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    1. ACS880-07C
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      橫河電機-23年10月11日
      2024
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      案例頻道

      湖北黃石大冶特鋼除塵風(fēng)機變頻應用
      • 企業(yè):北京合康億盛科技有限公司     領(lǐng)域:工控機     行業(yè):電梯    
      • 點(diǎn)擊數:1295     發(fā)布時(shí)間:2008-12-10 11:40:43
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          1  引言

          大冶特殊鋼集團第四煉鋼廠(chǎng)的7#煉鋼爐為60噸國產(chǎn)交流電弧爐,采用布袋除塵方式,其除塵風(fēng)機及電機的銘牌參數如下:

          電機                                   離心引風(fēng)機 

          型號:Y6304-8                   型號:Y4-73No311/2F

          額定功率:1600 kW            額定壓力:570 - 375 mmH2O 

          額定電流:192.3 A              額定流量:470000 - 874000 m3/h 

          額定電壓:6 kV                   軸 功 率:954 - 1185 kW

          額定轉速:744 rpm             額定轉速:730 rpm 

          正常情況下,電爐每70分鐘生產(chǎn)一爐鋼,為一個(gè)生產(chǎn)周期,每個(gè)周期共分為7個(gè)步驟:1、加料,3分鐘;2、加鐵水,3分鐘;3、供電,21分鐘;4、供電供氧,30分鐘;5、采樣,5分鐘;6、出鋼,5分鐘;7、堵眼,3分鐘。在每個(gè)步驟中,電爐產(chǎn)生的煙氣量不同,對爐子的溫度要求也不一樣,因此需要調節除塵風(fēng)機的風(fēng)量,以滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的要求。若風(fēng)量過(guò)大,損失爐內熱量,延長(cháng)生產(chǎn)周期,浪費能源;風(fēng)量小,則導致?tīng)t內溫度過(guò)高,可能燒毀設備。

          原工頻運行時(shí),通過(guò)調節進(jìn)風(fēng)口導流葉片調節風(fēng)量,電機通過(guò)電抗器降壓完成工頻啟動(dòng)。工頻啟動(dòng)特別困難,且對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動(dòng)、有斷條的危險。一般啟動(dòng)后不允許停機,電機始終滿(mǎn)負荷運行,電耗驚人?;谏鲜鲈?,四煉鋼決定對7#煉鋼爐除塵風(fēng)機進(jìn)行變頻改造。

          變頻調速的優(yōu)越性已在通用變頻器中得到充分體現,近兩年來(lái),國產(chǎn)高壓變頻器業(yè)已成熟,取得了國內眾多行業(yè)的認可,并逐步在生產(chǎn)中推廣應用。四煉鋼廠(chǎng)變頻改造項目部就此項目考察了幾家高壓變頻器生產(chǎn)廠(chǎng)商及其運行現場(chǎng),最后通過(guò)招標選擇了在質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)上有一定綜合優(yōu)勢的武漢合康電氣有限公司。

          2  變頻器選型及特性

          變頻器容量選擇的一般原則是,額定輸出電流不小于電機的額定電流。當然,還要考慮實(shí)際應用工況,如負載性質(zhì)及實(shí)際功率,恒轉矩負載時(shí)容量應適當選大一些,而有些負載容量可以選小一些,比如葉輪切削后的水泵軸功率減小、鍋爐引風(fēng)機所配的電機至少留有30%的余量等,這時(shí)建議根據實(shí)際功率選配變頻器,降低投資費用;環(huán)境溫度超過(guò)40℃時(shí),變頻器需降容使用;海拔高度超過(guò)1000米時(shí),每升高100米,要求變頻器降容1%使用。

          電機額定電流192.3A,為了滿(mǎn)足50Hz時(shí)滿(mǎn)負荷運行要求,選用選用適合驅動(dòng)高壓異步電動(dòng)機的HIVERT-Y06/220高壓變頻器,額定輸出電流220A,其主要性能指標如下:

           額定容量:   1250kVA 

           適配電機功率:  1800kW

          額定電流:   220A

          額定輸入電壓:    6kV(-20%~+15%)

          輸入功率因數:    大于0.96(額定負載時(shí))

