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    1. 20240703
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      案例頻道

      中控WebField ECS-100 控制系統在聚酯短纖維裝置中的應用
      • 企業(yè):浙江中控軟件技術(shù)有限公司     領(lǐng)域:工業(yè)安全     行業(yè):網(wǎng)絡(luò )通訊    
      • 點(diǎn)擊數:1154     發(fā)布時(shí)間:2009-09-26 09:07:49
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        摘 要:簡(jiǎn)要介紹了聚酯短纖維的主要工藝流程,重點(diǎn)分析了WebFieldECS-100控制系統的總體設計方案及實(shí)現方法,詳細總結了改造后現場(chǎng)的應用效果。

        關(guān)鍵詞:控制系統(DCS) ECS-100 聚酯短纖維 專(zhuān)用邏輯控制模塊 選擇控制

        一、概述

        隨著(zhù)合成纖維工業(yè)的迅速發(fā)展,我國聚酯市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈,為適應市場(chǎng)不斷發(fā)展的需要,國內聚酯企業(yè)不斷加快工業(yè)結構優(yōu)化升級,深化產(chǎn)品結構調整,增加化纖產(chǎn)品品種,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低備件成本,提高企業(yè)效益。為了生產(chǎn)和安全的需要,中石化儀征化纖股份有限公司經(jīng)研究決定在聚酯短纖維9-16K改造項目中采用浙江中控技術(shù)股份有限公司研制的WebField ECS-100控制系統對15萬(wàn)噸/年滌綸短纖維生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行自動(dòng)監控。

        本改造項目主要是對15萬(wàn)噸/年滌綸短纖維生產(chǎn)線(xiàn)前紡的TDC-2000控制系統和后紡的常規儀表控制系統進(jìn)行改造。根據工藝需要,控制站和操作站分別設在前紡東區、前紡西區、后紡東區、后紡西區,前紡東區和前紡西區各有一個(gè)遠程控制柜,短纖生產(chǎn)中心ECS-100控制系統與聚酯生產(chǎn)中心TDC- 3000控制系統進(jìn)行雙向數據通訊,短纖生產(chǎn)中心ECS-100控制系統與公司的信息管理中心進(jìn)行數據傳送,各個(gè)控制點(diǎn)采用光纜連接。

        二、主要工藝流程

        聚酯短纖維生產(chǎn)工藝采用熔融法紡絲,主要分為直接紡絲和間接紡絲(即切片紡絲)兩種。

        本次改造項目的工藝是采用熔融法直接紡絲工藝,將聚酯裝置縮聚反應器來(lái)的聚合物熔體增壓后,在熔體過(guò)濾器中用濾網(wǎng)濾去機械雜質(zhì)和熔融不良物,由熔體分配管進(jìn)入紡絲箱體。在紡絲箱體中需要適當控制熔體的粘度、溫度、輸送壓力,熔體經(jīng)紡絲計量泵以恒定量通過(guò)紡絲組件過(guò)濾層后,從噴絲板細孔噴出。噴絲板細孔擠出的熔體細流經(jīng)溫度23~28℃濕度80RH%的空氣冷卻,使熔體拉長(cháng)、變細、固化成初生纖維。

        初生纖維經(jīng)上油后匯集成束,經(jīng)牽引后入盛桶絲內,經(jīng)集束后,在一定預張力條件下送拉伸機拉伸,然后在70℃油浴中拉伸3~3.2倍,再在熱箱內用過(guò)熱蒸汽加熱下拉伸1.03~1.13倍,拉伸速度為280m/min。拉伸后在180~200℃下進(jìn)行熱定型,經(jīng)上油后入卷曲機卷曲,然后用空氣將其冷卻到玻璃化溫度以下,隨即送去切成短纖成品并進(jìn)行稱(chēng)量打包。其工藝流程框圖如圖1所示:



      圖1 聚酯短纖維裝置工藝流程框圖

        三、控制系統總體設計及實(shí)現方法

        3.1總體設計

        本改造項目的WebField ECS-100控制系統由四個(gè)操作站、一個(gè)工程師站、一個(gè)歷史數據站、四個(gè)控制站、八個(gè)繼電器柜和一套過(guò)程控制網(wǎng)絡(luò )組成,前紡西區控制中心與聚酯中心TDC-3000控制系統采用OPC方式進(jìn)行雙向數據通訊,同時(shí)將ECS-100 控制系統信息網(wǎng)與廠(chǎng)用MIS網(wǎng)通過(guò)防火墻進(jìn)行數據傳送,達到了實(shí)時(shí)監視與管理的目的,各個(gè)控制點(diǎn)采用光纜連接。本項目控制系統配置圖如圖2所示。



      圖2 聚酯短纖維WebField ECS-100控制系統配置圖

        3.2異構系統互連

        由于工藝操作和控制的需要,聚酯控制中心Honeywell TDC-3000控制系統與前紡控制中心ECS-100控制系統雙方各有部分關(guān)鍵數據需要參與操作和控制,雙方通過(guò)廠(chǎng)里的信息管理網(wǎng)連接,采用OPC方式實(shí)現雙向數據通訊, ECS-100控制系統兩臺操作站作為OPC客戶(hù)端與TDC- 3000控制系統的OPC服務(wù)器連接,實(shí)時(shí)刷新周期設置為2秒,采用病毒防火墻以防止病毒入侵。

        為了滿(mǎn)足企業(yè)信息化的要求,需要將ECS-100控制系統信息單向傳送到廠(chǎng)內信息網(wǎng),ECS-100系統采用OPC方式通過(guò)防火墻單向地與公司MIS 網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)接,在歷史數據站中通過(guò)實(shí)時(shí)數據庫每5秒鐘分批將部分重要參數向MIS網(wǎng)中服務(wù)器的SQL Server數據庫中寫(xiě)入數據。 WebField ECS-100控制系統與異構系統互連結構圖如圖3所示。



