一、窯尾EP羅茨風(fēng)機改高壓變頻器拖動(dòng)的必要性
大連小野田水泥廠(chǎng)冷卻機EP羅茨風(fēng)機(電除塵風(fēng)機)為日本安川轉子繞線(xiàn)異步電動(dòng)機拖動(dòng),原有的運行方式為電機全速運行,依靠調整出口擋風(fēng)板的開(kāi)度來(lái)調節風(fēng)量的大小,由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機不允許全壓直接啟動(dòng),因此選用轉子繞線(xiàn)式異步電動(dòng)機,啟動(dòng)方式是轉子串水電阻啟動(dòng),啟動(dòng)結束后再自動(dòng)短接轉子滑環(huán),電機全速運行(項目初期運行時(shí),是采用水電阻調速運行方式,但是投運后發(fā)現這種調速方式反而比風(fēng)門(mén)調節更加不經(jīng)濟,索性其只作為啟動(dòng)時(shí)使用),這樣的運行方式存在如下弊端:
1.風(fēng)門(mén)調節反應滯后,調節速度慢,調節精度不高。
依靠風(fēng)門(mén)調節執行器來(lái)調節風(fēng)門(mén)開(kāi)度,本身是一個(gè)不得已的舉措,因風(fēng)門(mén)調節機構含有相當一部分的機械機構,受機械部分限制調節速度有限,調節精度亦受到影響,往往對現場(chǎng)的風(fēng)量控制不是很到位,甚至滿(mǎn)足不了現場(chǎng)工藝的要求 。
2.風(fēng)門(mén)調節浪費電能,不科學(xué),不經(jīng)濟。
采用風(fēng)門(mén)調節固然結構簡(jiǎn)單,投資較小,但是在節能意識日益加強的今天顯然不合適,水泥廠(chǎng)初期投建的時(shí)候,出于后續可能擴建及運行安全的角度,電機及風(fēng)機的裕量選用較大,存在嚴重的大馬拉小車(chē)的現象。事實(shí)上,電機額定電流為45A,而電機實(shí)際運行電流平均僅為35A 左右,采用風(fēng)門(mén)調節,人為改變了風(fēng)道的阻力曲線(xiàn),大量的能源白白浪費在了風(fēng)門(mén)上,在能源日益緊缺的今天,顯然已經(jīng)嚴重落伍,改造勢在必行。
3.電機全速運行受到考驗,維護周期短。
因電機全速運行,電機軸承等機械部分磨損嚴重,另外,由于是轉子繞線(xiàn)式異步電動(dòng)機,轉子的高速運行對于其機械部分一樣有百害無(wú)一益,轉子滑環(huán)上的碳刷磨損相當嚴重,更換周期短。
4.啟動(dòng)過(guò)程復雜,水電阻裝置維護工作量大。
由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機不允許全壓直接啟動(dòng),因此選用轉子繞線(xiàn)式異步電動(dòng)機,啟動(dòng)方式是轉子串水電阻啟動(dòng),啟動(dòng)結束后再自動(dòng)短接轉子滑環(huán),這樣的啟動(dòng)方式附帶了很多電氣二次回路,啟動(dòng)過(guò)程復雜,而且本身水電阻裝置維護工作量就比較大,只有在啟動(dòng)過(guò)程的20幾秒內投入使用,使用效率不高,然而卻不可缺,顯然已經(jīng)屬于落后工藝。
綜上所述,窯尾EP羅茨風(fēng)機改造勢在必行,要想徹底改變現有工藝,必須從源頭上下功夫,即通過(guò)改變電機轉速來(lái)調節風(fēng)機轉速,從而達到調節風(fēng)量的目的,以此來(lái)滿(mǎn)足現場(chǎng)工藝的要求。
二、調速方式的選擇
目前,大功率高壓異步電動(dòng)機的主要調速方式有以下幾種:串級調速、內反饋串級調速、液力耦合器調速及變頻調速等。
1.串級調速—優(yōu)點(diǎn)是可以回收轉差功率,所以調速效率比較高,但存在的問(wèn)題也很多:它不適合于現有的轉子繞線(xiàn)式異步電機,必須更換電機:不能實(shí)現軟啟動(dòng),啟動(dòng)過(guò)程非常復雜;啟動(dòng)電流大;調速范圍有限;響應慢,不易實(shí)現閉環(huán)控制;功率因數和效率低,并隨著(zhù)轉速的調低急劇下降;很難實(shí)現同PLC和DCS等控制系統的配合,對提高裝置的整體自動(dòng)化程度和實(shí)現優(yōu)化控制無(wú)益;同時(shí)因控制裝置比較復雜、諧波污染大對電網(wǎng)有較大干擾;進(jìn)一步限制了它的使用,屬落后技術(shù)。
