• <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

    <table id="fficu"></table>

    <sup id="fficu"></sup>
    <output id="fficu"></output>
    1. ABB
      關(guān)注中國自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
      CAIAC 2025
      2025工業(yè)安全大會(huì )
      OICT公益講堂
      當前位置:首頁(yè) >> 案例 >> 案例首頁(yè)

      案例頻道

      煤化工低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制技術(shù)研究
      • 企業(yè):     行業(yè):化工    
      • 點(diǎn)擊數:584     發(fā)布時(shí)間:2024-11-15 12:01:43
      • 分享到:
      本文介紹了煤化工低溫甲醇洗的工藝流程原理,分析了低溫甲醇洗的控制難點(diǎn),以及它們對控制系統的性能和穩定性的影響。本文首先在安全性、可靠性、適應性、經(jīng)濟性等方面闡述了低溫甲醇洗先進(jìn)控制系統的設計原則,并針對控制需求,進(jìn)行了低溫甲醇洗先進(jìn)控制系統及控制策略設計,如數據采集處理、控制策略及優(yōu)化算法;其次總結了其在提高穩定性及效率、保證質(zhì)量、降低成本等方面的應用效果和貢獻;最后展望了低溫甲醇洗的先進(jìn)控制系統的發(fā)展趨勢及它們對煤化工行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng )新的影響。

      文獻標識碼:B文章編號:1003-0492(2024)10-094-05中圖分類(lèi)號:TH29

      ★閔波(國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,寧夏銀川750011)

      ★姜海明(北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,北京100094)

      ★姚強(國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,寧夏銀川750011)

      ★陳文宇(北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,北京100094)

      ★陳鵬程(國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,寧夏銀川750011)

      ★趙馬迪(北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,北京100094)

      關(guān)鍵詞:煤化工;低溫甲醇洗;先進(jìn)控制

      低溫甲醇洗作為煤化工生產(chǎn)中關(guān)鍵的氣體凈化步驟,其控制難度較大。傳統的手動(dòng)控制方式存在操作復雜、穩定性差等問(wèn)題,難以滿(mǎn)足現代煤化工生產(chǎn)的需求。先進(jìn)控制系統憑借其自動(dòng)化、精確控制、故障診斷等功能,能夠有效解決低溫甲醇洗的控制難題、提高洗滌效果、優(yōu)化工藝參數、降低能耗和污染排放,保障了生產(chǎn)過(guò)程的安全穩定。

      1 低溫甲醇洗先進(jìn)控制系統設計

      1.1 低溫甲醇洗工藝流程

      循環(huán)甲醇在洗滌塔中洗滌從變換裝置中來(lái)的變換氣和未變換氣,甲醇在低溫環(huán)境中吸收變換氣和未變換氣中的雜質(zhì)二氧化碳和硫化物。從洗滌塔吸收完雜質(zhì)的富甲醇依次經(jīng)過(guò)閃蒸塔、解析塔、熱再生塔以及甲醇水塔進(jìn)行雜質(zhì)排放,從而得到干凈不含雜質(zhì)的貧甲醇,再次去洗滌塔中洗滌變換氣和未變換氣。具體的流程圖如圖1所示。

      image.png 

      圖1 低溫甲醇洗裝置工藝流程

      1.2 系統網(wǎng)絡(luò )結構

      根據DCS控制系統的網(wǎng)絡(luò )拓撲結構及控制需求,進(jìn)行低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統的結構設計,需要將采集數據的OPC服務(wù)器納入低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統控制網(wǎng)范圍,通過(guò)設置隔離網(wǎng)閘保證數據的安全,網(wǎng)閘的控制端連接OPC服務(wù)器,信息端接入低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統網(wǎng)交換機,低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統服務(wù)器也全部接入交換機,從而實(shí)現跨域的數據獲取及控制。低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統服務(wù)器的配置及控制單元分配如圖2所示[1]。

      image.png 

      圖2 低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統網(wǎng)絡(luò )結構

      1.3 系統的數據采集處理及交換

      為避免在回路投入切除時(shí)DCS側和APC側數據不一致造成的擾動(dòng),所以為每一個(gè)控制回路設計了勿擾切換功能,使DCS側輸出數據和APC側輸出數據保持一致,以保障切換時(shí)的數據安全[2]。具體方案如圖3所示。

