防止及避免行李延誤一直是新白云國際機場(chǎng)行李分揀部門(mén)的目標,長(cháng)期以來(lái),行李分揀機經(jīng)常有掉落行李的情況發(fā)生,發(fā)現不及時(shí),就會(huì )造成行李的延誤,給機場(chǎng)造成經(jīng)濟和信譽(yù)上的損失。而分揀部門(mén)員工較少,分揀機區域又較大,來(lái)回巡查一遍需要十四五分種,所以單靠員工巡查,很容易造成行李的遺漏。該系統就是為了解決以上問(wèn)題,對行李沒(méi)有正確分揀至滑道及時(shí)給予及時(shí)報警,通知工作人員進(jìn)行處理,防止行李遺漏的事故發(fā)生。
2、設計原則
對于自動(dòng)化系統的設計,確保系統的可靠性是一個(gè)重要的目標。對于該系統,需要對于任何形狀、大小、重量的行李都能及時(shí)報警,但又要杜絕誤報警的情況發(fā)生,這就需要采用高靈敏性和高可靠性的檢測設備。本系統設計除了需要滿(mǎn)足當前的需求,還需留一定的備用空間,如:I/O點(diǎn)數等,以便于系統在以后根據需要進(jìn)行擴展和適當改造。系統最終要交付給現場(chǎng)操作人員進(jìn)行使用和日常維護,所以操作性要簡(jiǎn)單,維護要方便。
3、現場(chǎng)狀況
統計分揀機所屬區域需要加裝檢測光柵的地方,位置有63處,其中有3處是沒(méi)有發(fā)生過(guò)行李掉落,但現場(chǎng)人員強烈建議加裝之處。
簡(jiǎn)單統計如下:藍機西行李 房 14個(gè)
藍機東行李房 17個(gè)
綠機西行李房 17個(gè)
綠機東行李房 15個(gè)
加裝光柵區域多為行李分揀機內側,行李掉落幾率較大的多為接近行李分揀滑道兩側。
并且在東行李房,有專(zhuān)供現場(chǎng)人員巡檢的布道區。由于有人員走動(dòng),所以要設有光柵檢測開(kāi)關(guān)按鈕,當人員需要進(jìn)入布道區時(shí),先關(guān)閉光柵檢測開(kāi)關(guān)按鈕,忽略光柵報警;離開(kāi)時(shí),打開(kāi)光柵檢測開(kāi)關(guān)按鈕,光柵恢復正常。布道區總計3個(gè)。
4、控制系統組成
控制系統結構:在控制室里設置一套PIV工控機,一套PLC控制室工作站;在操作現場(chǎng)設置4套操作工作站,藍機(西行李房)、綠機(西行李房)、藍機(東行李房)、綠機(東行李房)各布置一套操作工作站;工作站之間通信只用一根PROFIBUS通迅電纜相連通;行李落網(wǎng)檢測設備全部采用光柵。

