摘要:本文介紹了風(fēng)光牌高壓變頻在山東崔莊煤礦主扇風(fēng)機上的應用情況,對節能效果進(jìn)行了計算。
關(guān)鍵詞:高壓變頻器 主扇 應用
1 引言
隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展,各行各業(yè)煤炭的需求量也越來(lái)越大,各大型煤炭企業(yè)紛紛開(kāi)辟新的礦井來(lái)擴大規模,并且利用各種技術(shù)降低生產(chǎn)成本,因此變頻器在煤炭行業(yè)的需求也就越來(lái)越大。
主扇風(fēng)機是煤礦通風(fēng)系統中最重要的一部分,它可以說(shuō)是每一個(gè)井下工作人員的呼吸要道,因此它也是煤礦安全生產(chǎn)中最重要的一個(gè)環(huán)節。長(cháng)期以來(lái),礦井主扇風(fēng)機的功率都比較大,而且一天24小時(shí)不間斷運行,礦井所需的風(fēng)量都是通過(guò)調節風(fēng)門(mén)擋板或葉片角度來(lái)實(shí)現,根據反風(fēng)及開(kāi)采后期運行工況要求,所設計的通風(fēng)機及拖動(dòng)的電動(dòng)機的功率,通常遠大于煤礦正常生產(chǎn)所需的運行功率。風(fēng)機設計上余量特別大,在相當長(cháng)的時(shí)間風(fēng)機一直處在較輕負載下運行,因此,煤礦通風(fēng)系統中存在著(zhù)極為嚴重的大馬拉小車(chē)現象,能源浪費非常突出。
2 現場(chǎng)簡(jiǎn)介
崔莊煤礦位于山東省濟寧市微山縣,其主扇風(fēng)機擔負著(zhù)整個(gè)礦井的通風(fēng)任務(wù),要求安全穩定性極高,因為風(fēng)機一旦停機,短時(shí)間內就將造成全礦無(wú)法正常生產(chǎn),控制方式采用調節風(fēng)門(mén)開(kāi)度的大小來(lái)調整風(fēng)量,這樣,不論生產(chǎn)的需求大小,風(fēng)機都要全速運轉,而運行工況的變化則使得能量以風(fēng)門(mén)節流損失消耗掉了。不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設備損耗,從而導致生產(chǎn)成本增加,設備使用壽命縮短,設備維護、維修費用高居不下,針對這種情況,礦領(lǐng)導經(jīng)過(guò)論證,最后決定選用山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37系列的高壓變頻調速器,現場(chǎng)設備如圖1所示:
圖1 現場(chǎng)設備圖
3 風(fēng)光高壓變頻器的突出特點(diǎn)
?。?)采用高速DSP(TMS320F2812)作為中央處理器,運算速度更快,讓控制更精準。系統升級更方便。
?。?)飛車(chē)啟動(dòng)功能:能夠識別電機的速度并在電機不停轉的情況下直接起動(dòng)。
?。?)瞬間掉電再啟動(dòng)功能:運行過(guò)程中高壓瞬時(shí)掉電三秒鐘內恢復,高壓變頻器不停機,高壓恢復后變頻自動(dòng)運行到掉電前的頻率。
?。?)線(xiàn)電壓自動(dòng)均衡技術(shù)(采用中性點(diǎn)漂移技術(shù)):變頻器某相有單元故障后,為了使線(xiàn)電壓平衡,傳統的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線(xiàn)電壓自動(dòng)均衡技術(shù)通過(guò)調整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線(xiàn)電壓均衡輸出。
?。?)單元內電解電容因采取了公司專(zhuān)利技術(shù)(專(zhuān)利號ZL 2003 2 0107356.2 ),可以將其使用壽命提高一倍;高壓提升機產(chǎn)品采用了更長(cháng)壽命的電力電容。
?。?)運行過(guò)程中外部頻率給定信號出現故障(短路或開(kāi)路),整機維持故障前的運行頻率不變,并能給出報警信號。
?。?)單元串聯(lián)多重化結構,模塊化設計。這樣IGBT承受電壓較低,可以有較寬的過(guò)壓范圍(≥1.15Ue),設備可靠性更高。
