鋼鐵廠(chǎng)以其資源密集、能耗密集、生產(chǎn)規模大、物流吞吐量大等特點(diǎn),長(cháng)期以來(lái)一直被認為是煙塵排放量大、廢棄物多、污染大的企業(yè)。而電弧爐煉鋼是一些鋼鐵廠(chǎng)造成煙塵污染的主要來(lái)源之一。
電弧爐(簡(jiǎn)稱(chēng)電爐)主要是通過(guò)用廢鋼、鐵合金和部分渣料進(jìn)行配料冶煉,根據不同的鋼種要求,可以接受高炭鉻鐵水和脫磷鐵水,然后熔制出碳鋼或不銹鋼鋼水供煉鑄用。電爐煉鋼時(shí)產(chǎn)生的有害物污染主要體現在電爐加料、冶煉、出鋼三個(gè)階段。電爐冶煉一般分為熔化期、氧化期和還原期,其中氧化期強化脫炭,由于吹氧或加礦石而產(chǎn)生大量赤褐色濃煙。在上述三個(gè)冶煉期中,氧化期產(chǎn)生的煙氣量最大,含塵濃度和煙氣溫度最高。因此,電爐除塵系統按照氧化期的最大煙塵排量進(jìn)行設計。在系統最大風(fēng)量需求的基礎上增加1.1~1.3倍的安全閾度進(jìn)行除塵風(fēng)機選型設計。整個(gè)煉鋼過(guò)程中吹氧時(shí)期占30~35%,此時(shí)風(fēng)機處于較高負荷運行,而其余時(shí)間則處于較低運行工況。很顯然,除塵系統的利用率很低且系統效率差。
長(cháng)期以來(lái),不論電爐處于哪一個(gè)運行階段,產(chǎn)生的粉塵大小均使除塵風(fēng)機全速運行,采用入口擋板開(kāi)度調節,效率低、功率大、造成大量的電能浪費。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的不斷加劇,節能降耗、提高生產(chǎn)效率成為企業(yè)發(fā)展提高競爭力的有效手段之一。
而在九十年代開(kāi)始廣泛應用的高壓大功率變頻調速技術(shù)則正是適應了市場(chǎng)的需求,在技術(shù)和應用領(lǐng)域上得到不斷的進(jìn)步和拓展?,F在,已廣泛應用于電力、石油化工、礦山、冶金、給排水、機車(chē)牽引等領(lǐng)域。
大冶特鋼集團某煉鋼廠(chǎng)正是在這種狀況下,對電爐除塵系統進(jìn)行高壓變頻技術(shù)改造研究的。該電弧爐除塵系統結構如下圖一所示。電爐在冶煉過(guò)程中的粉塵主要通過(guò)爐頂煙道經(jīng)沉降室沉積,水冷壁冷卻后經(jīng)除塵系統過(guò)濾排放;同時(shí)利用集塵罩將現場(chǎng)生產(chǎn)車(chē)間的粉塵和廢氣及時(shí)排走,以免危及電爐周邊工作人員的安全、污染環(huán)境。除塵風(fēng)機是將煙氣吸收排放的主要設備。
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圖一 電弧爐除塵系統結構圖 |
二、系統技術(shù)方案研究:
大冶特鋼集團某煉鋼廠(chǎng)#8電爐為擴容的70t ABB交流電弧爐。除塵器系統采用TFMC布袋式除塵器,設計過(guò)濾面積11985m2,最大除塵風(fēng)量450000 m3/h。
#8電爐的煉鋼周期為70~85分鐘,其中裝料6~10%,送電熔化25~30%,吹氧30~35%,還原期15~20%,沖渣出鋼6~8%。在不同的生產(chǎn)工藝階段,電爐產(chǎn)生的煙氣量和煙氣溫度不同,且差異較大。加料過(guò)程中,主要是裝料時(shí)廢鋼及渣料產(chǎn)生的揚塵,需要的除塵風(fēng)量不大,要求粉塵不擴散,不污染電爐周邊工作環(huán)境為標準。送電過(guò)程中是原料送電拉弧加熱,引發(fā)可燃廢棄物燃燒產(chǎn)生廢氣。此時(shí),電爐需要將爐料加熱至熔化狀態(tài),要求煙塵能夠及時(shí)排出,又不能過(guò)多的帶走爐體熱量以保證煉鋼周期。而在吹氧期間,不僅要求除塵系統能夠及時(shí)迅速的將廢氣和粉塵排走,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,確保終點(diǎn)溫度。因此,對除塵系統要求較高。進(jìn)入還原期,吹氧告一段落,粉塵度再一次降低。在沖渣出鋼時(shí),主要排放物是沖渣產(chǎn)生的水蒸汽和少量廢氣。