控制室工作站系統:主站系統采用可編程控制器(PLC),PLC是該系統的核心設備,主要負責整個(gè)系統的控制邏輯和輸入/輸出處理??删幊炭刂破鞑捎梦鏖T(mén)子(siemens)公司的S7-300。S7-300采用緊湊、無(wú)槽位限制的模塊結構,具有先進(jìn)性和可擴充性,可以滿(mǎn)足系統目前和未來(lái)可擴充的需要。S7 -300 PLC完全能滿(mǎn)足該系統目前和將來(lái)擴展的需要。
操作員工作站系統:由于分揀機區域較大,分揀隔口多(63個(gè)),如果采用直接布線(xiàn)的方式,每一個(gè)光柵傳感器都需要直接布線(xiàn)至PLC,如此一來(lái),布線(xiàn)量將非常巨大,而且容易產(chǎn)生故障,難以維護,故采用分布式I/O系統,可以大大節省布線(xiàn)工作量(分布I/O與PLC之間只用一條通訊線(xiàn)連接)。分布式I/O模塊放置在現場(chǎng)操作箱內,按鈕輸入、報警燈輸出、現場(chǎng)傳感都就近接入分布式I/O模塊。 I/O模塊與PLC之間只用一根PROFIBUS通迅電纜相連,這樣降低了布線(xiàn)的難度和成本。光柵傳感器、PLC與分布式I/O的線(xiàn)纜都可以通過(guò)現場(chǎng)的線(xiàn)槽引入。
分布式I/O模塊采用SIMATIC ET200(siemens),其基于開(kāi)放式PROFIBUS總線(xiàn),可實(shí)現現場(chǎng)信號到控制室的數據通迅。該產(chǎn)品采用模塊化設計,方便安裝于控制柜。與 SIMATIC S7-300 I/O模塊及功能模塊兼容,安全性高,并具備"熱插拔"功能。
現場(chǎng)檢測設備:考慮到安裝方便程度及安全,行李落網(wǎng)檢測全部采用光柵傳感器來(lái)實(shí)現檢測目的。
安裝方式為兩種,1.為行李網(wǎng)。有些檢測區域比較長(cháng),最多可以達到10多米。光柵檢測間隔>20m??梢詽M(mǎn)足現場(chǎng)要求。2.為布道,由于布道的長(cháng)度<2m,而且為了防止橫向安裝,羈絆操作人員,帶來(lái)安全隱患,所以安裝方向為欄桿方向。
光柵傳感器采用天網(wǎng)安防科技的紅外線(xiàn)幕欄系列產(chǎn)品,這是一款用工業(yè)流程制造出世界上第一對用CPU控制的智能型主動(dòng)紅外入侵探測網(wǎng),靈敏度高,安全可靠,已獲得我國3C強制認證。
傳感器信號、復位按鈕、聲光報警、測試按鈕等輸入輸出信號就近沿線(xiàn)槽接入ET200控制箱。有些地方?jīng)]有線(xiàn)槽,則需要根據現場(chǎng)條件重新布設。
總線(xiàn)系統:系統采用PROFIBUS總線(xiàn)系統,ET200作為PROFIBUS從站,S7-300 PLC作為PROFIBUS主站系統,采用總線(xiàn)系統能極大簡(jiǎn)化系統結構,方便系統的施工和維護。由于總線(xiàn)傳輸的是數字信號,不容易受到干擾,并且某一個(gè)從站發(fā)生故障,不影響整個(gè)系統的安全運行,更容易維護和檢修。
工控軟件:工業(yè)計算機監控界面采用XP操作系統,人機界面系統采用"組態(tài)王"人機界面軟件開(kāi)發(fā)。其性能優(yōu)異,軟件穩定,質(zhì)量可靠。較之傳統的硬件顯示系統,采用組態(tài)軟件擴充性更好,能隨著(zhù)將來(lái)系統的改造,需求的變更,靈活通過(guò)編程進(jìn)行升級。全中文顯示,接口友好,每秒采集一次數據。實(shí)時(shí)監控行李落網(wǎng)報警情況,準確顯示報警地點(diǎn);
軟件主界面如下圖所示:

整個(gè)工作現場(chǎng)分為4個(gè)報警區域,分別布設有4個(gè)ET200從站作為操作員站。界面上的指示燈代表現場(chǎng)光柵檢測區域(實(shí)際軟件界面可能與該圖有所不同)。當沒(méi)有報警發(fā)生時(shí),指示燈為綠色。
當有行李落網(wǎng),觸發(fā)光柵時(shí),在軟件界面上,指示燈就會(huì )由綠色變成紅色,并且該區域的顏色也會(huì )由藍色變?yōu)榧t色,準確指示報警發(fā)生的地點(diǎn)??刂剖业膱缶療粢矔?huì )聲光報警,直至操作員對落網(wǎng)行李進(jìn)行了處理,并按下現場(chǎng)的復位按鈕,軟件界面的指示燈就會(huì )由紅色變成綠色,報警燈也會(huì )恢復正常。
5、系統流程
當行李落入網(wǎng)中時(shí),即可被光柵傳感器或限位開(kāi)關(guān)感知,PLC系統隨即輸出現場(chǎng)聲光報警,提示在現場(chǎng)的操作人員,同時(shí)在操作室的人機界面上也發(fā)出報警,并在人機界面上指示行李的位置,提示操作人員前往處理。
在現場(chǎng)操作箱上有復位按鈕,當操作員前往處理完畢后,按下該處的復位按鈕,可消除現場(chǎng)和操作室的報警信號,系統回復正常。而且只有本處的復位按鈕才能消除該位置的聲光報警,其他操作箱上的按鈕是不起作用的。
除了現場(chǎng)復位外,系統還有遠程復位功能,即可以在操作室的人機界面上通過(guò)鼠標點(diǎn)擊軟件上的按鈕進(jìn)行復位操作。
系統流程簡(jiǎn)圖如下:

在現場(chǎng)操作箱上,還設有測試按鈕,按下測試按鈕,即為人工觸發(fā)報警,相當于有行李落入網(wǎng)中觸發(fā)報警,該按鈕可供操作人員檢測系統是否處于正常工作狀態(tài),方便操作人員的檢修和巡查。
6、總結
該系統采用siemens S7-300PLC 性能優(yōu)越,為主從式分布結構,PROFIBUS總線(xiàn)通信。所有的處理集中于PLC,結構先進(jìn),維護方便。采用組態(tài)軟件作為上位機開(kāi)發(fā)軟件,操作員在操作室內即可監控整個(gè)分揀線(xiàn)的情況。整個(gè)系統充分考慮了擴展性和可升級性,并為將來(lái)系統功能的擴充留下了充足的接口和空間。