?。?)具有雙路AC控制電源,一路為干式變壓器變壓以后的AC電源,一路為外部控制電源,這樣在調試過(guò)程中,無(wú)需加入高壓主電,就可以檢測輸出波形的正常與否。對于在現場(chǎng)安裝調試以及人員培訓很方便,同時(shí)也大大提高了培訓和運行的安全性。
4 現場(chǎng)技術(shù)參數
電動(dòng)機參數如下表1所示:
表1:
風(fēng)機類(lèi)型:軸流風(fēng)機。
設備布置采用抽出式通風(fēng)方式,配備反風(fēng)道反風(fēng),扇風(fēng)機與電動(dòng)機設于主機房?jì)?,主機房為雙層工業(yè)廠(chǎng)房,風(fēng)道為半地下式。吸風(fēng)側設兩個(gè)立閘門(mén),兩個(gè)水平反風(fēng)門(mén),擴散器側兩個(gè)水平反風(fēng)門(mén),每個(gè)風(fēng)門(mén)各用一臺風(fēng)門(mén)絞車(chē)進(jìn)行操縱,風(fēng)門(mén)絞車(chē)采用就地操作。
傳動(dòng)方式:直接傳動(dòng)。
調節方式:手動(dòng)操作風(fēng)門(mén)絞車(chē)控制立閘門(mén) (改變管路阻力特性曲線(xiàn))。
5 變頻改造前存在的問(wèn)題
(1)原工礦使用的為轉子串電阻啟動(dòng)方式,啟動(dòng)不穩定,造成了大的機械沖擊,導致電機壽命大大降低;
(2)轉子串電阻啟動(dòng)時(shí),控制系統復雜,故障率高,接觸器、電阻器、繞線(xiàn)電機電刷容易損壞,維護工作量大;
(3)啟動(dòng)時(shí)電流過(guò)大,對電網(wǎng)沖擊很大,影響電網(wǎng)的穩定性;
(4)主扇風(fēng)機設計上余量大,主扇風(fēng)機一直處在較輕負載下運行,由于采用檔板調節,因此造成能源浪費,增加了生產(chǎn)成本;
(5)自動(dòng)化程度低,影響整體系統安全性。
6 變頻控制方案
為了滿(mǎn)足安全生產(chǎn),選用一套6KV變頻調速器,通過(guò)切換,可以在變頻器故障狀態(tài)下,切換到工頻狀態(tài)運行,其主回路如下圖2所示:
圖2 主回路圖
QS1、QS2、QS3為三臺高壓隔離閘刀,QS1、QS3處于變頻運行回路上,KM1、KM2為變頻上電瞬間實(shí)現限流電阻切換時(shí)所用,K10為用戶(hù)工、變頻轉換改造時(shí)加的一個(gè)轉換開(kāi)關(guān)。變頻運行時(shí),QS1、QS3閉合, QS2斷開(kāi),K10打到變頻位置;變頻上電后,通過(guò)內部程序KM2會(huì )自動(dòng)吸合將限流電阻引入主回路以消除大電流沖擊,上電3S后,KM1吸合,KM2斷開(kāi)變頻可以投入運行。工頻運行時(shí),QS1、QS3斷開(kāi),QS2閉合,K10打到工頻位置,實(shí)現原來(lái)的串電阻啟動(dòng)方式。
這是高壓變頻器工變頻手動(dòng)切換的典型應用,QS1、QS2、QS3不能同時(shí)閉合,這三個(gè)閘刀在機械和電氣上都實(shí)現了互鎖。
另外,為了安全,變頻故障信號和上一級的高壓開(kāi)關(guān)柜也實(shí)現互鎖,實(shí)現高壓故障連跳功能。
風(fēng)光高壓變頻器采用功率單元串聯(lián)多電平結構,由控制柜、變壓器柜、單元柜和開(kāi)關(guān)柜組成。
每個(gè)功率單元結構上完全一致,可以互換,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側為二極管三相全橋,通過(guò)對IGBT逆變橋進(jìn)行正弦PWM控制,其電路結構見(jiàn)下圖3所示,
圖3 功率單元主回路
高質(zhì)量電源輸入:輸入側隔離變壓器二次線(xiàn)圈經(jīng)過(guò)移相,為功率單元提供電源對于6KV而言相當于30脈沖不可控整流輸入,消除了大部分由單個(gè)功率單元所引起的諧波電流,大大抑制了網(wǎng)側諧波(尤其是低次諧波)的產(chǎn)生。變頻器引起的電網(wǎng)諧波電壓和諧波電流含量滿(mǎn)足IEEE 519-1992和GB/T14549-93《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》對諧波含量最嚴格要求,無(wú)需安裝輸入濾波器并保護周邊設備免受諧波干擾。正常調速范圍內功率因數大于0.96。無(wú)需功率因數補償電容,減少無(wú)功輸入,降低供電容量。