      image.png

      圖3 DCS-APC數據交換

      2 低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統的先進(jìn)控制策略及實(shí)現

      2.1 熱再生及甲醇水分離塔控制

      在甲醇再生裝置中,甲醇需要在熱再生塔中通過(guò)低壓蒸汽進(jìn)行外部加熱將甲醇回流量中的硫化物解析出,因此需要根據工況設定回流量的大小,以此來(lái)決定熱再生塔需要的蒸汽量,以保證最大效果地解析出硫化物。熱再生塔中的甲醇經(jīng)過(guò)解析出硫化物后,其中一部分甲醇進(jìn)入甲醇水塔進(jìn)行甲醇-水分離,以保證整個(gè)循環(huán)甲醇的含水量。甲醇水塔也是通過(guò)外部低壓蒸汽供熱對甲醇進(jìn)行精餾,使其水和甲醇進(jìn)行分離。甲醇在熱再生塔中再生時(shí),必須精準控制其回流量,因此可以通過(guò)控制低壓蒸汽的流量來(lái)控制回流量達到最佳工況,同時(shí)還需要監控出口溫度,防止溫度過(guò)高或過(guò)低。甲醇水塔中通過(guò)蒸汽控制塔內溫度及靈敏板溫度,使精餾在最佳溫度下進(jìn)行。但同時(shí)由于甲醇水塔過(guò)于龐大,內部溫度有高有低,靈敏板溫度有時(shí)不足夠代表甲醇水塔溫度,因此我們需要引入差壓變量,甲醇水塔差壓必須維持在一定范圍內,此時(shí)就能代表塔內情況的穩定。此外兩個(gè)塔的控制方案還需要考慮蒸汽壓力的波動(dòng)造成的工況波動(dòng)。具體的控制方案如圖4所示。

      image.png

      圖4 甲醇水分離塔控制方案

      2.2 甲醇循環(huán)量及相關(guān)液位控制

      低溫甲醇洗最重要的就是通過(guò)循環(huán)甲醇洗滌變換氣和未變換氣中的雜質(zhì),根據洗滌后的變換氣和未變換氣中的CO2和硫化物含量大小作為指標以及CO2產(chǎn)品氣、尾氣中硫含量都作為控制指標。在洗滌過(guò)程中需要克服變換氣和未變換氣流量波動(dòng)及組分的干擾,保證合成氣中CO2含量及總硫、尾氣總硫、CO2產(chǎn)品氣總硫合格,同時(shí)還需要考慮降低能耗、延長(cháng)設備使用周期、自動(dòng)控制甲醇循環(huán)量。同時(shí)在控制循環(huán)量的時(shí)候還需要控制每段循環(huán)量的液位使整個(gè)系統平穩循環(huán),液位不能出現振蕩,從而保證整個(gè)系統的穩定性。

      在克服系統氣量及組分的干擾,保證合成氣中CO2含量及總硫、尾氣總硫、CO2產(chǎn)品氣總硫合格的前提下,自動(dòng)控制甲醇循環(huán)量,降低主洗、精洗平均循環(huán)量。調整原則包括:

      (1)未變氣總硫高、CO2正常時(shí),調整未變脫硫甲醇流量。

      (2)未變氣總硫高、CO2高時(shí),調整未變貧甲醇、未變脫硫甲醇流量。

      (3)未變氣總硫正常、CO2高時(shí),調整未變貧甲醇流量。

      (4)變換氣總硫高、CO2正常時(shí),調整脫硫、精洗甲醇流量。

      (5)變換氣總硫高、CO2高時(shí),調整脫硫、主洗甲醇流量。

      (6)變換氣總硫正常、CO2高時(shí),調整主洗甲醇流量。

      (7)尾氣總硫高時(shí),減小閃蒸塔塔頂甲醇流量。

      (8)CO2產(chǎn)品氣總硫高且尾氣總硫正常時(shí),增加閃蒸塔塔頂甲醇流量。

      控制方案如圖5所示。

      image.png

      圖5 甲醇循環(huán)量控制方案

      液位控制方面,對于難以穩定控制的回路,主要采用以進(jìn)料流量為前饋,提高控制精度和反應速度,減少液位因工況變換產(chǎn)生的波動(dòng)??刂品桨敢宰儞Q氣吸收塔III段液位為例,如圖6所示。

      image.png

      圖6 液位控制方案

      2.3 供甲醇H2/CO比控制

      凈化裝置中經(jīng)過(guò)洗滌完后干凈的變換氣和未變換氣分別去甲醇合成裝置供氣,兩股氣主要按照氫炭比來(lái)調節供氣量。方案中APC根據設定H2/CO比設定值,并從甲醇合成工序獲得H2/CO比實(shí)時(shí)值,通過(guò)先控模塊輸出流量增量,同時(shí)調整凈化出口變換氣、未變氣流量,調整的同時(shí)保持總體負荷穩定[3,4]??刂品桨溉鐖D7所示。