          效率:    大于96%(額定負載時(shí))

          防護等級:   IP30

          運行參數自動(dòng)記錄和輸出、自動(dòng)故障記錄、限流功能、輸出電壓自動(dòng)調整功能、瞬時(shí)停電自動(dòng)跟蹤功能、單元旁路功能、PID功能等。

          HIVERT變頻器采用功率單元串聯(lián)疊波技術(shù),每相5單元串聯(lián),所有單元都是完全相同的一個(gè)三相輸入、單相輸出的交—直—交變頻器,原理見(jiàn)圖1,其優(yōu)點(diǎn)是:


           吸收低壓變頻器成熟的控制技術(shù)和通用功率器件,可靠性高;

          輸入側30脈沖不可控整流輸入,消除了大部分由單個(gè)功率單元所引起的諧波電流,大大抑制了網(wǎng)側諧波的產(chǎn)生。變頻器引起的電網(wǎng)諧波含量滿(mǎn)足IEEE Std 519-1992和GB/T 14549-93《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》對諧波含量的最嚴格要求,無(wú)需安裝輸入濾波器;輸入功率因數高;

          單元串聯(lián)脈寬調制疊波輸出,大大削弱了輸出諧波含量,輸出波形幾近完美的正弦波,無(wú)需輸出濾波裝置,可以驅動(dòng)普通高壓電動(dòng)機,保護電機絕緣不受dv/dt應力的損害;

          采用全中文WINNT操作平臺,12英寸真彩LCD顯示,液晶屏直接操作,更適合國人使用習慣;

          輸入電壓范圍寬廣,更適合國內電網(wǎng)條件;

          功率單元模塊化結構,可以互換,維護簡(jiǎn)單;

           隔離RS485接口,采用MODBUS通訊規約,可以和單獨的上位機或大系統中的DCS聯(lián)接,實(shí)現智能化控制;

          控制電源采用220VAC和高壓電源雙路供電,運行過(guò)程中220VAC掉電時(shí),不影響變頻器正常工作;

          直接高-高結構,體積小,效率高;

          功率單元自動(dòng)旁路功能,進(jìn)一步提高了運行的可靠性;


          3  系統方案

          考慮到變頻器退出運行后,為了不影響生產(chǎn),確保除塵系統正常工作,系統需配置工頻旁路,當變頻器出現故障時(shí),將電機投切到工頻下運行。

          圖3旁路柜中,共有3個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,K2與K3采用一個(gè)雙投隔離開(kāi)關(guān),實(shí)現自然機械互鎖。當K1、K2閉合,K3斷開(kāi)時(shí),電機運行在變頻狀態(tài);當K1、K2斷開(kāi),K3閉合時(shí),電機工頻運行,此時(shí)變頻器從高壓中隔離出來(lái),便于檢修、維護和調試。旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖,旁路柜隔離開(kāi)關(guān)未合到位時(shí),不允許DL合閘,DL合閘時(shí),絕對不允許操作隔離開(kāi)關(guān),以防止出現拉弧現象,確保操作人員和設備的安全。

          系統中保留了原有啟動(dòng)電抗器CK,同時(shí)保留原有對電機的保護及其整定,以確保電機工頻旁路時(shí)的啟動(dòng)性能,及實(shí)現工頻旁路時(shí)對電機的保護和變頻運行時(shí)對變頻器的保護。

          變頻器大約有4%的損耗,以熱量的方式通過(guò)柜頂離心風(fēng)機帶到變頻器外,為了防止室內環(huán)境溫度超過(guò)40℃,采取了兩個(gè)措施:

          墻體上安了裝兩臺APB-60E工業(yè)排氣扇,加強與室外空氣交換;

          室內安裝了兩臺5P工業(yè)空調,夏天室外環(huán)境溫度超過(guò)40℃時(shí),以制冷方式確保室內環(huán)境溫度。


          4  控制方案

          在煉鋼周期的7個(gè)步驟中,對風(fēng)量的要求不一樣,需要電機運行在不同的速度,其中第1、2、5、6、7步低速運行,第3、4步高速運行。變頻器設置六檔速度,分別為額定速度的40%、50%、60%、70%、90%和100%,操作按鈕裝設在爐前的控制室內,可根據煉鋼爐的實(shí)際工況選擇速度,并將運行速度檔反饋到按鈕指示燈上。