完美的輸出性能:?jiǎn)卧}寬調制疊波輸出, 6KV系列每相5個(gè)單元,大大削弱了輸出諧波含量,輸出波形幾近完美的正弦波,其輸出波形如下圖4所示:
圖4 變頻器輸出波形
7 現場(chǎng)應用情況
崔莊礦選用型號JD-BP37-400F風(fēng)光變頻器,于2008年10月20日開(kāi)始安裝調試,2008年10月25日一次性投運成功。變頻運行后,風(fēng)門(mén)全部打開(kāi),運行頻率43Hz,運行電流24A,負壓1700Pa,不僅完全滿(mǎn)足煤礦生產(chǎn)工藝要求,而且用戶(hù)操作非常方便。變頻器運行非常穩定。
8 節能計算
按工頻和變頻運行實(shí)際電流計算,計算數據取2008年技術(shù)測定:
工頻運行時(shí),風(fēng)門(mén)開(kāi)度為2m左右,運行電流在43A。
工頻運行時(shí)功率和一天耗電量:
P1= 1.732×6×43×0.77=344.08KW
N1=344.08×24=8257.90KW?h。
變頻器運行時(shí),風(fēng)門(mén)全開(kāi),運行電流在24A,由變頻器調節風(fēng)機速度來(lái)滿(mǎn)足風(fēng)量要求。
變頻運行時(shí)功率和一天耗電量:
P2=1.732×6×24×0.958=238.93KW
N2=238.93×24=5734.32KW?h。
節電率:
(N1-N2)/N1=(8257.90-5734.32)/8257.90=30%。
節約電費計算:
以該礦電價(jià)0.6元/ KW?h計算,工頻24小時(shí)耗電費:
8257.90×0.6=4954.74元。
變頻24小時(shí)耗電費:
5734.32×0.6=3440.59元。
變頻改造后,日節約電費:
4954.74-3440.59=1514.15元。
一年以300天為標準計算,年節約電費:
1514.15×300=454244.4元。
9 其他效益
?。?)實(shí)現電機軟啟動(dòng),減小啟動(dòng)沖擊,降低維護費用,延長(cháng)設備使用壽命;
?。?)系統安全、可靠,具有變頻故障轉工頻功能,確保風(fēng)機連續運行;
?。?)控制方便、靈活,自動(dòng)化水平高;
?。?)輸入諧波含量小,不對電網(wǎng)造成污染;輸出諧波含量低,適合所有改造項目的普通異步電動(dòng)機;
?。?)界面全為純中文操作,非常符合國人特點(diǎn);
?。?) 安全保護功能齊全,除了過(guò)壓、過(guò)熱、過(guò)載、短路等自身保護功能外,還設有外圍連鎖保護系統,提高了系統的安全穩定性;
?。?)采集各臺扇風(fēng)機運行的工藝參數、電器參數、電氣設備運行的狀況。
主扇風(fēng)機可由PLC進(jìn)行控制,嚴格按控制程序進(jìn)行控制,并對扇風(fēng)機正常切換和故障切換進(jìn)行控制和操作指導,且在控制柜實(shí)現硬件閉鎖控制。
在控制站顯示扇風(fēng)系統工藝參數表、電氣參數、設備運行狀態(tài)(工作、停止、故障)以及報警參數表等。
自動(dòng)建立數據庫,對于重要的工藝參數、電氣參數自動(dòng)生成趨勢曲線(xiàn)。
當運行風(fēng)機發(fā)生故障時(shí),利用運行記錄的曲線(xiàn)對故障進(jìn)行分析和處理。
在條件具備時(shí),可實(shí)現遠控,達到“無(wú)人值守”。
10 結束語(yǔ)
崔莊煤礦主扇風(fēng)機經(jīng)過(guò)變頻改造之后,不僅達到了良好的節能效果,并且使整套通風(fēng)系統的穩定性提高了一個(gè)大臺階。隨著(zhù)國家對節能減排工作的越來(lái)越重視,煤礦企業(yè)通過(guò)各種措施降低生產(chǎn)成本,其中變頻技術(shù)起到了關(guān)鍵作用,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,適應了國家建設資源節約型社會(huì )的潮流。