機床類(lèi)型:數控沖床
控制方式:凸輪方式
制造廠(chǎng)商:德國HAAR公司
原機床控制系統:SIEMENS工控機
現機床控制系統:SIEMENS 840D數控系統
現驅動(dòng)系統: SIEMENS 611D
該機床是該制蓋容器有限公司1988年從香港買(mǎi)進(jìn),改造之前已運行將近十年,由于控制系統不穩定,又無(wú)備件,因此決定改造。雙方商定將原機床所用數控系統和驅動(dòng)系統全部去掉,采用SIEMENS的840D數控系統及611D驅動(dòng)系統。
該機床用于生產(chǎn)易拉罐上蓋,使用鋁合金材料,共有X、Y及主軸三個(gè)軸。X、Y軸用來(lái)定位鋁片,主軸用來(lái)控制沖頭,沖頭上有七個(gè)模具,即每沖一次產(chǎn)生七個(gè)蓋子,由于鋁質(zhì)材料薄且輕,所以該機床控制方式與普通沖床相比有其特殊性,歸納如下:
1.沖頭位置判斷采用絕對位置編碼器,而不是機械凸輪或感應開(kāi)關(guān)。用于確定沖頭的位置,決定送料時(shí)刻、吹氣時(shí)間、是否有蓋子通過(guò)以及下模潤滑時(shí)間。
2.當上下模離開(kāi)時(shí),七個(gè)模具旁的氣嘴必須同時(shí)吹氣,將蓋子吹走,同時(shí)系統必須確認蓋子是否已被吹走,如果沒(méi)被吹走,必須立即停機,否則模具將被損壞。隨著(zhù)主軸速度的提高,對系統控制時(shí)間的要求越嚴。此功能稱(chēng)為掉蓋模具保護功能。
3.蓋子被吹出后,通過(guò)接蓋槽進(jìn)入下一道工序。由于接蓋槽有時(shí)會(huì )阻塞,因此系統必須及時(shí)作出反應,避免模具損壞。此功能稱(chēng)為塞蓋模具保護功能。
4.沖壓速度為150~200次/分。
5.吹氣時(shí)間及時(shí)機必須準確,否則將出現蓋子不能掉入接蓋槽或蓋子不能被吹出,造成機床加工經(jīng)常中斷,從而影響生產(chǎn)效率。
6.下一道工序出現故障時(shí),機床必須自動(dòng)停止加工,當故障消除時(shí),機床能自動(dòng)重新啟動(dòng)。
本項目的難點(diǎn)在于模具保護。由于蓋子很輕,每沖一次產(chǎn)生七個(gè)蓋子,由于氣流的不穩定性,導致蓋子通過(guò)檢測部位的時(shí)間不一致,而檢測時(shí)間是有限的,大約50毫秒。為了保證檢測的準確性,采用了單獨的PLC單元專(zhuān)門(mén)負責過(guò)蓋檢測,然后將檢測結果反饋給數控系統。經(jīng)實(shí)際運行表明該項目是成功的,達到了預期效果,同時(shí)為今后此類(lèi)機床的改造積累了寶貴的經(jīng)驗。