通過(guò)對冶煉工藝的分析:電爐在煉鋼過(guò)程的不同階段對除塵風(fēng)量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,加料除塵為最低。鑒于電爐除塵系統中除塵風(fēng)機的運行方式和設備特點(diǎn),對除塵風(fēng)機的控制制定如下方案。
2.1 設備參數:
除塵風(fēng)機參數: 電動(dòng)機參數: 熱變電阻柜參數: 變頻器技術(shù)指標:
型號:Y4-73 No31.5F 型號:Y6304-8 型號:HTR 5-2 型號:Harsvert-A06/220
流量:456200m3/h 額定電壓:6000V 額定電壓:6000V 輸入電壓:6000V
風(fēng)壓:352kPa 額定電流:185A 額定電流:200A 額定電流:220A
軸轉速:730r/min 額定轉速:741r/min 額定頻率:50Hz 額定頻率:50Hz
軸功率:1470kW 額定功率:1600kW 額定容量:2000kVA 輸出電壓:0~6000V
輸出頻率:0~50Hz
額定容量:2000kVA
2.2 系統電氣構成
根據現場(chǎng)生產(chǎn)工藝情況,選用利德華福生產(chǎn)的Harsvert-A型變頻器作為主件,該變頻調速系統具有諧波含量小,功率因數高、編程靈活、操作方便、模塊化結構、故障率低、免維護、易維修等特點(diǎn)。
除塵風(fēng)機電氣系統的主接線(xiàn)結構圖如圖二所示。6kV電源通過(guò)母線(xiàn)段網(wǎng)側高壓開(kāi)關(guān)DL接入系統,采用多重化移相干式隔離變壓器進(jìn)行電源側電氣隔離,以減小對電網(wǎng)的諧波污染;變壓器輸出經(jīng)功率柜逆變輸出后直接驅動(dòng)三相異步電動(dòng)機,實(shí)現除塵風(fēng)量的控制。為保證除塵風(fēng)機安全可靠運行,系統設計了工/變頻兩套動(dòng)力系統。當系統變頻運行時(shí),斷開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)QS21、QS22;合隔離開(kāi)關(guān)QS11、QS12。由變頻器啟停設備,實(shí)現除塵風(fēng)機的轉速和風(fēng)量控制。當變頻線(xiàn)路出現故障時(shí),系統切換至原工頻運行方式;斷開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)QS11、QS12;合隔離開(kāi)關(guān)QS21、QS22。由原除塵系統通過(guò)熱變電阻柜啟動(dòng)風(fēng)機,入口擋板控制風(fēng)量。
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圖二 除塵風(fēng)機電氣系統的主接線(xiàn)結構圖 |
2.3 系統控制方案
由于不同工藝階段的煙氣溫度有明顯差異,因此溫度的高低直接反映了電爐的運行工況。系統并沒(méi)有采用檢測電爐工作中粉塵濃度的方式來(lái)直接控制除塵風(fēng)量,而是采集煙道溫度作為系統調節的基本參量,通過(guò)非線(xiàn)性函數關(guān)系推導出不同運行工況下的除塵風(fēng)量參與系統控制。從工程角度講,溫度變送器可以在惡劣的工業(yè)場(chǎng)合應用,抗干擾能力強、工作穩定性好、控制精度高、安全可靠、免維護且價(jià)格便宜。而粉塵濃度檢測裝置價(jià)格昂貴、穩定性差、故障率高、維護量大、現場(chǎng)檢測點(diǎn)數據采集很難具有廣泛代表性等缺點(diǎn)?;谏鲜鲈?,選用除塵煙道的煙氣溫度作為現場(chǎng)過(guò)程量。同時(shí),以吹氧量和冷風(fēng)門(mén)開(kāi)度作為除塵風(fēng)量的修整參量,從而提高系統響應速度、改善控制品質(zhì)、達到良好的除塵效果、實(shí)現除塵風(fēng)量自動(dòng)控制、降低運行人員勞動(dòng)強度、提高系統效率,達到最佳的節電效果。具體的控制邏輯見(jiàn)圖三所示。