2.內反饋串級調速—內反饋串級調速是在串級調速基礎上發(fā)展起來(lái)的,它在普通繞線(xiàn)電動(dòng)機的定子繞組(稱(chēng)主繞組)同槽放置一套繞組(稱(chēng)調節繞組)而制造成的內反饋串級調速電機,將該電動(dòng)機部分轉子能量取出以改變電動(dòng)機用以產(chǎn)生拖動(dòng)轉矩,使主繞組從電網(wǎng)吸收的能量下降來(lái)實(shí)現節能。優(yōu)點(diǎn):具有串級調速的全部?jì)?yōu)點(diǎn),體積小。缺點(diǎn):需更換專(zhuān)用電機,滑環(huán)處理不當容易出現事故;雖采用頻敏變阻器啟動(dòng)但啟動(dòng)電流仍很大(3-4Ie),對電機和電網(wǎng)的沖擊很大,啟動(dòng)復雜;調速范圍很??;輸入功率因數和效率低;電機側由于可控硅的逆變衍生出大量的高次諧波,對電機的絕緣造成老化,引起電機的轉矩脈動(dòng)、附加發(fā)熱和噪聲污染,所以電纜要求加粗使用;電機喘振現象無(wú)法消除。仍屬于落后技術(shù)。
3.液力耦合器調速—屬低效調速方式,調速范圍有限,高速丟轉約5%-10%,低速轉差損耗大,最高可達額定功率的15%,因效率與轉速成正比,低速時(shí)效率極低,精度低、線(xiàn)性度差、響應慢、啟動(dòng)電流大、裝置大,必須加裝在設備和電機之間,不適合改造;無(wú)法軟啟動(dòng),耦合器故障時(shí),無(wú)法切換運行,維護復雜、費用大,不能滿(mǎn)足提高裝置整體自動(dòng)化水平的需要。
4.高壓變頻調速—由于應用了先進(jìn)的電力電子技術(shù)、計算機控制技術(shù)、現代通信技術(shù)和高壓電氣、電機拖動(dòng)等綜合性領(lǐng)域的學(xué)科技術(shù),因此具有其他調速方式無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn):
(1)變頻器采用液晶顯示數字界面,調整觸摸式面板,可隨時(shí)顯示電壓、電流、頻率、電機轉速,可非常直觀(guān)地顯示電機在任何時(shí)間的實(shí)時(shí)狀態(tài)。
(2)精確的頻率分辨率和高的調速精度,完全可以滿(mǎn)足各種生產(chǎn)工藝工況的需要。
(3)高壓變頻器具有國際通用的外部接口,可以同可編程控制器(PLC)和工控機等各種儀表連接,并可以與原設備控制回路相連接,構成部分閉環(huán)系統,如與原DCS系統實(shí)現數據交換和聯(lián)鎖控制。
(4)具有電力電子保護和工業(yè)電氣保護功能,保證變頻器和電機在正常運行和故障時(shí)安全可靠。
(5)電機可實(shí)現軟啟動(dòng)、軟制動(dòng);啟動(dòng)電流小,小于電機的額定電流;電機啟動(dòng)的時(shí)間可連續可調,減少了對電網(wǎng)的影響。
(6)具有就地和異地操作功能,另可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現遠程監控功能。
(7)減少配件損耗,延長(cháng)設備使用壽命,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。
通過(guò)對幾種調速方式的比較,最終,大連小野田水泥廠(chǎng)決定采用高壓變頻器對EP風(fēng)機進(jìn)行改造,對比了國內外的所有廠(chǎng)家,基于以下幾點(diǎn)原因,選用了利德華福生產(chǎn)的高壓變頻器:
?、?lài)鴥雀邏鹤冾l器廠(chǎng)家中業(yè)績(jì)最多;
?、谙到y運行穩定;
?、廴形慕缑骘@示,適合國內用戶(hù);