          除塵系統的監控在距離變頻器安裝現場(chǎng)約80米外的操作室內,變頻器通過(guò)RS485接口與操作室內上位工控機聯(lián)接,雙方采用MODBUS通訊規約。操作室內的工控機可以實(shí)現對變頻器的啟動(dòng)、停機、復位和高壓分斷等控制(選擇上位控制允許時(shí)有效),設置變頻器各項參數設置(選擇上位參數設置允許時(shí)有效),調節變頻器給定頻率(選擇上位給定允許時(shí)有效),并實(shí)時(shí)監視變頻器的運行工況。變頻器輸出頻率和輸出電流,以4-20mA方式反饋到DCS系統。

          在保護方面,變頻器有兩對接點(diǎn)與高壓開(kāi)關(guān)柜相連,一對接點(diǎn)是“合閘允許”,串聯(lián)于DL的合閘回路中,當處于變頻投入狀態(tài),而變頻器無(wú)控制電源或故障狀態(tài)時(shí),高壓無(wú)法合閘。一對接點(diǎn)是“高壓分斷”,并聯(lián)于DL分閘回路,當變頻器在運行過(guò)程中出現故障或拍下高壓分斷自鎖按鈕時(shí),分斷變頻器的高壓輸入電源。

          5  變頻效果

          變頻器2月18日運抵安裝現場(chǎng),并于次日安裝到位。2月23日7#爐檢修停機,完成變頻器主電路接線(xiàn)和與高壓開(kāi)關(guān)柜聯(lián)鎖接線(xiàn),于下午6:30變頻器一次投運成功。   

          理論上,風(fēng)機的風(fēng)量Q與轉速成正比,風(fēng)壓H與轉速的平方成正比,軸功率P與轉速的立方成正比。隨著(zhù)轉速的降低,風(fēng)機在維持效率不變(風(fēng)阻不變?yōu)榍疤幔┑臓顟B(tài)下,軸功率以轉速的立方關(guān)系下降,電機消耗的電能急劇減??;而采用進(jìn)口導流葉片調節時(shí),風(fēng)量下降導致風(fēng)機效率降低和風(fēng)壓的升高,運行工況偏離額定工況越遠效率越低,因此,風(fēng)量雖然下降了,風(fēng)機軸功率及電機消耗的電能變化并不大,這就是風(fēng)機變頻調速的節能依據。

          該風(fēng)機在變頻改造前,工頻運行電流基本保持在165-170A,消耗功率約為1530kW,變頻改造后,實(shí)測運行參數見(jiàn)表1。

          運行頻率(Hz)   輸入電流(A)   輸出電流(A)   輸入電壓(V)   輸入功率(kW)   運行時(shí)間(Min)

          20                 13.2                  72.8          6338          128                   15 

          25                 23.5                  78.5          6334          247                   15

          30                 35.2                  86.6          6500          388                   10

          35                 57.3                  101.3        6241          605                   15

          45                 122.6                150.6        6157          1263                 10

          50                 148.4                166.6        6360          1585                  5

          變頻運行時(shí),一個(gè)周期內的平均運行功率為650kW,與工頻運行相比,平均節約功率880 kW,一天節電量:

          880×24 = 21120 度/天

          按電價(jià)0.46元/度計算,一天節約電費:

          21120 × 0.46 = 9700 元/天

          除上述實(shí)實(shí)在在的電費節省外,變頻運行還帶來(lái)下列軟性效益:

          實(shí)現電機軟啟動(dòng),延長(cháng)電機使用壽命,減小啟動(dòng)電流對電網(wǎng)的沖擊;

          調節簡(jiǎn)便,快捷;

          易于實(shí)現智能控制,下一步準備改造成爐溫、煙氣閉環(huán)控制;

          減小電爐熱量損失,節約能源;

          降低風(fēng)機噪音,改善環(huán)境;

          降低風(fēng)壓,延長(cháng)風(fēng)道及風(fēng)機使用壽命等。
       


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