)有機會(huì )解決問(wèn)題。
2、用電磁流量計,因為急冷油的介電常數低,也無(wú)法測量;
3、改用渦街流量計因為介質(zhì)粘稠,有雜質(zhì),怕振動(dòng),沒(méi)有可靠的依據,也同樣存在需要改造工藝管線(xiàn),空間有限,施工難度大,施工周期長(cháng)等問(wèn)題,再三考慮后放棄;
4、經(jīng)過(guò)分析決定還要從短期內能夠可行的方法考慮,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)分析和研究我們注意到,原來(lái)沖洗油安裝在導壓管一次閥前,法蘭前導壓管采用傳統向下45度角取壓方式,當沖洗排污時(shí),急冷油無(wú)法隔離,所以沖洗效果不好;
三、改造措施:
1、將導壓管由原來(lái)的傳統向下45度角取壓方式,改成水平取壓方式,減少在取壓法蘭面的沉積影響;
2、將工藝沖洗油入口由一次閥前,改到一次閥後和取壓法蘭之間,在沖洗排污時(shí)關(guān)閉一次閥,再打開(kāi)排污閥,排污後關(guān)閉排污閥,再打開(kāi)一次閥,有效地控制排污,建立隔離液,防止急冷油沉積;
3、在沖洗油管線(xiàn)導壓管側增加止回閥,防止急冷油倒灌入沖洗油管線(xiàn),堵塞沖洗油管線(xiàn)。
以上方案只需要限流孔板、止回閥等普通材料,在不久后裂解裝置的臨時(shí)檢修中,經(jīng)過(guò)工藝吹掃相應管線(xiàn),拆下急冷油流量?jì)x表的取壓法蘭,按水平安裝導壓管的要求重新裝回,現場(chǎng)焊接沖洗油管線(xiàn)入口在一次閥后,再保溫等,用很短的時(shí)間完成了改造施工,及時(shí)解決了存在難題,入圖所示。
四、效果評價(jià):
1、自從2000年12月檢修投用以來(lái),很少需要排污,減少了環(huán)境污染,使用效果良好,提高了儀表測量的準確性。
2、使用了少量材料和施工,在短時(shí)間內解決問(wèn)題,滿(mǎn)足生產(chǎn)需要;對比質(zhì)量流量計節省設備費用20余萬(wàn)元,節省施工材料費3萬(wàn)元,效果顯著(zhù)。