文獻標識碼:B文章編號:1003-0492(2024)11-066-04中圖分類(lèi)號:TP277
★解云(國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司,江蘇鎮江212000)
關(guān)鍵詞:鍋爐溫度場(chǎng);燃燒偏差;鍋爐運行優(yōu)化
某電廠(chǎng)#11鍋爐為亞臨界壓力中間一次再熱控制循環(huán)爐,單爐膛Π型布置,四角切向燃燒,擺動(dòng)噴嘴調溫,平衡通風(fēng),正壓直吹式制粉系統,固態(tài)排渣。每臺爐配有5套HP843中速磨煤機,四臺磨煤機就可以滿(mǎn)足鍋爐BMCR負荷,其中一臺為備用。
自#11機組投產(chǎn)以來(lái),原制粉系統采用的“靜態(tài)分離器+雙可調煤粉分配器”方案,一直存在磨煤機出力未達設計值、一次風(fēng)管頻繁發(fā)生堵管等問(wèn)題。為了解決這個(gè)問(wèn)題,2016年該廠(chǎng)將靜態(tài)分離器改造為動(dòng)態(tài)分離器,并拆除雙可調煤粉分配器。改造后,在機組實(shí)際運行中,通風(fēng)阻力下降,制粉系統出力增加[1],但仍然存在煤粉管道風(fēng)、粉分配不均勻、燃燒偏差大的問(wèn)題。
鍋爐配有爐膛安全監察系統(FSSS),并配有爐膛火焰電視攝像裝置和汽包水位電視攝像裝置。爐膛折焰角下部安裝了一套BWCPS聲波鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統,該聲波測溫系統采用8套聲波發(fā)射/接收傳感組件安裝于鍋爐四壁的同一平面上,不同側的兩個(gè)傳感器之間共形成24條聲波路徑,可實(shí)時(shí)顯示爐膛平面溫度場(chǎng)分布情況,并顯示等溫線(xiàn),直觀(guān)展示燃燒情況。
1 鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統
1.1 聲波測溫原理
聲波在氣體中傳播速度的平方與其傳輸路徑的介質(zhì)溫度成正比[2]。如公式(1)所示,可按照圖1計算得出傳輸路徑上的介質(zhì)平均溫度T。
圖1 傳輸路徑介質(zhì)平均溫度T計算示意圖
1.2 鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統組成
鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統組成如圖2所示,主要由8套聲波發(fā)射/接收傳感組件、8套前置放大裝置、1個(gè)過(guò)程控制單元、1個(gè)中央處理單元組成。
(1)聲波發(fā)射/接收傳感組件
聲波發(fā)射裝置由文丘里管、波導管、波導管延伸及相應附件組成。文丘里管通過(guò)壓縮空氣發(fā)出強度為126dB、特定帶寬的白噪聲,經(jīng)聲波導管耦合放大后作為系統的聲波信號源。
聲波接受傳感器是由特殊腔體結構及聲學(xué)振子、特制的壓電陶瓷堆制成的微音傳感器,其工作溫度范圍-20℃~400℃,動(dòng)態(tài)響應范圍≧100KHz。
(2)前置放大裝置
前置放大器能夠同時(shí)實(shí)現對發(fā)聲端和接收端傳感器接收到的聲波信號,使其輸出形式由電荷信號轉換為電壓信號并具有信號放大功能。
(3)過(guò)程控制單元
過(guò)程控制單元是鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統的核心設備,其主要功能包括:按照設定方式控制發(fā)聲、對8路發(fā)聲端/8路接收端聲波信號進(jìn)行放大、衰減和帶通濾波處理、采集聲波信號、計算設定路徑的平均溫度,并發(fā)送給中央控制單元。
(4)中央處理單元
中央處理單元接收過(guò)程控制單元路徑溫度,計算區域均溫,完成爐膛溫度場(chǎng)重建,同時(shí)將溫度場(chǎng)數據發(fā)送給DCS進(jìn)行顯示。
圖2 鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統組成
1.3 聲波測溫系統主要性能參數
聲波測溫系統主要性能參數如表1所示。
表1 聲波測溫系統主要性能參數
2 爐膛燃燒狀態(tài)的聲波溫度場(chǎng)監測應用
鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統安裝完成后,運行人員可實(shí)時(shí)監測爐內燃燒狀態(tài),對機組的運行實(shí)現可視化調整,達到了鍋爐燃燒優(yōu)化運行目標。
2.1 爐膛聲波溫度測量
在實(shí)際運行過(guò)程中,機組運行在325MW負荷下,ABCDE五臺磨煤機投入運行。AA、AB、BC、CD、DE各層的#1、#2、#3、#4角二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度均為50%,I、G、H等各層燃盡風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度為80%,聲波溫度場(chǎng)實(shí)時(shí)監測信號如圖3所示。
圖3 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度均為50%下的溫度場(chǎng)測量
由溫度場(chǎng)監測圖可以看出,截面爐膛溫度最高值為1226℃,最低值為748℃,并且燃燒火焰中心偏向后墻。
2.2 鍋爐熱效率測試
為了解機組實(shí)際運行情況,我們在機組325MW負荷下對二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度均為50%下的運行工況進(jìn)行了鍋爐性能測試[3]。在試驗中,我們采用德國AKOMA等速煤粉取樣器實(shí)測煤粉細度,S型背靠背管實(shí)測一次風(fēng)速,BWCPS聲波鍋爐溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統實(shí)測爐膛燃燒情況。具體測試結果如表2所示。