?、茚槍鴥扔脩?hù)量身定做,盡量考慮國內電網(wǎng)的綜合因素,在其可靠性,安全性方面有其獨到的技術(shù)優(yōu)勢;
?、輧戎肞LC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應多變的現場(chǎng)需要。
三、改造項目具體實(shí)施方案及過(guò)程
根據現場(chǎng)的實(shí)際情況,旁路柜采用了一拖一手動(dòng)方案。此結構是手動(dòng)旁路的典型方案,原理是由3個(gè)

優(yōu)點(diǎn)是:在檢修高壓變頻器時(shí),有明顯斷電點(diǎn),能夠保證人身安全,同時(shí)也可手動(dòng)使負載投入工頻電網(wǎng)運行等。
缺點(diǎn):高壓變頻器故障時(shí),不能自動(dòng)由變頻轉為工頻。
現場(chǎng)原有的水電阻裝置繼續保留,高壓變頻器安裝后,與原有的水電阻二次回路結合,取高壓變頻器的變頻狀態(tài)信號(QS1,QS2閉合后輸出變頻狀態(tài)信號)送至水電阻二次回圖1:高壓變頻器工頻旁路原理圖 路,該信號有效后通過(guò)原有水電阻二次回路,直接短接電機轉子滑環(huán),切除水電阻裝置,由高壓變頻器對電機實(shí)現軟啟動(dòng);取高壓變頻器工頻旁路信號(QS3閉合后輸出工頻旁路狀態(tài)信號),該信號有效后通過(guò)原有水電阻二次回路,恢復高壓電機的串水電阻調速功能,以備高壓變頻器故障期間,用戶(hù)仍可以通過(guò)原有啟動(dòng)回路啟動(dòng)設備工頻運行。
小野田水泥廠(chǎng)目前高壓網(wǎng)絡(luò )共有兩條線(xiàn)路,一用一備,當一條線(xiàn)路出現故障斷電時(shí),可以在2秒鐘內自動(dòng)切換為備用高壓線(xiàn)路,期間負荷高壓開(kāi)關(guān)并不分斷,在進(jìn)行高壓變頻器改造前,因風(fēng)機的慣性比較大,斷電2秒鐘,風(fēng)機的轉速稍有下降,2秒鐘后即恢復全速運行,對現場(chǎng)工藝影響可以說(shuō)是微乎其微,進(jìn)行高壓變頻器改造后,這樣的切換對由功率器件組成的高壓變頻器而言則凸現隱患,這就需要高壓變頻器具備三秒不停機功能,滿(mǎn)足現場(chǎng)要求?,F場(chǎng)配備的高壓變頻器為5級功率單元多電平串聯(lián)結構,其每個(gè)功率單元內部的控制單元電源取自移相變壓器的二次側,當高壓掉電瞬間,該控制單元隨即失電,高壓變頻器主控器所有的控制指令無(wú)法通過(guò)功率單元控制單元作用于各個(gè)功率單元,因此高壓變頻器將作為高壓失電作停機處理?;诖朔N情況,現場(chǎng)對原有的高壓變頻器內部控制邏輯進(jìn)行適當修改,即當高壓電斷電瞬間,通過(guò)變頻器內置PLC,對高壓變頻器主控器進(jìn)行復位,屏蔽所有功率單元在高壓掉電時(shí)所報的所有單元故障,直到高壓再次在3秒鐘內正常,功率單元帶電正常后,記憶高壓斷電前的運行頻率,執行飛車(chē)啟動(dòng),因風(fēng)機慣性較大,此過(guò)程對風(fēng)機的轉速影響微乎其微,現場(chǎng)調試期間,曾經(jīng)做過(guò)類(lèi)似的實(shí)驗,高壓變頻器拖動(dòng)負載運行時(shí),在高壓開(kāi)關(guān)就地人為分斷高壓開(kāi)關(guān),三秒鐘內再合開(kāi)關(guān),高壓變頻器運行正常,風(fēng)機轉速稍有下降,結論表明,這樣的處理方式完全滿(mǎn)足現場(chǎng)運行要求。
現場(chǎng)設備名牌如下:
高壓變頻器名牌
型號 | HARSVERT-A06/045 | 輸入電壓 | 6kV |
出廠(chǎng)編號 | 07028 | 額定功率 | 420kVA |
額定電流 | 45A | 出廠(chǎng)日期 | 2007/3 |
電機名牌
型號 | BST-0 | 額定電壓 | 6000V |
額定功率 | 330kW | 額定電流 | 42.8A |
額定轉速 | 590r/min | 功率因數 | 0.8 |
制造廠(chǎng) | 株式會(huì )社安川電機 | 出廠(chǎng)日期 | 1995年 |