      image.png

      圖7 甲醇合成氫炭比控制方案

      2.4 CO2壓縮機出口壓力協(xié)調控制

      在洗滌變換氣和未變換氣過(guò)程中,甲醇會(huì )吸收其中的雜質(zhì)CO2,這部分CO2會(huì )在甲醇再生裝置中解析出來(lái)生成CO2產(chǎn)品氣,CO2產(chǎn)品氣經(jīng)過(guò)多個(gè)壓縮機給去氣化爐供氣吹煤粉。根據CO2總管壓力(多個(gè)壓縮機出口壓力控制點(diǎn)可選擇),進(jìn)行各臺壓縮機入口導葉的協(xié)調控制以此來(lái)滿(mǎn)足去氣化爐的總管壓力。協(xié)調控制時(shí),根據CO2總管壓力與設定值的偏差,綜合考慮各臺機組的負荷、防喘振裕度、導葉開(kāi)度大小,進(jìn)行各機組的調節分配。在各臺機組投入時(shí)的壓力基本值的基礎上,給出壓力設定值的增量,根據目標壓力自動(dòng)調節導葉開(kāi)度。同時(shí)通過(guò)CO2去尾氣洗滌塔調節閥穩定壓縮機入口壓力??刂品桨溉鐖D8所示。

      image.png

      圖8 CO2母管壓力協(xié)調控制

      3 低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統的優(yōu)化及應用效果

      低溫甲醇洗裝置先進(jìn)控制系統的應用效果主要體現在以下幾個(gè)方面:

      (1)智能調節與優(yōu)化運行。系統實(shí)現了去甲醇合成氫碳比的智能調節,并根據進(jìn)氣負荷智能協(xié)調多股甲醇循環(huán)量,達到最優(yōu)控制。通過(guò)APC控制,對甲醇水塔、熱再生塔等復雜回路實(shí)現了自動(dòng)優(yōu)化運行,提高了穩定性,并通過(guò)溫度的卡邊優(yōu)化控制實(shí)現了蒸汽降耗。

      (2)減少人工操作,降低操作復雜度,提高生產(chǎn)效率。通過(guò)智能優(yōu)化控制大大減少了人工操作,同時(shí)數據采集和分析為管理層提供了決策支持,優(yōu)化了生產(chǎn)計劃,實(shí)現了對復雜工藝過(guò)程的精細化控制,提高了生產(chǎn)過(guò)程的智能化水平。

      (3)控制精度提升。在先進(jìn)控制系統的實(shí)施過(guò)程中,結合工藝關(guān)鍵流程深入研究控制策略,不斷優(yōu)化和改善控制方案和模型參數,系統能夠根據實(shí)時(shí)工況自動(dòng)進(jìn)行調節,進(jìn)一步提升了控制的及時(shí)性和準確性,顯著(zhù)增強了工藝流程的控制精度,確保了裝置運行的平穩性。

      如甲醇水塔控制,系統投用前主要通過(guò)人工根據溫度、壓差等主要參數進(jìn)行調節,系統投用后,根據塔的關(guān)鍵溫度及壓差進(jìn)行建模綜合調整,提高了調節的及時(shí)性和精準性,投用后平穩率提升了47.4%。投用前后的對比趨勢如圖9所示。

      image.png

      圖9 甲醇水塔投用效果圖

      閃蒸塔控制方面,投用前系統干擾較大,系統投用后,根據塔的各部分液位、流量等參數進(jìn)行前饋調整,投用后平穩率提升了72.5%。投用前后的對比趨勢如圖10所示。

      image.png

      圖10 閃蒸塔液位投用效果圖

      甲醇水塔溫度、閃蒸塔液位等關(guān)鍵指標在A(yíng)PC投用前后的平均值、標準差及平穩率提升見(jiàn)表1。

      表1 部分關(guān)鍵指標APC投用前后對比

      image.png

      4 結論

      低溫甲醇洗工藝通過(guò)甲醇在低溫下吸收原料氣中的雜質(zhì)氣體實(shí)現凈化,具有高效洗滌、低溫操作和系統穩定特點(diǎn)。然而,精確控制溫度、各塔液位、甲醇各段循環(huán)量等參數是其控制難點(diǎn)。本系統能夠通過(guò)數據采集、控制策略和優(yōu)化算法自動(dòng)調節關(guān)鍵參數,從而提高系統穩定性和生產(chǎn)效率。先進(jìn)控制系統在節能減排、提高效率、保證質(zhì)量、降低成本等方面對煤化工行業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻。先進(jìn)控制系統的發(fā)展趨勢是集成化、智能化、信息化綜合的結果,對煤化工行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng )新具有重要影響。本文提出的低溫甲醇洗控制方案實(shí)現了工藝過(guò)程的高效凈化,提升了效率和經(jīng)濟性,對煤化工行業(yè)的精細化、智能化發(fā)展具有重要意義。同時(shí),系統后續也存在進(jìn)一步的優(yōu)化提升空間,包括:

      (1)工藝參數的優(yōu)化控制:盡管已有先進(jìn)控制系統可以實(shí)現關(guān)鍵參數的自動(dòng)調節,但仍有進(jìn)一步優(yōu)化空間,尤其是在不同工況下實(shí)現參數的最優(yōu)化控制。

      (2)控制算法的適應性:現有的控制算法在處理工藝進(jìn)料量擾動(dòng)方面仍有改進(jìn)空間,需要提高控制系統的魯棒性和適應性。

      (3)系統的集成能力和算力:隨著(zhù)先進(jìn)控制范圍從一個(gè)工序擴大到整個(gè)煤化工甚至全流程控制,需要進(jìn)一步提高系統的擴展集成能力、計算能力,以適應更大規模的生產(chǎn)需求。

      這些問(wèn)題的解決需要持續的技術(shù)研究和創(chuàng )新,以實(shí)現煤化工先進(jìn)控制的優(yōu)化和升級。

      作者簡(jiǎn)介:

      閔 波(1984-),男,河南信陽(yáng)人,工程師,學(xué)士,現就職于國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,研究方向為甲醇合成、低溫甲醇洗等生產(chǎn)管理以及技術(shù)應用。

      姜海明(1983-),男,吉林大安人,高級工程師,碩士,現就職于北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,研究方向為先進(jìn)控制、優(yōu)化控制、工業(yè)節能。

      姚 強(1986-),男,寧夏中衛人,高級工程師,學(xué)士,現就職于國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,研究方向為煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇合成、低溫甲醇洗等生產(chǎn)管理以及技術(shù)應用。

      陳文宇(1981-),男,內蒙古烏蘭察布人,工程師,學(xué)士,現就職于北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,研究方向為先進(jìn)控制、過(guò)程控制。

      陳鵬程(1982-),男,重慶酉陽(yáng)人,工程師,學(xué)士,現就職于國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,研究方向為煤氣化、甲醇合成、低溫甲醇洗等生產(chǎn)管理以及技術(shù)應用。

      趙馬迪(1994-),男,陜西西安人,工程師,學(xué)士,現就職于北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司,研究方向為先進(jìn)控制、過(guò)程控制。

      參考文獻:

      [1]劉浩.低溫甲醇洗工藝參數優(yōu)化控制研究[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),2018,45(6):61-65.

      [2]王紅艷.低溫甲醇洗工藝過(guò)程建模與仿真研究[J].計算機工程與科學(xué),2015,37(6):68-75.

      [3]崔磊,張占勝.基于模型預測控制的低溫甲醇洗工藝參數優(yōu)化[J].自動(dòng)化儀表,2017,43(6):59-63.

      [4]胡曉麗.低溫甲醇洗工藝流程的仿真與優(yōu)化[J].化工進(jìn)展,2016,35(11):4032-4038.

      [5]段曉寧,李海濤.基于自適應控制的低溫甲醇洗工藝參數優(yōu)化[J].自動(dòng)化與儀表,2018,44(3):49-54.

      [6]張輝,王紅艷.基于軟測量的低溫甲醇洗工藝參數在線(xiàn)檢測[J].計算機工程與科學(xué),2017,39(1):129-136.[7]楊娜.基于大數據分析的低溫甲醇洗工藝過(guò)程監控與優(yōu)化研究[J].自動(dòng)化與儀表,2019,45(2):1-6.

      摘自《自動(dòng)化博覽》2024年10月刊

      熱點(diǎn)新聞

      推薦產(chǎn)品

      x
      • 在線(xiàn)反饋
      1.我有以下需求:



      2.詳細的需求:
      姓名:
      單位:
      電話(huà):
      郵件:
      欧美精品欧美人与动人物牲交_日韩乱码人妻无码中文_国产私拍大尺度在线视频_亚洲男人综合久久综合天

    2. <blockquote id="fficu"><optgroup id="fficu"></optgroup></blockquote>

      <table id="fficu"></table>

      <sup id="fficu"></sup>
      <output id="fficu"></output>