      圖3 ECS-100與異構系統互連結構圖

        3.3全面實(shí)用自動(dòng)化

        前紡工段屬于高溫、高壓、高粘度的工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境,需要采取對生產(chǎn)裝置和人身安全的保護措施,設計時(shí)對自動(dòng)化設備選擇與控制方案設計需要考慮對意外事件的快速反應速度、可靠聯(lián)鎖動(dòng)作以及有效解決方案,從而保證生產(chǎn)過(guò)程的安全。主要采取的措施有:(1)控制系統與現場(chǎng)設備之間的開(kāi)關(guān)量輸入信號DI和輸出信號DO均采用繼電器進(jìn)行隔離;(2)控制系統的主控卡、數據轉發(fā)卡、關(guān)鍵卡件、系統電源、網(wǎng)絡(luò )、系統供電等采用雙重冗余措施;(3)在加熱溫度控制采用專(zhuān)用邏輯模塊控制,先報警提示,后停止加熱;(4)報警采用分布式報警管理系統,根據工藝和安全要求,前紡分為5個(gè)報警區、后紡分為2個(gè)報警區,不同的報警區采用不同的報警聲音;(5)在軟件設計方面,對操作參數和操作行為、操作方式進(jìn)行了操作行為限制和屏蔽操作界面的設計,即不同級別的操作人員對應不同的操作界面并進(jìn)行不同的動(dòng)作;(6)除了常規的日報表、班報表、實(shí)時(shí)工藝參數報表外,需要新增生產(chǎn)管理軟件(小時(shí)平均值評估軟件、換桶修板管理軟件、實(shí)時(shí)數據查詢(xún)管理軟件)和系統維護軟件(緊急數據恢復軟件)。

        本裝置檢測點(diǎn)多,實(shí)際使用點(diǎn)數為2252點(diǎn)(系統規模如表1所示),現場(chǎng)儀表設備多,檢測變送測量裝置430臺、氣動(dòng)調節閥260臺、受控電氣設備 210臺;自控程度高,控制回路共有280個(gè),以常規控制為主,復雜控制有增壓泵壓力選擇控制、大量的專(zhuān)用邏輯控制模塊對電加熱器進(jìn)行控制。

        表1聚酯短纖維裝置I/O表

        3.4主要控制方案實(shí)現

        聚酯短纖維紡絲裝置的控制回路共有280個(gè),以常規控制為主,復雜控制有增壓泵壓力選擇控制、大量的專(zhuān)用邏輯控制模塊對電加熱器進(jìn)行控制。除公用工程外, 8條生產(chǎn)線(xiàn)是相似的,其控制要求也是相同的。

        主要常規控制回路有:空調送風(fēng)濕度控制;空調新風(fēng)、汽相鍋爐溫度控制及聯(lián)鎖、一/二次熱媒、油劑浴槽、牽伸水浴槽、卷曲機熱水槽、蒸汽加熱箱溫度控制;卷曲機熱水槽液位控制;空調主風(fēng)道、膨脹槽、閃蒸罐、三牽加熱蒸汽、緊張定型加熱蒸汽壓力控制;

        專(zhuān)用邏輯控制模塊:前紡的增壓泵加熱、過(guò)濾器加熱、組件預熱爐加熱、后紡疊絲機電加熱的溫度控制要求是相同的,即溫度降至低報值時(shí)則開(kāi)始加熱升溫、溫度升溫至高報值時(shí)則停止加熱;高報與低報不參與報警,高高報則需要報警提示;兩種操作方式:手動(dòng)/自動(dòng)操作;溫度控制采用兩個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出(升溫-常開(kāi)觸點(diǎn)、降溫-常閉觸點(diǎn))連接至電氣回路進(jìn)行控制。

        加熱器溫度控制采用專(zhuān)用邏輯控制模塊,一次編程,多次使用的自定義模塊,如圖4所示。

        

      圖4 專(zhuān)用邏輯模塊及操作面板

        增壓泵壓力選擇控制:聚酯輸送過(guò)來(lái)的熔體增壓后,均勻、恒量噴射至噴絲孔,才能保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,為了適應不同的工況,需要在兩個(gè)靜態(tài)混合器設立控制點(diǎn)??刂埔螅罕仨毐WC增壓泵壓力運行穩定;根據工藝需要,可自由選擇增壓泵壓力進(jìn)行控制;控制回路選擇必須無(wú)擾動(dòng)切換。

        根據工藝要求進(jìn)行選擇以及不同控制回路針對不同的工況,其PID設定參數的不同,采用兩個(gè)自定義回路進(jìn)行輸出選擇控制,采取無(wú)擾動(dòng)切換措施,如圖5所示:

      圖5 增壓泵壓力選擇控制程序圖

        四、總結

        本項目自2005年10月投運以來(lái),不僅控制系統運行良好,通訊流暢,自動(dòng)控制投運率高(在95%以上),而且解決了以往的一直困擾工藝和維護人員的大量難題,如避免了以前受趨勢數量和記錄時(shí)間限制的困擾;為工藝開(kāi)發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和事故調查提供了非常直觀(guān)的依據; 實(shí)時(shí)的、客觀(guān)的記錄了工藝量化考核指標,為工藝參數提供了理論基礎和分析方法; 解決了多年來(lái)困擾儀表維護人員關(guān)于組件壓力頻繁波動(dòng)的難題;同時(shí)提高了儀表維護人員維護水平、企業(yè)管理水平。

        總之,由于該控制系統功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、使用方便、故障率較低、性/價(jià)比高,為企業(yè)節約了大量的資金,創(chuàng )造了很好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

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