四、改造效果
1.節能效果相當明顯,經(jīng)濟效益顯著(zhù)
小野田水泥廠(chǎng)EP風(fēng)機變頻改造后,取得了顯著(zhù)的節能效果,改造前風(fēng)機風(fēng)門(mén)的開(kāi)度經(jīng)常在40%左右,電機全速運行,改造后,風(fēng)機變速運行,因現場(chǎng)工況變化不是很大,變頻調速系統經(jīng)常運行在31赫茲左右,與調節檔板時(shí)的消耗功率大大減小,節電效果與經(jīng)濟效益顯著(zhù)。變頻改造前后,電機的運行數據如下表所示
時(shí)間 | 調節方式 | 輸入電流(A) | 運行頻率(Hz) | 電機平均功率(kW) |
改造前 | 風(fēng)門(mén) | 32 | 50 | 266 |
改造后 | 變頻調速 | 7.5 | 31 | 74 |
上述表格中,改造前電機平均功率計算方法為:
32×1.732×6×0.8=266kW
改造后電機平均功率計算方法為:
7.5×1.732×6×0.95=74kW
注:變頻運行時(shí),變頻輸入的功率因數為0.95;電機工頻運行時(shí),功率因數為電機功率因數0.80。
根據以上實(shí)際數據,可以得出,改造后EP風(fēng)機的節電率為:
?。?66-74)/266=72.2%
該設備每年檢修一次,檢修時(shí)間為30天,其余時(shí)間均運行,我們按一年運行300天計算,實(shí)際電費按一度電0.5元,則一年節省電費為:
?。?66-74)×300×24×0.5=69.1萬(wàn)元。
2.改善工藝。
現將改造前及改造后現場(chǎng)工況列表如下:
改造前 | 改造后 | |
啟動(dòng)方式 | 串水電阻啟動(dòng) | 變頻軟啟動(dòng) |
風(fēng)機噪音 | 大 | 小 |
軸承溫升 | 高 | 低 |
調節反應速度 | 快 | 慢 |
電機及風(fēng)機維護周期 | 短 | 長(cháng) |
參考上述表格,可以看出:
EP電除塵風(fēng)機變頻改造后,取得的間接效果也是十分明顯的,因為變頻調速系統經(jīng)常運行在30赫茲左右,電機及風(fēng)機旋轉速度降低,電機及風(fēng)機的軸溫降低,噪音降低,整體維護周期大大縮短;運行人員在DCS側通過(guò)監控界面很方便的調節電機的運行頻率,高壓變頻器的頻率分辨率精確到0.01赫茲,調節及時(shí),調節精度高。
改造前用戶(hù)曾經(jīng)擔心電機降速后,自身冷卻風(fēng)機轉速下降,電機散熱效果不好,電機可能會(huì )有過(guò)熱的問(wèn)題,實(shí)際該問(wèn)題并沒(méi)有出現。因為電機降速后,雖然自身冷卻效果下降,但是電機降速后輸出功率大大降低(電機輸出功率與轉速的立方成正比),事實(shí)表明,改造后,電機的溫升不但沒(méi)有升高,反而有所下降。
五、結論
節約能源是我國的基本國策,國家制定了“節能中長(cháng)期專(zhuān)項規劃”,為落實(shí)此規劃目標,國家發(fā)改委最近啟動(dòng)了十大重點(diǎn)節能工程,作為耗能大戶(hù)的水泥行業(yè)是國家宏觀(guān)調控的重點(diǎn),也是節能的重點(diǎn)行業(yè),通過(guò)各種措施,如果能把生產(chǎn)每噸水泥電耗控制在100kW?h內,按我國水泥年產(chǎn)12億噸計算,如達到節能指標,則每年可節約百萬(wàn)噸煤,節電百億度,并且可使廢氣排放量降低,有利于保護環(huán)境,同時(shí)也降低了企業(yè)成本。大連小野田水泥廠(chǎng)EP電除塵風(fēng)機的變頻改造,達到了節電和改善工藝的效果,取得了圓滿(mǎn)成功。目前在我國,水泥行業(yè)相對于其它如冶金、電力等行業(yè),高壓變頻器改造的進(jìn)度相對緩慢,如果中國大多數水泥制造企業(yè)都能如大連小野田水泥廠(chǎng),合理、深度挖掘自身潛力,那么有理由相信,中國的天將會(huì )更藍,水會(huì )更清,節能型的和諧社會(huì )美好前景定會(huì )展現在我們的面前!