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圖三 |
為了保證系統的可靠性,另外增加了除塵風(fēng)量手動(dòng)控制回路,對除塵風(fēng)量的控制采用分段調速的方式由爐前操作臺控制變頻運行的頻率點(diǎn),從而實(shí)現不同運行工況下的風(fēng)量調節??刂七壿媹D如圖四所示。
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圖四 |
三、系統特點(diǎn):
變頻調速技術(shù)在電爐除塵系統中應用后,主要體現了以下幾個(gè)特點(diǎn):
1. 除塵設備功耗隨電爐煉鋼生產(chǎn)工藝變負荷運行,提高了系統效率;實(shí)現了除塵系統的最佳工況運行。取得顯著(zhù)的節能效果。
2. 大大有效降低了除塵系統負荷率,延長(cháng)了除塵器、除塵風(fēng)機、除塵電機、煙道等設備的使用壽命。
3. 對降低爐內熱量損失,合理控制過(guò)程溫度,確保終點(diǎn)溫度起到一定的作用。
4. 對除塵系統進(jìn)行變頻改造,有助于改善爐內吹煉工況,縮短煉鋼時(shí)間,提高鋼產(chǎn)量改善出鋼品質(zhì)。
5. 降低補爐期間的能耗和爐襯散熱損失。
四、節能分析:
為了對除塵系統變頻改造后的效果進(jìn)行評價(jià),在系統投入正常運行一個(gè)月后對設備實(shí)際使用和節電情況進(jìn)行了測定和數據分析。
隨機抽取一個(gè)正常生產(chǎn)日,將系統切換至工頻運行系統采用擋板控制調節風(fēng)量。采用網(wǎng)側有功電度表進(jìn)行耗電量計量,見(jiàn)表1。然后,連續采集變頻運行的7個(gè)正常生產(chǎn)日用電量進(jìn)行變頻運行工況下的單耗計算,以期變頻運行的數據更接近真實(shí)運行工況,具體數據采樣值見(jiàn)表1。
表一 |
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通過(guò)對上表原始數據的處理,可以得出:除塵系統在變頻改造后較改造前,噸鋼除塵電耗降低了17.390kW·h。設備節電率高達58.63%,節能效果顯著(zhù)。
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工頻運行時(shí)記錄曲線(xiàn) |
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變頻運行時(shí)記錄曲線(xiàn) |
截取工頻運行時(shí)煉一爐鋼除塵風(fēng)機電流運行記錄曲線(xiàn)和變頻運行時(shí)煉一爐鋼的網(wǎng)側電流記錄曲線(xiàn)比較,可以直觀(guān)的看出風(fēng)機電流降低明顯,設備運行工況更符合實(shí)際生產(chǎn)工藝需要。
五、結論:
通過(guò)對大冶特鋼集團某煉鋼廠(chǎng)#8電爐除塵系統變頻改造前后的技術(shù)分析,可以看出:在電弧爐除塵系統中應用高壓變頻調速技術(shù)不僅對有效改善現場(chǎng)生產(chǎn)狀況,提高鋼產(chǎn)量降低噸耗有著(zhù)重要的意義;而且每年可節約230萬(wàn)元左右的電費開(kāi)支。在電弧爐除塵系統中應用高壓變頻調速技術(shù)是完全正確的。