表2 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度均為50%下的鍋爐熱效率試驗結果
由表2可知,在325MW負荷工況,實(shí)測飛灰含碳量1.38%,大渣含碳量0.31%,干灰渣未燃盡碳損失0.28%;實(shí)測排煙溫度134.39℃,修正后排煙溫度127.32℃;實(shí)測鍋爐熱效率為93.33%,修正后鍋爐熱效率為93.82%。
3 基于溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統的鍋爐燃燒偏差調整
由圖3可知,火焰中心偏向后墻,因此可通過(guò)調整二次風(fēng)門(mén)開(kāi)度的方式進(jìn)行調整[4,5]。
3.1 減少前墻風(fēng)門(mén)開(kāi)度的燃燒偏差調整
在維持機組325MW負荷工況運行、燃料品質(zhì)不變的情況下,AA、AB、BC、CD、DE各層的#3、#4角二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度保持50%,#1、#2角二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度減少至30%,I、G、H等各層燃盡風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度為80%,聲波溫度場(chǎng)實(shí)時(shí)監測信號如圖4所示。
圖4 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#3、#4角50%,#1、#2角30%下的溫度場(chǎng)測量
為了解機組實(shí)際運行情況,我們在機組325MW負荷下對二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#3、#4角50%,#1、#2角30%下的運行工況進(jìn)行了鍋爐性能測試,測試結果如表3所示。
表3 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#3、#4角50%,#1、#2角30%下的鍋爐熱效率試驗結果
由表3可知,在325MW負荷工況,二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#3、#4角50%,#1、#2角30%工況下的鍋爐熱效率,實(shí)測飛灰含碳量1.53%,大渣含碳量0.47%,干灰渣未燃盡碳損失0.32%;實(shí)測排煙溫度133.51℃,修正后排煙溫度126.01℃;實(shí)測鍋爐熱效率為93.40%,修正后鍋爐熱效率為93.85%。
3.2 開(kāi)大后墻風(fēng)門(mén)開(kāi)度的燃燒偏差調整
在維持機組325MW負荷工況運行、燃料品質(zhì)不變的情況下,AA、AB、BC、CD、DE各層的#1、#2角二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度保持50%,#3、#4角二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度開(kāi)大至80%,I、G、H等各層燃盡風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度為80%,聲波溫度場(chǎng)實(shí)時(shí)監測信號如圖5所示。
圖5 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#1、#2角50%,#3、#4角80%下的溫度場(chǎng)測量
由圖5可知,截面爐膛溫度最高值為1305℃,最低值為879℃,且火焰中心偏差基本被消除。
為了解機組實(shí)際運行情況,我們在機組325MW負荷下對二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#3、#4角50%,#1、#2角30%下的運行工況進(jìn)行了鍋爐性能測試,測試結果如表4所示。
表4 二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#1、#2角50%,#3、#4角80%下的鍋爐熱效率試驗結果
由表4可知,在325MW負荷工況,二次風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度#1、#2角50%,#3、#4角80%工況下的鍋爐熱效率,實(shí)測飛灰含碳量0.49%,大渣含碳量0.32%,干灰渣未燃盡碳損失0.10%;實(shí)測排煙溫度136.09℃,修正后排煙溫度127.08℃;實(shí)測鍋爐熱效率為93.60%,修正后鍋爐熱效率為94.05%。
4 結論
分析對比圖3、圖4、圖5,基于溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統,當火焰中心偏向爐膛后墻時(shí),適當開(kāi)大后墻風(fēng)門(mén)開(kāi)度,可消除燃燒偏差,并在一定程度上提高鍋爐效率。對比表2、表4,當爐膛燃燒偏差消除后,爐效提高如下:
(1)實(shí)測飛灰含碳量降低0.89%,干灰渣未燃盡碳損失升高0.01%;
(2)實(shí)測排煙溫度升高2.58℃,這是由于爐膛溫度升高導致的;
(3)修正后的鍋爐熱效率提高0.23%。由此可見(jiàn),利用溫度場(chǎng)在線(xiàn)監測系統對鍋爐運行優(yōu)化調整對于減少爐膛燃燒偏差、提高鍋爐效率具有很強的實(shí)際應用價(jià)值。
作者簡(jiǎn)介:
解 云(1978-),女,江蘇鎮江人,工程師,碩士,現就職于國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司,研究方向為燃煤電廠(chǎng)DCS控制系統策略?xún)?yōu)化。
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摘自《自動(dòng)化博覽》2024年11月刊